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正文內(nèi)容

電廠生技部總結(jié)(復(fù))-文庫吧

2024-10-21 12:08 本頁面


【正文】 開專題會商討應(yīng)對措施,并聯(lián)系相關(guān)供貨廠商要求其對該問題予以解;(4)聯(lián)系特檢院到廠對C、D雙減安全閥、低壓除氧器安全閥、A、B高壓除氧器安全閥、汽動給水泵拖動汽輪機排汽安全閥,2汽輪機排汽安全閥進行熱態(tài)整定,已完成;(5)進行電氣預(yù)防性試驗: 計劃共43項,完成41項,1項(全廠接地電阻測試)待完成,1項(B循環(huán)水泵相關(guān)耐壓試驗)因無法隔離未試驗,已完成的實驗檢測表明各項電氣參數(shù)基本合格;(6)聯(lián)系東汽自控公司工代到廠商談1機孤網(wǎng)改造各項技術(shù)工作;(7)完成煤場噴灑系統(tǒng)的初步建設(shè)規(guī)劃和已接收的施工方案的可行性分析評估,并組織專題會進行討論確定;(8)主廠房1循環(huán)水增壓泵安裝調(diào)試完成。二、%,未達到考核要求的90%,消缺及時性得到了運行的認可。當(dāng)月發(fā)生一次關(guān)鍵設(shè)備故障:5月4日夜班,1爐B排粉風(fēng)機因溫度測點誤報跳閘。五月共完成技術(shù)改造工作四項,。三、生產(chǎn)技術(shù)部與檢修隊伍共同努力,為實現(xiàn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn),生產(chǎn)穩(wěn)定高效的目標(biāo)開展了大量的工作。但我們需要清醒的認識到的是,缺陷的發(fā)生并無明顯下降的趨勢,許多問題已嚴重影響到生產(chǎn)安全,主要有:(1)全廠部分閥門出現(xiàn)不同程度的內(nèi)漏,風(fēng)煙系統(tǒng)、汽水系統(tǒng)、油系統(tǒng)均有涉及;(2)三臺空壓機基座鋼結(jié)構(gòu)在安裝過程中遭到破壞,影響設(shè)備安全運行,目前C空壓機已出現(xiàn)振動超標(biāo)的現(xiàn)象,需要對基座進行修復(fù);(3)排粉風(fēng)機因制造質(zhì)量缺陷導(dǎo)致推力側(cè)軸承磨損嚴重;(4)脫硫系統(tǒng)自整體試運以來,工程承包方一直未對運行中發(fā)現(xiàn)的問題及時有效地解決;(5)部分計量儀表誤差較大,無法對運行的經(jīng)濟性給以準確的數(shù)據(jù)支持,尤以化學(xué)水處理車間的水計量儀表最為嚴重。四、針對上述問題,結(jié)合運行實際情況,生產(chǎn)技術(shù)部對六月工作作如下安排:(1)根據(jù)公司安排,開展系統(tǒng)整套滿負荷試運的各項檢維護與技術(shù)工作;(2)做好雨季到來前的各項應(yīng)對準備工作,包括排水管道的疏通,電氣、儀表防水,排澇物資準備等等;(3)對重大設(shè)備缺陷的消除,尤其是由于設(shè)備、安裝質(zhì)量問題引起的缺陷,聯(lián)系、督促相關(guān)責(zé)任方及時處理;(4)在完成日常消缺工作的同時,進行計劃內(nèi)的各項技術(shù)升級改造工作,并對新的技改項目予以論證和方案制定。具體工作計劃見附表《生產(chǎn)技術(shù)部月度(六月)工作計劃》生產(chǎn)技術(shù)部2014年5月30日第三篇:生技部實習(xí)總結(jié)生 技 部 實習(xí)總 結(jié)實習(xí)生:生技部是我們在此次實習(xí)中經(jīng)歷的第二個部門,在為期三周的工作與學(xué)習(xí)中,部門經(jīng)理安排老員工帶隊,并對一些基本內(nèi)容進行開課培訓(xùn),使我們更好的學(xué)習(xí)和掌握了相應(yīng)的專業(yè)知識。在接受培訓(xùn)后和在老員工指導(dǎo)下,我們進行實際操作,在這一過程中發(fā)現(xiàn)許多自身不足。此次在生技部實習(xí),我們受益良多。時間飛逝,在生技部實習(xí)工作的時間即將結(jié)束,在此回顧過往,對本階段的工作和學(xué)習(xí)進行一個總結(jié)。一、培訓(xùn)方面在本階段實習(xí)過程中,主要工作內(nèi)容側(cè)重于精度測量和一部分裝配調(diào)整。精度測量檢測龍門各重要精度,所測量精度包括:工作臺的動態(tài)水平和靜態(tài)水平、主軸軸心相對于工作臺的垂直度、主軸偏擺、主軸與Z軸導(dǎo)軌平行度、XYZ三軸相互之間的垂直度、Y軸運動方向的直線度、X軸方向運動與工作臺面的平行度以及T型槽側(cè)面與X軸導(dǎo)軌平行度。龍門底座水平調(diào)整:龍門底座水平是影響整臺機床精度重要因素,底座水平調(diào)整好了才能保證整臺機床的精度。了解了幾種測量調(diào)整方案,并對比其中優(yōu)劣處,如使用公制鋼雖然在檢測方面比較快捷,但是無法體現(xiàn)兩面平行度誤差。在調(diào)整水平時,可以先讓底座前中后三段各兩地腳著地,其余先松開,然后粗調(diào)水平,微調(diào)時再帶上全部地腳。主軸、機頭和橫梁安裝與檢測:機頭與橫梁先裝配后再裝配到立柱上去,這樣既提高工作效率也提高了工作的安全性。在機頭與橫梁裝配中,主要注意事項在于,其裝配的平行度、垂直度方面。1三點同心同高○2預(yù)拉○3偏擺○4壓蓋預(yù)絲桿的安裝:絲桿的安裝應(yīng)注意○壓,此四方面。二、實踐方面實踐出真知,所以實地的操作,是我們真正吸收理論知識的重要一步。另外,常聽說做機械這一行,越老越吃香,在實際的工作后才徹底明白,在工作中點點滴滴都是學(xué)問,工具使用,施加力度,裝配順序都是大有學(xué)問,做機械并不是在于年紀大就好,而是在于這段時間中積累的經(jīng)驗。正如標(biāo)語中,用力工作只是合格,用心工作才是優(yōu)秀。在本階段實習(xí)過程中,首先,在第一周中,我們實踐了龍門精度測試,掌握了龍門基本檢驗中應(yīng)該檢驗?zāi)男?shù)據(jù)及其檢測方法,如:測量主軸軸心與工作臺的垂直度,我們先將工作臺移動到X軸導(dǎo)軌中心位置附近,主軸位于Y軸導(dǎo)軌中心位置附近,然后打上千分表,在工作臺上測量主軸十字園精度。第二周的重點在于學(xué)習(xí)了底座水平調(diào)整,我們在此實踐了幾種水平調(diào)整的方案,分別是在前中后三段各取兩地腳、總體分為四段各取兩地腳和兩邊各取六個地腳進行粗調(diào),微調(diào)也實踐過從前到后兩邊交叉調(diào)整和從中間往兩邊交叉調(diào)整的方案。最后,底座水平的調(diào)整要求是平至中凹兩條為好,亦可中凸一條。第三周,亦是最后一周,我們嘗試了主軸、機頭和橫梁安裝與檢測和絲桿的1在裝配橫梁與機頭時,首先,是橫梁打水平,作為基準面。其次,調(diào)整安裝?!鸹c橫梁之間的墊片,此為XZ垂直度的基礎(chǔ),最后承靠面鏟刮,此為調(diào)整2安裝絲桿,首先要讀懂其配套性能說明書,了解其特性,其中YZ的垂直度?!鹱⒁恻c在于,預(yù)拉時,應(yīng)鎖緊放松數(shù)次,直至讀表數(shù)值不變,其后預(yù)拉長度才能準確。三、技能方面初入機械行業(yè),所以對一些操作事項還不熟練,還需要慢慢的積累。在檢測精度方面,其中,球頭萬向千分表是測量的常用工具,使用時表針與被測量面夾角應(yīng)在30176。~40176。之間。在工作中熟練的使用各種工具是提高生產(chǎn)效率的重要因素。在底座水平調(diào)整這一塊,其中,對地腳調(diào)整需要一定的熟練度,因為,在對不同位置地腳螺釘施加的每一分力都有不同的作用和效果,施加不當(dāng),其體現(xiàn)在水平儀上就是有數(shù)格之差。在調(diào)整時,因地制宜實時分析才能做出最好的判斷。在安裝絲桿時,鎖鎖緊螺帽時會用到可調(diào)式鉤形扳手,其中調(diào)至接觸面為面接觸為佳。軸承安裝,亦是需要注意,其需要清洗以防其中有雜物另其損毀,清洗需用汽油或者去漬水,清潔后需涂抹潤滑脂。車壓蓋時,應(yīng)用千分表測表面,防止端面與軸線不垂直,并且兩端面應(yīng)同時車削保證平行度。最后,在安裝前,都需要自檢,檢驗安裝件是否有缺陷。四、遇上的問題與解決情況在工作中總會遇上,各種問題。在精度檢驗方面,龍門與普通立加是有很大差別,其中裝刀也是不一樣,在測量主
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