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正文內(nèi)容

氟硅酸生產(chǎn)氟化鋁或冰晶石(編輯修改稿)

2025-07-15 13:30 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 成本見(jiàn)下表序號(hào)成本內(nèi)容消耗量單價(jià)成本價(jià)(元)1車(chē)間成本10%氟硅酸100元/噸2%2600元/噸3氫氧化鋁(99%)1500元/噸4氫氧化鈉(93%)1600元/噸5蒸汽160元/噸6電150度7設(shè)備維護(hù)費(fèi)8人員工資9廠(chǎng)部費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用10管理費(fèi)11銷(xiāo)售費(fèi)用12稅收13出廠(chǎng)成本14平均運(yùn)費(fèi)15合計(jì)總成本16產(chǎn)品銷(xiāo)售冰晶石1噸6500元17二氧化硅300元18合計(jì)銷(xiāo)售收入19每噸冰晶石的利潤(rùn)說(shuō)明:原料中的氫氧化鋁如果采用廢氧化鋁,該部分成本可下降50%(約為280元);氫氧化鈉如果采用廢堿液,該部分成本下降70%(約為680元);二項(xiàng)合計(jì)可降低成本約960元。九、10kt/a濕法氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)研究1. 設(shè)研究小組工藝環(huán)保組:孫成海、王旋、劉坤、孫艷、陳雯、袁勇、賓光年設(shè)備組:宗可兵、李勝良、董繼強(qiáng)電儀組:宋俚曄、徐學(xué)友2. 各小組仼務(wù)工藝組:繪制帶控制點(diǎn)工藝流程圖,在公司化驗(yàn)室試驗(yàn)各條件下的反應(yīng)最佳工藝條件,外出考察1~2家濕法氟化鋁生產(chǎn)裝置﹙烘干煅燒條件范圍﹚,大氣冷凝液的提濃與利用、給出物料平衡與熱量平衡,三廢的治理等設(shè)備組:咨詢(xún)并研究新材料、新設(shè)備的應(yīng)用和選型等電儀組:給出儀表訂貨條件,電器儀表的選型等3. 時(shí)間按排爭(zhēng)取6月30日出來(lái)初稿,7月10日定稿。每周星期六召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)。4. 研究方式化驗(yàn)室試驗(yàn),外出考察,電話(huà)咨詢(xún),來(lái)人洽談。氟硅酸法氟化鋁生產(chǎn)工藝及試驗(yàn)研究張亞非1,彭秀麗2(1.鄭州大學(xué)化工學(xué)院,河南鄭州450001:2.鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南鄭州450052)目前,我國(guó)煉鋁工業(yè)用氟化鋁的生產(chǎn)方法有三種:一種是干法氟化鋁生產(chǎn)工藝,其產(chǎn)能為1.5萬(wàn)t/a。二是傳統(tǒng)的濕法氟化鋁生產(chǎn)工藝,產(chǎn)能約為6.4萬(wàn)t/a。三是氟硅酸法氟化鋁生產(chǎn)工藝,產(chǎn)能約為1.8萬(wàn)t/a。該三種氟化鋁生產(chǎn)工藝,前者技術(shù)先進(jìn),生產(chǎn)成本低,產(chǎn)品質(zhì)量好。而傳統(tǒng)的濕法氟化鋁生產(chǎn)工藝技術(shù)水平落后,工程流程長(zhǎng),生產(chǎn)成本高,產(chǎn)品質(zhì)量差。氟硅酸法生產(chǎn)氟化鋁的生產(chǎn)工藝,由于使用的主要原料氟硅酸來(lái)源于磷肥生產(chǎn)中的副產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本特別低,且產(chǎn)蒜質(zhì)嬙比較好。氟磚酸法生產(chǎn)出的氟化鋁產(chǎn)品由于其價(jià)格的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),必將成為干濕法工藝氟化鋁產(chǎn)品的有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在利用副產(chǎn)品氟硅酸生產(chǎn)氟化鋁的各種流程中,最具代表性的是氨法流程和直接法工藝。我國(guó)最近從法國(guó)引進(jìn)的氟化鋁生產(chǎn)技術(shù)即A.P工藝也屬于直接法工藝,其主要流程是:脫硅反應(yīng)、結(jié)晶、干燥、煅燒。其中脫硅反應(yīng)過(guò)程是工藝過(guò)程的核心部分,其操作狀況會(huì)極大影響氟化鋁產(chǎn)品質(zhì)量和原料氫氧化鋁的利用率,從而影響裝置的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此,探討和分析脫硅反應(yīng)過(guò)程對(duì)A.P氟化鋁生產(chǎn)過(guò)程的最優(yōu)化有著十分重要的意義。但劍目前為Ij:=,有關(guān)脫硅反應(yīng)過(guò)程的研究報(bào)道很少,本文將探討脫硅反應(yīng)的內(nèi)在關(guān)系和AP I工藝生產(chǎn)中的適宜操作條件及其實(shí)驗(yàn)研究。1氟硅酸法氟化鋁生產(chǎn)的動(dòng)力學(xué)方程包括1.1在氟硅酸溶液中加入氫氧化鋁固體時(shí),其化學(xué)反應(yīng)方程式為:H2SiFs(I)+2Ai(OH)3《s)_amp。02(5)+2A嵋《凹)+4峨0{,)1.2脫硅化學(xué)反應(yīng)速度方程^r 一竺=置,c(1一qc”1)dlk,表示體積反應(yīng)速度常數(shù);kv、m,q,均為溫度函數(shù)。2氫氧化鋁顆粒宏觀反應(yīng)過(guò)程假定氫氧化鋁閥體為等圓球狀顆粒,整個(gè)液一固反應(yīng)過(guò)程按以下步驟進(jìn)行:氟硅酸由溶液主體通過(guò)固體顆粒表面的液膜擴(kuò)散到顆粒外表面;氟硅酸由顆粒外表面通過(guò)固體產(chǎn)物擴(kuò)散到未反應(yīng)的氫氧化鋁芯的界面;氟硅酸在未反應(yīng)芯表面與固體氫氧化鋁進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。3濕法脫硅反應(yīng)過(guò)程工藝條件在A.P濕法氟化鋁生產(chǎn)中,影響脫硅反應(yīng),即氫氧化鋁顆粒宏觀反應(yīng)過(guò)程的主要因素有氟硅酸濃度、氫氧化鋁顆粒度、PH值、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間、攪拌強(qiáng)度等,控制好上述.【藝條件,是獲得高質(zhì)域氟化鋁的基本條件。3.1氟硅酸濃度芷其他條件一定時(shí),氟硅酸濃度越大,顆粒完全反應(yīng)時(shí)間越短。但是,若氟硅酸濃度過(guò)大,則反應(yīng)過(guò)分強(qiáng)烈,容易漫槽.并且反應(yīng)料漿中氟化鋁濃度高,會(huì)在過(guò)濾之前析出結(jié)晶,和濾餅一起帶出系統(tǒng),造成氟化鋁損失,降低產(chǎn)品的收率。相反,氟硅酸濃度如果過(guò)低,生成的Si02晶體較細(xì),易造成過(guò)濾困難,且母液量大,反應(yīng)器、結(jié)晶器的容積系數(shù)利用率低,裝置生產(chǎn)能力下降。因此,對(duì)A.P工藝要求生產(chǎn)過(guò)程中氟硅酸溶液濃度在20%左右,最低不小予8%。這與酸濃度條件試驗(yàn)的結(jié)論完全一致。3.2氫氧化鋁固體顆粒粒度當(dāng)過(guò)程為化學(xué)反應(yīng)控制時(shí),顆粒的反應(yīng)率與顆粒的半徑成反比:顆粒的半徑越大,顆粒的完全反應(yīng)時(shí)間也越長(zhǎng),這表明大顆粒的反應(yīng)潘I生差。內(nèi)擴(kuò)散控制的顆粒宏觀反映過(guò)程動(dòng)力學(xué)方程式可知:顆粒的反應(yīng)率,顆粒完全反應(yīng)時(shí)間均與顆粒的半徑成反比,因此在生產(chǎn)操作中對(duì)原料顆粒的粒度有嚴(yán)格要求。當(dāng)然,不同的工藝對(duì)顆粒粒度的要求也有所不同。就A.P工藝而言,要求氫氧化鋁的粒度全部控制在1009m以下。3.3反應(yīng)漿料PH值在實(shí)際生產(chǎn)中,降低PH值,可以改善反應(yīng)狀況,降低產(chǎn)品中磷雜質(zhì)含量。所以在生產(chǎn)中,一般控制漿料PH值在1.5~2.5為宜。3.4反應(yīng)溫度當(dāng)顆粒宏觀反應(yīng)過(guò)程的控制步驟是未反應(yīng)芯表面上進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng)式時(shí),提高反應(yīng)溫度,可有效提高反應(yīng)速度,從而提高顆粒宏觀反應(yīng)過(guò)程的速度。反應(yīng)溫度每升高100C,可使氟硅酸的水解速度提高一倍以上。生產(chǎn)時(shí),要求反應(yīng)在盡可能高的溫度(接近沸點(diǎn)的溫度)+卜.進(jìn)行,一般控制在100一105℃,反應(yīng)完成后漿料的溫度也要保持在95℃左右,以便最大限度地提高反應(yīng)速度。3.5反應(yīng)操作時(shí)間在操作過(guò)程中,首先向反應(yīng)器加入酸溶液,當(dāng)反應(yīng)器的溶液加到某一數(shù)量時(shí),開(kāi)始加入氫氧化鋁固體物料。加酸時(shí)間是一定的,氫氧化鋁加料速度根據(jù)酸濃度情況進(jìn)行調(diào)整,一般是4.5分鐘。酸度大時(shí)加料速度放慢,以免反應(yīng)過(guò)于激烈;維持反應(yīng)溫度在t00.105℃之間,氫氧化鋁加料完畢到排料這段時(shí)間,對(duì)A.P工藝,顆粒粒度分布達(dá)到工藝要求時(shí),這個(gè)時(shí)間值一般控制在15分鐘左右。3.6反應(yīng)壓力氟硅酸與氫氧化鋁的化學(xué)反應(yīng)為液一固多相反應(yīng),壓力對(duì)該反應(yīng)的反應(yīng)速度影響很小,故可在常壓下工作。3.7攪拌強(qiáng)度攪拌的目的是給料漿輸入外部的機(jī)械能,使料漿內(nèi)部各組分之間分散和混合,同時(shí),最大限度地降低固體顆粒外表面的液膜厚度,以消除外擴(kuò)散過(guò)程的影響。對(duì)A.P工藝,攪拌器的螺旋槳旋轉(zhuǎn)直徑選定lm,旋轉(zhuǎn)速度為85r/min,在此程度下攪拌漿末端線(xiàn)速度已高達(dá)4.4m/s。由于反應(yīng)漿料的圍液比不是很高,此攪拌強(qiáng)度可有效的保證液一固相反應(yīng)達(dá)到工藝技術(shù)的要求。.4試驗(yàn)研究在深入分析直接法合成氟化鋁的A.P工藝的基礎(chǔ)上,運(yùn)用我們探討的宏觀動(dòng)力學(xué)方程分析的王藝條件,做了600t/a氟化鋁裝置的基礎(chǔ)設(shè)計(jì),對(duì)豫南磷肥廠(chǎng)副產(chǎn)品氟化鋁工藝開(kāi)展了兩方面的試驗(yàn)研究。4.1預(yù)除P205,S042。,F(xiàn)e等雜質(zhì),提高氟硅酸濃度的試驗(yàn)對(duì)磷肥裝置而言,氟硅酸來(lái)源于混合化成室的氟化氫與四氟化硅氣體,這種氣體夾帶有較多的含磷粉塵和鮮肥,如果不采取措施將氣相中加帶的粉塵除掉,所產(chǎn)的高濃度氟硅酸中P205含量600x10L1400x10西,有的甚至更高。為了進(jìn)行降低氟硅酸中雜質(zhì)含量試驗(yàn),我們?cè)谄这}車(chē)間建成了一套抽氣量為800Nm3/h的模擬裝置,試驗(yàn)分“千法”和“濕法”兩級(jí)除磷。實(shí)驗(yàn)表明,在出化成室氣相管路上設(shè)置適宜的除塵裝置即可保證A.P工藝中要求氟硅酸濃度在20%左右,而P205含量又小予250x10‘6。4.2反應(yīng)、結(jié)晶條件試驗(yàn)參考國(guó)內(nèi)直接法工藝所提供的有關(guān)參數(shù),我們進(jìn)行了如下反應(yīng)結(jié)晶條件試驗(yàn):(1)18%H2SiF6與AI(OH)3反應(yīng)的溫度,加料方式、反應(yīng)時(shí)間的試驗(yàn);(2)除Si02.xH20后氟化鋁溶液結(jié)晶時(shí)間、溫度、晶種的選擇試驗(yàn);(3)提高產(chǎn)品質(zhì)量和提高Al,F(xiàn)收率的相關(guān)試驗(yàn),試驗(yàn)表明,依照A.P濕法脫硅反應(yīng)過(guò)程工藝條件的分析得到的適宜值,可以使氟化鋁結(jié)晶水相應(yīng)減少(這樣能降低隨后干燥的熱量消耗);可以使母液中F,AI含量同時(shí)降低,這即提高了F,AI的利用率,又減輕了含氟母液排放所帶來(lái)的公害問(wèn)題。試驗(yàn)表明:反應(yīng)過(guò)濾過(guò)程Al收率97.8%,F(xiàn)收率為89.3%;結(jié)晶過(guò)程中Al收率為89.3%,F(xiàn)收率為88.6%,總收率Al為87.3%,F(xiàn)為79.3%。表1列出了豫南磷肥廠(chǎng)的磷肥副產(chǎn)氟化鋁工藝的單耗及成本分析。由表1知,對(duì)600t/a氟化鋁生產(chǎn)規(guī)模的廠(chǎng)而言,其生產(chǎn)成本在5300元/t左右(包括企管成本)售價(jià)若以8400袱,則可獲利稅3000元/t以上,年創(chuàng)效益180萬(wàn)元。5結(jié)語(yǔ)文中討論了脫硅反應(yīng)過(guò)程機(jī)理,并分別導(dǎo)出脫硅的反應(yīng)機(jī)理速度方程和氫氧化鋁顆粒反應(yīng)過(guò)程在不同控制步驟下的宏觀動(dòng)力學(xué)方程,分析了工藝條件對(duì)A.P濕法工藝反應(yīng)過(guò)程速度的影響。找出了生產(chǎn)過(guò)程中的鼴佳適宜值,在此基礎(chǔ)上,開(kāi)展磷肥副產(chǎn)600ffa氟化鋁裝置的試驗(yàn)研究,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益十分明顯。參考文獻(xiàn)(2條) 1998(02) 1979本文讀者也讀過(guò)(10條)1. 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