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客運專線無砟軌道施工質量安全風險管理-資料下載頁

2025-01-17 14:07本頁面
  

【正文】 齒槽小里程 5mm; – 剪力齒槽大里程 5m處向大里程方向移動 10mm; ⑶ 方案實施情況 – f、壓板后檢查鋼筋彎曲情況,檢測有部分鋼筋應力較大,決定 9根切斷處理。 – 上層切斷鋼筋: ф20mm加強筋 4根, 3根 ф16mm;(按原設計上下共 16根 ф20mm加強筋) – 下層切斷鋼筋: ф20mm加強筋 1根, 1根 ф16mm; – g、清理雜物安裝模板砼澆注,采用 C55早強。 – 澆注開始時間: 4: 10,結束時間 4: 40 – 制取試件 4組,共用 C55砼 。 – 收漿抹面后用塑料布覆蓋灑水養(yǎng)護。 ⑶ 方案實施情況 1剪力齒槽砼施工 ⑶ 方案實施情況 ? 第二階段處理 (a)、外側邊緣 75cm寬的條形區(qū)域的處理 – ① 外側邊緣 75cm寬的條形區(qū)域的鑿除 – 16日下午開始 1梁左線已澆注且未激活的剪力齒槽混凝土的鑿除,鑿除區(qū)域為:從橫剖面兩個外側邊緣起,各鑿除 75cm寬的條形區(qū)域,長度在原來的混凝土縱向兩個方向上各 的長度分兩步鑿除,總長度為 。 – 工具:空壓機 2臺、風鎬 3把、電錘 4把。 – 過程記錄:由技術人員畫出 ,先使用空壓機帶動風鎬將大塊混凝土鑿除,混凝土鑿除施工中盡量避免損傷橫向、縱向鋼筋,在開鑿出大體雛形后使用電錘對混凝土邊緣進行修整,保證接觸面的垂直,底面接近上層土工布的混凝土由人工鑿除,避免破壞土工布和土工膜。 – 將第一階段修整時放置的鍍鋅鋼板切除,并將剪力齒槽內的砂子掏出,并清理預埋套筒內的雜物,使用無紡布進行封堵。鑿除混凝土清理完齒槽內的砂子后,共露出 8個預埋套筒。 ⑶ 方案實施情況 – 清理完畢后,切除已破壞的上層土工布,均保留 20cm左右的搭接區(qū),將新的土工布直接鋪至舊土工布 20cm搭接區(qū)下面,保證平整、無褶皺。 ⑶ 方案實施情況 ? 第二階段處理 – ② 塑性變形鋼筋的替換和剪力釘?shù)陌惭b – 18日上午,使用氣焊切割被鑿除范圍內已彎曲的鋼筋,共計28根 φ16mm縱向主筋和 4根 φ20mm加強鋼筋,切除區(qū)域為彎曲變形最大處,切割長度為 20cm左右。 – a、先對底層切割的鋼筋以 3m長同型號的鋼筋以搭接的方式代替并綁扎,并與剩下的部分固定綁扎; – b再在清理后的套筒上安裝高度為 230mm的剪力釘,安裝深度滿足 42mm,扭矩力達到 ,共計 8個; – c最后對上層切割的鋼筋以 3m長的新鋼筋以搭接的方式代替,并與剩下的部分固定綁扎,共計替換 28根 3m長 φ16mm和 4根3m長 φ20mm鋼筋。 ⑶ 方案實施情況 塑性變形鋼筋的替換和剪力釘?shù)陌惭b ⑶ 方案實施情況 ? 第二階段處理 – ③ 混凝土澆筑 – 20日準備混凝土澆筑 . – 澆筑前,在與中間部分的澆注縫上放置一層土工布,保證隔離良好。再次清理澆筑區(qū)域的雜物和顆粒物。并用水提前預濕 75cm寬的端面和剪力齒槽混凝土澆筑縫面。 – 23: 40 采用強度為 C55微膨脹混凝土澆筑(使用膨脹劑后的限制膨脹率 ≥20 105),混凝土入模溫度: 22℃ ,使用吊車和漏斗吊卸,人工振搗,并注意與原混凝土面的接茬處理,使用刮尺刮平,保證底座板的高度,待混凝土稍硬后拉毛處理,采用濕潤土工布 +塑料布覆蓋嚴密養(yǎng)生。共澆筑混凝土 1方,完成時間 23:55。 ⑶ 方案實施情況 外側邊緣 75cm寬的條形區(qū)域混凝土澆筑 ⑶ 方案實施情況 ? 第二階段處理 – (b)、中間 – ① 原混凝土的鑿除 – 22日上午對兩外側條形區(qū)域的已澆筑混凝土試塊強度檢測大于 20MPa,開始中間條形區(qū)域混凝土的鑿除,寬度為 ,長度在原來的混凝土縱向兩個方向上各 除,總長度為 。 – 為避免損壞上層土工布,只用電錘鑿除。主要工具:電錘 4把。 – 過程記錄:鑿除中間條形區(qū)域混凝土,橫向至土工布隔離帶,并將隔離帶鑿除并對斷面鑿毛處理。使用電錘對混凝土邊緣進行修整,保證接觸面的垂直,底面接近上層土工布的混凝土由人工鑿除,避免破壞土工布和土工膜。鑿除混凝土后,共露出 6個剪力釘預埋套筒。 – 將第一階段修整時放置的鍍鋅鋼板切除,并將剪力齒槽內的砂子掏出,并清理預埋套筒內的雜物,使用無紡布進行封堵。 ⑶ 方案實施情況 中間 ⑶ 方案實施情況 ? 第二階段處理 – ② 塑性變形鋼筋的替換和剪力釘?shù)陌惭b – 25日,使用角磨機切割已鑿除范圍內已彎曲的鋼筋,共計 30根 φ16mm和 4根 φ20mm加強鋼筋,切除區(qū)域為彎曲變形最大處,切割長度為 20cm左右,對于第一階段切除并幫條焊的鋼筋不做切割處理,為了方便置換下層鋼筋,對箍筋均縱向切割約 10cm。 – a先對底層切割的鋼筋以 3m長新鋼筋以搭接的方式代替并綁扎,并與剩下的部分固定綁扎; – b再在清理后的套筒上安裝高度為 230mm的剪力釘,保證安裝深度滿足 42mm,扭矩力達到 ,共計 6個; – c最后對上層切割的鋼筋以 3m長的新鋼筋以搭接的方式代替,并與剩下的部分固定綁扎,共計替換 30根 3m長 φ16mm和 4根3m長 φ20mm鋼筋,最后使用 1m長的 φ10mm鋼筋對切割后的箍筋搭接綁扎。 ⑶ 方案實施情況 塑性變形鋼筋的替換和剪力釘?shù)陌惭b ⑶ 方案實施情況 ?第二階段處理 – ③ 混凝土澆筑 – 26日準備混凝土澆筑 ,澆筑前,用水提前預濕底座板和剪力齒槽混凝土澆筑縫面。 – 23:10 采用強度為 C55微膨脹混凝土(使用膨脹劑后的限制膨脹率 ≥20 105),混凝土入模溫度:28℃ ,使用吊車和漏斗吊卸,人工振搗,并注意與原混凝土面的接茬處理,使用刮尺刮平,保證底座板的高度,待混凝土稍硬后拉毛處理,采用濕潤土工布 +塑料布覆蓋嚴密養(yǎng)生。共澆筑混凝土 ,完成時間 23:25。 ⑶ 方案實施情況 ⑶ 方案實施情況 – 至此, 1梁左線底座板第二階段處理完畢。采用濕潤土工布 +塑料布覆蓋嚴密養(yǎng)生,并安排專人檢查。 – 在底座板施工期間,無安全事故發(fā)生。 – 修正后底座板總體外觀質量較好,平整度、寬度均能符合設計要求。但在修整底座板前期施工時,因施工人員對施工工藝未能完全掌握,造成小部分底座板拉毛不到位,后澆帶養(yǎng)生較差,存在裂紋現(xiàn)象。 閉環(huán)管理 ? 在無砟軌道質量安全施工中,我們努力做好了“源頭防范、過程控制及應急處置”風險管理,但還是避免不了出現(xiàn)這樣或那樣的問題。這就要求我們要以“人人盯安全質量,管理抓閉環(huán)” 為核心理念的“安全質量閉環(huán)管理”良性循環(huán)體系來指導工作,不斷開創(chuàng)新局面。 ⑴ 目標 ? 以“決策閉環(huán)”為龍頭,構建“管理制度齊備、執(zhí)行過程精益、監(jiān)控效率更高、施工結果更優(yōu)”的閉環(huán)管理制度體系; ? 以“隊伍閉環(huán)”為基礎,強化管理隊伍的管理能力、控制能力和標準化示范能力; ? 以“執(zhí)行閉環(huán)”為目標,實現(xiàn)管理過程“正確計劃、正確行動、正確檢查、正確改善和正確反饋”確保執(zhí)行閉環(huán)無缺口; ? 以“考核閉環(huán)”為保證,完善安全質量管理崗位責任、 包保責任、領導責任為核心的責任追究考核機制,不斷提升監(jiān)理管理水平; ? 以“信息閉環(huán)”為載體, 創(chuàng)建 “收集、加工、儲存、反饋和銷號”為一體的安全管理信息平臺,確保信息管理規(guī)范實用、迅捷高效。 閉環(huán)管理 目標 決策閉環(huán) 隊伍閉環(huán) 執(zhí)行閉環(huán) 考核閉環(huán) 信息閉環(huán) ⑵ 重點 ? 無砟軌道施工從五個方面入手強力推行“閉環(huán)管理”,做到有安排、有監(jiān)督、有落實、有反饋。 ⑵ 重點 ? ① 構建安全管理制度體系,實現(xiàn)“決策閉環(huán)”。 ? 施工單位要本著超前預想預防、系統(tǒng)思考問題、科學論證方案、周密制定措施、慎重實施決策、保證決策閉環(huán)的原則,創(chuàng)新和完善具有特色,務實、高效的“閉環(huán)管理”新機制。 – a、 深刻認識推行“閉環(huán)管理”的重要性。 – b、建立務實高效的“閉環(huán)管理”決策機制。 – c、系統(tǒng)思考、科學實施,確保“決策閉環(huán)”。 ⑵ 重點 ? ② 強化監(jiān)理隊伍建設,實現(xiàn)“隊伍閉環(huán)”。 ? 加強監(jiān)理隊伍建設, 提高監(jiān)理隊伍的綜合素質,“三強化個能力” (管理能力、控制能力和標準示范能力) ,確保管理不移位、落實標準無折扣、執(zhí)行閉環(huán)不走樣。 – a、 全力提高監(jiān)理隊伍的素質。 – b、著力提高領導的管理水平。 – c、強力提高現(xiàn)場專監(jiān)的控制能力。 ⑵ 重點 ? ③ 突出管理過程控制,實現(xiàn)“執(zhí)行閉環(huán)”。 ? 嚴格遵循管理過程“正確計劃、正確行動、正確檢查、 正確改善和正確反饋”的循環(huán)流程和目標,消除管理盲區(qū), 暢通閉環(huán)管理渠道,確?!皥?zhí)行閉環(huán)”無缺口。 – a、 加強日常管理的“預想、預判、預籌” 。 – b、加強關鍵的“盯控 、包保、 檢查” 。 – c、加強問題隱患的“整改、反饋、復查”。 ⑵ 重點 ④ 完善責任追究機制,實現(xiàn) “ 考核閉環(huán) ” 。 – 堅持剛性約束和柔性激勵并重的思路, 建立和完善責任追究機制,保證 “ 閉環(huán)管理 ”的全面實施。 – a、全面落實責任制。 – b、加強過程監(jiān)督考核。 – c、科學規(guī)范、 實現(xiàn)剛性考核和柔性激勵的有機結合。 ⑵ 重點 ⑤ 發(fā)揮信息平臺效用,實現(xiàn)“信息閉環(huán)”。 運用系統(tǒng)管理原理, 構建暢通、開放、共享的管理信息回路, 確保每項工作從部署、落實、檢查、整改、反饋、復查等環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,提高效率,落實責任。 – a、 建立信息平臺。 – b、加強信息管理。 – c、充分發(fā)揮好信息平臺作用。 四、結束語 ? 客運專線無砟軌道施工安全質量風險管理是極其艱巨的一項工作,只有堅持用唯物辯證法指導,不斷研究探討和把握安全質量管理風險的規(guī)律,才能掌握工作的主動權。要從整體出發(fā),“橫向到邊,縱向到底”,實行“全員、全過程、全方位、全天候”的安全質量風險管理,常抓不懈、警鐘長鳴,保證安全質量預查、預防、預控措施得力,責任落實,逐級檢查,考核到位。 四、結束語 ? 通過健全落實安全質量風險管理,積極抓事故的預防工作,實現(xiàn)了由事后處理向事前控制的轉變,把事故消滅在萌芽狀態(tài)。掌握目前安全質量風險管理的重點、難點和關鍵點,進行風險辨識,劃分安全風險等級,分級包保管理,并制定相應的卡控措施。 四、結束語 ? 正確認識和處理安全質量與進度、效益的辨證關系,當安全質量與施工發(fā)生矛盾的時候,堅持消除隱患再施工,有效預防事故,實現(xiàn)了由被動花錢處理事故向合理增加投入,主動花錢保平安轉變。當安全質量與進度發(fā)生矛盾的時候,堅決校正為保進度忽略安全質量的思想,確立了安全質量為主、進度為輔的主從關系。 四、結束語 ? 通過健全安全質量風險管理,落實各級責任制,形成了安全質量工作人人有壓力,處處有人管的局面,實現(xiàn)了由安全質量部門獨挑大梁向全員齊抓共管轉變。 ? 只有這樣,才能真正使安全質量風險管理水平再上一個新臺階。 謝謝! 敬請各位領導及同仁批評指正!
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