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管道天然氣安全事故案例分析與防范(已修改)

2025-10-30 12:28 本頁(yè)面
 

【正文】 第一篇:管道天然氣安全事故案例分析與防范管道天然氣安全事故案例分析與防范造成燃?xì)庑孤┲饕颍狐c(diǎn)火不成功,氣出來(lái)未燃燒。使用時(shí)發(fā)生沸湯、沸水澆滅灶火或被風(fēng)吹滅灶火。關(guān)火后,閥門未關(guān)嚴(yán)。由于燃?xì)馄骶邠p壞造成的漏氣。管道腐蝕或閥門、接口損壞漏氣。連接灶具的膠管老化龜裂或兩端松動(dòng)漏氣。搬遷、裝修等外力破壞造成的接口漏氣。其它原因造成的漏氣。燃?xì)馐鹿拾咐?、鼠咬軟管燃?xì)庑孤┰斐扇細(xì)獗际鹿?002年9月6日,凌晨7:00,東城某用戶因燃?xì)庠罱榆浌苓^長(zhǎng),墮在廚柜底部,被老鼠咬斷,造成天然氣泄漏。用戶在使用燃?xì)庠顣r(shí)引發(fā)燃?xì)獗?,一人被燒傷。二、私自違規(guī)安裝熱水器造成燃?xì)獗ㄊ鹿?003年元月19日半夜1點(diǎn)左右。老城發(fā)生一起因用戶違規(guī)私自安裝熱水器.將硬質(zhì)鋁塑管直接插入燃?xì)饨宇^(鋁塑管應(yīng)使用專用接頭連接,由于鋁塑營(yíng)與燃?xì)饨宇^直徑不一,形成環(huán)形縫隙,造成熱水器燃?xì)饨宇^泄漏,引發(fā)燃?xì)獗?,造成一人燒傷,廚房、衛(wèi)生間物品被嚴(yán)重?fù)p壞。三、使用燃?xì)庠O(shè)備時(shí)人員離崗,燃?xì)廛浌鼙换鹧婵净斐扇細(xì)庑孤l(fā)燃?xì)獗ㄊ鹿省?002年12月26日晨:7:00左右,城區(qū)某校學(xué)生食堂因炊事員脫崗長(zhǎng)達(dá)2小時(shí),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)燃?xì)庑孤?,爐膛內(nèi)的火焰引發(fā)燃?xì)獍l(fā)生爆炸,將廚房?jī)?nèi)的廚具、燈具、水管、電線、頂棚、土灶等不同程度損毀。四、室內(nèi)空氣不流通,造成一氧化碳中毒死亡。2001年春節(jié),某縣天燃?xì)庥脩粢蛱鞖夂洌瑢⑼ㄏ蚴彝獾拈T窗緊閉,造成室內(nèi)空氣不流通。當(dāng)時(shí),母女倆在客廳烤火,看電視,其丈夫在浴室洗澡。燃?xì)馊紵龝r(shí)所產(chǎn)生的廢氣和有毒氣體(一氧化碳),無(wú)法及時(shí)排出室外,造成該用戶一家三口一氧化碳中毒死亡。五、閥門未關(guān)嚴(yán),造成燃?xì)庑孤?,引發(fā)燃?xì)獗ㄊ鹿省?002年12月,某縣某火鍋店,因閥門未關(guān)嚴(yán)造成燃?xì)庑孤?,客人抽煙引爆泄漏的燃?xì)?,?dāng)場(chǎng)將4人燒傷。六、浴室門窗緊閉,造成人員窒息死亡。1997年元月23日,某礦一對(duì)老年夫婦在浴室內(nèi)沐浴。因浴室門窗緊閉,新鮮空氣不能進(jìn)入浴室(浴室門的下方應(yīng)留有25厘米的縫隙,或做成百頁(yè)門,使新鮮空氣能進(jìn)入浴室內(nèi))。大量的水蒸氣又不能及時(shí)排出室外,造成浴室內(nèi)嚴(yán)重缺氧,該夫婦因此而窒息死亡。七、違規(guī)私改,暗裝燃?xì)庠O(shè)施,引發(fā)燃?xì)獗ㄊ鹿?。哈爾濱某用戶居住在3樓,違規(guī)將私自改裝的燃?xì)夤艿腊笛b在墻壁內(nèi)。由于私改的管道連接不符合技術(shù)要求,造成燃?xì)庑孤怏w沿砂灰縫隙,孔洞、磚縫逸散至四樓墻壁電氣開關(guān)盒內(nèi)。凌晨5:30,四樓住戶起夜打開電氣開關(guān),產(chǎn)生的電火花引爆逸散在墻壁內(nèi)的燃?xì)獍l(fā)生爆炸,將三、四樓半邊房屋全部炸塌,三、四樓正在睡覺的五人在睡夢(mèng)中全部喪生。八、違章操作,引發(fā)燃?xì)獗ㄊ鹿?。?jù)外電報(bào)道:2001年11月,美國(guó)東部煤氣公司維修人員嚴(yán)重違章操作,在充滿煤氣味的房間內(nèi)打開電風(fēng)扇。電源開關(guān)產(chǎn)生的電火花引爆室內(nèi)泄漏的煤氣,發(fā)生爆炸,瞬間將該棟房屋夷為平地,室內(nèi)三人當(dāng)場(chǎng)死亡。第二篇:管道天然氣安全事故案例分析管道天然氣安全事故案例分析案例一:某用戶家中通上了管道天然氣,由于用的是低掛表,為了保持廚房的整體裝潢效果,便將管道及灶具下方用木板進(jìn)行了包封。一天做飯點(diǎn)火時(shí),突然聽到一聲巨響,灶具下方的櫥柜門被炸飛,并撞到其身上,用戶知道發(fā)生了爆炸,便不顧疼痛,及時(shí)關(guān)閉了表前閥門,并跑出家門打電話報(bào)修。原因分析:因該用戶用木板將灶具下方的燃?xì)夤艿腊馄饋?lái),所以造成燃?xì)庑孤恫蝗菀妆患皶r(shí)發(fā)現(xiàn)。泄漏的燃?xì)獠荒芗皶r(shí)逸散,容易造成積聚,所以遇明火發(fā)生爆炸。注意事項(xiàng):嚴(yán)禁用戶因裝潢等原因私自包封燃?xì)夤艿?。此用戶在發(fā)生燃?xì)庑孤┍ㄊ鹿蕰r(shí)及時(shí)關(guān)閉表前閥門,切斷氣源,防止了天然氣進(jìn)一步的泄漏,使事故得到了有效控制。案例二:2004年,長(zhǎng)沙市發(fā)生用戶使用熱水器中毒死亡事故。死者妹夫約姐姐一家吃團(tuán)圓飯,久等未見,電話手機(jī)均聯(lián)系不上,趕赴姐姐家,見門緊閉,于是打110報(bào)警,強(qiáng)行打開房門,發(fā)現(xiàn)姐夫倒在廁所內(nèi),姐姐和兒子分別倒在床上,進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的公安和死者妹夫見證,打開房門后有一股焦糊味,該室門窗緊閉,廚房換氣扇未開,衛(wèi)生間、臥室門未關(guān),與安裝燃?xì)鉄崴鞣块g的過道連通。原因分析:該用戶私接熱水器,而且沒有安裝排氣煙道。該用戶門窗緊閉,三人連續(xù)使用熱水器洗澡,由于沒有保持空氣流通,室內(nèi)氧氣不足,造成天然氣不完全燃燒,產(chǎn)生含有一氧化碳的煙氣。用燃?xì)鈺r(shí),室內(nèi)廚房、洗浴間、臥室門均未關(guān),有毒氣體在室內(nèi)流串。注意事項(xiàng):使用前應(yīng)檢查灶具連接狀況,用戶要使用正規(guī)廠家生產(chǎn)的熱水器,而且熱水器一定要接煙道。嚴(yán)禁用戶私接、亂改燃?xì)庠O(shè)施。嚴(yán)禁在臥室、廁所安裝熱水器等燃?xì)庠O(shè)施。造成燃?xì)庑孤┲饕颍狐c(diǎn)火不成功,氣出來(lái)未燃燒。使用時(shí)發(fā)生沸湯、沸水澆滅灶火或被風(fēng)吹滅灶火。關(guān)火后,閥門未關(guān)嚴(yán)。由于燃?xì)馄骶邠p壞造成的漏氣。管道腐蝕或閥門、接口損壞漏氣。連接灶具的膠管老化龜裂或兩端松動(dòng)漏氣。搬遷、裝修等外力破壞造成的接口漏氣。其它原因造成的漏氣。第三篇:液化天然氣安全事故案例事故1 2000年2月19日零時(shí)06分,山東三力工業(yè)集團(tuán)有限公司濮陽(yáng)分公司發(fā)生地下廢棄天然氣管線爆炸事故,造成15人死亡,56人受傷,其中重傷13人。一、企業(yè)概況山東三力工業(yè)集團(tuán)有限公司濮陽(yáng)分公司是由山東三力工業(yè)集團(tuán)有限公司1998年8月,在文留鎮(zhèn)第二化工廠原廠址上獨(dú)資建設(shè)的高硼硅玻璃企業(yè),有三個(gè)車間,設(shè)有安全科、生產(chǎn)科等9個(gè)科室,其中發(fā)生爆炸的三車間共有職工128人,分三班運(yùn)轉(zhuǎn)。該公司第三車間位于生產(chǎn)區(qū)的東部。三車間共有6兩座玻璃爐窯,4座退火爐設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)8000噸玻璃拉管。每座爐窯建有四條玻璃拉管生產(chǎn)線,有蓄熱室、工作池、料道、風(fēng)機(jī)、燃燒系統(tǒng)、電熔化等部門組成;其爐窯所需熱能來(lái)源于燃燒系統(tǒng)和電熔化兩部分產(chǎn)生的熱量。燃燒系統(tǒng)由供風(fēng)系統(tǒng)和低壓天然氣()系統(tǒng)組成,車間用電為常規(guī)用電和電熔化用電。車間內(nèi)在6爐南側(cè)有一條東西走向,、。在6爐中間有一條南北走向,、。東西與南北電纜溝相連接,*。整個(gè)電纜溝上覆蓋30厘米厚的水泥現(xiàn)澆層地面,共有北、中、西3個(gè)人孔。在第三車間建設(shè)前,公司發(fā)現(xiàn)地下有一條中原油田廢棄的529毫米天然氣管線。在做5爐基礎(chǔ)時(shí),該公司將廢棄的529毫米管線進(jìn)行了處理,割除20余米,其西北端口在車間外,東南端口距5,兩端口均由三力公司焊工焊接盲板封堵。二、事故經(jīng)過2000年2月18日晚10時(shí)37分,三車間電纜溝內(nèi)可燃?xì)怏w爆燃,將車間內(nèi)電纜溝中間人孔和西側(cè)人孔蓋板沖開,車間主任張尤鶴發(fā)現(xiàn)后,一邊派人通知領(lǐng)導(dǎo),一邊趕往配電室通知停電。電工申英強(qiáng)與張尤鶴先后到三車間救火。公司領(lǐng)導(dǎo)接到通知后也相繼趕到現(xiàn)場(chǎng),組織人員繼續(xù)撲救電纜溝內(nèi)的火。由于火源在電纜溝內(nèi),難于撲救,公司打電話通知文留鎮(zhèn)政府,請(qǐng)求支援。文留鎮(zhèn)政府立即與中原油田采油一廠消防隊(duì)聯(lián)系,晚10時(shí)50分,油田采油一廠消防隊(duì)趕到現(xiàn)場(chǎng)投入救火??刂谱』饎?shì)后一名消防隊(duì)員從中間人孔下到電纜溝內(nèi)用水槍撲救電纜溝內(nèi)的火,隨著火勢(shì)的減弱,看見電纜溝北墻縫隙處有火苗竄出。晚11時(shí)58分火被撲滅。由于車間停電,供風(fēng)系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),爐窯燃燒系統(tǒng)不能正常工作。公司員工為防止?fàn)t窯內(nèi)高溫玻璃液降溫過快引起生產(chǎn)事故,按操作規(guī)程利用供氣備用系統(tǒng)加熱護(hù)爐。2月19日0時(shí)06分,三車間5爐東側(cè)發(fā)生爆炸,當(dāng)場(chǎng)死亡12人,受傷59人,在送往醫(yī)院途中又有一人死亡,搶救過程中,因傷勢(shì)嚴(yán)重,經(jīng)搶救無(wú)效死亡2人。三、事故原因分析根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查及物證技術(shù)鑒定結(jié)果可以確定,529毫米管線在廢棄時(shí)管道內(nèi)存有殘留天然氣,在該公司三車間施工處理管線時(shí)又進(jìn)入了部分空氣。由于電纜溝著火,火焰烘烤橫穿電纜溝內(nèi)的廢棄529毫米管線外壁,使管線內(nèi)溫度達(dá)到了天然氣和氧氣的反應(yīng)溫度,管線內(nèi)的天然氣和氧氣發(fā)生氧化反應(yīng),放出大量熱量,致使管線內(nèi)氣體壓力升高,超過了廢棄529毫米管線端口焊接盲板的承受壓力,盲板炸飛,可燃?xì)怏w沖出529毫米管線。由于5爐蓄熱室墻體的阻擋,噴出的可燃?xì)怏w向上和反向擴(kuò)散。又因?yàn)楣芫€內(nèi)原來(lái)混入的氧氣有限,從管道內(nèi)噴出的氣體中仍含有大量反應(yīng)過剩的天然氣體,遇爐窯明火再次發(fā)生爆炸,導(dǎo)致了這次惡性事故的發(fā)生。因此,事故發(fā)生的主要原因是:,盲板封堵焊接質(zhì)量差,隨著蓄熱室周圍溫度升高,管道內(nèi)殘余的天然氣受熱升溫形成正壓,穿過其端口盲板焊接氣孔進(jìn)入電纜溝。電纜溝內(nèi)積聚達(dá)到爆燃濃度,并沿電纜溝穿孔進(jìn)入6爐常規(guī)電控柜,6爐常規(guī)電控柜內(nèi)空氣開關(guān)電熱作用引燃天然氣,是造成電纜溝著火的直接原因。,火焰烘烤橫穿電纜溝內(nèi)的廢棄的529毫米管線外壁1小時(shí)21分,使管線內(nèi)溫度達(dá)到了天然氣和氧氣的反應(yīng)溫度,放出大量熱量,致使管線內(nèi)氣體壓力升高,超過了廢棄的529毫米管線端口焊接盲板承受壓力,盲板炸飛,可燃?xì)怏w沖出廢棄的529毫米管線,由于5爐蓄熱室墻體阻擋,噴出的可燃?xì)怏w向上和反向擴(kuò)散,遇爐窯明火再次發(fā)生爆燃,是造成這次特大傷亡事故的直接原因。,對(duì)廢棄管道發(fā)生爆炸預(yù)料不到,在電纜溝發(fā)生火災(zāi)造成車間停電的情況下,當(dāng)班職工加熱護(hù)爐,未及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng),是造成這次事故傷亡人數(shù)較多的主要原因。事故2 蘭州石化分公司2002年8月27日 硫化氫中毒事故分析2002年8月27日,對(duì)于蘭州石化公司是一個(gè)刻骨銘心的日子,盡管事過四年之久,但至今記憶猶新,事故慘象歷歷在目。17:10分,煉油廠北圍墻外西固環(huán)形東路,發(fā)生一起H2S氣體泄漏導(dǎo)致人員中毒的重大事故。造成5人死亡,45人不同程度中毒,留給我們的是永遠(yuǎn)的痛苦和恐懼?!啊敝卸臼鹿适翘m州石化公司成立以來(lái)發(fā)生的最為嚴(yán)重的事故,事故教訓(xùn)慘痛,不僅給中國(guó)石油形象造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響,也造成了惡劣的社會(huì)影響,今天,根據(jù)會(huì)議安排,對(duì)2002年8月27日煉油廠的硫化氫泄漏中毒事故進(jìn)行一次深刻剖析,希望能共同深刻吸取教訓(xùn),引以為戒。不當(dāng)之處,敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評(píng)指正。一、事故經(jīng)過: 2002年8月,蘭州石化公司決定對(duì)煉油廠1998年停產(chǎn)的舊烷基化裝置進(jìn)行拆除。煉油廠烷基化車間為了確保舊烷基化裝置的拆除工作安全順利進(jìn)行,計(jì)劃對(duì)該裝置進(jìn)行徹底工藝處理。在處理廢酸沉降槽(容-7)內(nèi)殘存的反應(yīng)產(chǎn)物過程中,因該沉降槽抽出線已拆除,無(wú)法將物料回抽處理,由裝置所在分廠向公司生產(chǎn)處打出報(bào)告,申請(qǐng)聯(lián)系收油單位對(duì)槽內(nèi)的殘留反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)行回收。2002年8月27日15時(shí)左右,烷基化車間主任張某帶領(lǐng)車間管理工程師程某、安全員鎖某,協(xié)助三聯(lián)公司污油回收隊(duì)裝車。由于從廢酸沉降槽(容-7)人孔處用蒸汽往復(fù)泵不上量,張某等三人決定從廢酸沉降槽(容-7)底部抽油。在廢酸沉降槽(容-7)放空管線試通過程中,違反含硫污水系統(tǒng)嚴(yán)禁排放廢酸性物料的規(guī)定,利用地下風(fēng)壓罐的頂部放空線將廢酸沉降槽中的部分酸性廢油排入含硫污水系統(tǒng)。酸性廢油中的硫酸與含硫污水中的硫化鈉反應(yīng)產(chǎn)生了高濃度硫化氫氣體,硫化氫氣體通過與含硫污水系統(tǒng)相連的觀察井口溢出。8月27日17時(shí)10分,在蘭州石化公司煉油廠北圍墻外西固區(qū)環(huán)形東路長(zhǎng)約40米范圍內(nèi),有行人和機(jī)動(dòng)車司機(jī)共50人出現(xiàn)中毒現(xiàn)象。17時(shí)15分,蘭州石油化工公司總醫(yī)院急救車到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)將受傷人員送往醫(yī)院搶救。其中4名受傷人員在送往醫(yī)院途中死亡,1名受傷人員于9月1日經(jīng)搶救無(wú)效死亡,45人不同程度的中毒,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)250多萬(wàn)元。二、事故原因:烷基化車間在對(duì)廢酸沉降槽進(jìn)行工藝處理過程中,由于蒸汽往復(fù)泵不上量,決定從廢酸沉降槽(容-7)底部抽油,在廢酸沉降槽(容-7)放空管線試通過程中,違反含硫污水系統(tǒng)嚴(yán)禁排放廢酸性物料的規(guī)定,將含酸廢油直接排入含硫污水管線,酸性廢油中的硫酸與含硫污水中的硫化鈉反應(yīng)產(chǎn)生了高濃度硫化氫氣體,硫化氫氣體通過與含硫污水系統(tǒng)相連的觀察井口溢出。這是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因。事故發(fā)生后,我們深刻剖析事故發(fā)生的深層次原因。我們深刻認(rèn)識(shí)到,我們公司在報(bào)廢裝置管理、員工培訓(xùn)和制度執(zhí)行、安全環(huán)保隱患治理等方面還存在嚴(yán)重問題。從中也反映出部分管理干部安全素質(zhì)不高,對(duì)作業(yè)變更后方案的危害認(rèn)識(shí)不足,車間管理人員違章指揮,魯莽行事,貪圖便捷;操作人員對(duì)含酸廢油排入含硫污水系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生硫化氫的常識(shí)不清楚,業(yè)務(wù)技術(shù)不過關(guān),這是造成事故的間接原因。三、事故教訓(xùn): 這起事故的發(fā)生,反映出我們公司各級(jí)員工特別是部分領(lǐng)導(dǎo)干部沒有真正將“安全第一”的思想深入腦海,安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有得到有效的落實(shí),遵章守紀(jì)還沒有成為廣大員工的自覺行為。同時(shí),對(duì)安全生產(chǎn)工作重視程度不夠,標(biāo)準(zhǔn)不高,工作不細(xì),管理不嚴(yán)。事故教訓(xùn)極為深刻。安全防范意識(shí)差,貪圖便捷盲目操作。煉油廠烷基化車間主任張某等人在對(duì)廢酸沉降槽進(jìn)行工藝處理時(shí),操作人員對(duì)含酸廢油排入含硫污水系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生硫化氫的認(rèn)識(shí)不清,安全防范意識(shí)差,業(yè)務(wù)技能不過關(guān),沒有掌握最基本的應(yīng)知應(yīng)會(huì),可謂不知不會(huì),無(wú)知無(wú)畏,對(duì)作業(yè)過程中的危害性認(rèn)識(shí)不夠,后果估計(jì)不足,貪圖便捷,魯莽行事,盲目操作,員工沒有具備保證安全生產(chǎn)的基本技能。在試通管線過程中,將含酸廢油直接排入含硫污水管線,導(dǎo)致了事故的發(fā)生。制度執(zhí)行不力,“三違”行為屢禁不止。《蘭州石化公司固體廢棄物管理規(guī)定》、《蘭州石化公司污水管理規(guī)定》及《烷基化裝置操作規(guī)程》都明確規(guī)定,廢酸渣不允許排入含硫污水系統(tǒng),應(yīng)送出裝置綜合利用或拉運(yùn)到工業(yè)渣場(chǎng)進(jìn)行填埋處理。規(guī)章制度都源于對(duì)生產(chǎn)實(shí)踐,源于事故教訓(xùn),是用鮮血寫成。不遵守制度,不按科學(xué)規(guī)律辦事,就一定要付出沉重的代價(jià)。烷基化車間主任張某,作為車間第一安全負(fù)責(zé)人,無(wú)視公司制度和規(guī)定,有章不循,違章指揮操作人員將含廢酸油排入含硫污水系統(tǒng),導(dǎo)致了事故的發(fā)生。從中也暴露出公司基層安全管理基礎(chǔ)薄弱,“三違”現(xiàn)象普遍存在,安全管理制度執(zhí)行層層弱化,執(zhí)行力差的問題。安全監(jiān)督不到位,不能有效扼止違章。安全員鎖某做為車間現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督人員,對(duì)車間主任的違章指揮、操作人員的違章作業(yè)視而不見,沒有認(rèn)真履行安全監(jiān)督職責(zé),沒有對(duì)違章現(xiàn)象進(jìn)行及時(shí)的制止和糾正,而是接受了違章指揮,也成為違章作業(yè)者。暴露出公司安全監(jiān)督體系沒有完全發(fā)揮作用,對(duì)安全監(jiān)督人員的選拔考核不嚴(yán),安全監(jiān)督人員素質(zhì)低,責(zé)任心不強(qiáng),業(yè)務(wù)不精,造成安全監(jiān)督人員沒有能力發(fā)現(xiàn)和糾正違章現(xiàn)象。生產(chǎn)管理不到位,安全措施不能有效落實(shí)。車間主任協(xié)助施工單位進(jìn)行污油回收時(shí),在蒸汽往復(fù)泵抽油不上量,無(wú)法
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