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正文內(nèi)容

新版gmp整改報告(編輯修改稿)

2025-06-01 05:10 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 第二篇:新版 GMP整改報告 制藥有限公司 藥品 gmp認證現(xiàn)場檢查不合格項目整改報告 國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品認證管理中心: 針對 2021年 4月 20 日至 24 日國家食品藥品監(jiān)督管理局藥品 gmp認證檢查組對我公司大容量注射劑、小容量注射劑、凍干粉針劑進行現(xiàn)場檢查提出的 14 項一般缺陷項目,我公司在第一時間召開了整改會議,對存在缺陷的原因進行了詳細的調(diào)查,對可能造成的風險進行了評估,會議中對擬采取的整改方案進行了審核批準,并按方案要求將各 項整改項目落實到位,現(xiàn)將缺陷項目的整改情況予以報告(整改方案附后)。 ()制藥有限公司 2021年 5月 10 日 藥品 gmp認證現(xiàn)場檢查缺陷的整改方案 部分生產(chǎn)人員現(xiàn)場考核記錄未按規(guī)定進行保存。(第二十六條):我公司針對生產(chǎn)操作規(guī)程(特別是關(guān)鍵崗位的 sop)培訓考核,主要以現(xiàn)場考核為主,由被培訓員工在現(xiàn)場進行模擬操作,培訓教師在現(xiàn)場觀察其整個模擬操作過程。被培訓人現(xiàn)場操作無差錯,則在《培訓記錄》成績欄中記為合格,被培訓人現(xiàn)場操作有明顯差錯,則在《培訓記錄》成績欄中記為 不合格,并填寫《培訓效果評價表》?,F(xiàn)場考核沒有以文字的形式記錄考核過程,所以在生產(chǎn)人員培訓檔案中沒有現(xiàn)場考核記錄。 :在我公司的《人員培訓管理制度》中,對于 sop 培訓現(xiàn)場考核內(nèi)容,沒有明確的規(guī)定,沒有以文件形式制訂現(xiàn)場考核記錄。 :現(xiàn)場考核沒有記錄,存在現(xiàn)場考核的針對性和考核過程沒有可追溯性。該缺陷也存在于其他部門 sop 現(xiàn)場考核中,發(fā)生的頻率較高。該缺陷不對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響。該缺陷為一般缺陷,風險等級為低風險。.(擬)采取的整改與預防措施: 《人員培訓管理制度》文件,在文件“ ”中增加現(xiàn)場考核的具體辦法,即將現(xiàn)場考核內(nèi)容按程序和重要性,分解為若干關(guān)鍵操作步驟,按順序進行考核和記錄,對“ ”中條款順序進行調(diào)整。 .修訂《人員培訓管理制度》文件,在文件“ 檔案”條款中增加“培訓現(xiàn)場考核記錄”內(nèi)容,使人員培訓現(xiàn)場考核記錄按規(guī)定進行保存。 《培訓現(xiàn)場考核記錄》記錄文件(文件編碼:沙 人 jp01022),將現(xiàn)場考核內(nèi)容進行具體的明確和細化。 : 辦公室:董寶慶。完成時間:已完成。 : .修訂后的《人員培訓管理制度》(文件編碼(沙 人 bzgl07004)(復印件)。 《人員培訓管理制度》(文件編碼(沙 人bzgl08004)(復印件)。 《培訓考核現(xiàn)場記錄》(文件編碼:沙 人 jp01022)(復印件)。 《人員培訓管理制度》的培訓考核記錄(復印件)。 大容量注射劑車間局部風管改造后的竣工圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認簽字;潔凈區(qū)的送、回、排風口未編號管理。(第四十五條) :檢查組在檢查大容量注射劑車間圖紙時,發(fā)現(xiàn)我公司所提供的大容量注射劑車間圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認簽字。即無法證實該圖紙經(jīng)過相關(guān)部門根據(jù)實際改造完成的情況對圖紙進行最終確認,以確??⒐D紙與實際完成情況 一致。同時,在查閱圖紙時發(fā)現(xiàn)我公司三個車間的送風口、回風口、排風口均未進 行編號。 : ⑴公司大、小容量注射劑車間改造竣工后,由改造施工單位提供了竣工圖紙。公司項目改造的相關(guān)負責人僅是組織生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部和財務部對工程質(zhì)量進行驗收決算,沒有認真審核施工方提供的竣工圖紙與實際完成情況的一致性,因此,該圖紙無生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部的確認簽字。 ⑵潔凈區(qū)送、回、排風口未編號管理主要原因是我們沒有意識到送、回、排風口應進行編號管理的重要性,屬于工作疏忽 所致。 .相關(guān)的風險分析評估: ,可能會造成竣工圖紙和竣工工程不一致,不便于后期空調(diào)系統(tǒng)維修管理。該風險項目為偶然發(fā)生,而且改造完成后進行了系統(tǒng)的驗證工作,驗證合格后才允許投入使用,因此,該風險項目不會直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量,屬于低風險。 、回、排風口未編號管理,可能會造成維修過程中無法準確判斷各風口的位置,無法追溯各風口相關(guān)的維修情況,不便于日常維修管理。對產(chǎn)品質(zhì)量影響輕微,該風險項目屬于低風險。 .(擬)采取的整改與預防措施: 管理文件,增加對各工程項目竣工圖紙的審核確認要求。按文件要求組織生產(chǎn)車間、機修車間、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量保證部對公司各空調(diào)凈化系統(tǒng)的圖紙進行檢查、確認。 (沙 設 bzgz05023),在其內(nèi)容中增加對潔凈區(qū)送、回、排風口編號管理的要求,便于日常維護管理。 、回、排風口進行編號,并在圖紙上標明各送、回、排風口的編號,同時在現(xiàn)場的送、回、排風口貼上標示。 : 生產(chǎn)技術(shù)部:王國宏;機修車間:金玉明;生產(chǎn)車 間:全軍;質(zhì)量保證部:侯輝。 完成時間:已完成。 : 《廠房設計、施工及驗收管理規(guī)程》文件編號:沙 設 bzgl01027(復印件)。 《廠房設施管理規(guī)程》文件編號:沙 設bzgl05023(復印件)。 《廠房設施管理規(guī)程》文件編號:沙 設 bzgl04023(復印件)。 、小容量注射劑車間圖紙確認復印件及送、回、排風口編號圖。 紙確認復印件及送、回、排風口編號 圖。 稱量中心 (取樣間 )潔凈區(qū)更衣與潔具清洗存放設在同室,無有效防止污染與交叉污染的措施。(第四十六條) :我公司設立稱量中心,用于精確稱量生產(chǎn)用原輔料和取樣,其潔凈級別與生產(chǎn)潔凈級別相同( c+a)。該稱量中心無專門的潔具間,潔具與更衣洗手同室。篇二:新版藥品 gmp 認證檢查整改報告 gmp 認證檢查缺陷整改資料 二 0 一二年十一月一日 ********************限公司 目錄 認證檢查缺陷整改報告 ......................................32. 附件1........................................................83.附件2.......................................................104.附件3.......................................................155.4.......................................................176.5.......................................................227.附件6.......................................................258.7.......................................................369.8.......................................................4110.附件9......................................................4910.10.....................................................5711.11.....................................................60gmp認證檢查缺陷整改報告 *****認證管理中心: 我公司于 2021年 10月 23 日至 10 月 25 日接受了 gmp認證檢查組對我 公司片劑 ***************的現(xiàn)場檢查。檢查中未發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷,存在主要缺陷 1 項、一般缺項 9 項。對檢查中提出的問題和缺陷,公司領導十分重視,及時召開整改工作會議,研究布置了整改工作,并要求各部門嚴格按照 gmp 的要求認真整改落實?,F(xiàn)將整改情況報告如下: 公司現(xiàn)有儲存區(qū)空間不足,部分倉儲場所未納入體系管理。第五十七條(主要缺陷)原因分析:由于今年對倉儲面積規(guī)劃不夠周全以及近期化工物料到貨較集中、數(shù)量大,個別化工物料暫存于科研所用庫房,因是暫存所以疏忽了個別貨位的碼放,出現(xiàn)了不整齊的情況。但該庫房有符合要求的通風照明及有相應的溫濕度監(jiān)測設施,并有溫濕度監(jiān)測記錄,貨位卡及物料臺賬等。 糾正與預防措施: ( 1)將科研所用物料移至藥研所庫房進行管理,其他生產(chǎn)物料納入 gmp 體系管理,按 gmp 要求進行了碼放。( 2)根據(jù)公司現(xiàn)有倉儲面積情況,計 劃 2021年新建庫房面積 800 平米以滿足儲存要求。 通過查詢文件和詢問,質(zhì)量風險評估、控制管理規(guī)程( smp08質(zhì)保 017 版本 1)未制定主動性開展風險管理以及對出現(xiàn)的質(zhì)量事件風險評估應涉及的人員、采取措施是否有次生風險等規(guī)定。第十三條(一般缺陷 )原因分析:由于風險管理為新版 gmp 新增內(nèi)容,相關(guān)人員認識程度、知識水平有限,并且文件執(zhí)行時間較短,缺少相關(guān)使用過程的經(jīng)驗積累,導致該版本文件內(nèi)容不完善。糾正與預防措施:對《質(zhì)量風險評估、控制管理規(guī)程》(文件編號: smp08質(zhì)保 017)進行了修訂 ,增加了“主動性開展風險管理以及對出現(xiàn)的質(zhì)量事件風險評估應涉及的人員、采取措施是否有次生風險等內(nèi)容”。 未以文件形式明確個別崗位(如儲運副總裁、銷售副總裁)的職責。第十八條(一般缺陷) 原因分析:上版 gmp 文件有《副總裁(財務、儲運)崗位職責》(編號: smp人字 [2021]01501)、《副總裁(營銷)崗位職責》(編號:smp人字 [2021]01401),但沒有按新版 gmp文件管理規(guī)定對這兩個副總裁職責更新,所以檢查時沒有查到相關(guān)的文件。糾正與預防措施:按要求對《副總裁(財務、儲 運)崗位職責》、《副總裁(營銷)崗位職責》進行更新,更新后文件編號為(編號: smp01人員 109 版本:1)、(編號: smp01人員 110 版本: 1)。 個別人員培訓的針對性不足,如保潔員肖玉春(負責潔凈服清洗等) 2021 年培訓未涉及微生物有關(guān)知識。第二十七條(一般缺陷)原因分析:固體制劑車間保潔員 2021 年參加了《衛(wèi)生微生物學》知識的培訓,但 2021 年 9 月 28 日進行統(tǒng)一培訓時因故未能按時參加,后未及時進行補培訓。糾正與預防措施:按要求對保潔員肖玉春進行衛(wèi)生和微生物知識的培訓并進行了考核 。 公司對廠區(qū)所處的環(huán)境缺少有效監(jiān)測、對抗腫瘤藥車間回風直排處理系統(tǒng)缺少評估。第三十九條(一般缺陷) 原因分析:( 1)由于我公司廠區(qū)所處位置的特殊性,東側(cè)為廢品收購站聚集區(qū)(主要從事的工作是廢品回收),南側(cè)為木材加工廠,西側(cè)是立時達制藥有限公司,這三家企業(yè)建廠時間均在我公司建廠之后;根據(jù)目前廠區(qū)所處環(huán)境的現(xiàn)狀,大氣環(huán)境有可能受到污染,且污染源來自東側(cè)的可能性較大,但是我公司生產(chǎn)車間均采用凈化空調(diào)系統(tǒng),其本身已具備空氣凈化的處理功能。 ( 2)抗腫瘤藥的直排系統(tǒng)組成及風險分析: a、系 統(tǒng)組成描述:抗腫瘤藥的功能間排風方式均采用直排形式,整套系統(tǒng)分別由產(chǎn)塵間(稱量室、粉碎室、整粒總混室、壓片室)、車間南側(cè)其它功能間(含制粒干燥室)、車間北側(cè)其它功能間(含內(nèi)包裝室)三組獨立的排風凈化處理單元組成。 b、排風凈化處理系統(tǒng)的組成及參數(shù):該三組排風凈化處理系統(tǒng)是由初、中效兩級過濾裝置組成,其中初效濾材采用板式結(jié)構(gòu),材質(zhì)選用玻璃纖維、無紡布(可沖洗)等,過濾精度達到 g4 等級;中效濾材采用袋式結(jié)構(gòu),材質(zhì)采用復合無紡布、玻璃纖維及合成纖維等材料組成,過濾精度達到 f7 等級,初阻力 120pa。 ( 3) 內(nèi)部環(huán)境交叉污染的分析: a、排風系統(tǒng)采用三套裝置,產(chǎn)塵房間及南北側(cè)功能間的直排系統(tǒng)均為獨立單元,有效避免了交叉污染的風險。 b、該車間只生產(chǎn)兩個品種,且不同時生產(chǎn),是獨立階段性生產(chǎn)方式,兩個品種的活性成份均不過篩和粉碎,有效 降低了交叉污染的風險。 ( 4)外部環(huán)境污染的分析: a、定期清潔并更換空氣凈化處理裝置的濾材,在《空調(diào)凈化系統(tǒng)管理規(guī)程》規(guī)定濾材的清潔周期為每月清潔或更換品種時清潔,更換周期一年。 b、抗腫瘤藥的排風粉塵含量前期在動態(tài)(生產(chǎn))情況下已做過檢測( 2021 年 9 月 26 日),其監(jiān)測數(shù) 值為(產(chǎn)塵間排風系統(tǒng)) (車間南側(cè)其它功能間排風系統(tǒng)) (車間北側(cè)其它功能間排風系統(tǒng)) ,三組數(shù)值均低于北京市地方標準《大氣污染物綜合排放標準》 —— db11/5012021 的,對環(huán)境不會造成污染。 糾正與預防措施:( 1)已聯(lián)系專業(yè)的監(jiān)測部門對廠區(qū)周邊環(huán)境的大氣,分時段進行監(jiān)測,內(nèi)容包括在生產(chǎn)區(qū)位置設置 4 處監(jiān)測點,分兩個時段監(jiān)測包括粉塵、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷總烴四項內(nèi)容,目前監(jiān)測工作已經(jīng)展開;(以 后每年企業(yè)將定期安排此項監(jiān)測內(nèi)容)( 2)監(jiān)測抗腫瘤藥回風直排處理系統(tǒng)的靜態(tài)(非生產(chǎn)狀態(tài))時的粉塵含量,定量分析空調(diào)處理系統(tǒng)的可靠性。 未按照文件要求制定生產(chǎn)設備的預防維修計劃。第八十條(一般缺陷)原因分析:依據(jù)公司內(nèi)部的管理規(guī)程《設備管理規(guī)程》,動力部門負責制定檢修計劃,此計劃目前每年都在實施,檢修計劃中涵蓋部分設備的預
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