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正文內(nèi)容

聚合廠聚酯生產(chǎn)事故及事故預(yù)防處理規(guī)范手冊(編輯修改稿)

2024-08-18 15:18 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 倒入 03V01中。 9 b. 流量計(jì)數(shù)器自動制動裝置失靈,導(dǎo)致 03V01 中加入了過量的乙二醇。處理方法是:補(bǔ)加一定量的催化劑。 c. 若過量的乙二醇致使 03V01滿罐,則必須從 03S02的排放閥處排掉一部分乙二醇,然后再估算補(bǔ)加催化劑的量。 (3) 催化劑喂入泵故障 催化劑喂入泵 03P01/02 故障在這里的含義是比較特殊的。通常情況下, 03P01/02是一用一備的,一泵故障并不影響正常生產(chǎn)。這里所說的特殊性是針對一次具體事故而言的,即催化劑喂入中斷長達(dá)8小時(shí)。雖然事故的直接原因是設(shè)備本身,但事故的人為性 占主導(dǎo)因素。事故分析報(bào)告: a. 事故的隱蔽性。催化劑喂入泵故障的特征為: DCS顯示一切正常,即無論是 YK_03_01_14,還是 SKY03_02_ 14和 SRK03_02_14的PV值及OP值,均無異常,因?yàn)橹灰?SRK03_02_14有輸出, SKY03_02_14就有相應(yīng)的計(jì)算值與之對應(yīng)。但實(shí)際上催化劑溶液根本未向漿料制備槽輸送。因此,DCS顯示的這種“欺騙行為”瞞過了檢查抄表不夠細(xì)心的中控操作人員。 b. 事故的必然性。中控操作員每兩小時(shí)一次抄表,在8個(gè)小時(shí)的4次抄表過程中, 03V02 的液位顯示值無任何變化(正常 情況下, 03V02 的液位在100%負(fù)荷下每小時(shí)下降3%左右),竟然未感覺到有什么問題,可見中控操作人員的疏忽大意?,F(xiàn)場抄表人員也是每兩小時(shí)一次抄表, 03V02 的現(xiàn)場指示液位 LI_03_02_14無任何變化,竟然還泰然處之,可見現(xiàn)場抄表人員也是馬馬虎虎。 c. 直到發(fā)現(xiàn)漿料制備槽 15V01的攪拌電流持續(xù)上漲時(shí),才幾經(jīng)周折發(fā)現(xiàn)了問題的所在是由于 15V01中未加催化劑溶液,漿料密度增大所致。 d. 立即啟動另一臺泵,向 15V01 追加催化劑。這對于漿料和第一酯化釜內(nèi)部物料還可補(bǔ)救,但對于后面的物料已經(jīng)于事無補(bǔ)了。 e. 最 終由于聚合度低,粘度不夠而導(dǎo)致排廢兩個(gè)多小時(shí),并波及紡絲,經(jīng)濟(jì)損失慘重。 f. 事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是:中控人員必須認(rèn)真抄表,頭腦中應(yīng)清楚知道哪些參數(shù)是恒定的,哪些參數(shù)是變化的。對各主要參數(shù)應(yīng)勤檢查,勤看其變化趨勢及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,爭取處理問題的時(shí)間?,F(xiàn)場巡檢抄表人員要堅(jiān)決做到一看、二聽、三摸 ,真正負(fù)起責(zé)任,發(fā)現(xiàn)問題,立即報(bào)告領(lǐng)班。 10 四 二氧化鈦懸浮液配制 1. 08-V05空罐事故 (1) 當(dāng) TiO2 配制過程任何一道程序出現(xiàn)問題,且處理時(shí)間超過正常調(diào)配周期 33 小時(shí)(以 150%負(fù)荷計(jì)算)后; TiO2 喂給泵空轉(zhuǎn)或泵聯(lián)軸節(jié)脫落電機(jī)轉(zhuǎn)而泵 不轉(zhuǎn);以及中控人員失誤 ,08V05液位低報(bào)后未及時(shí)向其中送料等等;都會導(dǎo)致 08V05空罐,造成二氧化鈦懸浮液斷供事故。 (2) 空罐事故的預(yù)防 a. 在 TiO2的配制過程中,現(xiàn)場操作人員嚴(yán)格認(rèn)真地按操作規(guī)程完成 TiO2批次配制的每一道程序,杜絕操作失誤現(xiàn)象發(fā)生。 b. 中控和現(xiàn)場認(rèn)真抄表,交接班詳細(xì)明了。 c. 無論那一環(huán)節(jié)出現(xiàn)事故,及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行處理。 d. 事故處理過程中避免互相推委扯皮,延誤時(shí)間。 e. 事故處理過程中嚴(yán)防繼續(xù)失誤。 2. 08V05 空罐事故的處理 (1) 發(fā)現(xiàn)空罐后 ,立即查找原因并迅速恢復(fù)送料。 (2) 若 空罐時(shí)間較短,可在恢復(fù)送料后適當(dāng)提高泵的轉(zhuǎn)速,但 時(shí)間不能超過0 .5小時(shí),然后恢復(fù)正常泵速。 (3) 如果空罐時(shí)間較長 ,超過現(xiàn)生產(chǎn)負(fù)荷下 27R02 中物料的停留時(shí)間則恢復(fù)送料后提高泵速的時(shí)間最多不能超過物料的停留時(shí)間。并及時(shí)通知切片打包及時(shí)切換料倉,通知短絲更換盛絲桶。通知長絲停機(jī),待 TiO2 含量正常后再開機(jī)。 (4) 若是 08P02/03空轉(zhuǎn)事故,可在中控抄表時(shí)通過觀察 08V05 的液位變化情況發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)后立即到現(xiàn)場檢查泵是否真正在運(yùn)轉(zhuǎn),泵出口三通閥位置是否正確,如果電機(jī)轉(zhuǎn)而泵不轉(zhuǎn),立即停掉該泵電機(jī),啟動 另一臺泵送料,然后通知保全人員到現(xiàn)場進(jìn)行處理。 11 3. 二氧化鈦配制過程中的設(shè)備故障 (1) 攪拌器故障 無論是 08V0 08V0 08V0 08V03或是 08V05的攪拌器故障,處理的方法均是采用氮?dú)饣驂嚎眨ㄗ詈脼榈獨(dú)猓┻M(jìn)行鼓泡暫時(shí)代替攪拌。詳見《催化劑配制過程的設(shè)備故障 ( 1)》。 (2) 乙二醇體積流量計(jì)數(shù)器故障 乙二醇體積流量計(jì)數(shù)器 FQ081314 故障會導(dǎo)致 TiO2配制槽或稀釋槽的濃度不合格。處理的方法見本節(jié)催化劑配制部分。 (3) TiO2懸浮液輸送泵 1408A011M 08P0 08P04故障 TiO2 懸浮液輸送泵 08A011M 08P0 08P04 為偏心螺桿泵,帶變速齒輪裝置,輸出速度分別在 49258rpm、 61322rpm、 29168rpm之間進(jìn)行調(diào)節(jié)。該泵在正常操作條件下一般不會發(fā)生故障,但是在操作條件惡化時(shí),也會發(fā)生這樣或那樣的問題。一旦發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)馬上通知保全人員進(jìn)行處理。 (4) 泵軸密封泄漏。 該泵的軸密封為壓蓋式填料密封/機(jī)械密封,填料密封的特點(diǎn)是:可限制泄漏但不能完全避免泄漏。輕微或不可見的泄漏是減少磨擦和散失由 磨擦產(chǎn)生的熱所必不可少的。 a. 以下原因均會導(dǎo)致軸密封泄漏: -泵干轉(zhuǎn)使填料環(huán)燒壞,軸嚴(yán)重磨損 -密封壓蓋上得過緊導(dǎo)致密封環(huán)嚴(yán)重磨損 -備用泵長期停滯導(dǎo)致填料環(huán)松懈 -泵長期在臨界壓力下運(yùn)轉(zhuǎn),比如泵出口管線或球磨機(jī)出口濾網(wǎng)堵塞 -機(jī)械密封有缺陷 b. 軸密封泄漏的處理方法: -更換燒壞或嚴(yán)重磨損的密封環(huán) -更換有缺陷的軸 -經(jīng)常檢查泵出口壓力,壓力過高時(shí)應(yīng)及時(shí)查找原因和處理 -更換有缺陷的機(jī)械密封件,如O形環(huán) (5) 泵卡死或不輸送 a. 進(jìn)料管或軸密封泄漏,消除泄漏。 b. 泵局部或全部干轉(zhuǎn),檢查 08V01底閥是否打開,必要時(shí)檢查抽進(jìn)料管 12 的流量。 c. 拆卸泵檢查是否有異物將泵卡住。除去異物,并檢查是否有磨損的部件。投料時(shí)注意不要將包裝袋或防潮塑料布的碎片掉入配制槽中,以免將泵卡死或堵塞管道。 d. 定子或轉(zhuǎn)子磨損,拆卸泵并更換磨損的部件。 e. 進(jìn)料管道堵塞,清理進(jìn)料管道。 (6) 泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有噪聲 a. 抽氣管或軸密封泄漏,消除泄漏。 b. 聯(lián)軸節(jié)不同軸。檢查聯(lián)軸器齒輪是否磨損,重新校直聯(lián)軸器,必要時(shí)更換聯(lián)軸器齒輪。 c. 泵氣蝕,檢查泵速是否過高。 d. 檢查聯(lián)軸節(jié)軸向間隙以及聯(lián)軸 節(jié)彈性過渡環(huán)是否損壞。 (7) 泵輸送能力不足或不穩(wěn) a. 軸封泄漏;消除泄漏。 b. 液體粘度太高(懸浮液濃度高);調(diào)整濃度。 c. 泵速不正確;調(diào)整泵速。 d. 泵在修復(fù)后,沒有灌泵后啟泵;使液體里摻雜空氣。 e. 泵速太高,當(dāng)泵喂入的是高粘度的物料時(shí),會產(chǎn)生喂入量不足,造成氣蝕??蛇m當(dāng)調(diào)節(jié)泵速。 f. 泵里有異物,除去異物,并更換被磨損的部件。 g. 螺桿磨損,更換磨損的螺桿;或適當(dāng)調(diào)節(jié)泵速。 h. 接合部件磨損,更換磨損的部件并充入合格的潤滑脂。 i. 管道堵塞,清理管道。 j. 液體溫度太高,泵轉(zhuǎn)動部分和固定部分膨脹不均勻。 k. 壓蓋密封過緊或磨損,松填料或更 換密封環(huán)。 l. 當(dāng)泵不工作時(shí)固體沉淀并變硬,清除和沖洗泵。 13 ( 8)球磨機(jī)機(jī)械故障 -運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸承過熱,可能的原因是軸承中潤滑劑太多。 -運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸承震動,可能的原因是密封環(huán)被壓入軸內(nèi)。 -軸承磨損,可能的原因是密封環(huán)被壓入軸內(nèi)、軸承傾斜、潤滑不好或密封不好。 -軸封泄漏,可能的原因是軸密封環(huán)損壞。 五 PTAEG漿料制備 PTAEG 漿料制備系統(tǒng)常見的故障有: PTA 料倉料位低報(bào)和低低報(bào)、15V01 中漿料結(jié)塊、 PTA 稱 15W01 故障、漿料槽攪拌器故障、漿料泵15P01/02故障等。 1. PTA料倉料 位低報(bào)和低低報(bào) PTA料倉料位低報(bào)和低低報(bào)的直接原因是 PTA輸送系統(tǒng)發(fā)生故障后由于搶修不及時(shí)或在允許的中斷時(shí)間內(nèi)不能修復(fù),造成的 PTA料倉排空。當(dāng)料位低報(bào)后若還不能及時(shí)送料,很快就會達(dá)到低低報(bào)致使?jié){料制備中斷。發(fā)生此類事故是非常嚴(yán)重的,在 150%生產(chǎn)負(fù)荷下,漿料槽 80%的液位僅可供大約,在此時(shí)間內(nèi)若還不能恢復(fù)送料, 將意味著被迫停車的危險(xiǎn)。 因此,當(dāng)停止?jié){料制備后應(yīng)立即組織人力進(jìn)行人工投料并根據(jù)實(shí)際情況決定是否實(shí)施降負(fù)荷處理。同時(shí),必須實(shí)施以下操作: a. 關(guān)閉 15T01 底部手動滑 閥,防止料倉內(nèi)的氮?dú)鉀_入 PTA 稱中造成 PTA粉末飛揚(yáng)而污染現(xiàn)場環(huán)境。 b. 若人工投料進(jìn)行漿料配制,可從+ 米層的 PTA 稱標(biāo)定用投料口投料,并根據(jù)投料的速度手動控制乙二醇和催化劑加入量。 c. 打開 15V01 的人孔,密切注意漿料是否結(jié)塊。若發(fā)生結(jié)塊,應(yīng)停止攪拌器,接臨時(shí)壓空或氮?dú)夤芫€,用鼓泡的方式使?jié){料溶開。詳細(xì)操作請參閱第二款《 15V01中漿料結(jié)塊》。 d. 密切注視漿料槽液位,液位低于5%時(shí)停止攪拌器,用臨時(shí)壓空或氮?dú)夤呐莸姆绞酱鏀嚢琛? e. PTA輸送恢復(fù)正常后,應(yīng)等到 PTA料倉料位低報(bào)消失之后再打開料倉底部滑閥 進(jìn)行正常的漿料配制。 2. 15V01 中漿料結(jié)塊和攪拌器故障 (1) 漿料制備槽 15V01中乙二醇喂給呈環(huán)形噴淋狀,使罐內(nèi)液面上漂浮的PTA可迅速得到分散,而且罐內(nèi)攪拌器漿葉偏轉(zhuǎn)角度大,液面水平剪切力 14 大,也易于液面上PTA的分散。因此,結(jié)塊事故一般不會發(fā)生,但是當(dāng)15V01 進(jìn)料出現(xiàn)異?;蚬收?、EG+催化劑喂給長時(shí)間中斷,會導(dǎo)致攪拌困難而使部分 PTA下沉結(jié)塊;攪拌器故障停止攪拌也會使大量 PTA迅速沉積結(jié)塊;配料乙二醇溫度過高、 PTA含濕量大等原因也會使 PTA來不及分散而迅速沉積結(jié)塊??傊?,無論那種情況,一旦 發(fā)生漿料結(jié)塊,攪拌器的攪拌電流會明顯升高,最終使攪拌電機(jī)過載跳電。若不及時(shí)處理常會導(dǎo)致降負(fù)荷或悶料甚至停車。因此,必須實(shí)施以下操作: a. 當(dāng)中控抄表發(fā)現(xiàn) 15V01 的攪拌電流呈上升趨勢時(shí),確認(rèn)是否由于 PTA換料(改換批號)所致。 b. 中控檢查EG+催化劑喂給是否正常,可通過查看 03V02 液位變化趨勢確認(rèn)。 c. 以上檢查無異常,通知現(xiàn)場打開 15V01,檢查是否發(fā)生結(jié)塊。 d. 若檢查不象結(jié)塊,則通知保全人員現(xiàn)場檢查攪拌軸是否偏斜,聯(lián)軸節(jié)以及軸承和潤滑等是否發(fā)生問題。 e. 以上檢查仍無異常的話,通知電氣人員檢查電機(jī)是否有問題。如 線圈短路等。 f. 若確認(rèn)漿料已結(jié)塊,中控立即停止?jié){料制備。停PTA稱,停乙二醇供給和催化劑+EG喂給,停催化劑喂給泵。 g. 在變頻機(jī)室將攪拌器斷電,并掛上警告牌,未經(jīng)允許不得送電,更不允許啟動攪拌器。 h. 從現(xiàn)場最近的一個(gè)公用工程站接一根臨時(shí)壓空管線到漿料槽中,插入罐內(nèi)的部分應(yīng)用 DN1020 的不銹鋼管,并且要足夠長,連接處要牢固,以免鋼管掉入罐內(nèi)導(dǎo)致不必要的麻煩。 i. 打開壓空進(jìn)行鼓泡,并不斷改變鼓泡位置,以盡快使?jié){塊分散。 j. 必要的話,向罐中加入一些乙二醇以稀釋漿料。 k. 漿塊分散后及時(shí)取出管子,并通知電氣人員到變頻機(jī)室送 電。 l. 現(xiàn)場啟動攪拌器,中控檢查電流是否正常,在人孔處檢查攪拌情況,看是否還有大塊的懸浮PTA。 m. 一切正常后,恢復(fù)漿料配制。為能較快地追上正常液位,可將PTA稱打自動控制,增加進(jìn)料量。當(dāng)液位追到設(shè)定值80%時(shí),再將控制器打回串級。 15 (2) 為防止?jié){料結(jié)塊事故,應(yīng)注意以下幾個(gè)方面: a. 嚴(yán)格控制配料摩爾比,不得隨意改動。 b. 注意經(jīng)常檢查 15M01攪拌器的攪拌電流變化情況,特別是在換料期間。因?yàn)椴煌a(chǎn)地的PTA,攪拌電流會發(fā)生較大變化,應(yīng)預(yù)防混料時(shí)發(fā)生結(jié)塊現(xiàn)象。 c. 注意控制配料乙二醇的溫度不得超過 50℃,也即 77V02的溫度。 目前, 77V02的溫度始終達(dá) 3745℃左右,即使如此,還是在 77E03的冷卻之下所達(dá)到的。按照工藝設(shè)計(jì)要求, 77V02到 77E03的循環(huán)冷卻回路是僅供開車熱模擬空轉(zhuǎn)而用的,正常生產(chǎn)時(shí)不再使用。但是現(xiàn)在的工藝條件無論如何也保證不了 77V02 的溫度控制在 50℃以下。分析一下 77V02的乙二醇來源就會一清二楚: 來源 溫度 流量( kg/hr) 27P07/08 179183℃ 3001500 67P04/05 2830℃ 5003000 77P01/02
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