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正文內(nèi)容

加氫處理裝置安全特點和常見事故分析(汪加海)(編輯修改稿)

2025-07-13 22:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 倒。硫化氫中毒事故,在國內(nèi)外煉化企業(yè)中曾經(jīng)多次發(fā)生過,甚至發(fā)生過有人硫化氫中毒,參與搶救人員措施不當,導(dǎo)致自身也中毒的惡性事故。加氫處理反應(yīng)產(chǎn)生大量的硫化氫氣體,特別是在反應(yīng)部份和分餾系統(tǒng)的硫化氫汽提塔部份濃度高達2%,一旦泄漏,可能產(chǎn)生的后果極其嚴重。日常生產(chǎn)中應(yīng)加強裝置防硫化氫中毒的管理,要加強班組人員氣防器材培訓(xùn)和氣防預(yù)案演練,提高他們防硫化氫中毒的意識,學(xué)會急救和互救。做到確保生產(chǎn)現(xiàn)場硫化氫氣檢測儀的靈敏可靠,日常巡檢中要求巡檢人員必須佩戴便攜式硫化氫氣體檢測儀。 高溫、高壓設(shè)備設(shè)計或制造不當、設(shè)備質(zhì)量缺陷引發(fā)的事故國外某廠加氫處理循環(huán)氫壓縮機出口管線材質(zhì)錯用,導(dǎo)致生產(chǎn)中彎曲部分管段炸裂,大量氫氣泄漏遇火花產(chǎn)生爆炸,造成操作室和機械室9人死亡。某加氫處理裝置高壓立式換熱器下部膨脹圈,因焊接質(zhì)量不良,首次開工受熱后焊縫開裂造成大火。某煉油廠加氫處理裝裝置當班人員發(fā)現(xiàn)高壓分離器酸性水線有酸性水流射出,硫化氧濃度高,經(jīng)檢查為檢修中新更換僅投用不足10天的閥門由于本身存在缺陷導(dǎo)致閥體焊縫開裂所致。設(shè)備質(zhì)量涉及到設(shè)計、制造、安裝和運行維護過程,按照設(shè)備壽命周期理論做好各個環(huán)節(jié)的管理,才能提高裝置的本質(zhì)安全。 高低壓設(shè)備串壓引發(fā)的事故由于高壓分離器與低壓分離器壓差很大,如果高壓分離器減油過快造成液面低可導(dǎo)致高分氣串至低壓分離器.造成爆炸等惡性事故。某加氫處理裝置高壓分離器排放酸性水時,造成串壓,導(dǎo)致低壓的酸性水罐被炸飛。某加氫裝置在停工進行熱氫帶油階段,由于高分液面計失靈,高壓分離器液位過低導(dǎo)致串壓.低分罐安全閥起跳。因此,操作中要密切注意高壓分離器工藝參數(shù)的變化,嚴格控制壓力和液位在工藝指標范圍內(nèi)。日常生產(chǎn)中各控制儀表、調(diào)節(jié)閥必須定期檢查校驗,保證靈活好用,液面計和界面計保證清晰、準確。 原料油性質(zhì)不合格引發(fā)事故、影響裝置長周期運轉(zhuǎn)原料油中的鐵、銅、釩、鎳等金屬離子具有粘結(jié)和固化催化劑的性質(zhì),使催化劑永久性中毒,并且增加系統(tǒng)壓降。例如原料油中的鐵離子進入反應(yīng)器,與加氫精制過程中產(chǎn)生的硫化氫反應(yīng),生成鐵的硫化物(主要為FeS),沉積在催化劑床層上,導(dǎo)致催化劑嚴重結(jié)塊,引起床層壓力降升高。華東某煉油廠加氫處理裝置自開工以來,共進行過三次催化劑撇頭,撇頭的直接原因一是加工原料油中的殘?zhí)?、正庚烷不溶物含量遠遠超出設(shè)計值,且原料油沒有氮封系統(tǒng),致使催化劑上積碳量增加,影響床層壓降。二是鐵離子含量超出設(shè)計值,形成硫化亞鐵沉積在催化劑上,造成床層堵塞和壓降升高。嚴格規(guī)定對原料的質(zhì)量指標要求,才能保證生產(chǎn)裝置的正常運行。因而對催化劑床層壓降升高來說,要解決原料油質(zhì)量問題,但加強對原料的過濾才是關(guān)鍵。目前我廠加氫處理裝置處理多種劣質(zhì)蠟油,日常生產(chǎn)中蠟油的性質(zhì)變化大,雖然加強了過濾管理,但反應(yīng)第一床層的壓降上升速度比設(shè)計的要快,很有可能要提前對反應(yīng)器催化劑進行撇頭。主要原因是現(xiàn)場有過濾設(shè)施不能達到實際運行環(huán)境的要求,要通過更新過濾器濾芯來滿足生產(chǎn)的實際工況。 裝置設(shè)備腐蝕引發(fā)的事故分析連多硫酸的形成是由于設(shè)備在含有高溫硫化氫的氣氛下操作時生成了硫化鐵,而當設(shè)備停止運轉(zhuǎn)或停工檢修時,它與出現(xiàn)的水分和進入設(shè)備內(nèi)的空氣中的氧發(fā)生反應(yīng)的結(jié)果。隨著加工高硫油數(shù)量的增加,硫化物的腐蝕速度在進一步加快。有煉油廠在1995年檢修時.發(fā)現(xiàn)原料油高壓換熱器不銹鋼管表面腐蝕嚴重,下半部鋼管表面有大量結(jié)焦、管子出現(xiàn)裂紋,主要是由于介質(zhì)中硫離子產(chǎn)生了連多硫酸導(dǎo)致了腐蝕,同時氯離子引起了應(yīng)力腐蝕裂紋的發(fā)生,因此應(yīng)嚴格控制原料油中氯離子、硫離
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