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200噸轉爐煉鋼工藝技術規(guī)程-資料下載頁

2024-11-08 13:41本頁面

【導讀】本規(guī)程適用于轉爐生產(chǎn)操作及有關生產(chǎn)技術人員。a)掌握轉爐基本理論。c)熟悉轉爐主要設備技術性能。(%),見表1。:鐵水入轉爐溫度≥1250℃。純度≥%,脫除水份。單重≤3000kg,最大邊長≤3000mm.廢鋼中不得夾有封閉容器、爆炸物、耐火材料、泥砂、橡膠及有色金屬,不能帶水。硅鋼、合金鋼等有特殊成份的廢鋼要單獨存放,按通知使用。廢鋼分類,裝槽數(shù)量要準確。,重廢鋼裝在槽的后部的中上部。,在料倉內儲存不大于2天。,高位料倉分專倉上料。氧氣總管壓力≥,最低應≥??煽毓韫╇娂肮ぷ髡!U秩钩鏊疁囟龋?0℃。左右擋火板水流量均≥90m3/h。汽化冷卻系統(tǒng)綜合信號正常,循環(huán)建立。①汽包蒸汽出口閥全開。③汽包水位正常。氧槍不在最高操作位置(標高)時,旋轉小車不允許旋轉移位,裝置在移動中自動定位。氧槍降至開氧點,氧槍孔氮封和加料溜槽氮封打開。氧槍上升到,氧氣快速切斷。轉爐修砌完8小時,方可≤60°動爐,安排試水前將轉爐搖至60°停留。

  

【正文】 ⑤ 供氧時間約 16— 18 分。 20小時左右時 ① 前后搖爐使結殼破碎。焦碳加入量 6t。 ② 兌鐵 30t左右 (緩慢進行 )。 ③ 硅鐵加入量約 3t。 ④ 白灰加入量約 12噸。 ⑤ 供氧時間約 20分。 (1) 鋼包粘鋼 ≤5 噸,要求在倒完渣 4小時 內,處理好透氣磚,按正常周轉包組織涮包。 (2) 鋼包包底粘鋼 5噸,要求甩包處理,低包齡處理至 8噸以下;高包齡處理至 5噸以下。包底量處理合格后,鋼包離線烘烤大于 8小時,在線烘烤保大于 20分鐘,方可組織涮包。 (3) 涮包鋼包條件:包襯工作層 100mm。 (4) 鋼包烘烤溫度 800℃ ,按每噸包底提高 6℃ 計算出鋼溫度。 (5) 吹氬時間在原基礎上每噸包底增加 1分鐘。 (6) 包底 ≤5 噸,允許上鑄機連澆,不能安排鑄機第一爐。 ,應立即提 槍停吹,切斷氧槍或其他漏水水源,將氧槍移出氧槍孔,嚴禁搖爐,待爐內積水全部蒸發(fā)后方可搖爐。在處理消除漏水原因并恢復供水后,才能繼續(xù)吹煉,煙罩漏水成流不得煉鋼。 ,應先用手動關閉氧氣切斷閥,而當切斷閥失靈時,同時氧槍在爐內提不上來時可暫將調節(jié)閥關氧,后關閉氧氣手動截門。再將調節(jié)閥打開以避免調節(jié)閥處在不平衡的工作狀態(tài)下,如氧槍能立即提出爐口應通知電、鉗工一同盡快到現(xiàn)場處理。 ,應立即提槍停吹,按最快速度搖爐使爐內鋼水離開漏鋼位置,把爐體漏鋼部位確定補好后,方 可繼續(xù)吹煉。若漏鋼部位無法修補,則應將爐內鋼水倒入事故鋼包內,然后決定補爐或停爐。 停電停水時轉爐正處吹煉時刻,須將氧槍提出爐口,關氧。應采取以下措施: ( 1)停電后氧槍靠氧槍事故提升裝置提升氧槍。 ( 2)停電后氧氣切斷閥因失電應自動關閉,要求氧氣切斷閥自控靈敏可靠。 ( 3)如氧氣切斷閥未能自動關閉,須緊急到現(xiàn)場手動控制閥門氣源手柄,使氧氣切斷閥關閉,同時人工手動關閉截止閥。 ( 4)停電后,水節(jié)門保留開啟狀態(tài)。 ,采用全鐵水吹煉 (1) 堿度按 — 。 (2) 開吹前加入造渣料總量的 80%,預留的一部分在中期調整。 (3) 吹煉過程在返干期加入化渣料,要分批加入,每批加入量不大于 500kg。 (4) 整個冶煉過程原則上不加或少加螢石。 (5)煉鋼要靈活控制制好槍位,防止噴濺。 、粘渣的清理、維護 1分鐘開始降罩到低位,吹煉后期停止煤氣回收后方準緩慢提罩,一般在吹煉終點前,不小于 1分鐘開始提罩。 異常情況下則點火后 2分鐘以上降罩,異常指: ① 爐內鐵水等待較長時間后的開吹。 ② 曾吊吹過的再次開吹。 ③ 開吹后爐口冒煙較大,而一文和風門調節(jié)無效。 (土 2176。) 不允許罩裙升降。 ,轉爐方可傾動。 “0” 位信號正常,有 “0” 位信號時,轉爐垂直偏差必須在土 2176。 內 (以耳軸處顯示為準 )。 、兌鐵水嚴禁刮、碰、沖刷水冷爐口。 ,補焊無效,經(jīng)修理確認后停水冷爐口水,不得往爐內、包內渣罐內漏水。 300爐開始 濺渣。 N2管通向工作氧槍一側的手動切斷閥,通向備用氧槍一側的 N2手動切斷伐關閉。檢查 N2快速切斷伐不得漏氣。 400m3 N2球罐最高工作壓力 ,進煉鋼廠房 N2總管壓力 ≥ 。 ,爐渣控制要求 “ 早化渣,化好渣,濺得上,耐得住 ” 。 終渣控制:堿度 R=— ,Mg0=10 12%, Tfe=l0— 15% ,見表 18。 表 18 稠化劑技術條件 種類 CaO% MgO% SiO2% C% 粒度 mm 輕燒白云石 ≥30 ≥25 ≤ 1050 鎂球 ≥ ≥50 ≤ ≥10 2040 加入輕燒白云石和鎂球后,按實際成分折算相應減少石灰加入量。 ,動態(tài)調整輕燒白云石、鎂球加入量,合適的爐渣粘度既保證正常冶煉的需要,又有利于提高濺渣護爐的效果。 ,保證出凈鋼,測溫取樣盡量少倒渣,爐內多留渣。 ,只有在后吹碳低或 FeO過高爐渣稀時才在開始濺 渣后 30秒加少量輕燒白云石和鎂球稠化爐渣。 ,一般為 3Min左右,爐口飛濺渣粒停止,及時結束濺渣。 ,向后搖爐,再向前搖爐,倒掉爐內液體渣。 。 (1)N2總管壓力 。 (2)爐內剩鋼 。 ,及時處理粘鋼粘渣,保證氧槍的正常使用。 ,原則上每周測厚兩次。 ① 確定 化爐底時,出完鋼后不濺渣,將爐內渣倒掉 3/ 4,留 1/ 4,如渣子狀態(tài)粘稠,需補加螢石300— 500kg。 ② 化爐底時,控制氧氣流量為 25000— 42020m3/ h,槍高按 — 。 ③ 化爐底吹氧一次按 35分鐘控制,化完爐底加 — 2噸生白云石降溫并下槍吹氮攪拌后,搖爐倒爐內液體渣,并觀察爐況變化。 SiFe化爐底操作 ① 出完鋼后不濺渣,將爐內渣倒掉 2/ 3,留 1/ 3。 ② 往爐內加入 SiFe l噸。 ③ 化爐底時,使用氧流量 25000m3/ h,槍高 。 ④ 化爐底吹氧 5分鐘,搖爐觀察,需要時再次吹氧化爐底,確定化完爐底后,向爐內加生白云石 23噸并下槍吹氮攪拌后來回搖爐兩次 (70度 ),倒凈爐內液體渣。 ① 化完爐底后,先加廢鋼,再兌鐵,不允許直接兌鐵操作。 ② 進行化爐底操作前,煉鋼通知 OG 風機高速運行。 (1) 熔池工作層最薄處小于 100mm, (2) 爐身工作層最薄處小于 80mm, (3) 爐帽見永久層又不可補時。 (4) 爐底工作層最薄處小于 300mm。 ① 煉鋼系統(tǒng)檢修完畢,具備冶煉條件。 ② 氬氣總管壓力 。 ③ 連鑄氧氣、低壓煤氣、高壓煤氣檢修完畢。 ④ 鑄機具備上鋼水條件。 ⑤ 所有烤包器具備烘烤條件。 ⑥ 所有鋼包必須為中前期包。 ① 按規(guī)定檢查烤包器風機運行情況。 ② 座包后要檢察鋼包狀況,在線烘烤大于 20分鐘。 ③ 煉鋼工要根據(jù)鋼包狀況、終點控制情況控制出鋼溫度。要求熱包出鋼溫度大于規(guī)程規(guī)定上限溫度10℃ ,溫包出鋼大于規(guī)程規(guī)定上限溫度 25℃ 。 復生產(chǎn)鋼包全部進入正常周轉,溫度控制按正常規(guī)定執(zhí)行。 6記錄 7發(fā)放 a)轉爐技術人員。 b)廠內有關部門。 中國鋼鐵技術網(wǎng)
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