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電爐煉鋼資料(doc18)-經(jīng)營管理-在線瀏覽

2024-10-17 19:38本頁面
  

【正文】 法”。 1958年,受“大躍進”影響,各地收集和送往鋼廠的廢鋼質(zhì)量下降,影響了電爐煉鋼。上鋼五廠剛訪蘇歸來的二號電爐爐長黃能興,學習國外經(jīng)驗,改變布料程序,將造渣料先鋪于爐底,再裝入廢鋼冶煉,緩解了 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 17 頁 反復(fù)造渣的矛盾,有利于煉鋼的正常進行,這一方法迅即在行業(yè)中推廣。當年,黃被授予全國先進生產(chǎn)者稱號。 二、助熔 20 世紀 60 年代,受當時世界轉(zhuǎn)爐氧氣煉鋼的啟迪,電爐煉鋼亦開始試驗吹氧助熔、氧化。當時,上鋼五廠和上鋼三廠均無制氧機,所需的氧氣靠上海氧氣 廠供應(yīng)的瓶裝氧氣,取得成效后,上鋼五廠建立了一套 1500立方米制氧機,上鋼三廠建立了一套 150立方米制氧機,改瓶裝氧為管道通氧助熔,電爐爐產(chǎn)量上鋼五廠從 噸增至 噸,上鋼三廠從 噸。 上鋼三廠、五廠電爐車間創(chuàng)建初期,在冶煉的氧化期,仍沿用傳統(tǒng)的礦石氧化法,采取冶煉中途加入鐵礦石使熔化后的鋼液氧化,降低了爐溫,增加了電耗。噸鋼 電耗,上鋼五廠從 700 多千瓦時降至 500 多千瓦時,上鋼三廠從 700 多千瓦時降至 600 多千瓦時。 三、快速分析 上鋼三廠、五廠電爐煉鋼過程中所進行的爐前化學分析,由于手段落后,每作一組試樣分析,長期停留在 15~ 20 分鐘,對熔化期及時進入氧化期產(chǎn)生了影響,雖作過一些革新試驗,都未獲得根本性的進展。全年增產(chǎn) 5650噸,節(jié)電 296 萬千瓦時。啟用后,每爐鋼的冶煉時間由 226 分鐘降至 211 分鐘,噸鋼電耗從 598 千瓦時降至 586 千瓦時。 1960年初,上鋼五廠開始改進電爐煉鋼的脫氧工藝,在還原期加入電石,加快脫氧速度。 1978 年,上鋼三廠丁前盛等人設(shè)計了半酸性渣同爐渣洗的快速還原新工藝,使每爐鋼的冶煉時間縮短 20~30 分鐘,噸鋼電耗降低 30~ 40千瓦時。這一新工藝被應(yīng)用于碳素結(jié)構(gòu)鋼和部分低合金鋼的冶煉。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 17 頁 第三 節(jié) 二次精煉 一、爐外處理 真空處理 1958年,上海鋼鐵研究所將國內(nèi)尚在進行小型試驗的真空處理新工藝、新技術(shù)引入所內(nèi)的電爐煉鋼,以降低鋼水中的有害氣體含量,提高鋼的質(zhì)量,特委托上海黑色冶金設(shè)計院進行設(shè)計。由上海船廠負責承造, 1960 年初設(shè)備安裝竣工。 1961 年正式投入生產(chǎn),平均脫氧率為 45%,脫氫率為 40%~ 75%,脫氮不足 15%,真空處理的硅鋼,電磁性能大為改善;工業(yè)純鐵,氣體含量大為降低,產(chǎn)品受到用戶的歡迎。 1974年,學習上鋼五廠和上鋼三廠采取鋼包吹氬提高鋼水純度的方法,代替真空處理,提 高了脫氣效果,僅每年節(jié)電即達 150 萬千瓦時。 1982 年 6 月, 22 噸級鋼包用 SL型噴粉處理裝置在上鋼三廠調(diào)試成功,投產(chǎn)后,通過向包內(nèi)鋼水噴吹硅鈣粉、硅鐵粉、鈍化石灰粉等粉劑,提高了脫氧和去硫效率,特別是鋼中含硫量降至 %,對低硫鋼和三相同性的 Z向鋼的生產(chǎn),效果尤為明顯。經(jīng)上海市冶金局組織鑒定,確認該設(shè)備的技術(shù)及效果達到國內(nèi)先進水平。至 1990 年,共噴粉處理碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等 12 個鋼種,計 400 多爐,噴成率達 98%以上,效果明顯,鋼材的常溫和低溫沖擊韌性都提高 1 倍以上。上海鋼鐵研究所的 1 套噴粉裝置,在改善鋼質(zhì)方面同樣發(fā)揮 了良好的作用。用于精煉上鋼五廠的名牌產(chǎn)品軸承鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼,因設(shè)備兼有 VOD 功能,使鋼中含碳量降至萬分之三以下,對生產(chǎn)超低碳不銹鋼十分有利。 1984 年,精煉鋼產(chǎn)量達 11 萬噸,占當時全國同類產(chǎn)品總量的 40%。至 1984年,該廠生產(chǎn)的各類軸承鋼已有 %經(jīng)過二次精煉,實現(xiàn)了重點品種的升級換代。 1991 年,該廠又增建 1 座 30噸鋼包精煉爐,使精煉軸承鋼的年產(chǎn)量增加 4 萬噸。 真空吹氧精煉爐 1982 年,上海鋼鐵研究所自行設(shè)計制造了 5噸真空吹氧精煉爐( VOD)1 座,投產(chǎn)后除精煉超低碳不銹鋼外,還為國防、航空、航天、化工、核電等工業(yè)提供了特殊用鋼材料。這一精煉爐具有真空脫氣、吹氬攪拌、吹氧脫碳、真空狀態(tài)下噴吹脫磷劑和各種合金粉料等多種功能,設(shè)備由北京鋼鐵設(shè)計研究總院設(shè)計,上海滬江機械廠制造本體,杭州真空設(shè)備廠制造6 級蒸氣噴射真空泵,上海電氣科學研究所提供真空泵自動控制系統(tǒng),于 1984 年 7 月建成投 產(chǎn)。 1987 年,又根據(jù)上海市的部署和市場需求,進行新牌號的研制和生產(chǎn),至 1989 年止,共精煉近 500爐鋼,開發(fā)新牌號 14個。 第四節(jié) 引進技術(shù)設(shè)備 一、 100 噸直流電弧爐 1993 年 10 月 28 日,上鋼三廠電爐分廠動工興建擁有國內(nèi)第一條超大型直流電弧爐現(xiàn)代化煉鋼生產(chǎn)線,于 1995 年 10月建成投產(chǎn)。為提高鋼質(zhì),還配有 2 座國產(chǎn) 100 噸鋼包精煉爐( LF爐)、 1 座 100 噸雙工位真空脫氣 爐。與以往電爐煉鋼傳統(tǒng)的模鑄相比,可多軋材 7 萬多噸,減少中間開坯工序的能耗 60%左右?!? 20 世紀 90 年代初,上鋼五廠投資 ,建立第三電爐煉鋼廠 ,使電爐煉鋼的裝備、工藝升級換代,進一步向世界先進水平靠攏。 1997 年 4 月建成投產(chǎn),為國內(nèi)的電站建設(shè)和轎車生產(chǎn)等方面提供優(yōu)質(zhì)鋼材。解放后,隨著電爐煉鋼生產(chǎn)的發(fā)展,電爐煉鋼車間、分廠進行專業(yè)分工,上鋼五廠、三廠、二廠、上海鋼鐵研究所的電爐煉鋼車間、分廠均設(shè)立澆鋼工段,分別將所煉鋼水澆成鋼錠或連鑄坯。上海冶金設(shè)備總廠從生產(chǎn)鑄鋼件開始,逐步發(fā)展為既生產(chǎn)鑄鋼件,又生產(chǎn)各種鋼錠。為減輕工人手工搗砂的勞動強度, 20世紀 70年代初,上鋼三廠和機修總廠(原亞細亞鋼鐵廠),開始使用拋砂機,取得了較好的效果。接著,該廠又試驗成負壓造型工藝,滿足了某些鑄件的質(zhì)量要求。 型砂 1953~ 1957 年期間為縮短生產(chǎn)周期,增加鑄件產(chǎn)量,機修總廠用水玻璃砂覆于砂模表面,加速干燥,縮短了烘模時間,從而加快了生產(chǎn)周期,增加了產(chǎn)量。 1972 年,上鋼三廠為了保障造型工人的健康,學習戚墅堰機車廠經(jīng)驗,試用石灰石砂(又稱七○砂)代替易引起矽肺的石英砂,擴大使用后出現(xiàn)了鑄件氣孔增多和大型鑄件發(fā)生尺寸偏差等問題。 1979 年 10 月 30 日,上海市科委在該廠 召開課題研究會,作出了肯定的評價。由此,從根本上解決了傳統(tǒng)使用石 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 17 頁 英砂而引發(fā)的矛盾。亞細亞鋼鐵廠使用保溫冒口,亦同樣取得了較好的 效果。 70年代初,機修總廠與洛陽耐火材料研究所合作試制成絕熱板保溫冒口,先在澆注軋輥時取得成效,后又推廣至大中型鑄件,使鋼水收得率提高 10%~ 15%,還縮短了生產(chǎn)準備的周期。 清砂 澆注后的清砂,手工作業(yè)時砂塵彌漫,影響工人身體健康。 1965年,進 行水爆試驗,雖獲成功,并在機修總廠和上鋼一廠進行推廣,但因水爆時氣浪過大,危及周圍廠房。機修總廠則相繼使用鏈帶式拋丸機和噴槍式拋丸機,提高了清砂的效率,改善了作業(yè)環(huán)境。 1958 年,上鋼三廠新建 2 座 80 噸退火爐代替原有的熱處理設(shè)備,滿足了鑄鋼件產(chǎn)量大幅度增長的需要。 1965 年,該廠將軋輥的熱處理工藝由退火改為正火,使抗拉強度提高 28%。 70 年代初,上鋼三廠為生產(chǎn)特大型鑄件,將鑄鋼和平爐兩個車間的澆注廠房接通,用電爐鋼水和平爐鋼水進行合澆。 1988 年,該廠為上海造船工業(yè)生產(chǎn)出高質(zhì)量的凈重為 135 噸的一件特大型船用鑄鋼件(澆鑄的鋼水達 235 噸)。在冶煉鋼水 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 17 頁 澆成鋼錠前,由澆鋼工段的工人負責將剛脫模的熱錠模經(jīng)技術(shù)處理后,分別放置在平板上,用耐火材料砌好,保證鋼水澆注 時的順利進行。開始澆注的鋼錠為 150 毫米方錠。同時,為了滿足眾多鋼材發(fā)展品種規(guī)格之需,還開發(fā)了 230~ 330 毫米共 7 種規(guī)格的方錠。 1962 年后,上鋼五廠利用建有 750 毫米初軋機的優(yōu)勢,經(jīng)多年的試驗,將原 255 毫米方錠改為 510 毫米方錠,提高了電爐煉 鋼的產(chǎn)量,適應(yīng)了初軋機的生產(chǎn)能力,提高了鋼材的內(nèi)在質(zhì)量。上鋼五廠為加工高速工具鋼和模具鋼鍛坯之用,澆鑄成重量為 490 公斤和 610 公斤扁錠 2 種;為加工碳素結(jié)構(gòu)鋼和合金結(jié)構(gòu)鋼鍛鋼軋輥之用,澆鑄成 噸和 2 種。 1985年 10 月,設(shè)計 噸矩形錠和 噸方形錠新錠型,分別在第二電爐煉鋼廠和第一電爐煉鋼廠試用,證實 噸錠型的通用性強, 1992 年 1 月 17 日決定電爐鋼錠統(tǒng)一澆鑄成 ,開坯后的成坯率由 %提高到 %,經(jīng)濟效益可觀,每年為上鋼五廠增產(chǎn)坯料 萬噸。 1961 年開始,電爐煉鋼向冶煉優(yōu)質(zhì)鋼、合金鋼轉(zhuǎn)變,為使鋼錠縮孔不致造成整支鋼錠報廢,上鋼五廠在錠模之上加置用耐火磚 砌制的錠帽,上鋼三廠則加置內(nèi)襯火磚粉的鐵殼錠帽,使縮孔集中于鋼錠頭部,只需在開坯時切除其頭部,即可確保坯料的質(zhì)量。 60 年代中期,二種錠帽統(tǒng)一改進為一次性使用的煤渣保溫帽,又在帽口鋼水面上覆蓋發(fā)熱劑提高補縮效果,使帽口容積降至 12%,鋼錠的有用部分增加 10%,還使鑄錠作業(yè)量減少 20%,經(jīng)濟效果顯著。同年 11 月,進一步在澆鑄碳素結(jié)構(gòu)鋼時試用絕熱蓋板代替粉狀發(fā)熱劑,取得成效; 1981 年 1 月,試驗擴大至低合金鋼,效果顯著,縮孔廢品率僅為 %。同時,上鋼三廠在錠帽錠身聯(lián)成一體的整體扁錠模上口插入絕熱板,使鋼錠收得率提高 2%左右;上鋼二廠與上海耐火材料廠合作,將組裝式改進為整體式絕熱錠帽 ,同樣使鋼錠成坯率提高 2%。 1971 年,上鋼五廠與洛陽耐火材料研究所和上海耐火材料廠通力合作,以滑板代替陶塞桿。質(zhì)量要求高的鋼種仍使用陶塞桿鋼包澆注。 1986 年,上鋼三廠又將氬氣引流技術(shù)應(yīng)用于 VOD 精煉爐上,自動開澆率達 80%。 1963 年冬,為了減少澆鑄成鋼錠后出現(xiàn)皮下氣泡,上鋼三廠改用石墨粉、螢石粉、水玻璃混合料作保護渣,澆成的鋼錠原始合格率提高 12%,取得效果,卻帶來鋼錠表面局部增碳的新問題。 1979 年 4月,試驗用熱電廠煙道灰為主的微碳保護渣,獲得成功。 1980 年第一季度的鋼錠原始合格率比上年同期提高 %; 1982 年起全面使用于除鎳不銹鋼以外的其他鋼種。 液體保護渣 上鋼五廠為了提高不銹鋼澆注質(zhì)量,試用液渣代替固體渣進行澆注,大大減少了鋼錠的剝皮量,提高了收得率,但所用渣液需用一座電爐專門生產(chǎn),又影響了煉 鋼能力的發(fā)揮。 1978 年 8 月該廠恢復(fù)了液渣保護澆注工藝,退居二線的老工人重返第一線對青工進行傳、幫、帶。在此期間,上鋼三廠在原有酸性合成渣的基礎(chǔ)上,又先后配制成低堿性和中性液體保護渣,適應(yīng)多種類型不銹鋼和工業(yè)純鐵、
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