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循環(huán)流化床技術(shù)-資料下載頁

2025-07-30 05:28本頁面
  

【正文】 床料厚度分別保持500、700、1150、三個工況。每個工況下改變一 次風機擋板開度(1238%),并測量風量、布風板阻力△Pb、床料阻 力△PL,從而求出臨界流化風量QL。如圖8所示。QL實質(zhì)上是CFBC鍋爐能維持流化狀 態(tài)運行的最低允許一次風量。圖8顯示3爐的QL=3100m3/h,稍高于2爐,但冷態(tài)空 塔速度接近,WK=。臨界速度還可依據(jù)床料顆料及密度予以計算,作為校核。圖8床料阻力與臨界流化風量關(guān)系mf=pDυ((ρsρk)/k)m/s式中[ZK(]d6m2/sρs床料視在密度2350kj/m3ρj/m 3 計算結(jié)果mf=,接近試驗數(shù)據(jù)。所以比較完整地講,QL=3100~33500m3/h,此 時一次風機擋板開度~25%。 ,銘牌出力為410kg/h。試驗的油壓P與出力關(guān)系如圖9所示 。P=,出力達660kg/h,超過銘牌很多。點火容易引起爐膛升溫過快。 圖9油槍出力與油壓關(guān)系 點火裝置增設(shè)旁路風道3爐與點火方式與2爐不同,采用床下熱煙爐點火升溫方式。3爐的風室和布風板由兩 側(cè)水冷壁及后水冷壁構(gòu)成。一次風入口為兩個燃油熱煙發(fā)生爐,如圖10所示。點火后燃油產(chǎn) 生的高溫煙氣通過燃油量及冷風量的配比使出口煙氣溫度逐步升至~850℃。熱煙氣通過風 帽加熱床料,當床溫加熱至煤的著火溫度后予以投煤,保證原煤投入床料后即燃燒。床下點 火啟動方式不僅可以節(jié)省點火用油,而且保證點火的成功率及爐墻緩慢升溫。原設(shè)計正常運 行時,一次風也得全部切向渦旋通過點火爐本體再入風室。這樣增加一次風阻力達~1400Pa ,在征得制造廠同意后,正常運行時將一次風機全部通過新增設(shè)的620800(mm)旁通風道直 接進入布風室,年節(jié)電13104KWH以上。 圖10燃油起動設(shè)備5點火啟動及燃燒調(diào)整,>8mm、厚度≥600mm的,可燃物CLZ<2%的床料。、一次風機,一次風保持臨界流化風量(如果3~104m3/ h),使床料達到流化狀態(tài)。 啟動油泵,~,投入點火器,開油槍油門點火,根據(jù) 燃燒及溫度情況調(diào)節(jié)一次風 。 調(diào)節(jié)油門開度和一次風量,使燃燒 爐出口熱煙器溫度控制在600~800℃,緩慢加熱床料及爐墻,CFBC鍋爐在爐堂底部,旋風筒 內(nèi)壁等處涂敷大量耐火材料,緩慢升溫可避免耐火層發(fā)生裂紋或剝落等現(xiàn)象。用60分鐘時 間將床溫至值500℃然后少量投煤,使得500℃床溫維持30~40分鐘左右。如投入原煤析出揮 發(fā)份并并開始著火燃燒,可逐步加大給煤量,減少燃油量,保證床溫緩慢上升。  床溫升至600℃以上后,可投入循環(huán)灰回料裝置。床溫達700℃以上時,如給 煤和著火正常,循環(huán)灰正常,可解列油槍,停運油泵,一次風全部通過新設(shè)旁路進入布風室 。 ,投上、下二次風。 從冷爐點火至床溫達到850℃的點火全過程,約需三小時左右,升溫曲給如 圖11所示。影響CFBC鍋爐熱效率的主要因素是排煙熱損失q2及飛灰可燃物Cfh含量造成的q rh大的主要因素又是爐膛溫度水平,如圖12所列的爐膛平均溫度水平q4和η的影響。所 以調(diào)試工作的重點在尋找最佳氧量和合理的二次風比例。圖113爐點火升溫曲線以技改后的2爐為例,用標準O2計測“低過”出口煙氣中的(OTG2)y作為控制 風量準則。一次風率q1保持48%左右時鍋爐效率最高,如圖12所示對CFBC鍋爐熱效率影響最大的因素是排煙熱損失q2及機械未燃盡熱損失q4一般而言,CFBC鍋爐的爐渣含量均較小,CLZ~25%以下,所以影響q4的主要因素是CLZ~2 5%以下,所以影響q4的主要因素是Cfh即qfh4。造成Cfh高的主要原 因是爐膛高度不夠,飛灰的燃燒行程不足,爐膛的溫度水平不足,圖122爐一次風率與爐溫、熱效率的關(guān)系如循 環(huán)灰量超過設(shè)計值很多,破壞設(shè)計熱平衡、降低整個爐膛溫度水平,使行Cfh增加。 爐膛溫度水平低與制造、運行部門未充分發(fā)揮CFBC鍋爐兩級燃燒方式關(guān)系較大;二次風的布 置高度、速度、比率對爐膛溫度(θP1)、也即對Cfh高低影響頗大。在提高鍋爐熱 效率的技改和調(diào)試中主要采取以下措施:2爐鋼架、汽水管道已經(jīng)固定,而布風板至爐膛出口(中間)高度近~,顯得偏矮 。(新設(shè)計的75t/)根據(jù)電廠具體條件,只能將布風、板 下降500mm,適當增加爐膛高度。圖13是技改前、后爐堂底部結(jié)構(gòu)圖。圖1375t/Hcfbc布風板及二次風技改圖CFBC鍋爐的燃燒特點是1000℃以下的低溫燃燒;循環(huán)灰多次返回爐內(nèi) 再燃燒,形成爐底微正壓;采用明顯的兩級燃燒措施,即一次風入爐后保證床料、入爐煤或 石灰石的流化、混合,并提供一部分空氣進行缺氧燃燒,使煤炭大部分成為CO等可燃物,并 釋放出部分熱量2C+O2=2CO有利于控制床溫水平。這一反應(yīng)過程是需要一定時間的。未燃盡炭及CO等可燃物上移后遇二 次風的攪拌、混合,便進一步完全燃燒,并形成爐內(nèi)高溫區(qū)。高溫、充裕的氧量使飛灰等可 燃物得到進一步燃燒。是降低qfh4的有效措施。2CO+O2=2CO22爐原設(shè)計的二次風分上、下二層,合用一個環(huán)形二次風箱。下二次風距布風板H下=1150mm,上二次風距布風板H上=1850mm。鍋爐的密相層高度約為2000mm,上、下二 次風均分布在高濃度、壓力較高的密相層內(nèi)。二次風量占燃燒總空氣量具~39%,出口風速 ≤40m/s,難以穿透高濃度壓力較高的密相層起到兩級燃燒的作用,所以爐膛溫度如圖13所 示,遠遠低于技改后的1爐及時爐水平,造成較高Cfh,影響鍋爐效率。這次技改時,將原合用的二次風道適當擴大,并分隔為上、下二個風道,分別供應(yīng)上、下二 次風。專設(shè)上、下二次風的單獨遙控風門,可分別控制上、下二次風道。二次風的位置及二次風速大小對爐膛溫度及提高鍋爐熱效率的關(guān)系頗大。如3爐,H下=3736mm,H上=7736mm,周圍水冷壁全被套衛(wèi)燃帶敷蓋,為兩級燃燒創(chuàng)造了良好條件,該處形成了爐 膛燃燒中心區(qū)。2爐技改時,在鋼架許可范圍內(nèi)將下二次風噴咀中心抬高到距布風板H 下=1800mm,上二次風噴咀中心距抬高到距布風板H上=2700mm。上、下排二次風全部裝置在前、后墻上。上排二次風前墻裝置11個,后墻裝置12個。下排二 次風前墻裝置10個,后墻裝置11個。總共44個,全部由lcr18Ni9Ti加工成Φ765噴咀。噴 2。在同一截面上,前、后二次風交叉布置,并全部下傾15℃,使 爐風形成多個渦旋區(qū)。、二次風調(diào)整試驗技改后,根據(jù)3爐試驗及CFBC鍋爐二級燃燒的特點,2爐先進行一次風率的試驗?!暗瓦^” 出口聽(O162),%、%、%、%(相應(yīng))的排煙apy為1 .30。試驗結(jié)果如圖14所示,當apy=(O162=%) 時Cfh最小,鍋爐熱效率η=%。從爐膛溫度水平也反映出3爐及技改后1爐,其 爐內(nèi)溫度分布要比技改2爐合理得多(圖15),燃燒中心區(qū)的溫度水平要高出100℃以上。這 對降低qfh提高鍋爐熱效率是很有效的舉措。圖142爐過??諝鈨?yōu)化試驗圖15爐膛內(nèi)溫度分析 上、下二次風比試驗從技改后2爐(3爐也有相似情況)上、下二次風配比試驗中了解到(圖16),上排二次風 全開(Y上100%、Y下60%)或下排二次風全開(Y下100%、Y上60%)對爐膛溫度頒及效率 影響還是比較明顯的,Y上100%工況的爐溫,在爐膛中心區(qū)要比Y下100%工況高出50℃以 上,Cfh減少~3%,η增加~3%。此時上排二次風的出口速度達到130m/s,下排二次 風出口速度120m/s。圖16上、下二次風不同開度對爐影響?yīng)おおおおおおおおおおおおおお?爐膛溫度水平高以后,對降低Cfh含量提高鍋爐熱效率的作用是明顯的。圖17是3爐 調(diào)試結(jié)果數(shù)據(jù),當θ保持900℃以上時,Cfh可保持8%以下,鍋爐效率達到90%左右。 以上試驗最佳工況時,上二次風門開度100%,下二次風門開度65%。圖173爐膛平均溫度與Cfh及η關(guān)系6環(huán)境保護燃煤火力發(fā)電廠對環(huán)境最大的妨礙主要是灰、渣及排煙中的粉塵、NOX、SO2濃 度。現(xiàn)燃燒后的爐渣及飛灰已被附近磚瓦廠全部取走作磚、瓦的原料之一。有些地方CFBC鍋 爐電廠附近有水泥廠,則CFBC鍋爐的灰、渣是最好的水泥滲合原料。價格達30元/噸。火電廠灰渣對環(huán)境保護的影響,對我公司來講已完全解決。這在缺乏耕田的南方來講是很珍 貴的成就。如前所述,CFBC鍋爐具有低溫(1000℃以下)、兩級燃燒、飛灰多次返爐內(nèi)循環(huán)燃燒的特點, 這是高效燃燒的重要手段,也是環(huán)境保護的良好方法。900℃左右的煙溫、二級燃燒方式是 脫硫效果最高、抑制NOX生成最佳措施。1999年2月,在1爐技改完畢、運行調(diào)試結(jié)束后, 請?zhí)K州市和吳縣市環(huán)保局對正在投運的1和3爐的排煙,作煙塵和二氧化硫(表9)、氮氧化物(表10)監(jiān)測。表9煙塵二氧化硫監(jiān)測結(jié)果監(jiān)測點位煙氣流量 Nm3/h煙塵SO2煙氣黑度林格曼級折算濃度★mg/m3平均排放速率kg/h折算濃度★★mg/m3品均排放速率t/h范圍均值范圍均值1號爐987806126406260 .061813號爐1084 3814926126506311驗收標準350   1對照標準3501備注★折算濃度C=CK(〖SX(〗α 〖S X)〗)。C為實測濃度,高循環(huán)倍率流化床爐型折★★S02排放標準Q=PVHQ0106。 煙囪出口處平均輸送風速度V=V10(〖SX(〗HS 10 )煙囪有效高度He=Hs+△H,Hs為煙囪的幾何高度,△H為煙氣抬升高度,根據(jù)該氣煙氣熱釋放 率OH,△H=3/5HHe2/5V;10氮氧化物排放監(jiān)測結(jié)果監(jiān)測點位NOX排放濃度mg/m3平均排放速率kg/h范圍均值1號爐3號爐 蘇州、吳縣環(huán)保監(jiān)測站在對3爐的排煙測量后,作如下評價:監(jiān)測結(jié)果評價由監(jiān)測結(jié)果可以看出,在目前生產(chǎn)規(guī)模及有關(guān)設(shè)施正常運行的情況下,該公司1鍋爐的煙塵 3;33,平均值為 3;整個項目的SO;排煙黑度為1林格曼級。廢氣排 放均符合相應(yīng)的標準限值,該建設(shè)基礎(chǔ)上所采取的廢氣治理措施取得了良好的治理效果,達 到環(huán)保管理部門的要求。現(xiàn)場勘查表明,該項目廢氣排放口無排污標志。7初步結(jié)論、2爐通過技改和調(diào)試,擺脫了原來的運行狀態(tài),發(fā)揮了CFBC鍋爐的二級 燃燒特點,鍋爐出的力,效率均已達到制造廠銘牌參數(shù),并且有一定的超負荷能力,技改取 得圓滿成功。爐低過后O2控制在5%,二次風率5253%,Cfh可降到9%左右,鍋爐效率達到 %。上排二次風門全開,下排二次風門開度65%,此時二次風速可達120~130m/s。1爐 在相近工況下Cfh可降到8%以下,%。爐相比,2爐Cfh 較高,可能原因是衛(wèi)燃帶尚嫌不夠,可考慮適當增高。附圖一是3爐床高、二次風口高、 圍燃帶高的示意圖,希望在圍燃帶區(qū)形成爐膛高溫區(qū),有利于CD及C粒的燃說;防止高濃度 床料對水冷壁磨損,防止CO還原氣氛對水冷壁腐蝕。2爐因爐膛高度不足,設(shè)置衛(wèi)燃帶 要考慮爐膛出口煙溫不能太高。2爐空予器漏風還存在,增加了排煙熱損失q2否則爐效還 會高一些。,1爐技改后已運行一年多,省煤器、低過情況良好。高過區(qū) 爐頂雖然加高,因一級分離百葉窗位置限制,上部形成煙氣死區(qū),因此高過區(qū)煙速下降有限 ,高過前后排仍存在不同程度磨損,現(xiàn)采用護瓦防護,能滿足安全運行的需要。,爐效可提高34%,年節(jié)煤~3400T,折合人民幣70萬元,加 上灰、渣可有效利用,約三年可收回投資。爐已經(jīng)運行二年多,未發(fā)現(xiàn)對流受熱面磨損,該爐出力足、爐效高,但美中不足是 廠用電較大,根據(jù)本廠燃煤情況,一次風機風壓余量過大,我們正在著手進行技改,在減少 一次風機廠用電量并停用羅茨風機(返料風用一次風代替)后,3爐輔機用電量將會大幅度降 低。 循環(huán)流化床鍋爐冷渣器主要型式及特點摘要:冷渣器是循環(huán)流化床鍋爐的關(guān)鍵輔機之一;也是目前 循環(huán)流化床鍋爐不能正常運行的主要故障之一。國內(nèi)外的制造、設(shè)計及研究單位對此開展了大量地研究工作,開發(fā)了多種型式的冷渣器。本文根據(jù)調(diào)研資料,綜述了冷渣器的結(jié)構(gòu)型式 及優(yōu)缺點。關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;冷渣器;冷卻系統(tǒng);熱交換器冷渣器是循環(huán)流化床鍋爐的關(guān)鍵輔機之一,是目前循環(huán)流化床鍋爐不能正常運行的主要故障源之一。目前,國內(nèi)外制造廠、設(shè)計單位及科研院所對此開展了大量的研究 工作,開發(fā)了各種型式的冷渣器。本文主要根據(jù)調(diào)研資料,歸納闡述冷渣器的主要特點。1冷渣器的分類及結(jié)構(gòu)型式循環(huán)流化床鍋爐冷渣器按其內(nèi)部流動介質(zhì)的相對流動方向分為:順流、逆流、垂直交叉流及混合流冷渣器;按冷熱介質(zhì)相互接觸傳熱方式分為間接式、接觸式、混合式冷渣器。高溫渣與冷卻介質(zhì)被埋管分開,熱量從高溫渣通管壁傳給冷介質(zhì)。其結(jié)構(gòu)型式主要有以下兩種:1) 沸騰式冷渣器:沸騰床由水冷埋管組成,管間布置有均勻的風帽,渣在埋管外呈流化狀 態(tài),兩種介質(zhì)通過埋管管壁交換熱量(見圖1)。2) 絞龍式冷渣器又分為省煤器型和烘煤型兩種。① 省煤器型:高溫渣由絞龍的螺桿推進,水在絞龍外面的套管內(nèi)流動,兩種介質(zhì)流動呈逆 向,通過管壁交換熱量(見圖2)。② 烘煤型:渣在空心的螺桿軸內(nèi)流動,煤由螺桿推進,兩者通過螺桿表面?zhèn)鬟f熱量,將煤 烘干(見圖3)。其高溫
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