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正文內(nèi)容

75噸循環(huán)流化床鍋爐脫硫脫硝技術(shù)改造項目環(huán)評報告_圖文-資料下載頁

2024-10-10 23:56本頁面

【導(dǎo)讀】英文字段作一個漢字)。區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、保護文物、風(fēng)景名勝區(qū)、水源地和生態(tài)敏感點等,應(yīng)盡可能給出保護目標(biāo)、性質(zhì)、規(guī)模和距廠界距離等。析結(jié)論,確定污染防治措施的有效性,說明本項目對環(huán)境造成的影響,意大利M&G公司合資于2020年8月9日成立的中外合資企業(yè)。主生產(chǎn)裝置需要利用過熱蒸汽,理,最后經(jīng)80米煙囪排放。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放標(biāo)準(zhǔn)。氮氧化物、二氧化硫總量減排任務(wù)艱巨。四川普什醋酸纖維素有限責(zé)任公司現(xiàn)有熱電站由于原設(shè)計原因,因此,四川普什醋酸纖維素有限責(zé)任公司擬對現(xiàn)有熱電。接受委托后,評價單位派相關(guān)技術(shù)人員到項目。的大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作,建立氮氧化物排放總量控制制度。以火電行業(yè)為重點,開展工業(yè)氮氧化物污染防治。役機組全部完成脫硝改造。由此可見,本項目的建設(shè)符合該文件的技術(shù)政策要求。

  

【正文】 通過以上分析,普什公司熱電鍋爐煙氣 污染物二氧化硫和氮氧化物分鐘值 不能穩(wěn)定達標(biāo)是由于脫硫系統(tǒng)和低氮燃燒技術(shù)未充分達到要求導(dǎo)致,下面就脫硫系統(tǒng)和脫硝技術(shù)實行技術(shù)改造的必要性作出分析。 ( 二 ) 脫硫系統(tǒng)存在 的 問題 及 技改的必要性分析 1. 爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)存在問題 ( 1)獨立給粉,故障風(fēng)險高 原設(shè)計的給粉系統(tǒng)為獨立給粉, 1給粉系統(tǒng)配 1鍋爐, 2給粉系統(tǒng)配 2鍋爐。一旦給粉系統(tǒng)出現(xiàn)故障,就會導(dǎo)致整個鍋爐無法添加石灰石粉 ,爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)癱瘓,給尾部脫硫帶來極大壓力。 ( 2)給粉 能力偏小、 與鍋爐負(fù)荷不匹配 熱電站兩臺 75T/H循環(huán)流化床鍋爐各配置石灰石粉投加系統(tǒng)一套,用于向鍋爐投加石灰石粉物料,石灰石粉在高溫下分解為 CO2和 CaO,CaO與 SO2反應(yīng)(結(jié)合氧氣參與)生成 CaSO4,實現(xiàn)爐內(nèi)脫硫,設(shè)計工況下,單臺鍋爐滿負(fù)荷運行所需的投粉量為 ,可實現(xiàn)在燃用設(shè)計煤種工況下脫硫率達 80%以上, 本法不能滿足相關(guān)煙氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),必須采用 爐內(nèi)脫硫 +尾部濕法脫硫方式,才能達到國家環(huán)保要求的煙氣排放標(biāo)準(zhǔn) 。 30 根據(jù)鍋爐設(shè)計資料 , 煙氣 脫硫 采用 爐內(nèi)脫硫 +尾部 雙堿法 脫硫方式 , 單臺石灰石粉給料機設(shè)計給料量為 , 石粉輸送管設(shè)計為(φ76mm*4 mm), 設(shè)計熱電鍋爐燃煤鈣硫比為 , 在此工況下, 完成部分脫硫,剩余 SO2由尾部煙氣脫硫系統(tǒng)去除 。 由于 未按鍋爐額定負(fù)荷所需的石灰石粉需求量來配置石灰石給粉系統(tǒng) ,在實際運行中 , 鈣硫比達不到規(guī)定的 ,導(dǎo)致 爐內(nèi)脫硫常常達不到設(shè)計效率, 致使進入尾部的脫硫系統(tǒng)的煙氣含硫量較高,給 尾部 煙氣脫硫系統(tǒng)帶來較大的運行壓力。 ( 3) 壓縮空氣送粉,易堵塞給粉管道 本項目石灰石粉輸送為氣力輸送,由于本公司自 產(chǎn)壓縮空氣,原設(shè)計考慮到資源綜合利用,石灰石粉輸送用壓縮空氣輸送。 但 實際運行狀態(tài)下,由于 壓縮空氣含水量和含油量較大,易造成石灰石粉結(jié)塊、輸送管道和給料機易腐蝕等問題 , 最終造成 石灰石 給粉系統(tǒng)下粉不暢, 實際 運行中 有 物料堵管 現(xiàn)象 , 有時出現(xiàn) 粉管泄漏 、給粉機 出現(xiàn) 故障 致使 停運維修 等問題 ,實際出力時常達不到設(shè)計下的輸粉量 ,無法保證在爐內(nèi)實現(xiàn) 80%以上的脫硫率。 為提高爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)運行可靠性及保證其供粉出力,特別是在 尾部 煙氣脫硫系統(tǒng) 出現(xiàn) 故障 的 情況下,仍可維持較高的脫硫率,需對熱電站 2爐配套的爐內(nèi)脫硫 石灰石粉給料系統(tǒng) 送粉動力 改造和優(yōu)化。 ( 4)無集控監(jiān)測,難以實現(xiàn) 實時監(jiān)控和調(diào)節(jié) 本項目 石灰石粉 輸送 系統(tǒng)由粉倉( 1個)、下粉倉泵( 2套)及石灰石粉給煤機( 2臺)及輸粉管道( 2套)組成,兩套輸粉系統(tǒng)分別送至 2爐爐膛 。 原設(shè)計 2爐鍋爐的爐內(nèi)脫硫石灰石粉投加系統(tǒng), 其控制為就地控制 , 所有操作、參數(shù)監(jiān)控及調(diào)整均在就地配電柜上實現(xiàn) 。在 運行期間, 采取 員工 巡檢的方式進行監(jiān)控調(diào)整 ,造成了大量的人力浪費 。 由于為就地控制,在運行中 經(jīng)常存在故障 (如 堵管或下粉中斷 )無法及時發(fā)現(xiàn) 的情況 , 從而不能及時排除故障,進而 導(dǎo)致 整 個脫硫 系統(tǒng)運行穩(wěn)定性差,不僅無法保證脫硫效果,而且在高負(fù)荷下,影響鍋 31 爐的穩(wěn)定運行,需通過技改將控制及調(diào)整接至中控室 DCS系統(tǒng),從而實現(xiàn)實時監(jiān)控和調(diào)節(jié)。 2. 尾部脫硫系統(tǒng)存在問題 本項目原有尾部脫硫系統(tǒng)采用雙堿法脫硫, 雙堿法脫硫工藝是先用可溶性的堿性清液作為吸收劑吸收 SO2,然后再用石灰乳或石灰對吸收液進行再生 ,由于在吸收和吸收液處理中 ,使用了不同類型的堿 ,故稱為雙堿法 ,一般采用鈉和鈣兩種堿液。雙堿法的明顯優(yōu)點是脫硫效率高 ,投資費用省等。鈉、鈣雙堿法是以 Na2CO3或 NaOH溶液為第一堿吸收煙氣中的 SO2,然后再用石灰作為第二堿 ,對吸收液進行再生。再生后的吸收液可循環(huán)使用。 在本項目實際運行狀況下, 由于原項目爐內(nèi)脫硫存在較大問題,導(dǎo)致爐內(nèi)脫硫效率不穩(wěn),給尾部脫硫帶來較大運行壓力, 尾部脫硫系統(tǒng)需投入大量 NaOH,用以吸收 SO2, 結(jié)果 造成了以下問題: ( 1) 結(jié)垢嚴(yán)重 結(jié)垢是漿液中一種或幾種鹽在脫硫系統(tǒng)運行狀態(tài)下過飽和并在器壁上結(jié)晶的過程。 在實際運行情況下, 由于 NaOH活性大,中和過程中導(dǎo)致 pH值不穩(wěn)定, 86%以上的 SO2以 SO3 2的形式存在,易形成結(jié)垢;再生過程中,溶解Ca2+不可避免使系統(tǒng)結(jié)垢傾向加重。 脫硫系統(tǒng)的管壁、塔壁、噴嘴處極易結(jié)垢,塔內(nèi)會形成十幾厘米厚的結(jié)晶體,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力增加流量降低、垢下腐蝕、控制儀表失效和保護層破壞,嚴(yán)重 時 還會導(dǎo)致系統(tǒng)停運,除霧器的嚴(yán)重結(jié)垢有時會導(dǎo)致除霧器局部垮塌 。 ( 2) 濕煙囪的腐蝕嚴(yán)重 雙堿 法脫 硫?qū)?脫除 SO2 效率 較高 ,但 對 造成 煙氣 腐蝕 的主 要成 分SO32效率只有 20%~30%;同時由于除霧器的嚴(yán)重結(jié)垢, 且沖洗水系統(tǒng)壓力不夠,噴嘴布置不合理, 除霧效果差,導(dǎo)致煙氣含水量大,水汽呈飽和狀態(tài),以致系統(tǒng)排煙溫度低易冷凝成酸露;在正壓運行的條件下,容易穿過內(nèi)襯和鋼板裂紋造成煙囪腐蝕, 因此脫硫后的煙囪腐蝕非常 32 嚴(yán)重。 ( 3) 液氣比較大 雙堿法脫硫系統(tǒng)中,液氣比是一個非常重要的操作參數(shù),液氣比大,意味著煙氣與脫硫劑接觸面積大,有利于二氧化硫的吸收,但液氣比過大,脫硫劑的霧化效果不好,不利于脫硫,且太大的液氣比會使整個煙氣行程的阻力增加,從而引起引風(fēng)機出力不足導(dǎo)致鍋爐正壓,也易導(dǎo)致風(fēng)機帶水。 在本項目中,由于 NaOH溶液加入量較大,導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)液氣比過大,致使脫硫液霧化效果較差、煙氣行程的阻力增加、引風(fēng)機很易帶水 ,很易發(fā)生汽蝕 ,導(dǎo)致整個脫硫系統(tǒng)癱瘓 。 ( 4) 運行成本較高 鈉堿采購成本是鈣堿的 6倍,但化合價只有鈣堿的一半,扣除雜質(zhì),兩種堿中和效果一樣。要將硫元素帶出系統(tǒng),只有依靠鈣堿,鈉堿只起到中間介質(zhì)作用,雙堿反應(yīng)增加了換質(zhì)過程,且換質(zhì)損耗是必然的。以上因素 決定了 雙堿法脫 硫的運 行成本 相對石 灰石 /石 灰濕法脫 硫要高的多。 (5)安全隱患高 雙堿法脫硫由于使用了氫氧化鈉, 氫氧化鈉 屬于 《危險化學(xué)品目錄》( 2020版) 1669號 危險化學(xué)品, 有強烈刺激和腐蝕性。 該品對人體腐蝕嚴(yán)重,對人的健康具有較大危害性, 粉塵或煙霧會刺激眼和呼吸道,腐蝕鼻中隔,皮膚和眼與 NaOH直接接觸會引起灼傷,誤服可造成消化道灼傷,粘 膜糜爛、出血和休克。 該品不會燃燒,遇水和水蒸氣大量放熱,形成腐蝕性溶液 , 與酸發(fā)生中和反應(yīng)并放熱 , 具有強腐蝕性 ,一旦泄露,易對環(huán)境造成污染, 危害環(huán)境。 3. 脫硫系統(tǒng)技改必要性分析 綜上所述,本項目的整套脫硫系統(tǒng) (包括爐內(nèi)脫硫和尾部雙堿法脫硫系統(tǒng))存在設(shè)備運行效率低下 、 脫硫效果不穩(wěn)定 、 對煤質(zhì)變化適應(yīng)性不強, 根據(jù)相關(guān)監(jiān)測報告顯示, 在 鍋爐煙氣 SO2總體排放濃度達標(biāo)的情況 33 下,偶有超標(biāo)排放情況發(fā)生。另外,原有尾部脫硫系統(tǒng)存在 易造成設(shè)備腐蝕 、運行成本較高 、具有安全隱患 等問題,因此普什醋纖公司脫硫系統(tǒng) 的改造迫在眉睫。 ( 三 ) 脫硝系統(tǒng)存在問題 及技改必要性分析 1. 脫硝提供存在問題分析 醋纖公司熱電站投產(chǎn) 以來 , 由于設(shè)計原因, 加上設(shè)備老化, NOx排放 分鐘值不能穩(wěn)定達標(biāo) 。主要問題如下: ( 1) 床溫過高 循環(huán)流化床鍋爐可實現(xiàn)低溫燃燒,可對 NOx形成抑制,低 NOx生成是其爐型優(yōu)點,但循環(huán)流化床鍋爐運行的最佳溫度為 850℃ ~ 900℃ ,由于原項目鍋爐設(shè)計缺陷,床溫達到 1000℃ 左右,不利于 NOX的控制。 ( 2) 循環(huán)灰量不 足 由于 原項目 旋風(fēng)分離器效率低 , 不能捕捉粒徑較小的物料, 原 項目為了達到較好的脫硫效果,煤粒徑和石灰石粒徑都較小, 因此 在旋風(fēng)分離器中 有很大一部分物料 隨煙氣進入到靜電除塵器,導(dǎo)致 返料量嚴(yán)重不足,影響 物料循環(huán)倍率, 對爐內(nèi)溫度控制不力,物料損失嚴(yán)重,最終導(dǎo)致 爐內(nèi)還原氛圍不足, 脫氮效率 降 低 , 同時 燃料利用率不高、經(jīng)濟效益 也不好 。 ( 3) 一、二次風(fēng)配比不合理 由于高床溫,鍋爐長期靠過量一次風(fēng)冷卻防止結(jié)焦,導(dǎo)致 分級送風(fēng)困難;二次風(fēng)機出力 受 風(fēng)道阻力 限制 ,分級送風(fēng)比例無法提高 。這些問題導(dǎo)致分級燃燒不合理,主燃燒區(qū)域燃燒中心的過量空氣增加,不能充分抑制主燃燒區(qū) NOx的形成。同時二次風(fēng)風(fēng)量不足,無法使燃料充分燃盡,導(dǎo)致較大熱損失。 ( 4) 煤 粉粒徑較大 原有碎煤機 破煤粒徑較大且不均勻, 煤炭粒徑 10mm以下僅占 50%, C比表面積小, 導(dǎo)致爐內(nèi) 還原氛圍不夠 ,最終不能很好抑制 NOx的形成 。 ( 5) 其他 原煙氣在線監(jiān)測設(shè)備自身存在較大問題,以及原在線監(jiān)測系統(tǒng)室 34 處于熱電站輸煤棧橋下方的狹窄空間內(nèi),為輕型彩鋼瓦結(jié)構(gòu),房間處于灰倉、石灰石粉倉周邊,區(qū)域粉塵濃度較高,長期處于此空間工作,CEMS設(shè)備故障率高,難以確保提供穩(wěn)定可靠的監(jiān)測保障 , 同時 取樣位置不合理,對分析數(shù)據(jù)造成困難。 另外,爐膛漏風(fēng)嚴(yán)重 ,造成爐內(nèi)氧化氣氛增加,不利于 NOx的控制。 2. 脫硝系統(tǒng)技 改必要性分析 綜上所述,由于以上原因, 導(dǎo)致爐內(nèi) 過氧系數(shù)過高,二次風(fēng)量較小, 分級燃燒不合理, 爐內(nèi) 溫度偏高, 同時還原氣氛不足, 致使項目氮氧化物產(chǎn)生率 偶有超標(biāo)現(xiàn)象 ,達不到低氮燃燒技術(shù)要求。 根據(jù)相關(guān)監(jiān)測報告顯示,在鍋爐煙氣 NOx總體排放濃度達標(biāo)的情況下,偶有超標(biāo)排放情況發(fā)生 ,不能穩(wěn)定達到 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB132232020) 的污染物排放 濃度 標(biāo)準(zhǔn)限值 ,因此實時本次技改有很大必要性。 ( 四 ) 煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng) 存在問題及技改必要性分析 1. 煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)存在問題分析 因鍋爐引風(fēng)機進口煙道直管段較短 ,設(shè)備布置相對密集,該段煙氣流擾動較大,難以得到煙氣流量、壓力、氣態(tài)污染物、粉塵等有代表性樣品。原煙氣在線監(jiān)測設(shè)備自身問題,難以確保提供穩(wěn)定可靠的監(jiān)測保障。公司煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)室原處于熱電站輸煤棧橋下方的狹窄空間內(nèi),為輕型彩鋼瓦結(jié)構(gòu),房間處于灰倉、石灰石粉倉周邊,區(qū)域粉塵濃度較高,長期處于此空間工作,CEMS設(shè)備故障率高,難以穩(wěn)定監(jiān)測。 2. 煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)技改必要性分析 由于原監(jiān)測系統(tǒng)存在諸多問題,為了取得符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的 、具有 代表性氣樣的煙氣樣品 ,同時滿足環(huán)保局現(xiàn)場取樣要求,減少設(shè)備故障率,實時 穩(wěn)定監(jiān)測脫硫脫硝系統(tǒng)運行狀況和煙氣污染物濃度,必須對煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)進行技改。 ( 五 ) 本項目實施 技改 的必要性分析 綜上所述, 由于鍋爐脫硫 脫硝 設(shè)施原設(shè)計的不合理性,導(dǎo)致脫硫脫硝 效率不穩(wěn)定 , 根據(jù)普什醋纖公司提供的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,煙氣 中 SO2 35 濃度 和 NOX 濃度 偶 有 不 能 達 到 《 火 電 廠 大 氣 污 染 物 排 放 標(biāo) 準(zhǔn) 》( GB132232020) 中關(guān)于燃煤鍋爐 SO2濃度排放標(biāo)準(zhǔn),給當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境帶來一定影響。 同時,鍋爐運行的經(jīng)濟成本也大大提高,無論從環(huán)保方面還是從經(jīng)濟方面,目前的脫硫脫硝設(shè)施都難以符合要求。 為了達到穩(wěn)定的脫硫效果, 改善 當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境質(zhì)量,同時 滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB132232020), 配合四川省環(huán)保廳完成 “ 十二五 ” 減排目標(biāo),盡量為全省 “ 十二五 ” 減排任務(wù)的完成多做貢獻 ,實現(xiàn)污染物總量減排目標(biāo), 同時增加經(jīng)濟效益, 四川普什醋酸纖維素有限公司熱電聯(lián)產(chǎn)單元的技術(shù)改造勢在必行 , 必須采取措 施對脫硫設(shè)施及 脫硝 工藝進行改造。 36 自然環(huán)境簡況 (地形、地貌、地質(zhì)、氣候、氣象、水文、植被、生物多樣性等 ): 一、地理位置 長寧縣地處四川盆地南緣,位于東經(jīng) ~,北緯 ~ 之間,東臨江安, 南界興文、西與高縣、珙縣交鄰,并緊靠宜珙鐵路,北與南溪縣、宜賓市相連。 長寧縣位于四川盆地南緣,宜賓市東南,北緯 28176。15?~28176。48? 和東經(jīng)104176。44?~105176。03? 之間。東接江安縣,南與興文縣、珙縣接壤,西與高縣為鄰,北依南溪縣及宜賓市翠屏區(qū) .全縣幅員面積 平方公里,東西寬約 32 公里,南北長約 60 公里,南北兩端較小,中腹部較大,西頭東尾,形似雄鷹。地勢南高北低,南部為低中山地,中北部為丘陵地。 長寧縣工業(yè)集中區(qū)由兩個片區(qū)組成,下長工業(yè)區(qū)( A 區(qū))及宋家壩工業(yè)區(qū)( B區(qū))。總體規(guī)劃面積為 。(下文中分別簡稱 “A 區(qū) ” 和 “B 區(qū) ” ) A區(qū)位屬下長鎮(zhèn),位于下長鎮(zhèn)宜瀘渝高速公路(在建)與省道江長路立交入口旁,它北臨長江、南至 308 省道、西靠宜瀘渝高速公路、東與江安縣交界。整個用地南北長約 公里,東西長約 公里,規(guī)劃面積 平方公里。 B區(qū)位于整個工業(yè)集中區(qū)的東南部,緊臨長寧縣城北部,東臨長寧河,地跨長寧鎮(zhèn)、開佛鄉(xiāng)和古河鎮(zhèn)。規(guī)劃區(qū)呈南北向狹長分布,沿江長路兩側(cè)展開,用地包含長寧鎮(zhèn)曙光村、大坪村、八一村、三村村和開佛鄉(xiāng)馬村村、新活村、羊五村、龍門村以及古河鎮(zhèn)紅色村等九個鄉(xiāng)村。用地南北 長約 公里,東西長約 公里,規(guī)劃面積 平方公里。 本項目位于長寧工業(yè)集中區(qū)(宋家壩片區(qū)) —— 長寧縣開佛鄉(xiāng)羊五村羊五組,
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