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畢業(yè)設計-ss9型電力機車空氣管路系統的檢查維護和檢修【終(編輯修改稿)

2025-07-10 09:44 本頁面
 

【文章內容簡介】 。 ( 6)檢測安全閥,安全閥排放壓力調定值在( 1250177。 20) kPa 空氣壓縮機運轉,壓力達到 900kPa 時,可用于輕提上部拉環(huán),應能排放。 ( 7)檢測溫度開關,拆下溫度開關放置電熱干燥箱中,量接線諞處各接一條檢測線于萬用表,干燥箱調定( 105177。 5) ℃ ,當溫度達到時開關應斷開,慢慢降溫到( 90177。 5)℃,溫度開關應接通。 ( 8)檢測壓力開關,拆下壓力開關,用壓縮空氣從接頭處供給壓力,壓力開關連接線接于萬用表測量,當壓力高于 400kPa 時,壓力開關斷開,壓力降至 300kPa時應接通。 ( 9)檢測壓力維持閥,壓力維持閥開啟壓力值為( 600177。 50) kPa,檢測時可用壓 縮空氣按系統流向充壓,當壓力達到設定壓力值時,空氣從出口噴出。停止充壓。觀察壓力表如無下降,證明閥板的止回性能良好。 ( 10)檢查進氣閥的閥板密封圈、汽缸 O 形密封圈老化程度:開閉動作和卸放功能是否正常:各零部件有無異常。 ( 1)定期更換潤滑油,一般情況下,換油周期為 2 年或一個機車中修期。 ( 2)清潔機組外表面及冷卻器上下表面、空氣過濾器內外殼體等。 ( 3)更換油細分離器、油過濾器、空氣過濾器濾芯、壓力開關及其他損壞零西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 11 部件,更換潤滑油。 ( 4)進氣閥近期、逆止及卸荷功能良好,無滲漏。 ①近期閥閥板上 的密封圈完好無損,外圓無拉毛現象。 ②進氣彈簧、進氣閥閥體、進氣閥閥板、彈性擋圈 58 無變形及損傷。 ③卸荷活塞機其上的 O 形密封圈無磨損。老化。變形或破損:卸荷汽缸上 O形密封圈無磨損、老化、變形或破損:彈性擋圈無變形及損傷、 ( 5)壓力維持閥開啟和逆止良好,無滲漏。壓力維持閥汽缸內孔、活塞、閥諞無明顯偏、變形,密封圈有效。 ( 6)溫度開關、溫控閥、安全閥動作正常。 ( 7)葉輪無損壞,彈性體無老化。 ( 8)電機檢修,按現行輔助電機檢修規(guī)程檢修。 ( 9)空氣壓縮機中修后性能須符合試驗規(guī)定(表 2) 空氣壓縮機性 能試驗表(表 2) 序號 項目 技術要求 1 一般檢查 空氣壓縮機各部清潔,油位正常,無漏油現象 2 運轉試驗 在額定壓力下試驗時間不少于 30min:啟動后,試驗不允許有異音。異常振動和漏油現象 西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 12 3 溫度試驗 空氣壓縮機在額定轉速和額定壓力下,連續(xù)運轉 30min,油氣筒最高溫度不超過105℃ 4 容積流量試驗 壓縮機容積流量:不少于 95%的額定流量,或滿足各型號機車規(guī)定充分時間 5 卸荷試驗 壓縮機停機后,機體內的壓力在 14s 內卸壓至 300kPa 以下,確保壓縮機在安全壓力下重新啟動 4. JKG1 型空氣干燥器 壓縮空氣作為機車車輛制動機以及機車氣動器械的工作介質,其質量的好壞將直接影響機車或列車的安全運行。壓縮空氣中存在著固態(tài)的機械雜質和塵埃、液態(tài)的凝結水和潤滑油、氣態(tài)的水蒸氣和霧狀潤滑油。這些有害物質進入機車車輛空氣管路后,將造成管路和零件的銹蝕,或加速運行件的磨損,或墊住閥口、堵塞氣路、卡死柱塞等,影響了空氣管路系統的正常使用。特別是在冬季,管道內的凝結水結冰可凍結制動機與氣動器械。因此,壓縮空氣的清潔與出水是極其重要的。電力機車上裝有 JKG1 型空氣干燥器對壓縮空氣進行干燥凈化處理。 西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 13 干燥器故障分析處理表 3 序號 問題 原因 處理方法 1 總風缸有冷凝水 干燥劑油污失效 更換干燥劑 旁通塞門誤開 關閉旁通 干燥器已不能正常工作 查找不能正常工作元原因,酌情處理 2 電控器工作不正常,某些指示燈無顯示 外接線接頭脫離或燒損 脫落處連接或更換 電控器上“保險絲”熔斷 更換保險絲 電控器內部電路或電器元件燒損 更換電控器或電器元件 指示燈泡燒損或脫落 更換燈泡 電空閥線圈接頭松落,線圈燒損,斷落 重新連接好或更換線圈 3 排氣閥再生位不排風 電空 閥斷線或線圈燒損 修復或更換 排氣閥控制活塞上元件壞 更換 4 吸附位大排風 電空閥的排氣孔或閥口碑異物堵塞 清理電空閥閥口或排氣閥口 西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 14 5 電空閥得電時,上部的排氣孔排風不止 電空閥雙向柱塞的上閥墊破損,或閥口被異物堵住 修復或更換損壞部分 6 電空閥換電時排風不止 雙向柱塞的下閥墊破損或閥口被異物堵住 修復或更換損壞部分 7 干燥筒在正常工作時大排風 進氣閥的閥墊破損或有異物堵塞閥口 更換閥墊或清理閥口異物 止回閥的閥墊破損或有異物堵塞閥口 第三章 電力機車制動機( DK1 型 制動機) 目前我國 SS 系列電力機車所采用的軍事 DK1 型電空制動機,該制動機是電 空控制方式,具備新型空氣制動機的優(yōu)點,能適應高速以及長大列車的制動性能西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 15 要求。制動機的性能良好與否,直接關系到行車的安全。為保證機車安全運行,制動機的維護與檢修相當重要。 SS4改、 SS7E、 SS9型電力機車采用的 DK1 型機車電空制動機,從制動機綜合功能來講,與其他機型相比,有交大的改進,除保留了原有的 DK1 型電空制動機的減壓準確、沖風快、停車快、操作手柄輕巧靈活、司機室內噪聲小一級結構簡單、便于掌握、便于檢修和具有多重性的安 全措施等特點外,還具有列車電控制動、空電聯合制動、列車平穩(wěn)操作制動、與監(jiān)控裝置配合的自動常用制動等功能。而電路設計中采用制動邏輯控制裝置,取代了原有的 DK1 型機車制動機上的中間繼電器、阻流二極管、壓敏電阻。使原有的制動機觸電邏輯改為軟件邏輯控制,實現了 DK1 制動機電氣原理的簡統化,維修更方便,提高了制動機性能。 1. DK1 型自動空氣制動機的性能試驗 (1) 供氣系統性能試驗 ①壓力 調節(jié)器 的壓力控制檢查。 空氣壓縮機 啟動后,總風缸壓力逐漸上升。總風缸壓力升至 720 kPa 時,壓力調節(jié)器、 壓力控制器 的排氣口開啟向 外排風,總風缸壓力不再上升。當用 風后 ,總風缸壓力下降。待總風缸壓力降至 660 kPa 時,壓力調節(jié)器、壓力控制器的排氣口關閉,停止向外排氣,總風缸壓力不再下降并開始回升,直到壓力上升到 720 kPa 后又重復上述動作。 ② 空氣干燥器 的壓力控制檢查??諝鈮嚎s機啟動后,總風缸壓力逐漸上升??傦L缸壓力升至 (720177。20)kPa 時,空氣干燥器濾清筒下的排風口開啟向外排氣,總風缸壓力不再上升。當用風后,總風缸壓力下降。待總風缸壓力降至 (620177。20)kPa 時,空氣干燥器濾清筒下的排風口關閉,停止向外排氣,總風缸壓力不再下降并開始西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 16 回升,直到壓力上升到 (720177。20)kPa 后又重復上述動作。 ③ 總風缸管系泄漏檢查。啟動空氣壓縮機,待總風缸壓力達到最高壓力 720 kPa 后,停止空氣壓縮機轉動。此時,觀察總風缸壓力變化, 3 min 內總風壓下降不得超過20 kPa。 (2) 小閘制動性能試驗 ① 緩解狀態(tài)下各壓力值檢查 : 將大閘手把放在緩解位,小閘手把放在運轉位: 1)總風缸壓力為 720 lKPa。 2)均衡風缸壓力為 500 kPa。 3)列車管壓力為 500 kPa(允許與均衡風缸壓力 差不大于 10 kPa)。 4)制動缸壓力為 0。 ② 制動性能及制動壓力泄漏量檢查: 1)將小閘手把由運轉位移至制動位,制動缸壓力由 0 升至 340 kPa 的時間不大于 4 S,制動缸最高壓力為 360 kPa。 2)制動缸壓力升至最高后,將小閘手把從制動位移至保壓位,測定制動壓力泄漏量不大于 10 kPa/ min。 ③ 緩解性能檢查 : 制動缸壓力達到最高壓力后,將小閘手把由制動位移至緩解位,制動缸壓力由 360 kPa 降至 35 kPa 的時間不大于 5 S。 ④ 階段制動、階段緩解性能檢查 : 將小閘手把在保壓位與制動位間移動,階段制動作 用應穩(wěn)定;將小閘手把在緩解位與運轉位問移動,階段緩解作用應穩(wěn)定。 ⑤ 單緩性能檢查 : 小閘制動后移回保壓位,下壓手把,制動缸壓力應即刻開始下降,并能緩解至零;停止下壓手把,制動缸壓力停止下降。 (3) 大閘性能試驗 ① 緩解狀態(tài)下各壓力值檢查 : 將大閘手把放在緩解位,小閘手把放在運轉位: 1)總風缸壓力為 720 kPa。 2)均衡風缸壓力為 500 kPa。 3)列車管壓力為 500 lkPa(允許西安鐵路職業(yè)技術學院畢業(yè)設計(論文) 17 與均衡風缸壓力差不大于 10 kPa。 4)制動缸壓力為 0。 ② 常用制動性能及制動缸泄漏量檢查 : 1)將大閘手把由緩解位移至制動位,均衡風缸壓 力由 500 kPa 降至 360 kPa 的時間為 5s~ 7s。 2)制動缸壓力由 0 升至最高壓力340 1d: 39。a380 kPa 的時間為 6 s~ 9 S。 3)制動缸壓力升至最高后,將大閘手把從制動位移至保壓位,測定制動缸壓力泄漏量不大于 10 kPa/ rain。 ③ 緩解性能及均衡風缸、列車管泄漏檢查 : 1)將大閘手把從制動位移到緩解位,均衡風缸壓力由 0 升至 480 kPa 的時間為 5s~ 7s。 2)列車管壓力緊隨均衡風缸壓力上升,允許與均衡風缸壓力差不大于 10 kPa。 3)制動缸壓力由最高值緩解至 35 kPa的時間為 5 s~ 8 S。 4)待完全緩解后,將大閘手把從緩解位移至保壓位,測定均衡風缸壓力下降不大于 5 kPa/ min,列車管壓力下降不大于 10 kPa/ min。 ④ 階段制動性能及最大減壓量檢查 : 將大閘手把在制動位與保壓位間移動,施行階段制動 階段制動作用應穩(wěn)定,列車管減壓量與制動缸壓力值見表 1。列車
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