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縮小溶出液與精液rp差值技術開發(fā)研究報告-資料下載頁

2025-08-20 15:29本頁面

【導讀】廠,但仍然持續(xù)追求技術進步,力求精益求精。小溶出液與精液Rp差值技術開發(fā)”項目研究。②模擬生產(chǎn)條件,確定合理的溶出液與精液Rp差值。④進行工業(yè)試生產(chǎn)。②溶出礦漿與精液Rp差值由目前的縮小到以內。③精液產(chǎn)出率提高。6月初XX研究院項目組人員入駐XX鋁業(yè)有限公司開展工作。滌以及苛化等工序進行了調研。的因素分析與計算,對低品位鋁土礦進行了系統(tǒng)地溶出試驗研究,液與精液Rp值的關鍵;強化預脫硅過程和以化灰的方式加入石灰,降工序,即可確保溶出液與精液Rp差值低于。A/S在以下,溶出液Rp≥。我國早期大多沿用前。提高精液Rp值具有十分重要的意義。④稀釋分離洗滌過程的脫硅反應;⑤其它低Rp的漿液進入流程;⑥溶液的其它氧化鋁損失。

  

【正文】 2 10 222 246 252 3 12 222 247 253 4 10 224 248 253 5 10 219 243 252 47 從表中可以看出, 采用熱母液化灰后溶出赤泥 A/S 較冷母液 化灰 低,石 灰加入量為 10%時, A/S 最低 可達到 以下 。 (四)粉化石灰預脫硅再溶出試驗 采用 粉化石灰 首先在 100℃,預脫硅 7h, 然后再在 270℃,90min, 進行石灰加入量分別為 12%的溶出試驗。 試驗結果見表 41。 表 41 粉化的石灰預脫硅后 再 溶出 的試驗 結果 (石灰加入量不同 ) 樣品 石灰( %) 溶液成份 ( g/L) 赤泥成份 (%) NK NT AO RP Al2O3 SiO2 CaO Na2O A/S N/S C/S 1 8 214 236 247 2 10 213 233 241 3 12 213 237 246 從表中可以看出預脫硅后再溶出 A/S 下降明顯,尤其是在石灰加入量較低 8%時 赤泥 A/S 就 能降到 左右。預脫硅有利于赤泥A/S 的降低。 采用粉化石灰,石灰加入量為 8%,首先在 100℃ ,預脫硅 6h,然后再在 270℃, 90min,進行 了 Rp 不同的溶出試驗。試驗結果見表 42。 48 表 42 粉化的石灰預脫硅后再溶出的試驗結果( Rp 不同,石灰 為 8%) 樣品 礦石量 g/100mL 溶液成份 ( g/L) 赤泥成份 (%) NK NT AO RP Al2O3 SiO2 CaO Na2O A/S N/S C/S 127 216 238 252 128 214 236 247 628 216 237 248 從表中可以看出預脫硅后再溶出 ,赤泥 A/S 下降明顯,當石灰加入量為 8%,溶出赤泥 A/S 為 時,溶出液 Rp 為 ; A/S為 時,溶出液 Rp 為 。 結果 都能達到合同的要求。 上 述 試驗 結果說明 , 對試驗用鋁土礦,充分的 預脫硅 有利于 溶出指標 的 改善 。 工業(yè)石灰預脫硅再溶出 的 試驗結果 采用工業(yè)現(xiàn)場的石灰,首先在 100℃,預脫硅 6h,再在溶出溫度為 270℃,反應時間為 60min 進行石灰加入量分別為 1 15%的溶出試驗, 試驗結果 見表 43。 49 表 43 工業(yè)現(xiàn)場石灰預脫硅后再溶出的試驗結果 編號 石灰( %) 溶液成份( g/L) 赤泥成份( %) NK NT AO Rp Al2O3 SiO2 CaO Na2O A/S N/S C/S 1 5 216 238 255 2 7 216 240 251 3 9 215 241 248 4 11 212 240 246 5 13 210 239 244 6 15 215 248 247 16 從表中可以看出采用工業(yè)現(xiàn)場石灰預脫硅后再溶出 A/S 下降明顯。當石灰加入量分別為 9%時 ,溶出赤泥 A/S 分別 為 、 ,溶出液 Rp 為 、 、 。 結 果也 全部達到合同的要求 。 預脫硅溶出和直接溶出的試驗結果比較 采用工業(yè)現(xiàn)場的石灰,在溶出溫度為 270℃,反應時間為 90min對 2礦進行了石灰加入量分別為 1 16%的溶出試驗。同樣 采用工業(yè)現(xiàn)場的石灰, 先在 100℃,預脫硅 6h,再在溶出溫度為 270℃,反應時間為 60min 進行石灰加入量分別為 1 50 15%的溶出試驗。 預脫硅與否 溶出赤泥 A/S 與 C/S 與的關系見圖 7,預脫硅與否 溶出赤泥 N/S 與 C/S 與的關系見圖 8。 1 C/SA/S預脫硅溶出直接溶出 圖 7 預脫硅與否,石灰加入量對赤泥 A/S 的影響 C/SN/S預脫硅溶出直接溶出 圖 8 預脫硅與否,石灰加入量對赤泥 N/S 的影響 51 從圖中可以看出 預脫硅能降低最低 A/S 的石灰加入量,石灰加入量相同時,預脫硅后再溶出得到的赤泥 A/S 和 N/S 更低 。 關于化灰問題 通過化灰可除 去 不溶于水或母液中的雜質,提高有效鈣的含量。 化灰的優(yōu)點如下: ① 能 提高磨機的下礦量。一般石灰占礦石的 7~10%,化灰后 石灰不再入磨, 磨機的下礦量可增加 10%左右 。 ② 提高磨機的運轉率。石灰的粘性大,易堵磨。石灰不進磨機后,磨機的穩(wěn)定性增強,運轉率會有所提高,可進一步提高下礦量。 ③ 能減輕溶出系統(tǒng) 的 反苛化,增 大母液的溶礦能力 , 可增大配礦量。 ④能減輕系統(tǒng)的碳堿含量,減輕蒸發(fā)壓力,降低排鹽量,減少苛化操作。 ⑤石灰中的雜質含量占 10%以上。化灰后,能降低礦漿的固含,降低整個含有石灰過程的 輸送 動力消耗。 ⑥石灰中的雜質含量占 10%以上。化灰后,能降低溶出礦漿的固含,從而減少溶出汽耗。 52 化灰的不利之處: ①需上一套化灰系統(tǒng),增加投資 , 而且化灰工藝還要研究優(yōu)化。 ②化灰系統(tǒng) 的 操作維護,需增加人員,增加運行維護費用。 但隨著礦石品位的下降,石灰消耗的絕對量在不斷增加,化灰越來越有 必要。 葉濾渣代替石灰溶出試驗 葉 濾渣會直接損失氧化鋁和氧化鈣,可考慮 對葉濾渣 回收 利用 。 為此進行了葉濾渣有關的溶出試驗。 葉濾渣的化學成分見表 44。 表 44 葉濾渣的化學成分 (%) Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O A/S 采用工業(yè)現(xiàn)場的石灰, 在 270℃ , 60min 的溶出 條件下, 進行了 葉濾渣代替石灰溶出 試驗 ,試驗 結果見表 45。 采用工業(yè)現(xiàn)場的石灰,先在 100℃,預脫硅 6h,再在溶出溫度為 270℃,反應時間 為60min 進行了 葉濾渣代替石灰 溶出試驗,試驗結果見表 46。 53 表 45 葉濾渣代替石灰溶出試驗結果的影響( 270℃ ,60min) 編號 葉濾渣g/100mL 石灰g/100mL 礦石g/100mL 溶液成份( g/L) 赤泥成份 (%) NK NT A Rp Al2O3 SiO2 CaO Na2O A/S N/S C/S 1 206 228 190 2 \ 206 227 152 3 \ 202 225 156 4 \ 200 221 169 5 202 229 185 6 206 232 173 表 46 葉濾渣代替石灰溶出試驗結果的影響( 100℃ ,6h 預脫硅 , 270℃ ,60min) 編號 葉濾渣g/100mL 石灰g/100mL 礦石g/100mL 溶液成份( g/L) 赤泥成份 (%) NK NT A Rp Al2O3 SiO2 CaO Na2O A/S N/S C/S 1 210 232 230 2 212 237 231 3 204 228 228 4 210 235 236 5 201 225 226 6 208 234 234 從表中看出葉濾渣代替石灰的溶出結果一般。當然上述試驗為了突出葉濾渣的回收,因此葉濾渣的加入量較大,實際生產(chǎn)中,葉 54 濾渣消耗的石灰 約占鋁土礦消耗石灰的 10%左右。如果僅加入石灰量 10%左右的葉濾渣,其溶出結果 會 較好。 鹽浴溫度和轉速 的 檢測 為了確定溫度等的準確性和可靠性,研究院派員采用標準溫度計對試驗用的鹽浴鋼彈的溫度進行了校準,對 鋼彈架 轉速也進行了測定。 溫度的校定 結果 見表 47。 表 47 溫度的校定結果 指示值 標準溫度計測量值 偏差值 260℃ ℃ 低 ℃ 270℃ ℃ 低 ℃ 鋼彈架 轉速 的測定結果年 為 42 轉 /min。 溶出部分試驗報告中的溶出溫度為 鹽浴鋼彈儀表指示值,僅在結論性的描述(前 言、小結、結論)中為真實值,即采用儀表指示值減去 5℃。 附件 “ 溶出試驗研究報告(補充) ” , 對溶出溫度 也是這樣處理。 55 小結 ( 1)充分的預脫硅過程有利于溶出指標的優(yōu)化。 在石灰加入量 7%,預脫硅溫度 100℃,預脫硅時間 6h;溶出溫度 265℃,溶出時間 60min的條件下,溶出赤泥 A/S 在 , 溶出液 ,N/S 。 ( 2)在同樣的溶出條件下石灰以化灰的方式加入有利于溶出指標的優(yōu)化。 6 結論 充分的預脫硅過程有利于溶出指標的優(yōu)化 。 在同樣的溶出條件下石灰以化灰的方式加入有利于溶出 指標的優(yōu)化 。 對于 A/S 為 177。 的鋁土礦,石灰添加量 59%,在預脫硅100 ℃ ,預脫硅時間 6h,溶出溫度 265℃ ,溶出 60min 的條件下得到赤泥 A/S 在 以下, 溶出液 Rp≥。 平盤強濾液及蒸發(fā)苛化漿液是影響溶出液至精液的 Rp 差值的重要因素。 為有效降低溶出液至精液的 Rp 差值,強濾液及蒸發(fā)苛化漿液 56 不應進入稀釋沉降工序。 6~7 月份的 溶出液至精液的 Rp 差值分別為 和 ,達到了其差值低于 的目標要求 , 實際生產(chǎn)運行結果 驗證了二者的影響效果。 溶出液至精液的 Rp 差值從 降低到 后,精液 Rp 值升高 ,產(chǎn)出率可提高 3kg/m3。 各因素對于溶出液至精液 Rp 差值的影響程度 為: ① 影響溶出液 Rp 降低的因素(由大到小的次序): 強濾液>洗液>稀釋水解>葉濾助劑>脫硅>分離槽絮凝劑 。 ② 在赤泥洗滌系統(tǒng)影響 Rp 降低的 大小次序: 洗液水解>苛化液>絮凝劑 。 7 建議 ( 1)為有效提高溶出 Rp 和降低赤泥 A/S,確保礦石 A/S 為177。 時,溶出礦漿 Rp≥,溶出赤泥 A/S≤ 的溶出指標,在現(xiàn)有的工藝條件下應采取以下措施 : ① 強化預脫硅過程 ; ② 以化灰的方 式加入石灰 。 ( 2) 為 降低溶出液至精液的 Rp 差值,確保 溶出礦漿與精液Rp 差值由 降至 ≤,應采取以下措施: 57 ① 平盤強濾液及蒸發(fā)苛化漿液改向,不應進入稀釋沉降工序; ② 提高洗水溫度,并保證低溫料不進入赤泥洗滌沉降槽; ③ 適當提高絮凝劑配制濃度 。 ( 3) 溶出液至精液的 Rp 差值從 降低到 后,精液 Rp值升高 ,產(chǎn)出率可提高 3kg/m3。為進一步提高 精液產(chǎn)出率,分解末溫在目前的水平上可再降低 1~2 ℃ 。 ( 4) 葉濾渣 可 代替部分石灰作為溶出添加劑返回溶出系統(tǒng) ,從而回收其中的氧化鋁,再 利用其中的氧化鈣。 58 工業(yè)應用效果 根據(jù) 中國鋁業(yè) XX 研究院提出的建議:平盤強濾液 不進 稀釋分離系統(tǒng) , 改進分解母液槽 ,可有效縮小 溶出液與精液 Rp 值 。同時中國鋁業(yè) XX 研究院根據(jù)系統(tǒng)的實驗室試驗研究結果,提出應進行充分的預脫硅 以進一步 優(yōu)化溶出指標 。 平盤強濾液 走向是縮小 溶出液與精液 Rp 值的關鍵 , 從 2020年 6 月份開始, XX 鋁業(yè) 有限 公司對平盤強濾液 的 走向 實施 改造,平盤強濾液改進分解母液槽; 為進一步優(yōu)化 溶出指標 , 從 2020 年 9月份開始 , 預脫硅投入使用 ,以下是工業(yè)應用的主要結果 。 1 縮小溶出液與精液 Rp 值的工業(yè) 應用 結果 低 Rp 強濾液 改向后不 去稀釋 沉降工序 ,稀釋 液 Rp 升高,分離溢流 Rp 升高,從而 提高了 精液 Rp 值, 即縮小了溶出液和精液Rp 的差值,最終提高了精液產(chǎn)出率。實施前后 Rp 差值,精液產(chǎn)出率等結果的對比見表 2。從 6 月份開始強濾液改向,從進溶出后槽改進分解母液槽。表 1 為 2020 年 111 月溶出分解工序的主要工藝技 術指標,主要包括溶出礦漿、精液和分解母液的苛性堿濃度和Rp 以及溶出液與精液 Rp 的差值 ΔRp。表 2 為改造方案實施前后主要指標的平均值的對比。 59 表 1 實施 前后的主要技術指標 ( 6 月開始強濾液改進分解 母液) 日期 溶出礦漿( g/L) 精液( g/L) 分解母液( g/L) 產(chǎn)出率 ( kg/m3) 分解率( %) Na2OK
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