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正文內(nèi)容

煉鋼廠管理制度(編輯修改稿)

2025-01-17 03:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 冶煉節(jié)奏,環(huán)節(jié)延誤、計劃完成等情況總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)班產(chǎn)品質(zhì)量總結(jié)安全文明生產(chǎn)當(dāng)班安全文明生產(chǎn)情況總結(jié)階段工藝技術(shù)總結(jié)工藝技術(shù)品種計劃,工藝技術(shù)匯總分析,制訂整改措施標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行情況匯總,制訂整改措施安全文明生產(chǎn)安全文明情況,制訂整改措施二.配電工作業(yè)項目作業(yè)內(nèi)容班前會參加班前會準(zhǔn)時參加班前會;接受工作指令設(shè)備及衛(wèi)生 配電盤及室內(nèi)衛(wèi)生 低壓控制回路 高壓系統(tǒng) 液壓系統(tǒng) 支撐系統(tǒng) 爐蓋系統(tǒng) 電極狀況1. 交接班前擦試配電盤,并打掃室內(nèi)衛(wèi)生2. 低壓控制回路系統(tǒng)無報警3. 油冷液壓泵啟動、切換正常,運轉(zhuǎn)無異常4. 液壓泵啟動、切換正常,運轉(zhuǎn)無異常聲響5.支撐升降到位正常6.爐蓋升降、對中下降正常7.確保一澆次電極長度不影響冶煉合理供電 起弧曲線 穿井曲線 熔化曲線 氧化前期曲線 氧化后期曲線 保溫曲線1. 起弧Δ2檔,8KA;時間1~3分鐘(電極埋入1/3H)2. 穿井Δ2檔,20KA3. 熔化Δ2檔,20KA4. 氧化前期:Δ2檔,20KA5. 氧化后期:Δ2檔,20KA6. 保溫(爐長協(xié)調(diào)):Y4~8檔(前期爐況);Y10~11,Δ12檔(后期爐況),20~25KA原始記錄填空原始記錄1. 當(dāng)爐冶煉時間(以出鋼畢至出鋼畢計)2. 如實填寫各時間段冶煉操作及熱停工狀況(涉及責(zé)任單位需向調(diào)度長核實)3. 電耗量,原輔材料消耗量等記錄三.煉鋼工(EBT)作業(yè)項目作業(yè)內(nèi)容班前會參加班前會1準(zhǔn)時參加班前會;接受工作指令2對口交接設(shè)備及場地衛(wèi)生設(shè)備檢查1. 氧氣閥門2. 吹氧皮管1. 氧氣閥門開閉正常,~2. 吹氧皮管無破裂漏氣;長度足夠;接頭無漏氣工器具準(zhǔn)備1. 撬棍煤鍬,鐵錘2. 樣勺、樣杯3. 電極旋柄,電極吊具4. 鋁線1. 撬棍2把,煤鍬3把,鐵錘1把備齊2.樣勺3把以上,樣杯2只3.電極旋柄,電極吊具就位可用4.鋁線備足1班用量冶煉操作1. 開,關(guān)氧氣2. 吹氧管對接3. 人工吹氧助熔4. 送樣5. 加合金6. 加石灰7. 松接電極1. 開、關(guān)氧氣,~2. 吹氧管對接,常備3根以上3. 協(xié)助人工吹氧助熔4. 插鋁蓋渣倒樣,送樣5. 出鋼大于10噸時加合金:先加錳鐵后加硅鐵6. 爐子回搖時加石灰5~6袋7. 松接電極時接換快換接頭及開關(guān)壓縮空氣,場地衛(wèi)生1. 螢石、石灰回收2. 平臺衛(wèi)生1.回收五孔加料散落的石灰,螢石2.清理平臺衛(wèi)生四.爐長(LF)作業(yè)項目作業(yè)內(nèi)容班前會1.參加班前會2.反饋設(shè)備系統(tǒng)一級點檢1. 準(zhǔn)時參加班前會;接受工作指令2.向爐長匯報設(shè)備、衛(wèi)生等情況設(shè)備檢查變壓器系統(tǒng)一級點檢液壓系統(tǒng)一級點檢包蓋升降系統(tǒng)一級點檢電極長降系統(tǒng)一級點檢鋼包車一級點檢1. 變壓送、停電正常;油、水冷等無報警 2. 液壓泵切換、啟動、停止正常;冷卻等無報警3. 包蓋同步升降、包蓋不歪斜4. 包蓋置于最低位時,電極才允許升降;電極升降平穩(wěn),對中。5. 電極、包蓋置于最高位時才允許鋼包車運行冶煉過程1. 紅包座車后,確認氬氣暢通2. 出鋼前——出鋼操作3. 出鋼畢——進站操作4. 關(guān)電——取樣(1)操作5. 升溫——合金化——取樣(2)6. 出站——上臺7. 原始記錄8. 松接電極1. 透氣芯暢通確認:氬氣壓力≥~,流量≥300L/min;或氣口碳粉上揚2. 鋼包車基本到位,等待時間超過30分鐘時中間應(yīng)停氣;出鋼搖爐前,~;流量250~300l/min3. 確認EBT工位石灰加入5袋(300Kg);進站前LF工位石灰加入6袋;包蓋、電極置于上限位;鋼包車就位。包蓋蓋平、蓋嚴(yán);微調(diào)氬氣以鋼水微動為佳,壓力≥,流量≥150L/min4. 啟動PLC,送電,5分鐘后加螢石調(diào)渣;10~15分鐘后測溫T≥1560℃,取樣(1)5. 升溫過程逐漸調(diào)整氬氣,壓力≥,流量100~120L/min,精煉全過程補加螢石調(diào)整保持渣子流動性;T≥1580℃時合金化,先增碳,后補錳再調(diào)硅后10分鐘才允許取樣(2).6. 鋼水出站條件:定時、定溫、定成份。喂線后氬氣弱攪拌(,流量60~80L/min)3分鐘溫度合格后關(guān)氣加覆蓋劑6~8袋上臺7. 認真填寫原始記錄,尤其是原輔材料消耗、電耗、時間以及鋼水重量等8. 確保一澆次電極足夠使用;安排在連澆次結(jié)束上臺后松接電極。確認電極旋緊,拉緊后打開夾持器爐蓋在最低位時電極不得露出爐蓋。松接電極結(jié)束后必須將液壓油卸壓衛(wèi)生1. 室內(nèi)衛(wèi)生2. 室內(nèi)操作盤衛(wèi)生1. 保持室內(nèi)干凈2. 保持操作盤干凈
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