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正文內(nèi)容

隧道二襯混凝土結構外觀質(zhì)量控制(編輯修改稿)

2025-03-23 13:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 缺陷 劉軍波 杜欣榮 是 4 遲振 現(xiàn)場調(diào)查 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查分析及以往經(jīng)驗遲振會造成麻面、色差或冷 縫式色差 楊 沛 杜欣榮 否 5 早振 現(xiàn)場調(diào)查 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查分析及以往經(jīng)驗早振會造成色差(色斑)等 缺陷 楊 沛 首昭明 否 6 快振 現(xiàn)場調(diào)查 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查分析及以往經(jīng)驗振動過快會造成砼表面蜂窩、 麻面等缺陷 楊 沛 杜欣榮 是 7 臺車、模 板拼縫不 嚴 現(xiàn)場調(diào)查 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查驗證模板拼縫不嚴密會造成施工縫布平順及 錯臺等缺陷 劉軍波 杜欣榮 鄭志遠 是 8 臺車、模板支撐 不牢固 現(xiàn)場調(diào)查 振搗時拼縫處開裂,致使模板漏漿,會造成砂 斑及麻面等缺陷 劉軍波 杜欣榮 否 9 砼分段分層 不合理 現(xiàn)場調(diào)查 造成欠振或漏振及砼接岔時間過長,形成蜂窩 麻面及色差帶或冷縫式色差 劉軍波 馬 健 是 10 泵送方法不當 現(xiàn)場調(diào)查 造成砼離析,形成蜂窩、麻面 杜欣榮 江會良 否 11 計量不準確 現(xiàn)場調(diào)查 致使砼坍落度不統(tǒng)一,造成砼表面產(chǎn)生色差 (色斑) 劉軍波 詹海彬 是 12 振搗手質(zhì)量 意識差 現(xiàn)場調(diào)查 對工人進行質(zhì)量教育,提高質(zhì)量意識 楊 沛 馬 健 否 13 新工人多沒有 經(jīng)驗 現(xiàn)場調(diào)查 砼施工時使用有經(jīng)驗的工人,對新工人進行崗 前培訓 楊 沛 江會良 否 九、制定對策 在砼襯砌施工中必須加強施工工藝的管理,不斷提高工藝技術管理水平,保證砼的均勻密實性,確保砼外觀質(zhì)量達到規(guī)范及業(yè)主要求,是我 QC小組的活動目標,為此針對末端因素逐一進行現(xiàn)場確認,根據(jù)以上要因分析找出七個主要原因,并制定以下對策措施來保證砼的外觀質(zhì)量: 序號 主 因 對 策 目 標 措 施 地 點 時間 負責人 1 欠 振 加強現(xiàn)場旁站 監(jiān)督。 消除砼表面蜂窩、麻 面缺陷。 砼施工全過程旁站,責 任到人,落實獎罰措施。 施工現(xiàn)場 2 漏 振 加強現(xiàn)場旁站 監(jiān)督。 消除砼表面蜂窩缺陷。 現(xiàn)場全過程旁站監(jiān)督, 振搗要到位 施工現(xiàn)場 3 過 振 控制振搗部位 時間。 消除砼表面蜂窩、麻 面缺陷。 嚴格按振搗程序施工。 施工現(xiàn)場 4 振 動 過快 加強現(xiàn)場旁站 監(jiān)督。 消除砼表面蜂窩、麻 面缺陷。 嚴格遵循快插慢拔的振 搗原則,直到振實為止。 施工現(xiàn)場 5 拼縫不 嚴密 檢查出、進廠 記錄,并調(diào)試 拼裝。 臺車、模板制作安 裝,嚴控標準。 派專人到廠家檢查,現(xiàn) 場拼裝模板對模板接縫 處重點進行控制。 施工現(xiàn)場 6 砼分段 不合理 注意澆筑順序 及澆筑方法。 消除砼表面水紋、色 差。 現(xiàn)場進行過程旁站監(jiān)督。 施工現(xiàn)場 7 計量不 準確 定期對計量儀 器進行校檢。 嚴格控制砼坍落度的 統(tǒng)一性,消除色差。 定期對砼拌和機進行檢 校,人員持證上崗。 施工現(xiàn)場 對 策 表 十、對策實施 根據(jù)以上要因的確定,結合現(xiàn)場施工實際,我小組將影響二襯混凝土外觀質(zhì)量的原因按施工工藝分為四大部分,即 臺車、模板控制;砼配合比控制;砼攪拌和運送控制;砼澆筑與振搗控制。 實施一:臺車、模板控制 臺車 、 模板對提高砼外觀質(zhì)量的重要性 臺車 、 模板的制作安裝質(zhì)量是關鍵 , 砼結構的線型 、 平整度 、 光潔度 、 色差度都與模板有直接關系 。 臺車 、 模板的質(zhì)量要求 。 臺車 、 模板從設計 、 加工到安裝 , 都經(jīng)過嚴密策劃 、 精心組裝 , 牢固樹立高標準 、嚴要求的精品意識 。 臺車 、 模板出廠前的控制 。 進廠對襯砌臺車 、 模板預拼檢查 , 模板采用企口工藝 , 面板的鋼板厚度在荷載作用下不變形 , 橫帶采用焊接與面板貼緊 。 施工現(xiàn)場安裝質(zhì)量控制 。 拼裝臺車 、 模板對接縫處的控制 , 模板拼縫處 , 模板加固要牢固 , 襯砌臺車 、 模板安裝完經(jīng)檢查符合各項指標 。 效 果: 經(jīng)現(xiàn)場檢查模板表面平整光滑, 臺車各構件焊接、支撐牢固,接 縫嚴密平順,無錯臺。經(jīng)測量人 員復測,模板線形、弧度均符合 設計要求。 臺車線形測量 臺車對位 實施二: 砼配合比及砼攪拌控制 混凝土配合比 本身控制。 針對砼配合比做詳細調(diào)查 , 水泥的用量 ,含砂率 , 用水量的配比 。 砼的澆搗塑性明顯改善 , 砼成型后粗骨料被砂漿包裹覆蓋層厚度均勻 , 以使砼表面間避免出現(xiàn)相料色差 。 坍落度控制 對砼外觀質(zhì)量的過程控制 , 要求拆模后砼外漏面的色澤感觀一致 , 定期對拌和站進行檢校 , 以保證計量的準確性
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