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制造部降本增效實施方案-文庫吧資料

2024-10-15 07:53本頁面
  

【正文】 板等) 在 2020 年 7 月 2 日起,旅居車在現(xiàn)有的裝配線進行試運行生產(chǎn)至 8 月底,在制作過程中,有部分的工位出現(xiàn)不正常的交叉作業(yè)情況,建議在后期制作過程中對生產(chǎn)工序進行部 分調(diào)整?;毓揪S修的車輛中,外推窗的內(nèi)飾件軍出現(xiàn)開裂、油漆脫落。同時對后期車輛報修水箱漏水情況降到最低; 三):車輛在制作過程中,存在原材料的浪費: ① :車輛底板 9mm 的使用,每臺車均需要 3 張 9mm 板,現(xiàn)有的板材尺寸為 1220*2400 規(guī)格,板材有效使用尺寸1220*1850 左右,能否定置尺寸加工,減少板材切割制作時間及材料浪費 ② :床板制作,現(xiàn)采用 15mm 杉木板制作,現(xiàn)有板材 1220*2400,每張板材按照目前現(xiàn)有的產(chǎn)品需要 1220*1740 左右 ③ :車輛在改制外推窗時,板材利用率較低,每臺車外推窗內(nèi)飾件使用均在一張 板材左右,前期使用數(shù)控沖床進行護板加工,后焊接在用 *130 元 /工時 =91 元的焊接制作費用,過程中需要鉚接邊框,鉚接后的縫隙有結(jié)構(gòu)膠進行封閉,最后在進行油漆處理。制作周期較長,不能保證 100%水箱焊接后不會存在漏水;遇有焊接時焊縫焊 接不牢靠時,車輛在發(fā)交后,長時間車輛顛簸后,出現(xiàn)水箱漏水現(xiàn)象。需要財務和物流部分對成本核對后再定。 Ⅱ: 現(xiàn)有 制作過程哪些方面可以實施降本增效 一):后置大床:現(xiàn) 有大床部件采用鋁制壓條、收費亭用內(nèi)飾鋁塑板、 9mm 板,結(jié)構(gòu)膠等制作上部儲物箱, 9mm 板制作后,還要進行油漆處理,大床儲物箱及隔板制作 2 人最快 天才能完成。 ② 大理石臺面安裝:所有目前生產(chǎn)的所有車型,均需要在地柜安裝完成后,有外協(xié)人員按照裝配好木柜,在放樣制作大理石臺面,此時工序作業(yè)人員需要等待制作完成后在進行燃氣一體灶及水龍頭等附件安裝。所有的線路布置完成后,應保證所有的車輛部件在正常狀態(tài)下安裝時,應有此工序的操作人員來完成,所有的電器附件均采用接插件來完成電路的問題; 三):木柜安裝: ① 現(xiàn)生產(chǎn)的所有車輛木柜在安裝時,全部有木工人員根據(jù)車輛的情況,在生產(chǎn)現(xiàn)場進行弧 度配制,所需要的時間不一,時間占用較長的(大通車)基本為 天左右,其它車型需要 1 天左右?,F(xiàn)有布線存在電線兩端留線的長度隨意性較大,對電線、電纜有明顯的浪 費情況;在制作過程中也會出現(xiàn)多線少線的現(xiàn)象。需要解決現(xiàn)有配板時間,現(xiàn)生產(chǎn)基本都在 天左右。 首先解決問題如下(非標準車型除外): 一):內(nèi)飾板配裝 :所有車輛內(nèi)飾件存在配制問題,如:玻璃鋼頂、玻璃鋼后包圍、玻璃鋼立柱、車身左右側(cè)板、頂板等。 2. 標準 1. 消耗成本下降 10%(產(chǎn)品的制作周期和人員工資) 2. 一次報檢合格率 % 3. 配備 30 名一線作業(yè)人員,每周出勤為 6 天,周日正常休息,月產(chǎn)量 12 臺,時間初步為每 2 天一臺車 4. 涉及工序:焊接、油漆、木工、包覆、裝配線 5. 人員基本配置:焊接 3 人、油漆 4 人(木柜 2 人 +鈑金 2 人)、木工 3 人、包覆 4 人(皮革車縫 1 人 +皮革粘貼 3 人)、裝配線 16 人(裝配工 14 人 +調(diào)試 2 人) 6. 時間: 2020 年 9 月底前完成, 10 月份具備生產(chǎn)運行 調(diào)查和診斷車間或現(xiàn)場,找出存在資源浪費現(xiàn)象,(工序之間交叉作業(yè)、物料搬運、人員配置等因素)確定降本增效整體預期效益。只有降低生產(chǎn)成本、減少浪費、才能給產(chǎn)品帶來更大的利潤空間。制造部降本增效實施細則 1. 目的 需要部門調(diào)整工序、人員重組、減少浪費、降低成本、增加效益、同時要加強管理、以及創(chuàng)新能力的進一步提升。制造部在降本增效的實施結(jié)果,必須符合公司在旅居車產(chǎn)品的批量生產(chǎn)成本控制。 降本增效是一個全方位、立體式的系統(tǒng)工程,需要一定的實施方法,具體措施,最大程度的激發(fā)全員持久性的參與降本增效活動中,形成降本增效的企業(yè)文化。 Ⅰ :工 序作業(yè)工程中的存在過程作業(yè)損失情況,涉及部門:技術(shù)部?,F(xiàn)有生產(chǎn)車輛每臺車不能按照技術(shù)要求,提前做好預生產(chǎn)?,F(xiàn)有的生產(chǎn)既占用生產(chǎn)周期時間,又占用車間的人員配置問題; 二): 車輛布線,解決車輛布線制作時間,盡量采用標準線束,部分配件及燈具采用接插件形式 。在現(xiàn)有的生產(chǎn)過程中 ,電器配件安裝出現(xiàn)交叉作業(yè)情況,如:航空行李架安裝時,電器人員需要配合接燈帶及圓頂LED 燈;水箱安裝時,電器人員需要接所有水箱的感應器線路;燃油加熱器安裝時,電器需要布線接線;木柜安裝時,電器人員需要接木柜燈帶線路等。木柜在弧度修改的同時,木柜生產(chǎn)工序的作業(yè)人員存在明顯等待現(xiàn)象;如不在配置木柜安裝人員,在站板不安裝的情況下,也無法對地柜的弧度配制。正常狀態(tài)大理石臺面制作需要 3小時作業(yè)時間。能否采用外協(xié)制作玻璃鋼一體件,減少制作時間及原材料的使用。 二):車輛使用水箱:現(xiàn)有車輛所有的水箱均采用 不銹鋼板材焊接而成,焊接縫、進出管接口較多,導致水箱平面平整度存在嚴重變形,底部的水箱法蘭口不平整,排污閥安裝后出現(xiàn)與箱體不在統(tǒng)一平面。 改進方案: 研制整體水箱進行車輛安裝,既能保證水箱美觀又能使用戶感到產(chǎn)品質(zhì)量有所保證,在車間人員配置時能減低焊接人員,提高工作效率。此工藝很不成熟,在車輛使用 3 個月后,膠縫軍開裂,車型油漆脫落現(xiàn)象。 改進方案: 能否和外推窗的 廠家聯(lián)系,重新對內(nèi)飾覆蓋件的玻璃鋼進行開模處理,增加的費用應小于現(xiàn)有的制作費用和制作周期
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