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正文內(nèi)容

裝載機(jī)工作裝置常見故障分析-資料下載頁

2025-06-29 05:12本頁面
  

【正文】 過程連接到遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)上,因此應(yīng)該致力于開發(fā)用于傳感系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)的綜合工具。   對于遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng),在目前的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)條件下,大量數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸過程是一個瓶頸,必須采用數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)對大量的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和取舍,如何選取一種切實有效的數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)是傳輸中的一個關(guān)鍵問題。   4 結(jié) 語   故障診斷技術(shù)使設(shè)備維修從傳統(tǒng)的按時維修及故障維修轉(zhuǎn)換到預(yù)報及主動維修方式;而建立在對設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷的基礎(chǔ)上的工程機(jī)械遠(yuǎn)程故障診斷及維護(hù)系統(tǒng),能較準(zhǔn)確地診斷出故障發(fā)生的時間和部位,從而及時確定維修時間及內(nèi)容。   遠(yuǎn)程故障診斷技術(shù)目前還處于發(fā)展初期,還有很多問題尚待解決,這包括故障診斷技術(shù)本身要解決的問題及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的問題。但是,無論是從經(jīng)濟(jì)觀點出發(fā),還是從整個施工來考慮,借助Internet,準(zhǔn)確、及時、有效地實現(xiàn)工程機(jī)械遠(yuǎn)程故障診斷的方法都值得關(guān)注和研究。 作者:德州學(xué)院 趙仙花徐工ZL50G裝載機(jī)轉(zhuǎn)方向沉重故障的排除方法   徐工ZL50G裝載機(jī)采用的是流量放大轉(zhuǎn)向系統(tǒng),即由優(yōu)先型流量放大閥與全液壓轉(zhuǎn)向器組成。轉(zhuǎn)方向沉重有兩種情況:一是方向盤轉(zhuǎn)動沉重;另外一種情況是方向盤轉(zhuǎn)動靈活輕巧,而整機(jī)轉(zhuǎn)向無力沉重,引起這兩種情況的原因是不一樣的。服務(wù)人員在服務(wù)的過程中對這兩種情況的區(qū)分有時不是很明確,導(dǎo)致了對故障的判斷不準(zhǔn)確,甚至出現(xiàn)了誤換件,造成了不必要的損失。為更好的了解轉(zhuǎn)方向故障的調(diào)整,現(xiàn)對此系統(tǒng)的詳細(xì)情況作如下說明。   一、液壓系統(tǒng)主要參數(shù):  ?。保ぷ饕簤合到y(tǒng)壓力: 17.5 MPa  ?。玻D(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)壓力: 15.0 MPa   3.先導(dǎo)液壓系統(tǒng)壓力:2.2-5MPa(怠速時不低于2.2MPa;高速時不高于5MP     a)   二、原因分析:  ?。薄⒎较虮P轉(zhuǎn)動沉重一般是先導(dǎo)系統(tǒng)故障引起,可以從下面幾個方面檢查分析:   1)檢查測量先導(dǎo)系統(tǒng)的壓力是否符合要求。   2)檢查管路連接是否正確。(主要是對正在修理或剛修理過的車)  ?。常z查管路接頭是否有堵寒。  ?。病⒎较虮P轉(zhuǎn)動靈活輕巧,而整機(jī)轉(zhuǎn)向無力沉重一般是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)故障引起,可以從下面幾方面檢查分析:  ?。保z查管路連接是否正確,吸油管路是否有進(jìn)氣、漏油的地方。  ?。玻z查測量轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的壓力是否符合要求。  ?。常畽z查油缸是否有內(nèi)泄   三、解決方法:   在進(jìn)行系統(tǒng)壓力的測定、調(diào)整前要將整機(jī)停放在平整的地面上,放下動臂、放平鏟斗,熄滅發(fā)動機(jī),確保在操作過程中的安全。  ?。?、測量先導(dǎo)壓力前,先將動臂放到最低位置,鏟斗收到最大收斗角位置。先導(dǎo)壓力的測壓口在壓力選擇閥的接頭塊上,雙聯(lián)泵來的油液經(jīng)該接頭塊進(jìn)入壓力選擇閥,測壓口用螺紋為M141.5螺塞堵住。(圖一所示)   測量轉(zhuǎn)向壓力前,先將液壓限位用的頂桿(圖二所示)拆掉,此頂桿的作用是:當(dāng)車轉(zhuǎn)向到一定的角度(并未到機(jī)械限位狀態(tài))時,此頂桿推動限位閥閥芯移動,切斷轉(zhuǎn)向油路,使車停止轉(zhuǎn)向。轉(zhuǎn)向壓力的測壓口在前車架的接頭塊上用螺紋為141.5螺塞堵(圖三所示)。   2、測量系統(tǒng)壓力是否正常。   先導(dǎo)壓力:拆下圖一所示的測壓口螺塞,接上(螺紋為M141.5)接頭,用量程為10MPa的壓力表測量先導(dǎo)系統(tǒng)的壓力,正常的壓力為:發(fā)動機(jī)在怠速油門下先導(dǎo)壓力不低于2.2MPa,發(fā)動機(jī)在高速油門下先導(dǎo)壓力不高于5MPa。   轉(zhuǎn)向壓力:拆下圖三所示的測壓口螺塞,接上(螺紋為M141.5)接頭,用量程為25MPa的壓力表測量轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的壓力,測量壓力時,必須將車轉(zhuǎn)向到最大轉(zhuǎn)角,處于機(jī)械限位狀態(tài),并保持方向盤處于轉(zhuǎn)向狀態(tài),發(fā)動機(jī)在高速油門時轉(zhuǎn)向系統(tǒng)壓力達(dá)到15Mpa。   如果以上兩種測量壓力不符合規(guī)定值,需要重新調(diào)整。  ?。场⒄{(diào)整壓力  ?。保┱{(diào)先導(dǎo)壓力的地方是雙聯(lián)泵后部的溢流閥A處(圖四所示),松開溢流閥鎖緊鎖母,用專用工具調(diào)整調(diào)整螺套,順時針旋動時壓力變大,逆時針旋動時壓力變小。  ?。玻┱{(diào)轉(zhuǎn)向壓力的地方在優(yōu)先型流量放大閥的端部B處(圖五所示),將流量放大閥A處蓋擰下,調(diào)節(jié)調(diào)壓螺桿可進(jìn)行壓力調(diào)整,往里調(diào)壓力變大,往外調(diào)壓力變小。   4、檢查管路連接是否正確。這種情況主要是舊車,已經(jīng)拆掉管子修理過。此時要重點檢查先導(dǎo)泵回油以及限位閥回油管路連接是否正確。管路接錯一般容易引起意想不到的故障。如果回油管路接錯,容易引起背壓升高,操縱力重的問題。另外還要檢查吸油管路是否有進(jìn)氣、漏油的地方。  ?。担畽z查管路接頭是否有堵塞問題。   如果管路或接頭因贓物堵塞,容易引起背壓升高,操縱力重的問題。這種情況時有發(fā)生。   6、檢查油缸是否有內(nèi)泄。將轉(zhuǎn)向油缸活塞收到底,拆下無桿腔油管,使有桿腔繼續(xù)充油。若無桿腔油口有較多油液泄出,則說明活塞密封環(huán)已損壞,應(yīng)更換; 如果油缸內(nèi)泄,一般轉(zhuǎn)向系統(tǒng)壓力會低,同時轉(zhuǎn)向無力。   一般轉(zhuǎn)向沉重由于先導(dǎo)壓力低引起,由于ZL50G輪式裝載機(jī)的液壓系統(tǒng)采用了較先進(jìn)的先導(dǎo)液控系統(tǒng),對使用、維護(hù)和維修提出了更高的要求,用戶平時要注意保養(yǎng),按時更換油液、濾網(wǎng),提高這方面的意識,使自己的機(jī)子始終處于最佳使用狀態(tài)。信息來源:徐州工程機(jī)械雜志 徐工研究院 徐新躍 景軍清 朱艷平故障描述 某公司出廠的一臺LW420F裝載機(jī)在3個月內(nèi)連續(xù)斷裂3個翻斗缸活塞桿,而且每次斷裂的都是同一側(cè)的翻斗缸。 二、原因分析 該公司以前從未接到這樣的重大故障,第一次反饋時公司的服務(wù)人員馬上去為用戶換了一個新的油缸,換好后工作了不到一個月,用戶打電話說換后的油缸又出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,服務(wù)人員沒有認(rèn)真分析,而是馬上去為用戶又換了一個新的油缸,結(jié)果沒出一個月又出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,很顯然不是油缸質(zhì)量問題,應(yīng)該是機(jī)構(gòu)在運動中有干涉現(xiàn)象。經(jīng)過實地觀察,對運動元件進(jìn)行干涉檢查,發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、右側(cè)搖臂座梁上的卸載限位塊在卸載時與搖臂單邊接觸,即右搖臂的外側(cè)板與限位塊接觸,內(nèi)側(cè)板與限位塊不接觸; 2、搖臂座梁處無調(diào)整墊片,搖臂中心的尼龍?zhí)滓材p嚴(yán)重,間隙較大,用手可以將搖臂左右晃擺; 3、鏟斗與動臂鉸接的部位無調(diào)整墊,在滿載運行時發(fā)現(xiàn)鏟斗在動臂上左右竄動,竄動量很大。 以上三個原因都可引起翻斗缸受側(cè)向力,我們認(rèn)為引起活塞桿斷裂的重要因素是問題1,因為在該地區(qū)還有該公司的幾臺LW420F,工況相同,問題2、3也存在,工作時間比該車還長,沒有出現(xiàn)活塞桿斷裂現(xiàn)象。 技術(shù)人員對該車的限位塊進(jìn)行了重新調(diào)整,保證了雙邊接觸后,用戶再也沒有反饋該問題。 三、改進(jìn)措施: 由于該卸位塊是鏟斗在最高卸載狀況下進(jìn)行現(xiàn)場配焊,如果焊接工人操作不熟練,很可能出現(xiàn)限位塊貼不實的現(xiàn)象,因此有人建議將該限位塊取消,光靠鏟斗下部的限位塊進(jìn)行限位,可是事實證明是不行的。在進(jìn)行工業(yè)考核試驗時發(fā)現(xiàn),鏟斗上的限位塊與動臂的接觸面處損傷慘重,動臂板與限位塊均出現(xiàn)一個凹坑,鏟斗的卸載角遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于45度,限位塊已經(jīng)不起作用,而是靠翻斗缸的最小安裝距限位,因此出現(xiàn)翻斗缸活塞桿與缸體碰撞而損壞油缸的現(xiàn)象,甚至于出現(xiàn)翻斗缸與動臂橫梁干涉現(xiàn)象,使液壓缸活塞桿在其靠近頭部發(fā)生彎曲現(xiàn)象。 為了杜絕此類事故再發(fā)生,我們制訂了詳細(xì)的焊接工藝。 信
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