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生物鍋爐除塵設計方案書(編輯修改稿)

2025-06-11 01:22 本頁面
 

【文章內容簡介】 的壓力升高,濾布會在瞬間內發(fā)生“鼓脹”,脫離籠骨表面。當脈沖閥關閉,噴吹結束后,濾布在負壓作用下又返回籠骨表面。在濾布與籠骨接觸的瞬間,兩者的碰撞與摩擦會使濾布纖維受到一定的損傷。所謂“軟著陸”就是指在脈沖閥關閉時,控制它的關閉速度,使濾袋內部的壓力不至于突然下降,從而減小濾布與籠骨的碰撞,延長濾布的壽命。這一點也是目前其它所有的脈沖噴吹閥不具備的。LDCM長袋低壓離線脈沖袋式除塵器的另一個特點是清灰強度合適,均勻性好。清灰強度不足會使濾袋上的殘留粉塵過多,導致除塵器阻力損失上升快,清灰周期縮短,甚至除塵器無法正常運行。清灰強度太大又會縮短濾袋壽命,增加壓縮空氣的無效消耗。過度清灰還會破壞濾布賴以除塵的“一次粉塵層”,使除塵效率下降。此外,一根噴吹管供應多只濾袋的噴吹用氣。在清灰的瞬時,噴吹管內的壓力隨著距壓縮空氣進口的距離變化而變化。技術與經(jīng)驗保證了合適的清灰強度,均流噴吹技術可使所有濾袋都受到相近的清灰壓力,并能使濾袋在長度方向上受力也相對均勻。c、導流系統(tǒng)我們對除塵器各塵氣流經(jīng)過管道途徑中的風速進行了分段化設計,除塵器的進風采用了氣體導流系統(tǒng)并充分利用了氣體的自然分配原理,保證各單元進風均勻、通順,得以提高過濾面積利用率。含塵氣體由導流管進入各單元過濾室,由于設計中袋底離進風口上口垂直距離有足夠合理的凈空間,濾袋間距亦進行了專門設計,氣流通過前部導流后,依靠阻力分配原理自然分布,達到整個過濾室內氣流及各空間阻力分布均勻,保證合理的煙氣抬升速度,最大限度地減少紊流,防止二次飛揚。設計合理的進風導流系統(tǒng)將箱體、過濾室和系統(tǒng)阻力降至最小并盡可能地減少進風系統(tǒng)的灰塵沉積現(xiàn)象,避免濾袋的晃動、碰撞、磨擦,延長了系統(tǒng)及濾袋的使用壽命。本公司借助于計算機模擬數(shù)據(jù)對該型除塵器的進風分配系統(tǒng)進行了改進,波浪形的進風分配系統(tǒng)最大限度地減少紊流、防止二次揚塵,同時保證了含塵氣體能在通過進風分配系統(tǒng)的導流后均勻地到倉室截面的每一個地方。在除塵器進風分配系統(tǒng)前,我們還設置了手動風量調節(jié)閥、進風管、出風管,氣流分配系統(tǒng)的設計保證了各單元室入口流量不均勻度小于5%。d、電磁脈沖閥清灰系統(tǒng)的關鍵設備是電磁脈沖閥,它的選用關系到除塵器的清灰效果。,DC24V電壓,膜片經(jīng)久耐用,壽命大于100萬次,滿足了電磁脈沖閥的高效運行要求,極大的減少了維護工作量。在膜片的制作工藝上,老式膜片工藝采用非金屬扣型節(jié)流阻尼孔,在使用中容易磨損加大,影響噴吹清灰效果,從而造成布袋板結報廢。根據(jù)這種情況老式工藝節(jié)流阻尼孔形式改進成銅制扣,盡管銅制扣節(jié)流孔磨損工況有很大改善,但其內徑公差難保證,而且銅制扣在頻繁動作后容易與膠制膜片脫離,減短膜片使用壽命。經(jīng)最終改良后的新形式膜片其節(jié)流阻尼孔由膜片中心活動部位移動至邊緣邊蓋壓緊處,加柱型節(jié)流孔塞,孔徑公差好保證,幾乎無使用磨損,不但延長了膜片的壽命,而且其噴吹效果狀態(tài)穩(wěn)定。膜片與閥體密封處采用特殊膠包鋼形式,采用特殊的緩沖及密封工藝,可確保密封性能好,使用壽命長。e、離線閥離線檢修閥使用壽命≥15000h,為了頂部噴吹裝置的使用壽命設置了防雨、保溫房(設備在室內除外)。離線檢修閥采用氣動快開蝶閥形式,0型雙向品稅型密封圈采用耐高溫的氟橡膠,一般的耐溫達到達300度,使用壽命至少為3年。采用動作簡單可靠的氣動閥門,故障率低,維修方便。我公司總結業(yè)界先例中管道及上箱抽癟的教訓,在氣源故障斷氣或系統(tǒng)壓力忽然降低時,提升式離線閥閥盤在自重及風道吸力作用下會迅速下落,在無控制狀態(tài)下關閉離線風口,造成故障與損失。根據(jù)這種情況,我公司選用行程開關到位抱剎(或旋轉)型汽缸,在斷氣或斷電失控狀態(tài)下確保離線閥將出風口置于打開位置,不會造成事故。離線檢修閥(或稱氣動閥)每室配備一個,可使除塵器具有離線檢修功能。離線閥為薄板型結構。由氣缸控制,閥門氣缸主要部件選用進口產(chǎn)品,二位五通電磁閥電壓等為AC220V。整套閥門結構簡單、可靠、啟閉速度快,關閉時能達到零泄漏要求,通過PLC能控制一個或多個同時工作,關閉一個或多個倉室用于離線檢修。離線閥及手動切換閥關閉時,能確保該倉室的完全離線,實現(xiàn)了除塵器工作狀態(tài)下的單倉檢修(手動切換閥亦可兼做調節(jié)進風量之用),離線閥上的限位及到位指示裝置可使操作人員及時檢測其運行狀況。f、花板、濾袋和籠骨花板是除塵器本體中重要部分,花板厚度為6mm,為保證花板孔的大小及孔距的精度,然后由鉚工對花板在平臺上進行校平,這些孔具有良好的通用性和互換性,花板表面平整,花板周圍無毛刺、夾角,否則損壞濾袋。對于整臺布袋除塵器而言,濾袋是其核心部件。濾料質量直接影響除塵器的除塵效率,濾袋的壽命又直接影響到除塵器的運行費用。因而,本案濾料我們根據(jù)除塵器運行環(huán)境和介質情況采用φ1302500mm標準規(guī)格,采用進口易清灰防水抗腐蝕濾料。此濾料為表面過濾型濾料,清灰徹底,減少了粉塵在濾袋表面形成布粉層后板結的可能;濾料壽命長,加上我們在除塵器結構方面的改進,保證了濾料>12個月的正常使用壽命。布袋底部采用三層包邊縫制,無毛邊裸露,底部采用加強環(huán)布,濾袋合理剪裁,盡量減少拼縫。拼接處,重疊搭接寬度不小于10mm,提高袋底強度和抗沖刷能力。濾袋上端采用了弧圈形式,密封性能好、安裝可靠性高,換袋快捷。僅需12人就能通過機頂便掀式頂蓋進行換袋操作。濾袋的裝入和取出均在凈氣室進行,無須進入除塵器過濾室。袋籠采用梯型結構,袋籠的縱筋和反撐環(huán)分布均勻,并有足夠的強度和剛度,防止損壞和變形(縱筋直徑≥,、間距200,),頂部加裝“η”形冷沖壓短管,用于保證袋籠的垂直及保護濾袋口在噴吹時的安全?;\骨材料采用20型鋼,使用籠骨生產(chǎn)線一次成型,保證籠骨的直線度和扭曲度,濾袋框架碰焊后光滑、無毛刺,并且有足夠的強度不脫焊,無脫焊、虛焊和漏焊現(xiàn)象。袋籠采用有機硅噴涂技術,鍍層牢固、耐磨、耐腐,避免了除塵器工作一段時間后籠骨表面銹蝕與濾袋黏結,保證了換袋順利,同時減少了換袋過程中對布袋的損壞。g、本體和灰斗除塵器頂部設置防雨、保溫設施(如在室外)除塵器采用設有防雨、保溫棚、排水設施,檢修扶梯平臺(如在室外);灰斗和卸灰閥門的連接法蘭上檐設計有突出部分,避免了雨水的下衍損壞密封材料。各項設施的設計采用人性化理念,保護除塵器頂部裝置、方便人員檢修、使用和管理。除塵器頂蓋采用剪沖密封頂蓋,重量、大小適合人工開啟,所有孔、門制作及裝配結束后,進行密封試驗,確保無變形、無泄漏。除塵器的灰斗能承受長期的溫度、濕度變化的振動,并考慮防腐性能?;叶吩O檢修門,所有檢修門、人孔采用快開式,開啟靈活,密封嚴密。為避免煙氣短路帶灰,灰斗斜側壁與水平方向的交角不小于60176。,以保證灰的自由流動并且保證存灰量不小于12小時的下灰量。在灰斗口出口附近設計安裝捅灰孔;灰斗及排灰口的設計保證灰能自由流動排出灰斗;h、控制系統(tǒng)清灰控制有手動和自動兩種方式,可相互轉換。自動控制采用壓差(定阻)和定時兩種控制方式,可相互轉換。壓差檢測點分別設置在布袋除塵器的進出口總管處,當達到設定的壓差值時,布袋除塵器各室按設定的順序依次進行清灰。布袋除塵器設置PLC控制柜,可
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