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正文內(nèi)容

太鋼焦化廠考察報告(編輯修改稿)

2025-09-01 04:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 爐門密封,杜絕爐門冒煙冒火(參見問題3)③ 把頂部跨越孔的滑磚全部蓋上,以降低火焰長度。,焦?fàn)t可調(diào)節(jié)的手段很多,但真正能實現(xiàn)的較少。他們對于正在建的2爐,頂部跨越孔尺寸減小,第二段空氣出口開度擬調(diào)整在1/2,第三段空氣出口開度擬調(diào)整在接近全關(guān)。④ 通過調(diào)整廢氣盤,把3段空氣進(jìn)口調(diào)節(jié)翻板關(guān)閉以減少入3段空氣量。原來一直擔(dān)心上部會出現(xiàn)燒不透的情況,實際情況表明這種情況不需要擔(dān)心,因此降低爐上部空間溫度的調(diào)節(jié)手段之一就是降低火焰溫度,可以通過減少中上部的空氣量、 關(guān)于配煤及焦炭質(zhì)量,有如下一組數(shù)據(jù):配煤比肥煤焦煤瘦煤氣煤1/3焦煤成本(元)%255110014裝煤質(zhì)量(5月24日,%)水份灰份揮發(fā)份硫份細(xì)度冶金焦質(zhì)量 %水份灰份揮發(fā)份硫份M40M10根據(jù)對晾焦臺的觀察,其焦炭的粒度比較均勻,有時有紅焦出現(xiàn),這是由于他們的結(jié)焦時間比較固定和對水份控制較嚴(yán)造成的。 太鋼焦化廠上升管采用proven技術(shù),集氣管壓力控制在-170~-300Pa,靠此來保證裝煤時無煙進(jìn)行,攔焦除塵地面站運行穩(wěn)定,整個生產(chǎn)過程沒有大量煙塵冒出,比較清潔和環(huán)保,采用循環(huán)氨水()噴灑密封,炭化室始終正壓,即使在結(jié)焦末期,也能控制在80Pa左右。他們不允許晾爐,清理石墨時只允許同時打開2個上升管,:一是從裝煤車上往上升管是落重物砸掉;另一個是從推焦車上用鋼管引壓縮空氣伸入上升管根部進(jìn)行長時間(約20分鐘)吹燒,效果不錯。熄焦車的軌道沒有散落的焦炭,熄焦時也很少有焦炭噴出,不需要人工進(jìn)行清掃;對熄焦車上部的擋板加高了2mm。小爐門在每次裝煤后均進(jìn)行人工抹灰堵漏,爐門修理小車采用柴油作為動力,集氣管壓力調(diào)節(jié)采用了proven技術(shù),沒有高壓氨水系統(tǒng)。 爐門每天修理3個,每次修理都進(jìn)行刀邊的更換;每天對生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總和張貼,每天對焦?fàn)t直行溫度進(jìn)行統(tǒng)計和做曲線;焦油質(zhì)量、焦油產(chǎn)量、荒煤氣中苯含量與煉焦?fàn)t頂空間溫度有緊密關(guān)系。三、化產(chǎn)荒煤氣入工段后,由氣液分離器分離出來的焦油和氨水混合物,首先進(jìn)入機(jī)械化澄清槽進(jìn)行脫渣處理,分離出來的循環(huán)氨水由循環(huán)氨水泵將一部分送至焦?fàn)t煤氣管循環(huán)噴灑冷卻煤氣,多余的氨水進(jìn)入除焦油槽,用剩余水泵送往蒸氨系統(tǒng)。再次脫渣后的焦油,送入超級離心機(jī)脫渣脫水后,進(jìn)入焦油中間槽,用焦油泵送往焦油槽至油庫。五臺初冷器沖洗下來的焦油氨水混合物,分別進(jìn)入五臺液封槽,五臺液封槽出口共同進(jìn)入冷凝液槽。內(nèi)部焦油用焦油中間泵連續(xù)送到機(jī)械化澄清槽。初冷器的沖洗及倒初冷器的方式基本于我廠相同。,現(xiàn)太鋼初冷器為三開兩備,氣量為75000 m3/h左右,初冷
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