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鐵路線路病害整治及養(yǎng)護(hù)維修畢業(yè)設(shè)計-資料下載頁

2024-08-26 03:46本頁面

【導(dǎo)讀】鐵路線路病害整治及養(yǎng)護(hù)維修

  

【正文】 境減少對環(huán)境的污染 。 大秦 線乳化瀝青道床病害整治方案研究 問題提出的背景和原因 我段管內(nèi)大秦線茶塢~木林間鄭重山隧道(中心里程 K331+009,長 145 米, 起止里程為 K 330+~ K 331+)是大秦線唯一一座三線隧道(大秦線上下行線,茶高聯(lián)絡(luò)線)。 隧道全部位于 R=3000m 的曲線上,隧道襯砌全部采用曲墻。隧道內(nèi)線路坡度為:從大同向秦皇島 8‰的下坡。隧道內(nèi)鋪設(shè)Ⅱ型砼枕,三條線的道床形式從大同向秦皇島分別為:碎石道床( 3m) +過渡段瀝青道床( ) +瀝青道床( ) +過渡段瀝青道床( ) +碎石道床( )。隧道內(nèi)設(shè)雙側(cè)保溫式水溝和電纜槽,大秦雙線線間有一蓋板水溝,大秦線與茶高線線間有混凝土擋碴塊。鋼軌形式為:大秦下行線(重車線)為 75Kg/m 鋼軌,無縫線路;大秦上行線為 60Kg/m 鋼軌短軌線路;茶高線為 60Kg/m 再用軌無縫線路。 該隧道建成于 1988 年。穿透的地層有:砂粘土夾碎石和石灰?guī)r。最大埋深 。隧道進(jìn)出口外地下水埋深 15m,洞身部位平時無水,僅在雨季有少量裂隙水。本地區(qū)最大凍結(jié)深度 ,基本地震烈度為 8 度。隧道進(jìn)出口外為廣闊平原,交通方便。 自 1988 年 開通以來,隧道內(nèi)的整體道床從未進(jìn)行過修理,并且線路日常維修困難,只能采取墊板的方式進(jìn)行線路整修。 由于道床使用至今已有近 20 年,長期列車動載的作用,對道床產(chǎn)生的振動加速度更大,道床表面的封閉層老化,破損,致使 AC 砂漿老化,破裂,原來為一整體的道床分散開,最后致使隔離層破損,再列車的振動作用使道碴顆粒間的摩阻力大大降低,同時使道碴顆粒磨損,道床的承載力下降,導(dǎo)致整個道床破損下沉。 隨著通過總重的逐年遞增,尤其是萬噸、 2 萬噸列車的大量開行,道床彈性及橫縱向阻力大幅下降,軌下基礎(chǔ)嚴(yán)重惡化,造成軌枕空吊、折斷,線路幾 何尺寸不易保持,尤以重車線嚴(yán)重,失墊板超層超厚現(xiàn)象非常嚴(yán)重,最嚴(yán)重處所,達(dá)到 4 層 40毫米,失效軌枕連續(xù)出現(xiàn)。我段雖采用串入木枕加絕緣拉桿進(jìn)行線路加強(qiáng),仍不能保證列車運行絕對安全,列車動態(tài)檢查,Ⅱ、Ⅲ級偏差重復(fù)出現(xiàn),日保養(yǎng)工作量巨大。 如何徹底解決鄭重山隧道病害,保證萬噸列車的絕對安全,是我段面臨的一個非常緊迫問題,必須拿出切實可行的整治方案,消除安全隱患。 第 29 頁 共 57 頁 a b 圖 31 鄭重山隧道內(nèi)線路枕下道床現(xiàn)狀照片 a b 圖 32 隧道內(nèi)線路全貌 a b 圖 33 隧道內(nèi)大秦下行(重車)線枕下道床 第 30 頁 共 58 頁 a b 圖 34 隧道內(nèi)大秦上行(輕車線)枕下道床 圖 35 隧道內(nèi)茶高聯(lián)絡(luò)線枕下道床 項目研究的可行性 整體道床在建設(shè)初期具有很大的優(yōu)越性,但根據(jù)目前的施工工藝問題以及缺乏有效的維修養(yǎng)護(hù)手段,機(jī)械養(yǎng)護(hù)無從談起,同時,結(jié)合大秦線激增的運量( 2020 年 運量 2億噸, 2020 年計劃達(dá)到 億噸,遠(yuǎn)期目標(biāo)實現(xiàn) 4億噸),重新鋪設(shè)整體道床對運輸?shù)?第 31 頁 共 57 頁 干擾太大,而且缺乏有效的維修手段,一旦存在變形幾何尺寸超限,還會存在無從整治的情況,顯然,整體道床不能適應(yīng)大密度、大運量的運輸形式,重建整體道床的方案基本上不能實施。那么將其道床改為普通道床,同時更換為Ⅲ型軌枕確是可行的方案。 整治方案及設(shè)備達(dá)到的技術(shù)條件: (一)整治原則 針對病害,首先考慮整治既有的病害(更換道床病害),再從減輕產(chǎn)生病害的原因入手(將既有Ⅱ型枕更換為Ⅲ型枕)進(jìn)行整治。原有的整體道床已經(jīng)破損 ,如果僅采取更換個別軌枕的辦法,不但不能徹底根治病害,并且由于新傳入的軌枕與前后既有軌枕不能成為有機(jī)結(jié)合,造成新舊軌枕下基礎(chǔ)軟硬不均,產(chǎn)生更大的列車沖擊力,加速道床的沉降變形,而且極易產(chǎn)生多米諾骨牌效應(yīng),使失效軌枕繼續(xù)發(fā)展蔓延。因此,必須在更換整體道床的基礎(chǔ)上,徹底整治整體道床病害,做到治標(biāo)治本。 (二)既有結(jié)構(gòu)介紹: 既有隧道內(nèi)結(jié)構(gòu) (1)大同端進(jìn)洞為下坡,路塹側(cè)溝 2‰反坡,并在距洞口 1 米處設(shè)橫向盲溝一道,避免洞外雨水流入隧道。 (2)隧道為三線隧道(大秦空重車線及茶高聯(lián)絡(luò)線),全長 145 米,中心里程 為K331+009,線路為 8‰下坡,全部位于 3000 米的曲線上。隧道內(nèi)鋪軌軌面以外洞外路基軌面為準(zhǔn),設(shè)計初期,考慮了鋪設(shè) 75kg/m 鋼軌,鋪設(shè) 60kg/m 鋼軌頂面低于設(shè)計標(biāo)高 60毫米。 (3)隧道進(jìn)出口外地下水位大于 15 米,洞身部位無水,僅在雨季有少量裂隙水,最大凍結(jié)線深度 米。大秦空重車線及大秦空車與茶高聯(lián)絡(luò)線間留有排水溝,疏導(dǎo)同方洞外線間流水,一直通往秦方洞外, 8‰坡度。 (4)洞內(nèi)兩側(cè)為水溝及電纜槽,水溝采用空氣保暖式。洞外排水暗溝置于最大凍結(jié)線以下 米,保溫水溝于洞外暗溝相連。 (5)隧道 襯砌及仰拱均為 C20 鋼筋混凝土。 (6)隧道頂部預(yù)埋電氣化接觸網(wǎng)懸掛裝置。 既有整體道床截面: (1) K330+~ K330+ 為碎石道床, K330+~ K330+ 為進(jìn)口過渡段, K330+~ K331+ 為雙層式道床; K331+~ K331+ 為出口過渡段; K331+~ K331+ 為出口碎石道床。 (2)過渡段采用雙層式道床,線路彈性逐漸過渡。 第 32 頁 共 58 頁 (3)道床結(jié)構(gòu)設(shè)計由碎石層和 AC砂漿填充碎石層組成。 ① AC 砂 漿填充碎石,將拌和好的乳化瀝青水泥砂漿灌入潔凈的碎石中,使之凝成整體的混合材料。 ②隔離層,在平整密實的碎石層上部噴灑一層熱瀝青,將小粒徑碎石撒在瀝青面上,碾壓后成為隔離層,防止 AC 砂漿填充碎石過程中, AC砂漿流入碎石層中,防止道床滲水和 AC砂漿老化。 (4)雙層式道床施工順序是在完成隧道鋪底混凝土后鋪設(shè)碎石經(jīng)碾壓后噴灑布一層瀝青,灑布小碎石碾壓成隔離層,在隔離層,在隔離層上鋪設(shè)碎石,軌枕,鋼軌及配件。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后,灌入 AC砂漿,然后鋪設(shè)封面材料、抹出排水坡。 (5)軌枕采用 81型預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土軌枕, 1760 根 /km 布置??奂捎脧椥哉{(diào)高扣件。枕底至鋪底的高度不少于 350 毫米。 (三 )整治方案: 1 、將既有整體道床全部鑿除至鋪底,滿足枕下不少于 350 毫米的空 間,然后回填Ⅰ級道岔。 2 、將既有Ⅱ型軌枕更換為Ⅲ型軌枕,并在洞口兩端各順延 25 根Ⅲ型枕,同時將洞外 15米內(nèi)的道床破底清篩至枕下 350 毫米,保持與洞內(nèi)道床彈性的連續(xù)性。 3 、全面整修搗固。 4 、同方進(jìn)洞口疏通盲溝,隔堵道床內(nèi)的雨水流入隧道內(nèi)。 5 、加設(shè)“ L”型擋碴板,增加道床橫向阻力。 6 、恢復(fù)隧道內(nèi)排水設(shè)施,疏通洞外排水溝。 (四)主要技術(shù)指標(biāo) 1 、道床 新道床采用Ⅰ級道碴,枕下道床厚度不少于 350 毫米。 根據(jù)竣工資料及現(xiàn)場鉆探調(diào)查,原Ⅱ型軌枕枕底至鋪底厚度不少于 350 毫米。當(dāng)初鋪設(shè) 60kg/m 鋼軌時,考慮到了遠(yuǎn)期更換重型 75kg/m 鋼軌,故原 60kg/m 鋼軌頂面低于設(shè)計標(biāo)高 60 毫米,軌高差及軌枕差為 46 毫米,仍有 14 毫米的預(yù)留起道空間,故不用破壞隧道鋪底,即能保證枕底石碴厚度不少于 350 毫米的技術(shù)要求。隧道內(nèi)接觸網(wǎng)檢查導(dǎo)高值均大于 5850 毫米,允許線路抬道不高于 100 毫米,符合供電技術(shù)要求及工務(wù)日常維修及機(jī)械養(yǎng)護(hù)的要求。 2 、軌枕:采用Ⅲ型軌枕,按 1667 根 /km 均布,洞外同時更換 25 根Ⅲ型枕進(jìn)行過渡。 第 33 頁 共 57 頁 3 、扣件:彈條Ⅱ型扣件。 4 、隧道排水 根據(jù)原始竣工資料及現(xiàn)場鉆探調(diào)查,隧道進(jìn)出口 外地下水位距地表大于 15 米,洞身部位無水,最大凍結(jié)線深度 米。仰拱及隧道鋪底完好,僅在雨季有少量裂隙水。在進(jìn)口(同方)碎石道床底部設(shè)有 3‰排水反坡,優(yōu)于 2‰自然排水,道床內(nèi)部及兩線間匯集雨水很難流進(jìn)隧道。大秦空重車線及大秦空車與茶高聯(lián)絡(luò)線間留有排水溝, 8‰坡度,能很好地疏導(dǎo)同方洞外線間流水,一直通往秦方洞外,加上同方洞口橫向盲溝的作用,能最大限度地阻隔道床內(nèi)的雨水,真正能道床里面進(jìn)入隧道里的雨水少之又少。隧道內(nèi)鋪底也為 8‰的下坡,即使順著道床進(jìn)入隧道道床里的水也能及時排出洞外,道床里不會形成積水,影響道 床的穩(wěn)定。 5 、隧道內(nèi)道床橫向阻力 我段管內(nèi)隧道 1000 米以下的隧道大部分采用普通道床,而且是長期運營,導(dǎo)致道床板結(jié)的線路,并沒有出現(xiàn)橫縱向阻力不足的現(xiàn)象。改造后的鄭重山隧道道床結(jié)構(gòu)同其它隧道道床,橫縱向阻力應(yīng)不會出現(xiàn)問題。同時出于加強(qiáng)的考慮,可以安排在線路外側(cè)增設(shè)高 350mm“ L”型擋碴板,堆高石碴,增加道床橫向阻力達(dá)到 10KN/單枕。 施工方案 (一)施工方案比選: 方案一:新做道床采取扣軌梁加固線路,拆軌枕、開挖、人力裝卸,由軌道車牽引平板車出碴進(jìn)料,施工期間列車限速運行,洞內(nèi)作業(yè)均在封閉 時間內(nèi)完成。 方案二:新做道床及換枕同步進(jìn)行,采用隔六抽一,逐根逐孔進(jìn)行更換。進(jìn)出料全部利用列車間隔人工倒運。線上施工時,利用維修天窗進(jìn)行,當(dāng)日點閉正常開通,不需要限速。 比較: 方案一優(yōu)點在于能進(jìn)行連續(xù)大規(guī)模施工,能最大限度地利用工時,不會造成窩工現(xiàn)象,勞動效率高。缺點是,需要限速,影響運輸,而且需要等到 2020 年綜合天窗開啟后才能進(jìn)行施工改造,以目前的設(shè)備狀態(tài),恐難等待。 方案二缺點是,受到施工方法限制,不能進(jìn)行大規(guī)模連續(xù)施工,存在嚴(yán)重的窩工現(xiàn)象,勞動效率低下,施工時間需要適當(dāng)延長。優(yōu)點是,不需要慢行 ,對運輸沒有干擾,每周的維修天窗即可進(jìn)行施工,并且不用報批月度施工計劃。 結(jié)論: 大秦線是繁忙重載運輸干線, 2020 年計劃實現(xiàn)運量 億噸。為了實現(xiàn)運輸目標(biāo),施工后的慢行受到嚴(yán)格的限制。每周的維修天窗也只能
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