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裝載機工作裝置常見故障分析-資料下載頁

2025-06-29 05:12本頁面
  

【正文】 過程連接到遠程診斷系統(tǒng)上,因此應該致力于開發(fā)用于傳感系統(tǒng)設計與實現(xiàn)的綜合工具。   對于遠程診斷系統(tǒng),在目前的網絡建設條件下,大量數(shù)據(jù)遠程傳輸過程是一個瓶頸,必須采用數(shù)據(jù)壓縮技術對大量的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)進行處理和取舍,如何選取一種切實有效的數(shù)據(jù)壓縮技術是傳輸中的一個關鍵問題。   4 結 語   故障診斷技術使設備維修從傳統(tǒng)的按時維修及故障維修轉換到預報及主動維修方式;而建立在對設備的狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷的基礎上的工程機械遠程故障診斷及維護系統(tǒng),能較準確地診斷出故障發(fā)生的時間和部位,從而及時確定維修時間及內容。   遠程故障診斷技術目前還處于發(fā)展初期,還有很多問題尚待解決,這包括故障診斷技術本身要解決的問題及網絡技術的問題。但是,無論是從經濟觀點出發(fā),還是從整個施工來考慮,借助Internet,準確、及時、有效地實現(xiàn)工程機械遠程故障診斷的方法都值得關注和研究。 作者:德州學院 趙仙花徐工ZL50G裝載機轉方向沉重故障的排除方法   徐工ZL50G裝載機采用的是流量放大轉向系統(tǒng),即由優(yōu)先型流量放大閥與全液壓轉向器組成。轉方向沉重有兩種情況:一是方向盤轉動沉重;另外一種情況是方向盤轉動靈活輕巧,而整機轉向無力沉重,引起這兩種情況的原因是不一樣的。服務人員在服務的過程中對這兩種情況的區(qū)分有時不是很明確,導致了對故障的判斷不準確,甚至出現(xiàn)了誤換件,造成了不必要的損失。為更好的了解轉方向故障的調整,現(xiàn)對此系統(tǒng)的詳細情況作如下說明。   一、液壓系統(tǒng)主要參數(shù):  ?。保ぷ饕簤合到y(tǒng)壓力: 17.5 MPa  ?。玻D向液壓系統(tǒng)壓力: 15.0 MPa  ?。常葘б簤合到y(tǒng)壓力:2.2-5MPa(怠速時不低于2.2MPa;高速時不高于5MP     a)   二、原因分析:  ?。薄⒎较虮P轉動沉重一般是先導系統(tǒng)故障引起,可以從下面幾個方面檢查分析:   1)檢查測量先導系統(tǒng)的壓力是否符合要求。  ?。玻z查管路連接是否正確。(主要是對正在修理或剛修理過的車)  ?。常z查管路接頭是否有堵寒。  ?。病⒎较虮P轉動靈活輕巧,而整機轉向無力沉重一般是轉向系統(tǒng)故障引起,可以從下面幾方面檢查分析:  ?。保z查管路連接是否正確,吸油管路是否有進氣、漏油的地方。  ?。玻z查測量轉向系統(tǒng)的壓力是否符合要求。  ?。常畽z查油缸是否有內泄   三、解決方法:   在進行系統(tǒng)壓力的測定、調整前要將整機停放在平整的地面上,放下動臂、放平鏟斗,熄滅發(fā)動機,確保在操作過程中的安全。  ?。?、測量先導壓力前,先將動臂放到最低位置,鏟斗收到最大收斗角位置。先導壓力的測壓口在壓力選擇閥的接頭塊上,雙聯(lián)泵來的油液經該接頭塊進入壓力選擇閥,測壓口用螺紋為M141.5螺塞堵住。(圖一所示)   測量轉向壓力前,先將液壓限位用的頂桿(圖二所示)拆掉,此頂桿的作用是:當車轉向到一定的角度(并未到機械限位狀態(tài))時,此頂桿推動限位閥閥芯移動,切斷轉向油路,使車停止轉向。轉向壓力的測壓口在前車架的接頭塊上用螺紋為141.5螺塞堵(圖三所示)。   2、測量系統(tǒng)壓力是否正常。   先導壓力:拆下圖一所示的測壓口螺塞,接上(螺紋為M141.5)接頭,用量程為10MPa的壓力表測量先導系統(tǒng)的壓力,正常的壓力為:發(fā)動機在怠速油門下先導壓力不低于2.2MPa,發(fā)動機在高速油門下先導壓力不高于5MPa。   轉向壓力:拆下圖三所示的測壓口螺塞,接上(螺紋為M141.5)接頭,用量程為25MPa的壓力表測量轉向系統(tǒng)的壓力,測量壓力時,必須將車轉向到最大轉角,處于機械限位狀態(tài),并保持方向盤處于轉向狀態(tài),發(fā)動機在高速油門時轉向系統(tǒng)壓力達到15Mpa。   如果以上兩種測量壓力不符合規(guī)定值,需要重新調整。  ?。场⒄{整壓力  ?。保┱{先導壓力的地方是雙聯(lián)泵后部的溢流閥A處(圖四所示),松開溢流閥鎖緊鎖母,用專用工具調整調整螺套,順時針旋動時壓力變大,逆時針旋動時壓力變小。   2)調轉向壓力的地方在優(yōu)先型流量放大閥的端部B處(圖五所示),將流量放大閥A處蓋擰下,調節(jié)調壓螺桿可進行壓力調整,往里調壓力變大,往外調壓力變小。  ?。础z查管路連接是否正確。這種情況主要是舊車,已經拆掉管子修理過。此時要重點檢查先導泵回油以及限位閥回油管路連接是否正確。管路接錯一般容易引起意想不到的故障。如果回油管路接錯,容易引起背壓升高,操縱力重的問題。另外還要檢查吸油管路是否有進氣、漏油的地方。   5.檢查管路接頭是否有堵塞問題。   如果管路或接頭因贓物堵塞,容易引起背壓升高,操縱力重的問題。這種情況時有發(fā)生。  ?。丁z查油缸是否有內泄。將轉向油缸活塞收到底,拆下無桿腔油管,使有桿腔繼續(xù)充油。若無桿腔油口有較多油液泄出,則說明活塞密封環(huán)已損壞,應更換; 如果油缸內泄,一般轉向系統(tǒng)壓力會低,同時轉向無力。   一般轉向沉重由于先導壓力低引起,由于ZL50G輪式裝載機的液壓系統(tǒng)采用了較先進的先導液控系統(tǒng),對使用、維護和維修提出了更高的要求,用戶平時要注意保養(yǎng),按時更換油液、濾網,提高這方面的意識,使自己的機子始終處于最佳使用狀態(tài)。信息來源:徐州工程機械雜志 徐工研究院 徐新躍 景軍清 朱艷平故障描述 某公司出廠的一臺LW420F裝載機在3個月內連續(xù)斷裂3個翻斗缸活塞桿,而且每次斷裂的都是同一側的翻斗缸。 二、原因分析 該公司以前從未接到這樣的重大故障,第一次反饋時公司的服務人員馬上去為用戶換了一個新的油缸,換好后工作了不到一個月,用戶打電話說換后的油缸又出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,服務人員沒有認真分析,而是馬上去為用戶又換了一個新的油缸,結果沒出一個月又出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,很顯然不是油缸質量問題,應該是機構在運動中有干涉現(xiàn)象。經過實地觀察,對運動元件進行干涉檢查,發(fā)現(xiàn)以下問題: 1、右側搖臂座梁上的卸載限位塊在卸載時與搖臂單邊接觸,即右搖臂的外側板與限位塊接觸,內側板與限位塊不接觸; 2、搖臂座梁處無調整墊片,搖臂中心的尼龍?zhí)滓材p嚴重,間隙較大,用手可以將搖臂左右晃擺; 3、鏟斗與動臂鉸接的部位無調整墊,在滿載運行時發(fā)現(xiàn)鏟斗在動臂上左右竄動,竄動量很大。 以上三個原因都可引起翻斗缸受側向力,我們認為引起活塞桿斷裂的重要因素是問題1,因為在該地區(qū)還有該公司的幾臺LW420F,工況相同,問題2、3也存在,工作時間比該車還長,沒有出現(xiàn)活塞桿斷裂現(xiàn)象。 技術人員對該車的限位塊進行了重新調整,保證了雙邊接觸后,用戶再也沒有反饋該問題。 三、改進措施: 由于該卸位塊是鏟斗在最高卸載狀況下進行現(xiàn)場配焊,如果焊接工人操作不熟練,很可能出現(xiàn)限位塊貼不實的現(xiàn)象,因此有人建議將該限位塊取消,光靠鏟斗下部的限位塊進行限位,可是事實證明是不行的。在進行工業(yè)考核試驗時發(fā)現(xiàn),鏟斗上的限位塊與動臂的接觸面處損傷慘重,動臂板與限位塊均出現(xiàn)一個凹坑,鏟斗的卸載角遠遠大于45度,限位塊已經不起作用,而是靠翻斗缸的最小安裝距限位,因此出現(xiàn)翻斗缸活塞桿與缸體碰撞而損壞油缸的現(xiàn)象,甚至于出現(xiàn)翻斗缸與動臂橫梁干涉現(xiàn)象,使液壓缸活塞桿在其靠近頭部發(fā)生彎曲現(xiàn)象。 為了杜絕此類事故再發(fā)生,我們制訂了詳細的焊接工藝。 信
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