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畢業(yè)論文-zgm80型中速磨煤機(jī)常見(jiàn)故障原因分析及處理措施-資料下載頁(yè)

2025-01-12 09:21本頁(yè)面
  

【正文】 時(shí),必須先啟動(dòng)備用密封風(fēng)機(jī),以保持足夠的密封風(fēng)壓力。優(yōu)化方案實(shí)施后,長(zhǎng)期實(shí)踐證明,磨煤機(jī)傳動(dòng)盤(pán)處、拉桿關(guān)節(jié)軸承處和磨輥處的煤粉漏泄幾乎絕跡。 析 本廠磨煤機(jī)機(jī)座密封裝置由密封環(huán)殼體、碳精密封環(huán)和彈簧等組成。整個(gè)裝置通過(guò)密封環(huán)殼體安裝在機(jī)座頂板上。密封環(huán)殼體、碳精密封環(huán)和傳動(dòng)盤(pán)形成密封風(fēng)室,由密封空氣入口向內(nèi)供氣。碳精密封環(huán)內(nèi)部的兩圈石墨密封環(huán)分為 18 個(gè)扇形段,靠彈簧箍緊在傳動(dòng)盤(pán)上形成浮動(dòng)式密封,以防止安裝和運(yùn)行中軸的偏心所引起的損壞。采用石墨材料制成的密封環(huán),具有密封效果好、耐磨損等優(yōu)點(diǎn)。此外,采用石墨密封環(huán)有利于現(xiàn)場(chǎng)維修更換,在一定范圍內(nèi)有自動(dòng)補(bǔ)償磨損的作用。但在磨煤機(jī)磨制劣質(zhì)煤,石子煤過(guò)多、過(guò)硬,如果不及時(shí)提高一次風(fēng)壓,不及時(shí)增加一次風(fēng)量,及南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 26 不時(shí)排出石子煤,均會(huì)對(duì)磨煤機(jī)的碳精密封環(huán)產(chǎn)生本質(zhì)的損傷,造成大量煤粉從密封環(huán)處漏出。 措施 采用了可拆卸底面密封裝備、并加裝可調(diào)銅片密封,保護(hù)罩,對(duì)磨煤機(jī)碳精密封環(huán)進(jìn)行了全面改造 [3]。針對(duì)磨煤機(jī)由于監(jiān)視不到位或排石子煤不及,制定定期檢查規(guī)定。同時(shí)對(duì)磨煤機(jī)實(shí)施設(shè)備定修。實(shí)踐證明該措施實(shí)施后,由于磨煤機(jī)碳精密封環(huán)損傷造成磨煤機(jī)漏泄停運(yùn)大修的事故率大幅度下降。 磨煤機(jī)下排渣門(mén)石棉密封條不嚴(yán) 原因分析 本 廠磨煤機(jī)的排渣門(mén)分為上排渣門(mén)與下排渣門(mén),連接方式為串聯(lián)布置。磨煤機(jī)運(yùn)行排渣時(shí), 上排渣門(mén)關(guān)閉,下排渣門(mén)開(kāi)啟。磨煤機(jī)運(yùn)行不排渣時(shí),上排渣門(mén)開(kāi)啟,下排渣門(mén)關(guān)閉。當(dāng)下排渣門(mén)石棉密封條不嚴(yán),磨煤機(jī)運(yùn)行不排渣時(shí),會(huì)從不嚴(yán)處漏出一次風(fēng)和煤粉,不但造成生產(chǎn)文明造成污染,還對(duì)排渣工作人員的人身安全造成威脅。 措施 發(fā)現(xiàn)磨煤機(jī)下排渣門(mén)漏風(fēng)粉時(shí),積極聯(lián)系檢修。利用設(shè)備備用時(shí),及時(shí)更換磨煤機(jī)下排渣門(mén)石棉密封條。 焊工的焊接質(zhì)量 在磨煤機(jī)漏泄缺陷處理過(guò)程中,可能由于焊工的焊接標(biāo)準(zhǔn)不高,使焊接質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求,焊后的質(zhì)量檢測(cè)不到位等形成以后在該部位發(fā)生爆管的隱患。 加強(qiáng)對(duì)焊工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高焊接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝要求,焊后探傷處理要仔細(xì),確保不留事故隱患。 一次風(fēng)沖刷磨損磨煤機(jī)出口管管壁 原因分析 其沖刷磨損機(jī)理 :管壁受到?jīng)_刷磨損是煤粉粒子和壁面間的不斷沖擊及不斷剪切同時(shí)作用的結(jié)果。設(shè)灰粒以速度 W在圖( 1)上的 A點(diǎn)處撞擊管壁,煤粉粒子速度方向和 A點(diǎn)壁面所成夾角為α,稱為攻角。 圖( 1)沖刷磨損機(jī)理 PN=Rsinα PZ=Rcosα PN PZ α A 南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 27 A點(diǎn)處粒子和壁面的沖擊力 R可分解為法線方向力 PN和切線方向力 PZ,顯然在法向力作用下,煤粉粒子滲入表面某一深度,此深度和 被刨下來(lái)的微粒厚度成正比,而在切向力作用下把此刨屑撕下來(lái)。顯然,攻角α愈大,則在法向力作用下煤粉粒滲入表面的深度愈大,形成的刨屑厚度愈大。然而,形成的刨屑厚度大并不意味著磨損嚴(yán)重。還需有一定的切向力作用,以將形成的刨屑撕掉,才能構(gòu)成磨損。因而,只有當(dāng)在某一攻角下,所需要的撕下剪切力正好等于所能提供的切向分力時(shí),磨損最為嚴(yán)重。大量的實(shí)驗(yàn)結(jié)果及運(yùn)行表明,一般當(dāng)α =30176?!?40176。時(shí),磨損最為嚴(yán)重。此外,研究表明流速對(duì)磨損的影響較為顯著,同時(shí)氣流中灰粒的濃度對(duì)磨損同樣有 綜上所述 ,可以發(fā)現(xiàn),影響磨損的因素主要有三個(gè): ( 1)攻角α,通常當(dāng)α =30176?!?40176。時(shí)磨損最為嚴(yán)重; ( 2)流速 W是對(duì)磨損影響較大的一個(gè)因素,流速增加之后磨損速度急劇上升; ( 3)氣流中灰粒的濃度,磨損量與灰粒的濃度成正比。 對(duì)于本廠 2號(hào)機(jī)組鍋爐一次風(fēng)管系統(tǒng)來(lái)講,凡是沖刷磨損嚴(yán)重的區(qū)域,均是受上述因素影響大的區(qū)域 .即磨煤機(jī)分離器出口彎管處。 措施 要減小管壁的磨損狀況,在不改變?cè)脊苈吩O(shè)計(jì)的前提下,主要是減小一次風(fēng)灰粒濃度和在攻角大、流速較高部位采取必要的防磨手段來(lái)達(dá)到目的 起初我廠利用機(jī)組負(fù)荷調(diào) 整間隙,對(duì) 10臺(tái)磨煤機(jī)磨損最嚴(yán)重的部分,磨煤機(jī)分離器出口彎管處逐一進(jìn)行重新制作和更換。更換后漏粉現(xiàn)象雖稍有改觀,但隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),磨損加劇,管路受損嚴(yán)重,檢修人員疲于焊補(bǔ)磨損點(diǎn),維護(hù)工作量頗大,這種更換“治標(biāo)”的方法證明無(wú)效。 防磨防漏需從根本入,引進(jìn)采用新的防磨材料:一次風(fēng)管道內(nèi) MT耐磨抗蝕陶瓷片的應(yīng)用 [1]。 MT型螺栓連接陶瓷片是由多種強(qiáng)硬材料經(jīng)高壓成型,高溫?zé)Y(jié)而成的抗蝕耐磨陶瓷組成。其技術(shù)指標(biāo)為:莫氏硬度≥ (相當(dāng)于布氏硬度 1 500 以上),抗壓強(qiáng)度≥ 550 MPa,體積密度≥ ,因而耐磨性高、抗沖蝕性好,其耐沖刷磨損性能至少是鉻鑄鐵的 6倍以上,為 16 Mn鋼材的至少 30倍以上,耐溫范圍≤ 800 ℃。陶瓷片一般采用有機(jī)膠粘劑粘貼在工作面上,但在高溫部位由于熱交變應(yīng)力的作用,膠粘劑易分解老化而失效?,F(xiàn)改造連接方案:將陶瓷片鉆兩個(gè)孔,用埋頭螺栓固定。采用專用進(jìn)口焊機(jī)把陶瓷片通過(guò)埋頭螺栓牢牢地固定工作面上,其結(jié)合強(qiáng)度高,可達(dá) 60 MPa以上。這樣就徹底解決了陶瓷片在高溫交變應(yīng)力作用下易脫落的問(wèn)題。運(yùn)行方面不斷試驗(yàn)降低一次風(fēng)壓,取得風(fēng)壓降低最大化。 磨煤機(jī)磨輥拉桿漏風(fēng)的原因及處理 措施 至 2022年 8月 23 日機(jī)組投產(chǎn)以來(lái) 本廠 2爐的 10臺(tái)磨煤機(jī)不同程度的出現(xiàn)拉桿處漏粉的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行,甚至造成機(jī)組限制負(fù)荷。同時(shí)也極大的污染環(huán)境。為了說(shuō)明漏粉的原因,首先看一下拉桿在磨煤機(jī)內(nèi)的密封裝置: 南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 28 由上面的設(shè)備圖可以看出:拉桿在磨內(nèi)的密封裝置是分成兩部分。一個(gè)部分是:密封環(huán)和拉桿的緊密接觸,形成一道密封。 以下就是套在拉桿上的密封環(huán)的特寫(xiě): 下面是扇形防塵帽的特寫(xiě)(還沒(méi)焊上防塵帽固 定圈): 南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 29 第二部分:是通過(guò)從磨煤機(jī)外部吹入拉桿密封室的拉桿密封風(fēng),再通過(guò)拉桿密封風(fēng)排風(fēng)口,通過(guò)風(fēng)壓來(lái)阻止煤粉進(jìn)入。 下面的 簡(jiǎn)圖,可以比較直觀看出這兩部分密封作用過(guò)程: 簡(jiǎn)單的運(yùn)行過(guò)程是這樣的,拉桿在磨煤機(jī)運(yùn)行當(dāng)中在上下移動(dòng),而拉桿上的錐形防塵帽固定在拉桿上,隨著拉桿的上下移動(dòng)而移動(dòng)。當(dāng)拉桿往上移動(dòng)時(shí),造成錐形防塵帽和密封環(huán)壓板之間的間隙變大,這個(gè)間隙就要靠密封風(fēng)不斷吹出來(lái)阻止煤 粉等雜物進(jìn)入。 南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 30 如果密封環(huán)和上面的防塵帽都是完整,并且密封風(fēng)足夠的話,那么煤粉、粗煤塊就不會(huì)進(jìn)入到拉桿運(yùn)動(dòng)的間隙。 2 爐磨煤機(jī)的拉桿出現(xiàn)漏粉之后,檢修拆開(kāi)這個(gè)密封裝置,發(fā)現(xiàn)密封環(huán)都已經(jīng)磨損,造成和拉桿之間的間隙變大。單靠密封風(fēng)無(wú)法阻止煤粉進(jìn)入。一旦煤塊進(jìn)入到密封環(huán)和拉桿之間的間隙,那么在拉桿不斷的上下移動(dòng)之后,煤塊卡在這個(gè)間隙當(dāng)中,將密封環(huán)和拉桿都磨壞,間隙更大。最后,煤塊通過(guò)這個(gè)間隙掉入到磨煤機(jī)外部的拉桿密封室內(nèi),再通過(guò)密封室下部的密封環(huán)掉出來(lái)了,最后的結(jié)果就是磨內(nèi)的煤粉直接從這些間隙吹出來(lái)( 2C磨煤機(jī)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)一次)。 通過(guò)上面的介紹,可以清楚知道發(fā)生拉桿漏粉的直接原因:是由于密封環(huán)發(fā)生磨損,與拉桿之間的密封間隙變大 ,失去密封效果。從而煤塊什么的都掉出來(lái)。最嚴(yán)重的時(shí)候,正壓的磨煤機(jī)內(nèi)的煤粉直接從這個(gè)間隙吹到磨煤機(jī)外部。 通過(guò)分析,還有咨詢檢修人員,知道目前采取的解決辦法是加大了上部防塵帽的大小,還有更換了密封環(huán)。從近些天的運(yùn)行情況來(lái)看,磨煤機(jī)拉桿漏粉現(xiàn)象已經(jīng)消失。 從運(yùn)行方面來(lái)看,為了防止拉桿漏粉的現(xiàn)象發(fā)生,我們要做好以下幾點(diǎn): 1. 檢查拉桿密封風(fēng)的進(jìn)風(fēng)擋板開(kāi)度,保證三個(gè)拉桿都能分配到足夠的密封風(fēng)進(jìn)入拉桿密封室,使細(xì)小的煤粉不會(huì)進(jìn)入密封環(huán)和拉桿的間隙。 2. 在磨煤機(jī)停運(yùn)時(shí),如果冷熱風(fēng)門(mén)會(huì)漏風(fēng)的話,那磨煤機(jī)密封風(fēng)最好不要關(guān)閉,避 免這個(gè)時(shí)候磨內(nèi)正壓,將煤塊吹入密封環(huán)和拉桿的間隙,等磨煤機(jī)運(yùn)行之后,會(huì)對(duì)密封環(huán)產(chǎn)生首次磨損。 3. 如果發(fā)現(xiàn)一根拉桿漏粉,那通過(guò)這根拉桿的排掉的密封風(fēng)量會(huì)增加,從而降低了其它兩根拉桿的密封風(fēng)壓力,使其它兩根拉桿也會(huì)漏進(jìn)煤粉,產(chǎn)生磨損。所以在發(fā)現(xiàn)一根拉桿漏粉了之后,盡早將磨煤機(jī)停運(yùn)。避免磨損時(shí)間長(zhǎng)了之后,發(fā)生多根拉桿及密封環(huán)磨損、磨壞,加重設(shè)備損失。 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)磨煤機(jī)解體檢查的情況,磨煤機(jī)底部頻繁泄露主要有以下幾個(gè)主要原因 速機(jī)頂部傳動(dòng)盤(pán)之間間隙過(guò)大 該處間隙據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,由于加工,安裝的偏差遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值,因?yàn)殚g隙過(guò)大,削弱了熱一次風(fēng)經(jīng)過(guò)該間隙時(shí)的節(jié)流降壓效果,嚴(yán)重影響密封機(jī)的密封效果,從而就會(huì)造成密封損壞,導(dǎo)致密封風(fēng)與熱一次風(fēng)的壓差得不得保障,密封效果惡化,嚴(yán)重時(shí)傳動(dòng)盤(pán)一周嚴(yán)重磨損,出現(xiàn)約 5MM 的環(huán)狀溝槽。由于各處密封位置嚴(yán)重磨損,間隙增大,密封風(fēng)不僅擋不住熱一次風(fēng),導(dǎo)致密封風(fēng)向外泄漏,根本起不到密封效果,最終結(jié)果是大量石子煤從減速機(jī)傳動(dòng)盤(pán)底部噴泄而出 由于煤炭市場(chǎng)的變化,鍋爐燃煤煤質(zhì)有所惡化,磨煤機(jī)在 運(yùn)行中,石子煤明顯增加,由于石子煤腔室空間有限,也無(wú)其它可靠地隔離措施,石子煤若得不到及時(shí)排放,南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 31 不可避免的就要進(jìn)入內(nèi)氣密封環(huán)與減速機(jī)傳動(dòng)盤(pán)之間的間隙,造成密封破壞。 磨煤機(jī)在運(yùn)行當(dāng)中由于一次風(fēng)量配置的變化,也會(huì)直接影響密封效果,不過(guò)在這一問(wèn)題在運(yùn)行當(dāng)中一般可通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)盤(pán)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行調(diào)整來(lái)解決。 磨煤機(jī)底部泄漏后,剛開(kāi)始是漏風(fēng)、漏粉,很快就會(huì)發(fā)展到大量的石子煤直接從傳動(dòng)盤(pán)處向有外噴泄?,F(xiàn)場(chǎng)環(huán)境遭到嚴(yán)重污染。磨煤機(jī)內(nèi)部風(fēng)量、風(fēng)壓的控制受到很大影響,磨煤機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)變差。熱風(fēng) 夾帶石子煤以較高速度從磨煤機(jī)內(nèi)部噴泄而出,導(dǎo)致工作人員無(wú)法接近磨煤機(jī)檢查清理,時(shí)間不長(zhǎng)就會(huì)造成磨煤機(jī)無(wú)法正常運(yùn)行 由于磨煤機(jī)底部密封裝置不可拆卸,密封僅靠?jī)?nèi)氣封環(huán)和縫隙氣封裝置來(lái)完成,二者均屬于機(jī)械密封 —— 迷宮密封形式,密封形式比較單一。據(jù)統(tǒng)計(jì),磨煤機(jī)部件漏粉是造成磨煤機(jī)非計(jì)劃停運(yùn)的首要因素,對(duì)磨煤機(jī)底部密封改造勢(shì)在必行,不僅可以解決磨煤機(jī)安全可靠運(yùn)行的實(shí)際問(wèn)題,也可以極大的改善現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)程度 改造前磨煤機(jī)底部密封形式采用機(jī)械密封與迷宮式密封相結(jié)合的原理。主要采用調(diào)整內(nèi)氣封環(huán) 與減速機(jī)齒輪箱頂部間隙。磨碗彀裙罩裝置與內(nèi)氣封環(huán)間隙控制。應(yīng)用與裙罩一起提供的緊固件,定位銷保護(hù)裙罩裝置四等分部分安裝在對(duì)中的位置上,使其沿磨碗彀裙罩裝置四周緊固在一起。在每一四等分部分上裝一調(diào)整螺釘,用這些調(diào)整螺釘頂起磨碗彀裙裝置,保證磨碗與彀裙裝置與側(cè)機(jī)體內(nèi)氣峰環(huán)之間的間隙在 范圍內(nèi)。通過(guò)加減墊片方式調(diào)整齒輪箱頂部與內(nèi)氣封環(huán)間隙,使間隙在30176。區(qū)間內(nèi)保持一致 改造后的磨煤機(jī)底部密封增加了迷宮式碳精密封。另外新加裝了擋渣保護(hù)環(huán),氣封室,考慮到檢修空間,碳精密封環(huán)為 三層,改造后的密封裝置由擋渣保護(hù)環(huán),炭精密封環(huán),改型下裙罩,氣封室等組成 磨煤機(jī)在運(yùn)行中,由于擋渣保護(hù)環(huán)與石子煤腔室的間隙小,石子煤腔室被一分為二,石子煤被阻擋在擋渣保護(hù)環(huán)以外的空間,熱一次風(fēng)在經(jīng)過(guò)在間隙時(shí)進(jìn)行節(jié)流降壓,這到密封對(duì)阻礙石子煤起到很關(guān)鍵的作用。可調(diào)銅片密封裝置用一圈螺栓固定在密封座上。螺栓孔為橢圓形。可以在安裝時(shí)進(jìn)行精密調(diào)整,熱一次風(fēng)前進(jìn)的步伐在該間隙處被氣封室的密封風(fēng)徹底阻擋,氣封室下方的三層浮動(dòng)炭精密封用來(lái)完成對(duì)密封風(fēng)的徹底密封過(guò)程,防止密封風(fēng)外泄 若擋渣保護(hù)環(huán)在運(yùn)行中受到嚴(yán)重磨損,導(dǎo)致部 分石子煤從保護(hù)環(huán)下方間隙竄入保護(hù)罩內(nèi)部,也會(huì)在此密封部位受到阻擋,相當(dāng)于石墨炭精密封環(huán)前方加裝了兩道保險(xiǎn),這個(gè)時(shí)候可以通過(guò)修復(fù)傳動(dòng)盤(pán)保護(hù)罩和調(diào)整保護(hù)罩密封間隙來(lái)恢復(fù)密封結(jié)構(gòu) 2022年 2月 對(duì)其中一臺(tái)磨煤機(jī)的底部密封裝置進(jìn)行了徹底改造,具體過(guò)程大體如下: ( 1)修復(fù)磨損的減速機(jī)傳動(dòng)盤(pán),加裝修復(fù)套,并將原密封座圓環(huán)對(duì)應(yīng)傳動(dòng)盤(pán)部位向上移位,裝配一個(gè)大法蘭 ( 2)將組裝好的密封環(huán)殼體與密封圈吊在機(jī)座頂板上,注意密封風(fēng)入口要與密封風(fēng)管角度對(duì)正。以減速機(jī)輸出法蘭止口為基準(zhǔn),檢查碳精密封環(huán)殼體中心孔 內(nèi)表面與南京工程學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)(論文) 32 減速機(jī)輸出法蘭旋轉(zhuǎn)中心同心度,同心度允差小于 ,檢查密封環(huán)殼體上加工平面的水平度,水平度允差 ,必要時(shí)可在密封環(huán)殼體與機(jī)座頂板間結(jié)合面上加裝墊片,完成找正后將密封環(huán)殼體與機(jī)座頂板焊接,焊接時(shí)采用小直徑焊條,小電流。在機(jī)座頂板兩側(cè)同時(shí)施焊,以防止焊接變形,焊縫要確保氣密性要求。同時(shí)檢測(cè)密封圈上緣可調(diào)整密封銅片與傳動(dòng)盤(pán)外表面的間隙應(yīng)為 ~ 。密封環(huán)殼體與支撐環(huán)之間涂抹硅膠酮密封膠 ( 3)碳精密封塊裝入密封裝置炭精環(huán)滑動(dòng)槽內(nèi),同時(shí)用塑料膠紙粘在外殼內(nèi)壁上及殼體外,限制碳精環(huán)滑 出槽外,這樣做的目的,是為了下一步安裝傳動(dòng)盤(pán)時(shí)不會(huì)磨損碳精密封環(huán) ( 4)回裝傳動(dòng)盤(pán),并在先前安裝的大法蘭上安裝保護(hù)罩,保護(hù)罩的喇叭口下緣與石子煤腔室下表面間隙保持在 10mm以內(nèi) 改造后的磨煤機(jī)投運(yùn)以后,底部幾乎看不見(jiàn)漏風(fēng),漏粉現(xiàn)象,由于在 1 爐 C 磨煤機(jī)碳精環(huán)改造中,將下架體進(jìn)行了改進(jìn),改善了磨煤機(jī)內(nèi)部的空氣動(dòng)力場(chǎng),通風(fēng)阻力相應(yīng)降低,熱一次風(fēng)分配更加合理,所以相同煤質(zhì)情況下,磨煤機(jī)石子煤量大為減少,進(jìn)一步保證了磨煤機(jī)的密封效果 改造一臺(tái)磨煤機(jī)的底部密封,需投資約 8萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)半年多的實(shí)
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