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正文內(nèi)容

六西格瑪及項目管理知識分析案例(編輯修改稿)

2025-03-16 23:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 。 3=與過程結(jié)果有中度影響 。 9=與過程結(jié)果有直接或重大影響。 輸入變量 (X) 輸出變量 (Y) 因果關(guān)系 6 8 10 8 Y1:水套芯緊實率 Y2:常溫強度 Y3:砂芯轉(zhuǎn)運平穩(wěn)度 Y4:涂料層的抗擦落強度 Total 12 鏟車防雨措施 0 9 3 9 174 13 烘房溫度均勻性 0 3 0 9 96 14 烘房空氣的循環(huán)性 0 3 0 9 96 15 砂芯小車減震 0 0 9 3 114 16 射砂壓力 9 0 0 0 54 17 樹脂兩組分比例 3 3 0 0 42 18 涂料比重 0 0 0 9 72 19 涂料懸浮性 0 0 0 9 72 20 樹脂加入量 3 3 0 0 42 21 混砂時間 9 0 0 0 54 22 射砂時間 9 0 0 0 54 I C A D M M4: CE矩陣 評分標(biāo)準: 0=與過程結(jié)果無關(guān) 。 1=與過程結(jié)果僅有輕微影響 。 3=與過程結(jié)果有中度影響 。 9=與過程結(jié)果有直接或重大影響。 輸入變量 (X) 輸出變量 (Y) 因果關(guān)系 6 8 10 8 Y1:水套芯緊實率 Y2:常溫強度 Y3:砂芯轉(zhuǎn)運平穩(wěn)度 Y4:涂料層的抗擦落強度 Total 23 烘干溫度控制 0 9 0 3 96 24 烘干時間控制 0 9 3 3 126 25 砂芯擺放量 0 3 0 9 96 26 砂芯擺放方式 0 3 0 9 96 27 砂芯浸涂后及時進烘房 0 9 0 3 96 28 廠區(qū)道路 0 0 9 0 90 29 車間道路 0 0 9 0 90 30 雨天轉(zhuǎn)運 0 0 9 9 162 31 32 33 I C A D M M4: CE矩陣 通過柏拉圖我們找出了影響80% 的重要因子 I C A D M M5: 失效模式分析 (FMEA) 采用 FMEA對 上述因子 進行細化分析 I C A D M M5: 失效模式分析 (FMEA) I C A D M M5: 失效模式分析 (FMEA) I C A D M M5: 失效模式分析 (FMEA) I C A D M 通過 FMEA對上述因子進行細化以及柏拉圖分析,我們找出了其中占 80%份額的重要因子,它們對 Y是否真的有影響,我們將采取快速改善措施后再作 2nd FMEA的分析和驗證 M6:快速改善措施 通過 CE矩陣和 FMEA分析,我們找出了對水套芯的磕碰傷具有顯著性影響的因子。這些因子大部分為我們現(xiàn)階段無法控制的,通過技術(shù)科、質(zhì)??啤⒀b備科和生產(chǎn)車間的討論研究后,我們決定對水套芯的生產(chǎn)流程進行 再造 ,將不可控因子轉(zhuǎn)化為可控因子、或降低其風(fēng)險順序數(shù)( RPN)。以下為新的生產(chǎn)流程(在 6月 25日前已經(jīng)由鑄一車間負責(zé)改造完成): 水套芯 鉆孔 整芯 浸涂 表干爐 懸掛鏈 造型 I C A D M Y 水套芯的磕碰傷 砂芯工裝及轉(zhuǎn)運改善 改善類別 技術(shù) 管理 設(shè)備 材料 費用 其他 X 鏟車搬運砂芯,砂芯工裝 改善時間: ~ Main KPI: Sub KPI: 改善前 改善后 問題點 改善內(nèi)容 改進前,水套芯放置在砂芯小車上,由鏟車搬運到烘房進行烘干,放置、運輸途中容易發(fā)生磕碰傷 . 將砂芯小車改為平板,不僅砂芯擺放量得到限制,同時擺放方式也進行更改,鏟車搬運也改為人工浸涂后直接放置在表干爐烘板上進爐烘干。 改善效果驗證 標(biāo)準化條件 通過工裝及鏟車搬運的改善,水套芯的磕碰傷明顯降低。 水套芯的浸涂、烘干等流程再造。 《 氣缸體水套芯整芯及涂料作業(yè)指導(dǎo)書 》 M6:快速改善措施 I C A D M Y 水套芯的磕碰傷 烘干設(shè)備改善 改善類別 技術(shù) 管理 設(shè)備 材料 費用 其他 X 烘房空氣的循環(huán)性,烘房溫度均勻性等 改善時間: ~ Main KPI: Sub KPI: 改善前 改善后 問題點 改善內(nèi)容 改進前,水套芯放置在砂芯小車上,由人工推拉進出烘房,勞動強度大,同時浸涂后也不能及時進烘房,烘干溫度、烘干時間等也不太理想,容易時水套芯發(fā)生磕碰傷 . 將砂芯小車改為烘干平板,烘干設(shè)備由烘房改為通道式燃油熱風(fēng)表干爐。烘干溫度、烘干時間都容易控制。 改善效果驗證 標(biāo)準化條件 通過烘干設(shè)備的改善,水套芯在平板上連續(xù)進出表干爐烘干,同時烘干溫度、烘干時間、水套芯浸涂后進烘房的時間等均得到改善,磕碰傷明顯降低。 水套芯的浸涂、烘干等流程再造。 《 砂芯烘干(通道式燃油熱風(fēng)表干爐)作業(yè)指導(dǎo)書 》 M6:快速改善措施 I C A D M M6:快速改善措施 Y 水套芯的磕碰傷 砂芯運送改善 改善類別 技術(shù) 管理 設(shè)備 材料 費用 其他 X 鏟車搬運砂芯 改善時間: ~ Main KPI: Sub KPI: 改善前 改善后 問題點 改善內(nèi)容 改進前,烘干好的水套芯是用鏟車運送到造型工序的,由于鏟車速度道路狀況,雨天等環(huán)境造成砂芯運送后的大量磕碰傷存在 . 將烘干后的水套芯砂芯轉(zhuǎn)運由鏟車改為懸掛連輸送。 改善效果驗證 標(biāo)準化條件 通過懸掛連運送砂芯,水套芯的磕碰傷明顯降低。 水套芯的浸涂、烘干等流程再造。 《 砂芯上懸鏈作業(yè)指導(dǎo)書 》 I C A D M M6:快速改善措施 流程再造前的水套芯 流程再造前后的水套芯表面質(zhì)量對比 流程再造后的水套芯 I C A D M M6:快速改善措施 流程再造前后的因子轉(zhuǎn)化 轉(zhuǎn)化 轉(zhuǎn)化 I C A D M M7:快速改善后的 2nd FMEA I C A D M M7:快速改善后的 2nd FMEA I C A D M M7:快速改善后的 2nd FMEA I C A D M 結(jié)論 : 通過柏拉圖,我們找到了影響 80%的關(guān)鍵因子, 將此 4個關(guān)鍵因 子確定為A階段分析驗證的項目輸入。 M7:快速改善后的 2nd FMEA I C A D M M8: M階段小結(jié) 通過兩次 FMEA,找出了 4個仍然比較重要 的輸入因子 它們對 Y是否真的有影響,我們將在下一階段進行進一步的分析和驗證。 X1: 涂料比重 X2:烘干溫度 X3:烘干時間 X4:浸涂后進表干爐的時間 I C A D M 通過快速改善的流程再造, Y的現(xiàn)狀如下: M8: M階段小結(jié) DPU=,得出該流程的短期 Sigma水平為 , Sigma水平有很大提升。 I C A D M 至 8月底,水套芯磕碰傷率已降至 % A 階段目錄 A1:數(shù)據(jù)收集計劃 A2:涂料比重因子分析 A3:烘干溫度與烘干時間因子分析 A4:浸涂后進表干爐的時間因子分析 A5:快速改善 A6:A階段總結(jié) I C A D M No 分析因素 (X’s ) X與( Y或小 Y) 的關(guān)系 分析 工具 數(shù)據(jù)收集詳細方法 數(shù)據(jù)類型 樣品數(shù) 收集場所 收集者 記錄方法 1 涂料比重 涂料比重為 、 、 , 水套芯磕碰傷數(shù)是否產(chǎn)生不同? 卡方 檢驗 X:計量 Y:計數(shù) 各 300個 鑄一車間 王慧勇 記錄表 2 烘干溫度 烘干溫度從 160、 180到 200℃ 變化 時,水套芯磕碰傷數(shù)是否產(chǎn)生不同? 多變 量圖 / 雙因子方差分析 X:計量 Y:計數(shù) 各 50個 鑄一車間 江曉明 記錄表 3 烘干時間 烘干時間從 60到 80min變化 時,水套芯磕碰傷數(shù)是否產(chǎn)生不同? X:計量 Y:計數(shù) 4 浸涂后進表干爐的時間 浸涂后進表干爐時間由 0、 2到 3小時變化時,水 套芯強度是否產(chǎn)生變動 ? 單因子方差分析 X:計量 Y:計數(shù) 各 10個 型砂實驗室 江賢波 記錄表 A1: 數(shù)據(jù)收集計劃 分析用數(shù)據(jù) 收集計劃 項目名稱 降低氣缸體水套芯的磕碰傷 GB 丁樹良 何帥偉 王慧勇 I C A D M 結(jié)論 :P=,小于 α = 拒絕 H0 ,即:涂料比重對水套芯磕碰 傷數(shù)有顯著性影響。 卡方檢驗 : 合格數(shù) , 磕碰傷數(shù) 在觀測計數(shù)下方給出的是期望計數(shù) 在期望計數(shù)下方給出的是卡方貢獻 合格數(shù) 磕碰傷數(shù) 合計 1 276 24 300 2 290 10 300 3 271 29 300 合計 837 63 900 卡方 = , DF = 2, P 值 = A2: 涂料比重因子分析 采用卡方檢驗: H0:水套芯磕碰傷數(shù)與涂料比重?zé)o關(guān) P1=P2 H1:水套芯磕碰傷數(shù)與涂料比重有關(guān) P1≠P2 日期 涂料 比重 水套芯 合格數(shù) 發(fā)生磕 碰傷數(shù) 20231008 276 24 20231009 290 10 20231010 271 29 I C A D M A3:烘干溫度與烘干時間因子分析 通過將烘干溫度( 160、 180、 200)與烘干時間( 60、 80min)進行組合,收集在不同組合下水套芯的磕碰傷數(shù)量,作出多變異圖。 結(jié)論 :烘干溫度、烘干時間及其交互作用對水套芯磕碰傷數(shù)影響顯著。 I C A D M 采用雙因子方差分析檢驗: H0:水套芯磕碰傷數(shù)與烘干時間無關(guān) P1=P2 H1:水套芯磕碰傷數(shù)與烘干時間有關(guān) P1≠P2 雙因子方差分析 : 磕碰傷數(shù) 與 溫度 , 時間 來源 自由度 SS MS F P 溫度 2 時間 2 交互作用 4 誤差 54 合計 62 S = RSq = % RSq(調(diào)整) = % 結(jié)論: P=,拒絕 H0。即烘干溫度、烘干時間及其交互作
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