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管道天然氣安全事故案例分析與防范-wenkub.com

2024-11-04 12:28 本頁面
   

【正文】 二是追求高速度、超負(fù)荷,給安全生產(chǎn)帶來了隱患。比如,對預(yù)知檢維修和計劃外停車考核界限不清,存在著對計劃外停車考核過嚴(yán)、處罰比例過大的問題,造成了應(yīng)該切斷進(jìn)料的不切,僅做局部的調(diào)整和處理。在“”事故中,操作工從9時30分到12時35分左右,3號氣化爐連續(xù)6個點的手寫記錄都是1293℃(該表最大量程為1800℃),而實際上,10時最低的一點溫度已達(dá)到1386℃,超過了允許的最高操作溫度(正常指標(biāo)為≤1380℃)。特別是周邊的一些民營企業(yè),為了降低生產(chǎn)成本,至今還存在著白天生產(chǎn)、夜晚偷排的問題。部分老裝置流出口污水指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo),增加了污水處理的難度?!啊?、“”兩起事故,直接原因是員工誤操作所致,但從深層次分析,其實質(zhì)就是“不會操作”。煉化企業(yè)的安全生產(chǎn)主要是取決于操作層面的實際技能。煉化裝置高溫、高壓,易燃、易爆,有毒、有害,生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),控制手段科學(xué),對從業(yè)人員素質(zhì)要求高,對安全行為規(guī)范要求嚴(yán),特別是對生產(chǎn)一線操作人員的素質(zhì)要求更高、更嚴(yán)。公司生產(chǎn)技術(shù)管理水平不高,缺乏對工藝規(guī)程、操作法的審核和監(jiān)管,沒能及時發(fā)現(xiàn)存在的問題?!啊北ㄊ鹿?,按照規(guī)定,崗位正常編制為4人,事故發(fā)生時只有2人在崗,他們將1人調(diào)到穩(wěn)定辦,另外1人安排休假,導(dǎo)致該崗位人員嚴(yán)重不足,暴露出勞動組織管理失控。僅2005年一年之中,先后發(fā)生了電石廠“”有機(jī)硅二車間單體精餾單元火災(zāi)事故;有機(jī)合成廠“”芳烴車間員工墜落淹溺死亡事故;煉油廠“”聯(lián)合芳烴車間員工中毒窒息死亡事故;雙苯廠“”爆炸事故和重大水污染事件,同時還發(fā)生了15起一般事故。特別是“大連西太”生產(chǎn)受控管理現(xiàn)場會結(jié)束后,我們對事故的教訓(xùn)也有了更加清醒的認(rèn)識。我們組織召開了各個層次人員參加的座談會,專題研究應(yīng)該深刻吸取的教訓(xùn)及下步的整改措施。因裝置連續(xù)爆炸著火,火勢兇猛,在事故初期,人員無法進(jìn)入現(xiàn)場實施封堵下水井和雨排水口等措施;另外,雖然當(dāng)時采取了一些應(yīng)急措施,但因爆炸造成裝置管架倒塌,壓住了部分下水井和雨排水口,仍然無法及時有效實施封堵等措施,導(dǎo)致泄漏物料進(jìn)入東10號線。7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度超過150℃量程上限。13時21分,在組織T101進(jìn)料時,再一次錯誤操作,沒有按照“先冷后熱”的原則進(jìn)行操作,而是先開啟進(jìn)料預(yù)熱器的加熱蒸汽閥,7分鐘后,進(jìn)料預(yù)熱器溫度再次超過150℃量程上限。事故經(jīng)過:2005年11月13日,因苯胺二車間硝基苯精餾塔塔釜蒸發(fā)量不足、循環(huán)不暢,替休假內(nèi)操頂崗操作的二班班長徐某組織停硝基苯初餾塔和硝基苯精餾塔進(jìn)料,排放硝基苯精餾塔塔釜殘液,降低塔釜液位。12時35分左右,值班長在組織對3號氣化爐進(jìn)行降溫操作無效后,通知工廠調(diào)度室對3號氣化爐緊急停車處理。事故經(jīng)過:2004年12月30日8時,化肥廠合成氣車間氣化工段氣化爐當(dāng)班操作工趙某接班后,1號、3號氣化爐處于正常生產(chǎn)狀態(tài),其中3號氣化爐溫度為1277℃。給予化肥廠生產(chǎn)副廠長行政記過處分。合成氣車間化工班長武振林,本應(yīng)追究刑事責(zé)任,鑒于已在事故中死亡,不予追究。下面,按照會議要求,就吉林石化分公司“”爆炸事故、“”爆炸事故及有關(guān)工作情況作以匯報,不當(dāng)之處,敬請批評指正?!啊笔鹿拾l(fā)生已經(jīng)19個月了,但這起事故血的教訓(xùn),對總廠上下的震撼和警示,卻使我們始終如芒在背、終生難忘,我們一定會把“”作為總廠安全生產(chǎn)永遠(yuǎn)的警示日,牢記教訓(xùn),時刻反思,刻骨銘心,警鐘長鳴!以上匯報,不妥之處,請各位領(lǐng)導(dǎo)批評指正。(五)進(jìn)一步建立健全安全生產(chǎn)長效機(jī)制。緊緊抓住班組、崗位這個安全環(huán)保工作的重點,切實加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)。二是對重大施工作業(yè)場所、關(guān)鍵施工作業(yè)項目實施現(xiàn)場派駐監(jiān)督,及時糾正“三違”行為,并以《安全監(jiān)督通報》的形式在全廠進(jìn)行通報。將安全環(huán)保業(yè)績與領(lǐng)導(dǎo)干部的年終兌現(xiàn)獎掛鉤,與二級單位的經(jīng)營業(yè)績掛鉤,實行安全考核一票否決。將“五個杜絕、三個不超、兩個確?!钡陌踩h(huán)保目標(biāo),通過責(zé)任狀的形式分解落實,各二級單位與基層車間共簽訂安全責(zé)任狀234份。二是安全環(huán)保工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到位。(二)進(jìn)一步加強(qiáng)了對安全環(huán)保工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。全面開展了“向安全低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、陳規(guī)陋習(xí)宣戰(zhàn)”活動,采取逐層、逐項解決問題的方式,嚴(yán)格對照制度進(jìn)行認(rèn)真檢查和處罰,共查出低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、陳規(guī)陋習(xí)602人次。全廠安全生產(chǎn)整治共查出各類問題和低標(biāo)準(zhǔn)2859個,當(dāng)期整改2774個,目前已全部整改完畢。“六查”是查上崗人員資格,查上崗安全培訓(xùn),查作業(yè)程序執(zhí)行,查作業(yè)風(fēng)險識別,查安全隱患治理,查習(xí)慣性違章。按照集團(tuán)公司開展“安全生產(chǎn)基礎(chǔ)年”和“安全環(huán)?;A(chǔ)年”活動的總體部署,全面反思“”事故教訓(xùn),扎實開展了安全環(huán)保整治工作。必須向大連西太石化生產(chǎn)受控管理那樣,堅持工作有計劃、行動有方案、步步有確認(rèn)、事后有總結(jié),保證每一個過程、環(huán)節(jié)和行為都有法可依、有章可循、有據(jù)可查,最終實現(xiàn)安全工作的全員、全過程、全方位、全天候受控,確保本質(zhì)安全。必須在基層的細(xì)節(jié)和小事上嚴(yán)格監(jiān)督管理,解決心存僥幸、習(xí)慣違章的問題。只有補位,沒有越位;寧聽嚴(yán)格管理招來的罵聲,不聽事故發(fā)生帶來的哭聲,一定要認(rèn)真落實陳總“安全思想要嚴(yán)肅、安全管理要嚴(yán)格、安全制度要嚴(yán)謹(jǐn)、安全組織要嚴(yán)密、安全紀(jì)律要嚴(yán)明”的“五嚴(yán)”要求,真正把安全工作做嚴(yán)、做實、做細(xì)、做好。違章指揮就是害人,違章作業(yè)就是害人害己,無論是誰,都必須深刻認(rèn)識安全就是生命、安全就是效益、安全就是和諧的深刻內(nèi)涵,切實增強(qiáng)安全意識和自我保護(hù)意識,以保證人的生命安全和身體健康為根本,真正把安全工作當(dāng)作頭等大事,做到以人為本,在任何時候、任何情況下,都繃緊安全生產(chǎn)這根弦,絕不能放松,絕不能麻痹。慘痛的事實、血的教訓(xùn),強(qiáng)烈地震撼了我們,使我們進(jìn)一步認(rèn)識到安全形勢的嚴(yán)峻性,更加清醒地認(rèn)識到安全是人命關(guān)天的大事,責(zé)任重于泰山。安全監(jiān)管體制不暢,安全監(jiān)管職責(zé)不清,管理與監(jiān)督職能沒有完全分開,作業(yè)現(xiàn)場的安全管理和安全監(jiān)督職能由一人承擔(dān),無法保證異體監(jiān)督,基層的監(jiān)督檢查只停留在表面,根本發(fā)現(xiàn)不了深層次的問題。安全教育培訓(xùn)沒有真正落實到基層,落實到人頭。風(fēng)險管理中存在薄弱環(huán)節(jié),安全意識淡薄,對崗位存在的風(fēng)險習(xí)以為常,風(fēng)險識別不全,甚至根本不識別風(fēng)險。氣焊工沒有特種作業(yè)資格證書,有關(guān)管理部門未經(jīng)審查,就同意上崗。二是安全管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格。領(lǐng)導(dǎo)班子到各級干部都沒有真正樹立“安全第一,以人為本”的安全管理理念,在安全生產(chǎn)管理上不嚴(yán)不細(xì),層層遞減,落實不到位,抓安全生產(chǎn)只停留在一般性的工作布置上,沒有真正落實到基層、班組和崗位。不重視風(fēng)險評估,對現(xiàn)場危害因素識別不夠。違反起重吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定,吊裝作業(yè)違章操作?!啊笔鹿适且黄鸬湫偷挠捎凇叭`”造成的重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故。爆炸導(dǎo)致2人當(dāng)場死亡、5人失蹤。9時20分左右,施工員到硫磺回收車間安全員處取回火票,并將火票送給V402罐頂氣焊工,同時硫磺回收車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工也到V402罐頂。10月27日上午8時,四分公司施工員帶領(lǐng)16名施工人員到達(dá)現(xiàn)場?,F(xiàn)將大慶石化“”事故匯報如下:一、事故經(jīng)過2004年10月20日,64萬噸/年酸性水汽提裝置V403原料水罐發(fā)生撕裂事故,造成該裝置停產(chǎn)。前事不忘,后事之師。同時,進(jìn)一步加強(qiáng)安全專業(yè)隊伍的建設(shè),提高安全管理人員的技術(shù)素質(zhì)和管理能力。把公司的工作力量集中在有益于保證生產(chǎn)受控和本質(zhì)安全與生產(chǎn)裝置、崗位操作人員直接相關(guān)的工作上,減少不必要的擾動。對暫時解決不了的隱患,制定預(yù)防措施和事故預(yù)案,做到人員、責(zé)任、措施和時間“四落實”。加強(qiáng)安全檢查和隱患治理,及時發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患,解決“安全生產(chǎn)狀況掌握不夠、預(yù)防措施不完善、生產(chǎn)受控管理缺乏深度”等問題。全面推行“四有”工作法,加強(qiáng)工作過程控制,解決“工作計劃性不強(qiáng)、方案不嚴(yán)密、監(jiān)控不到位”問題。加強(qiáng)安全教育培訓(xùn),提高員工技術(shù)業(yè)務(wù)技能,解決“安全第一”思想不牢固、在實際工作中“蠻干”和“不會干”等問題。研究安全問題,去年三季度以來,我們多次集中機(jī)關(guān)和二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)專題研究安全管理問題,分析現(xiàn)狀,探索措施,分步提出實施方案。這些都不同程度地削弱了基層管理工作的力量,制約了基層的安全管理工作,反映出我們在抓基層工作上研究不夠深入,工作不夠扎實?;鶎庸芾黻犖椴粔蚍€(wěn)定,基層管理工作薄弱。新建64萬噸/年酸性水汽提裝置開工僅80天,V403罐就因采用的脫硫工藝不成熟、選取的脫硫劑不合適,發(fā)生了焊口撕裂事故。此外,施工安全管理及監(jiān)督部門和車間對施工單位氣焊工持證上崗作業(yè)的情況失察,對進(jìn)廠施工的特種作業(yè)人員資格的審查監(jiān)督工作不到位。項目管理職責(zé)不清,工作中存在嚴(yán)重的漏洞。用火地點變更后沒有對施工方案進(jìn)行風(fēng)險識別、評價和審批,沒有對變更后的用火地點測爆分析,也沒有重新開具用火作業(yè)票,在場人員也沒有制止這種臨時變更。大慶石化公司成立40多年來,也形成了一套行之有效的規(guī)章制度,如果管理到位、執(zhí)行到位,事故是完全可以避免的?!啊笔鹿手杏鲭y的車間設(shè)備主任、設(shè)備員、監(jiān)火員和操作工,就是安全技能不高、風(fēng)險辨識能力差、不能有效地規(guī)避風(fēng)險、不懂正確的作業(yè)規(guī)程、沒有起碼的自我保護(hù)能力。要真正達(dá)到本質(zhì)安全,員工必須“想安全、會安全、能安全”。發(fā)生“”事故的硫磺回收車間酸性水汽提新裝置開車以后,運行一直不平穩(wěn),10月20日,V403罐頂發(fā)生開裂后,公司各級領(lǐng)導(dǎo)雖然先后到現(xiàn)場,提出過意見和要求,但對受V403罐開裂影響而發(fā)生局部損壞的V402罐可能造成的危害和影響認(rèn)識不夠,也沒有查明V403罐頂開裂的原因,沒有認(rèn)真落實執(zhí)行“四不放過”的原則,在未查明事故原因的情況下,就急于組織修復(fù),充分說明了安全意識之薄弱、安全思想之麻痹。四、事故的深刻教訓(xùn)沒有牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想,安全意識不強(qiáng)、安全思想不嚴(yán)肅。事故的間接原因還有:工程施工質(zhì)量不合格而沒有驗收出來,包括用材和焊接質(zhì)量,罐體焊縫44%不脫硫劑選取不合適,與工藝配合不當(dāng)。10月27日開具的用火作業(yè)票,時間為上午8:30,實際動火是9:40,動火時超過規(guī)定時限?!禫403罐搶修方案》和施工作業(yè)風(fēng)險評價存在欠缺,特別是對相連的V402罐存在風(fēng)險考慮不夠,方案不夠細(xì)致,操作性不強(qiáng),工作計劃不周密。二、事故原因黑龍江省、股份公司事故調(diào)查組分別對事故原因進(jìn)行了調(diào)查。9時40分左右,開始切割,9時44分,V402罐發(fā)生爆炸著火。8時30分,車間開具了用火票。一、事故的經(jīng)過2004年10月20日,我公司煉油廠硫磺回收車間新建投用僅87天的酸性水汽提裝置原料水罐V403罐頂與罐壁之間焊口開裂,造成裝置停產(chǎn)。事故4 大慶石化分公司2004年10月27日 硫磺裝置酸性水罐爆炸事故分析 2004年10月27日,我公司煉油廠硫磺回收車間發(fā)生重大火災(zāi)爆炸事故,造成7人死亡,直接經(jīng)濟(jì)損失192萬元。國務(wù)院1980年曾以國發(fā)99號文批轉(zhuǎn)《關(guān)于吉林市煤氣公司液化石油氣廠惡性爆炸火災(zāi)事故》時指出:這次事故暴露出來的壓力容器組裝質(zhì)量差、使用管理混亂,領(lǐng)導(dǎo)干部不重視安全生產(chǎn),不認(rèn)真執(zhí)行安全規(guī)章制度,不懂業(yè)務(wù),不注意技術(shù)管理以及對設(shè)備長期不檢驗等問題,在不少企業(yè)、事業(yè)單位中都不同程度的存在,應(yīng)當(dāng)引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度注意。經(jīng)過分析,事故原因有四:根據(jù)斷口特征和斷裂力學(xué)的估算,該球罐的破裂是屬于低應(yīng)力的脆性斷裂,主斷裂源在上環(huán)焊縫的內(nèi)壁焊址上,長約65毫米。該罐投用后,一直沒有進(jìn)行過檢查。安全工作任重而道遠(yuǎn),面對我公司曾經(jīng)發(fā)生的各類事故,我們深感安全管理工作的責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn),只有樹立強(qiáng)烈的危機(jī)感和責(zé)任感,經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,變壓力為動力,認(rèn)真吸取事故教訓(xùn),夯實安全管理基礎(chǔ),才能不辜負(fù)中國石油對我們的期望,全面實現(xiàn)蘭州石化的科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、清潔發(fā)展。⑸ 完善和細(xì)化各類應(yīng)急預(yù)案,不斷提高應(yīng)對突發(fā)事件和重大事故的防范能力。對查出的隱患和問題,要及時采取監(jiān)控措施,凡是能夠整改的必須立即整改,一時整改不了的要排出計劃限期整改,對嚴(yán)重威脅生產(chǎn)安全又確實整改不了的,寧可停產(chǎn)也不能帶病運行。改進(jìn)健康、安全、環(huán)保管理體系建設(shè)和運行中存在不規(guī)范、兩張皮現(xiàn)象,實現(xiàn)管理升級,從傳統(tǒng)的狀態(tài)管理向系統(tǒng)過程管理轉(zhuǎn)變,將員工體系意識、體系理解、體系能力與體系建設(shè)緊密結(jié)合起來,尤其要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部、專業(yè)管理人員對體系的學(xué)習(xí)、理解,使各級管理人員以身作則,帶頭自覺遵守和嚴(yán)格執(zhí)行程序文件,按體系要求開展工作。各級領(lǐng)導(dǎo)要帶頭履行對員工的承諾,做到制度面前人人平等,誰也不能凌駕于制度之上;執(zhí)行制度要求嚴(yán)之又嚴(yán),誰也不能越雷池一步。二是通過修訂完善管理制度,規(guī)范和簡化流程,使管理制度可靠。三是進(jìn)一步完善反違章的手段,全面推行“停止作業(yè)卡”制度,賦予員工安全的權(quán)利,使每一位員工時刻自覺關(guān)注自身的安全和健康、他人的安全健康,自覺遵守制度和規(guī)程,約束自身行為,保障個人、他人和企業(yè)的安全,確保員工行為可靠。培訓(xùn)考核是確保人的素質(zhì)能夠持久滿足公司安全生產(chǎn)需要的一項基礎(chǔ)性工作,是企業(yè)安全生產(chǎn)工作的后天之本。⑴ 堅持以人為本抓管理,強(qiáng)化教育培訓(xùn)考核,用先進(jìn)文化引領(lǐng),全面提高員工安全意識、行為安全、安全技能水平,確保人的可靠。⑻ 加強(qiáng)完善報廢、停用裝置的安全環(huán)保管理,制定《蘭州石化公司報廢、停用裝置的安全環(huán)保管理規(guī)定》。工作完成后,含硫污水量由原來的150立方/小時降為50立方/小時。⑶ 在事故發(fā)生1周內(nèi)迅速完善原有H2S吸收塔系統(tǒng),對含硫污水觀察井進(jìn)行封閉,將含硫污水管線中的氣體引入H2S吸收塔,利用堿液進(jìn)行吸收。給予公司總經(jīng)理、主管生產(chǎn)副總經(jīng)理行政記過處分。煉油廠廠長作為該廠安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,對職工的安全教育和培訓(xùn)不夠,對事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、事故責(zé)任者處理:烷基化車間主任、管理工程師、安全員在試通管線過程中違章操作、違章指揮,對事故負(fù)直接責(zé)任。公司管理存在問題,安全責(zé)任制沒有落實。含硫污水硫化氫吸收塔由于設(shè)計原因,經(jīng)常出現(xiàn)堿結(jié)晶,系統(tǒng)運行受到較大影響,硫化氫吸收效果較差;同時含硫污水系統(tǒng)觀察井沒有及時進(jìn)行封閉。但舊烷基化裝置于1998年長期停車后,沒有及時對停車后的裝置進(jìn)行徹底的工藝處理,致使廢酸沉降槽(容-7)內(nèi)殘存反應(yīng)物未及時處理。但在作業(yè)執(zhí)行過程中,在蒸汽泵不上量的情況下,改變了處理方案,決定從廢酸沉降槽(容-7)底部抽油,如果在作業(yè)前分析出變更方案存在的風(fēng)險,對變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險制訂有效控制措施,就可完全避免事故的發(fā)生。同時,
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