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國內(nèi)煤化工企業(yè)典型事故案例分析報告-資料下載頁

2025-05-12 01:17本頁面
  

【正文】 ,堅持事故處理“四不放過”的原則,提高認識,積極行動起來,在本部門、本車間進行安全隱患排查,確保試車工作安全、順利進行。 (一)各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視試車安全,把此次事故提高到質(zhì)量安全體系有效運行的高度來認識問題,把安全放在一切工作的首位,加強領(lǐng)導(dǎo),有效管理,加大試車工作中每一個細節(jié)的監(jiān)督檢查,切切實實落實**公司和甲醇廠的安全管理制度,確保試車工作安全進行。 (二)全廠各部室、各車間要牢固樹立“安全第一”思想,切實做到“不安全不生產(chǎn)”, 做到一級對一級負責(zé),嚴格按照甲醇廠下發(fā)的“三查三定”要求執(zhí)行。 (三)各車間要重視試車工作,車間內(nèi)部要分工明確,各負其責(zé),對試車過程中出現(xiàn)的任何問題都要進行認真確認并研究處理措施。 (四)各車間要重視技術(shù)管理工作,技術(shù)人員要從標準、工序上充分考慮安全問題,試車時要嚴格執(zhí)行試車方案和交接班制度。 (五)各車間在試車前要加強對管理人員和職工的培訓(xùn)學(xué)習(xí),明確試車組織,加強試車過程中的執(zhí)行力,強調(diào)“一伸手”的安全性和可靠性。 (六)各車間要重視現(xiàn)場工作,要將控制室和現(xiàn)場有效結(jié)合起來,上傳下達通暢,確保不再出現(xiàn)類似事故。 (七)監(jiān)理要加強對現(xiàn)場試車工作的監(jiān)管力度,加強施工質(zhì)量和試車安全性的管理。 (八)各部門、車間要嚴格票證管理制度,從思想上徹底杜絕麻痹和僥幸心理。 (九)機電部制定下發(fā)甲醇廠氧氣管線、設(shè)備、閥門管理規(guī)定,絕對禁止帶壓在氧氣管線、設(shè)備、閥門進行維修作業(yè)。下一條:某化肥廠變換工段變換氣換熱器下部膨脹節(jié)爆炸事故分析 某化肥廠A塔洗滌塔爆炸事故一、事故經(jīng)過 93 年4 月30 日 12:17,氣 化爐開車投料后,發(fā) 現(xiàn)氧氣入爐三十秒后仍有回升趨勢,值班長指令現(xiàn)場操作人員對氣化爐進料系統(tǒng)進行全面檢查確認,發(fā) 現(xiàn)氣化爐崗位( 203)一樓地面煤漿倒淋管有煤漿泄漏,隨即對氣化爐崗位(203)框架上煤漿入爐管線進行全面檢查,發(fā)現(xiàn)九樓煤漿進料管線上的兩自動切斷閥間的倒淋閥嚴重關(guān)不到位?,F(xiàn)場操作工請示控制室許可后,關(guān)閉該閥,閥門關(guān)閉后,煤漿全部入爐,產(chǎn)生大量煤氣與原沒有反應(yīng)完的氧氣混合達到爆炸極限,十秒后在洗滌塔發(fā)生爆炸,當(dāng)中控人員聽到爆炸后,值班長立即緊急停車。停車后打開洗滌塔人孔檢查,發(fā)現(xiàn)塔內(nèi)件全部炸壞,塔地腳螺栓拔長20mm。 二、原因分析 (一)煤漿管線沖洗倒淋閥在執(zhí)行停車沖洗后關(guān)閉不到位。 (二)發(fā)現(xiàn)問題后,因操作經(jīng)驗不足未能及時采取停車措施。 (三)開車操作票及確認單執(zhí)行不認真。 三、防范措施 (一)開車關(guān)鍵閥門確認單經(jīng)值班長最終確認無誤后,方可進行投料操作。 (二)取消兩煤漿自動切斷閥間的倒淋閥。 (三)進一步完善開車、停車操作票及確認單。 (四)進一步提高操作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),增強操作人員的判斷能力,對出現(xiàn)的異常情況做出正確的判斷及處理。某空分裝置冷箱炸裂噴砂事故分析 問題描述 2011年2月24日,某系統(tǒng)操作人員1:00發(fā)現(xiàn)冷箱壓力出現(xiàn)明顯上升,,當(dāng)時總控人員立即通知現(xiàn)場人員到現(xiàn)場檢查充氣閥是否開得過大,現(xiàn)場是否有誤噴砂情況,沒有發(fā)現(xiàn)異常, 認為是儀表只是有問題,通知儀表人員查看了冷箱壓力變送器。冷箱基礎(chǔ)溫度未發(fā)生任何變化。 2:00現(xiàn)場操作人員發(fā)現(xiàn)冷箱北側(cè)約20米高度污氮管道連接處有珠光砂噴出。立即通知化驗室人員對冷箱下部外冒氣體用測氧儀監(jiān)測,東側(cè)、南側(cè)不報警,西側(cè)報警,手動分析結(jié)果冷箱西氧含量36﹪,冷箱南側(cè)31﹪.檢查過 程中2:30聽見鋼板破裂的聲音,返回檢查發(fā)現(xiàn)在冷箱南側(cè)約18米高度,距離上塔安全閥40cm距離處出現(xiàn)裂縫,并有液體流出??辗至⒓赐V估湎溥M氣,上下塔排液,打開一個冷箱珠光砂卸料口和中部珠光砂口以及頂部的排氣口,冷箱上下部壓力回復(fù)正常數(shù)值。從先現(xiàn)象判斷冷箱漏 液,無法直接判斷原因,必須扒砂處理。 原因分析 ﹙1﹚ 根據(jù)化驗室分析結(jié)果,冷箱西氧含量為36﹪、冷箱南氧含量為31﹪,從而判斷漏液不是液氧,成份與液空含量近似,可能是液空管道泄漏。 ﹙2﹚ 管道支撐不合適,原來檢查冷箱內(nèi)管道時,此管道的支撐抱箍斷,廠家施工人員對管道支撐進行處理后,原來的廢舊支撐應(yīng)該去掉,但是沒有去除,管道和舊支撐磨損造成管道漏液。漏液之后,由于富氧液空在冷箱內(nèi)部氣化,造成冷箱的密封氣壓力高,高到一定程度時,由于冷箱無法承受住壓力高,造成冷箱破裂。 處理措施及建議 ﹙1﹚、扒砂后去掉廢舊支撐,更換此段管道。對冷箱破裂處進行焊接。 ﹙2﹚、冷箱內(nèi)每次扒砂都應(yīng)該檢查支撐是否變形,是否合適,管道是否變形,焊縫是否開焊,并且安排專人負責(zé)檢查 ﹙3﹚、如果防止這種現(xiàn)象的發(fā)生:總控人員應(yīng)該注意冷箱的密封氣壓力是不是有較大的變化,如果有變化看情況處理。某空分裝置氧氣放空閥及放空管線爆炸事故分析【簡要經(jīng)過】 2010年11月1日,事發(fā)前3號空分裝置冷箱高壓液氧A泵正在運行;B泵檢修后試運行,準備投備用。22:59,高壓液氧B泵在預(yù)冷泵時發(fā)現(xiàn)密封氣壓差顯示故障,現(xiàn)場檢查泵密封氣系統(tǒng)及機械盤車均未發(fā)現(xiàn)問題,判定差壓變送器故障,值班人員通知儀控人員處理缺陷。 23:51,運行中的高壓液氧A泵密封氣壓差低于0KPa,聯(lián)鎖動作,高壓液氧A泵停運。此時3號空分裝置冷箱高壓氧氣送出管線上閥門狀態(tài):送出閥PV3102開度100%,氧氣放空閥PV3109開度55%。氧氣送出管線壓力顯示4730KPa, 氧氣送出管線流量顯示52094Nm3/h。 值班人員馬XX到現(xiàn)場檢查高壓液氧A泵狀況,23:54:43,在到達3號空分裝置高壓液氧泵箱附近時,發(fā)現(xiàn)氧氣防爆間有火光,立即通知本班班長,并通知消防、調(diào)度、應(yīng)急等部門。班長宣布緊急啟動氧管線爆燃現(xiàn)場處置方案,并現(xiàn)場組織本班人員滅火,同時安排崗位人員關(guān)閉氧氣送出閥PV3102,開大去消音塔氮氣閥PV3110至25%以上,給氧氣防爆間充氮氣滅火。關(guān)閉高壓氧氣去氣化裝置的HV370003a/b切斷閥,及時打開3號氧氣緩沖罐底部排淋閥泄壓,工藝人員迅速隔離了3號空分氧氣系統(tǒng)。 11月2日0:05,3號氧氣防爆間的明火撲滅。 本次火災(zāi)導(dǎo)致氧氣放空閥PV3109損壞,Φ8英寸銅質(zhì)阻尼孔板燒毀。 【原因分析】 高壓液氧A泵停運導(dǎo)致氧氣緩沖罐及氧管線內(nèi)高壓氧氣向放空閥PV3109倒流。氧氣氣流高速通過放空閥閥芯,因摩擦過熱或靜電導(dǎo)致燃爆,是事故的直接原因。 3空分氧管線設(shè)有氧氣緩沖罐,但是杭氧公司在設(shè)計時,未考慮到液氧泵停運時,氧氣緩沖罐的氧氣有可能向氧氣放空閥PV3109和氧氣送出閥PV3102倒流,在設(shè)計上雖然設(shè)計了止回閥,但設(shè)計位置錯誤,本應(yīng)設(shè)計在氧氣送出閥PV3102之后,但實際設(shè)計在界區(qū)氧氣送出閥PV3120之后,是導(dǎo)致事故的主要原因。 【防范措施】 ,應(yīng)對裝置的安全起到本質(zhì)安全保護作用,但杭氧公司在本質(zhì)安全上針對聯(lián)鎖設(shè)計考慮不全面,高壓液氧泵故障或誤動的條件下,氧氣放空閥應(yīng)限定開啟速度,確保安全生產(chǎn)。 ,做到舉一反三排查隱患,要進一步查找和完善緊急狀況下安全技術(shù)處置措施,加強應(yīng)急處置演練。 、施工與生產(chǎn)實際的銜接,改善氧氣排空管線的配置,增加排空閥直管段有效長度,減小氣體對閥門的沖擊。 【事故圖片】空分裝置純化系統(tǒng)系列運行事故分析分子篩吸附劑對水、二氧化碳及碳氫化合物的吸附是物理吸附,吸附劑表面存在大量柱狀真型小孔,根據(jù)小孔直徑的不同,在低溫狀態(tài)下對吸附組分的分子鏈長短,其吸附效率也不相同。分子篩純化系統(tǒng)凈化效果的好壞,直接影響到空分裝置的運行,對相同的設(shè)備,如果操作不當(dāng),也可能影響凈化效果,降低生產(chǎn)效率。所以說,只有保證純化系統(tǒng)運行的穩(wěn)定,才能保證整個空分系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)。 事故分析 分子篩純化系統(tǒng)帶水事故分析: 帶水事故一,預(yù)冷系統(tǒng)`冷卻泵、冷凍泵循環(huán)水量太大,造成空冷塔布水器處理水量超限,即布水器液面太高淹沒氣體通道,水以氣液夾帶進入分子篩吸附器。特點:帶水快,一般幾分鐘就有大量水帶入,由于水量大使分子篩表面粉化,強度降低,分子篩微孔大量堵塞,吸附容量減小。靠再生已無法使分子篩吸吸附效率達出廠標準。須更換工作中的一罐分子篩。 帶水事故二,循環(huán)水加藥不當(dāng)造成低溫結(jié)晶,結(jié)晶體堵塞布水器水通道 、空冷塔水冷塔填等,空冷塔冷卻水流不下來,漫過空冷塔氣體管道,水逐漸以氣液夾帶進入分子篩吸附器。結(jié)果和帶水事故一基本相同。 帶水事故三,空冷塔下部液面計失靈(大部分出在液面計正壓管堵塞),實際液面遠高于DCS上顯示液面,操作人員又沒有及時發(fā)現(xiàn),使液面漫過空冷塔氣體管道,水逐漸以氣液夾帶進入分子篩吸附器。結(jié)果和帶水事故一基本相同。 帶水事故四,預(yù)冷系統(tǒng)`冷卻泵、冷凍泵啟停頻繁或冷卻水、冷凍水調(diào)節(jié)幅度太大,使空冷塔內(nèi)形成液懸。水以氣液夾帶進入分子篩吸附器。結(jié)果和帶水事故一基本相近。 帶水事故五,空冷塔上部冷凍水水量過小,布水器水道通氣使水霧化,水以霧狀進入分子篩吸附器。特點:帶水速度較慢,發(fā)現(xiàn)時一般帶水量不是太大,再生兩三個周期,分子篩吸附劑還可以使用,但分子篩吸附劑壽命已降低。 帶水事故六,預(yù)冷系統(tǒng)冷水機組出現(xiàn)故障,冷凍水溫度升高,使空冷塔出口空氣溫度升高,當(dāng)溫度大于15℃時,飽和空氣含濕量大于分子篩吸附劑處理能力,水慢慢地在分子篩吸附器聚集。結(jié)果和帶水事故五基本相同。 帶水事故七,空壓機壓力波動大且頻繁造成空冷塔處理空氣量忽的忽小,流速也忽大忽小,空冷塔內(nèi)冷卻水受到氣流沖擊,將水帶入分子篩吸附器內(nèi),結(jié)果和帶水事故五基本相同。 帶水事故八,水冷塔下部液面計失靈(大部分出在液面計正壓管堵塞),實際液面遠高于DCS上顯示液面,操作人員又沒有及時發(fā)現(xiàn),液面漫過污氮氣進口管,水倒灌到正在再生的一罐分子篩吸附器里。特點:帶水速度較快,電加熱器溫度上不去,小于110℃。嚴重時,需要更換再生的一罐分子篩,較輕時,先排管道中的水,再再生兩三個周期,分子篩吸附劑還可以使用,但分子篩吸附劑壽命已降低。 帶水事故九,空壓機停車后,忘關(guān)水冷塔補水閥,或空壓機開車前,沒關(guān)水冷塔補水閥,水冷塔液面漫污氮氣進口管,水倒灌到須再生的一罐分子篩吸附器里。結(jié)果與帶水事故八基本相同。 分子篩純化系統(tǒng)CO2超標事故分析: CO2超標事故一,分子篩帶水CO2超標。 CO2超標事故二,惡劣環(huán)境造成CO2超標,廠區(qū)空氣中含有大量的酸性氣體,如:硫化氫、氧化硫、氧化氮等,或總循環(huán)水成酸性導(dǎo)致進分子篩純化器的氣體成酸性,在吸附過程中分子篩吸附劑與水和酸性氣體發(fā)生反應(yīng),使分子篩吸附劑結(jié)構(gòu)發(fā)生不可逆的改變,降低吸附容積,導(dǎo)致出分子篩氣體CO2超標。 CO2超標事故三,再生不徹底造成CO2超標。根據(jù)實踐經(jīng)驗,13X分子篩吸附劑再生時加熱溫度控制在170℃左右,出口溫度達到85℃以上時停止加熱,進入冷吹期,冷吹峰值根據(jù)分子篩吸附器結(jié)構(gòu)的不同、分子篩吸附劑床層厚度的不同,冷吹峰值也不相同,一般控制在140℃以上為最佳。再生溫度過低時,被吸組分不能完全解吸,即分子篩吸附劑微孔內(nèi)還殘留一部分被吸附組分未被趕走,再進行吸附時,吸附容積就會降低,造成CO2超標。 CO2超標事故四,由于操作人員失誤,操作時分子篩吸附劑床層受到氣流沖擊,床層表面凸凹不平,氣體短路,吸附容積降低造成CO2超標。 CO2超標事故五,分子篩使用時間過長,部分分子篩吸附劑粉化,床層降低,或分子篩吸附器床層破勛,分子篩吸附劑泄漏,使吸附容積降低造成CO2超標。安徽某公司空分裝置”氧氣管道爆炸事故2005年4月14日上午10時左右, 安徽省某公司機動科組織有關(guān)人員(總調(diào)度、機動科長、儀表負責(zé)人、生產(chǎn)維修工人)共8人進入調(diào)壓站進行氣動調(diào)節(jié)閥更換作業(yè)。作業(yè)人員首先關(guān)閉了管線兩端閥門隔斷氣源,然后松開氣動調(diào)節(jié)閥法蘭螺栓,在松螺栓過程中發(fā)現(xiàn)進氣閥門沒有關(guān)緊,仍有漏氣現(xiàn)象,又用F型扳手關(guān)閉進氣閥門。在漏氣情況消除后,作業(yè)人員拆卸掉故障氣動調(diào)節(jié)閥,換上經(jīng)脫脂處理的新氣動調(diào)節(jié)閥,安裝儀表電源線和氣動調(diào)節(jié)閥控制汽缸管線,并用萬用表測量。上述工作完畢,制氧工藝主管張某接到在場的調(diào)度長批準令,到防爆墻后邊,開啟氣動調(diào)壓閥約2~3s后,就聽到一聲沉悶巨響,從防爆墻另一側(cè)的前后噴出大火。 張某想轉(zhuǎn)身關(guān)閥,受大火所阻,即快速跑向制氧車間,邊叫人滅火,邊關(guān)停氧壓機以切斷事故現(xiàn)場的氧氣,阻止火勢擴大。后張某又想起氧氣來源于氧氣罐,便爬上球罐關(guān)閥,這才切斷了事故現(xiàn)場氧氣源。至此,火勢終于被控制住?! ∈潞?,通過爆炸現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn),調(diào)壓站內(nèi)的氧氣管道被完全燒毀, 旁路管道的上內(nèi)部沒有燃燒痕跡,證明管道被炸開。事故現(xiàn)場作業(yè)人員共有8人,其中7人死亡(3人當(dāng)場死亡,4人經(jīng)醫(yī)院搶救無效后死亡)。事故發(fā)生時另有1人在調(diào)壓站氮氣間,與氧氣間中間有防火墻阻隔,沒有受到傷害?! ∈潞蠼?jīng)調(diào)查,該調(diào)壓管線的氣動調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生閥芯內(nèi)漏故障
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