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煤礦工作面采后工作總結(jié)-閱讀頁

2025-01-17 03:24本頁面
  

【正文】 主要影響角正切值、主要影響半徑r=(即最大下沉角)=。通過surfer軟件實現(xiàn)開采沉降的三維可視化。三、觀測站數(shù)據(jù)處理與變形量計算3101工作面地表巖移觀測從2012年12月到2013年11月走向線進行了21次高程和平面位置測量,傾向線進行了7次高程和平面位置的測量。截止到2013年11月,地表距切眼400~1120m走向主斷面范圍內(nèi)地表沉降趨于穩(wěn)定,現(xiàn)階段走向主斷面內(nèi)的角度值在一定程度上可以反映地表最終沉降值。根據(jù)觀測,3101工作面地表沉陷達到10mm時,因此啟動距,176。地表大溝斷面呈“U”行,小溝斷面呈“V”型。3101工作面覆巖屬于中硬偏硬巖層條件,具有地表下沉量小,移動角值大的特點;3101工作面對應(yīng)地表屬高原侵蝕性丘陵地貌特征,地表松散層覆蓋程度不均勻,對地表水平移動變形的分布規(guī)律的影響明顯;工作面煤層屬于近水平煤層,開采后,巖層的移動形式主要為法向彎曲和斷裂,地表出現(xiàn)裂隙形式;3101工作面地表移動和變形在時間和空間上是連續(xù)的、漸變的,具有明顯規(guī)律性;3101工作面傾向未達到充分采動狀態(tài),走向達到超充分采動狀態(tài)。 第六章 儲量利用情況及提高方法一、儲量利用情況3101工作面采用走向長壁式采煤法,后退式回采,全部冒落法管理采空區(qū)頂板,大采高綜采一次采全高采煤工藝。⑵探煤厚措施:綜采隊利用檢修時間,組織專人每旬探一次底板留煤厚度,探煤點每10個支架布置一個,間隔要均勻;以此控制底板留煤量,確保回采率。經(jīng)實際測量,(,);。Q月=走向長傾斜長月平均煤厚。其中主要原因是煤厚變化。:工作面每月采出量以進尺為基礎(chǔ),根據(jù)實際探測頂?shù)酌汉窦伴_采面積計算采出煤量,再根據(jù)洗選部化驗室化驗數(shù)據(jù)進行改正后合計得實際采出量。Q采出量=統(tǒng)計產(chǎn)量改正系數(shù)回采率=Q采出量/Q動用量4. 損失量:。本工作面初采時。表61 儲量利用情況表 單位:萬噸回采時間動用儲量采出煤量損失煤量工作面回采率(%)厚度損失面積損失000000000000000總計0二、提高儲量利用的方法:,超的越多,回采中留設(shè)的底三角煤截面就越大。,;初次來壓后,要盡快使采高達到設(shè)計要求,減少初采期間煤量損失。,要摸索經(jīng)驗,盡最大程度回收煤炭資源。底三角煤回收過渡要平緩。 第七章 勞動組織及勞動力配備的合理性一、勞動組織 兩個生產(chǎn)班每班出勤18人,一個檢修班每班出勤40人,材料員2人,合計為76人,按出勤率80%算,則應(yīng)配備工人95個;區(qū)隊管理人員6個。 詳細班組人員配備情況見表91。 附表91 勞 動 組 織 表序號工種檢修班生產(chǎn)一班生產(chǎn)二班合計1班長22262采煤機司機2(兼職)2243采煤機檢修554支架操作5(兼職)55105支架檢修886泵站司機1(兼職)1127泵站檢修338跟班維修工1(兼職)1129電氣檢修4410刮板機2(兼職)22411三機檢修6612轉(zhuǎn)載機司機1(兼職)11213端頭支護4441214運料工6615材料員22合計40181876二、勞動力配備的合理性。,設(shè)備故障率高。,從連采一隊和大泰公司抽調(diào)人員,臨時給每個班組補充30個人,用于收網(wǎng)、放網(wǎng)、上鋼絲繩、清理煤矸等額外工作,工作面得以維護生產(chǎn)。,每班都有4人用于端頭支護,人員利用率不高。余下的4人,補充到檢修班,檢修班安排6人主要用于超期支護支設(shè),每班保證超前支護長度不低于40米。,做到一崗多能,提高人員利用率,提高勞動效率。工人大多都是來自內(nèi)地,按80%出勤率計算,每人每月只能休息6天,路上來回至少3天,在家的時間也就是3天。 第八章 正規(guī)循環(huán)作業(yè)及存在的問題一、作業(yè)方式實行“三八”制作業(yè)形式:早班上半班檢修,下半班生產(chǎn);中、夜班生產(chǎn)。每班提前1小時開班前會;井下交接班時間30分鐘;日進15刀,推進12m。:上半班檢修4小時,進行生產(chǎn)和設(shè)備的正常檢修;同時負責(zé)工作面設(shè)備列車的移設(shè)、供排水管的拆卸、電纜的整理等;下半班組織生產(chǎn)。大型現(xiàn)代化礦井多采用“四六制”。,尤其是刮板運輸機,對正規(guī)循環(huán)作業(yè)影響比較大。 表91 3101工作面主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)統(tǒng)計表序號項目單位預(yù)計情況實際情況1煤層厚度m~,2煤層傾角176。3直接頂厚度m~,4直接底厚度m,5煤層容重t/m179。而設(shè)計回采日期為不足11個月。2. 。;工作面底板主要為泥巖及砂質(zhì)泥巖,且含12層夾矸,底板較軟,故留設(shè)底煤較多;底板探煤工作不正常,造成底板留煤過多;勘探煤層厚度與設(shè)計相差較大。4. 設(shè)計選用單體液壓支柱型號為DW40250/110X,不能巷道支護高度的需要。支護材料額外投資。6. 運輸順槽超前支護設(shè)計達不到支護強度需要,后期增加木梁、∏型鋼等支護材料。輔回撤通道底鼓后,硬化底板全部返工,又重新鋪墊石子、沙和水泥,造成材料雙倍投入浪費。9. 工作面材料回收率低下,尤其是支護材料,無形中造成了材料的巨大浪費。 第十章 末采中出現(xiàn)的問題及整改方法一、主回撤通道范圍出現(xiàn)的問題,有臺階;兩端頭順槽高度低,運輸順槽端頭支架被壓死。,間隔大,失去了指導(dǎo)意義。,致使末采中,幾乎看不到裝有白石灰的鉆孔,失去了頂?shù)装蹇刂坪凸ぷ髅娲怪倍瓤刂频淖饔谩?,隨意降低支護強度;運輸順槽側(cè)端頭,貫通時,頂板離層,下沉速記加快,下沉量達400mm以上,致使該處端頭支架被壓死。,硬化面失去了運輸作用,又重新起底,并鋪設(shè)了石子、沙子和水泥。二、末采貫通施工中出現(xiàn)的問題,支架頂梁前端漏頂者多。另外,采用激光定向儀調(diào)整工作面直度的措施沒有實施。綜采隊在進入末采后,底板煤厚探測沒有正常進行,相關(guān)部門監(jiān)督不力,致使底板留煤嚴重超過設(shè)計規(guī)定。綜采對高差引不起重視,探底煤和臥底措施貫徹落實不力。沒有按照設(shè)計要求做好準備工作,供風(fēng)膠管鋪設(shè)、人員組數(shù)組織都大打折扣。,前兩刀割煤速度非常緩慢。規(guī)定,使得煤機不能沿煤層頂板割煤,而是割支架前梁;三是忽視了機尾段溜子上翹坡度過大的問題,強行通過,把大面積的網(wǎng)片割破,又重新補網(wǎng);四是150架到125架范圍人為放頂,使得支架頂梁前端高翹,采煤機從支架下方過,耽誤時間比較長;五是過多的矸石,造成刮板運輸機事故頻發(fā),嚴重影響推進速度。,平均在3米以上,支架后邊多數(shù)網(wǎng)片沒有被矸石壓柱,有的甚至剛露出尾梁下端位置。,10架前后約8個支架頂板漏頂嚴重,懸頂位置距離支架頂梁1米以上,沒有舉頂。,主回撤通道正幫側(cè)與工作面底板相差懸殊,多數(shù)底板低于主回撤通道。三、整改方法,兩端頭處,且順槽頂板與主回撤頂板沒有臺階,都是煤層頂板。;兩幫要豎直,兩幫、頂板及肩窩凸凹處不超過平面50mm;兩幫距離中線的距離,誤差不得超過50mm;每隔5米探頂?shù)酌汉穸?,?shù)據(jù)要準確,記錄要詳實,誤差不得超過100mm;底板硬化厚度不得低于300mm。:,頂板錨索每排不低于3棵(靠近兩幫位置和巷中位置),();頂板布置雙層網(wǎng)(靠近頂板的一層采用菱形網(wǎng),網(wǎng)格為50mm;另一層為鋼筋網(wǎng),網(wǎng)格為100mm的);聯(lián)巷口抹角段,采用組合梁加強支護,每個聯(lián)巷口段不得少于4組,每組組合梁必須使用整根工字鋼(錨索懸吊點不少于3個)。:沿順槽方向按間距875mm均勻布置挑梁;再垂直于巷道幫,按排距1米,均勻布置5組組合梁,組合梁的長度7米,每組組合梁用3棵10長的錨索懸吊(錨索位置布置在靠近順槽兩幫和巷中),深入主回撤通道的組合梁部分用垛式支架挑起;每組組合梁支設(shè)單體液壓支柱不少于4棵;組合梁應(yīng)采用整體工字鋼,不得拼接。:,鉆孔角度要垂直于正幫水平鉆進;鉆孔施工完畢后,安裝直徑匹配的pvc管,管內(nèi)充填匹配的木條和一根錨索線;鉆孔深度不低于18米。(抹角段除外)及輔回撤底板不再硬化:臨近貫通時,底鼓釋放后,重新起底,并鋪設(shè)了石子、沙子和水泥。打孔注馬麗散,加固貫通段10米范圍內(nèi)的頂板,預(yù)防頂板來壓冒頂?shù)?。,就要嚴格控制工作面底板留煤厚度,嚴格按照設(shè)計規(guī)定操作;嚴禁隨意增加底板留煤厚度。⑴16米的網(wǎng)片要分成兩張:一張寬度5米,另一張寬度11米;上網(wǎng)時,先上5米寬的網(wǎng)卷;待第一個網(wǎng)片剩余2米時,運第二片網(wǎng),并連接。⑶卷起的網(wǎng)片,每卷進1米,就每隔1米用相應(yīng)的鍍鋅鐵絲或者麻繩把網(wǎng)卷捆綁一下,確保鋪網(wǎng)過程中每次放網(wǎng)時,不致于網(wǎng)卷無限度展開或松弛。58壓風(fēng)軟管(單根長度20m),并利用216。25的三通連接起來,三通的出口安裝216。58壓風(fēng)軟管上均勻布置15個這樣的三通,布置5組打設(shè)錨索的人員;另準備216。2350錨固劑,當(dāng)頂板不完整時,用于往孔眼里送錨固劑。15. 上網(wǎng)后,注意網(wǎng)片兩端,加密兩端頭絞盤數(shù)量,避免網(wǎng)片在兩端頭松弛;兩端頭網(wǎng)片5米范圍,與鋼絲繩的連接要加密,并盡可能使網(wǎng)邊與巷道頂網(wǎng)連接一塊。17. 上網(wǎng)且采煤機過后移架前,應(yīng)把網(wǎng)片充分放開,用護幫板把網(wǎng)片頂至基本靠近煤壁,但不貼近煤壁,避免運輸機磨擦網(wǎng)片;然后間隔移架,降架時,要充分降低支架且不要咬架,避免蹭破網(wǎng)片或者拉長網(wǎng)片,而頂梁前端掉落的矸石不會被網(wǎng)片兜住,二是順著網(wǎng)片滑落至煤壁側(cè);鋪網(wǎng)后,煤機臥底或者飄溜都要適度,避免大起大落;注意網(wǎng)片到頂板的同步性(通過網(wǎng)片上的漆條及上的鋼絲繩判斷),必要時及時調(diào)整。 第十章 回采中遇到的其它問題及處理方法:檢修采煤機時,支架護幫板沒有伸出護幫,有時停在工作面兩端頭。正確操作方法:夜班進刀完畢后,把煤機先退至機頭或機尾端頭,先伸出進刀處支架的伸縮梁,再打出護幫板,最后往回拉刮板運輸機,把采煤機停在進刀處即可。建議,在容易被砸到的地方,包裹彈性護皮。但是清理時,矸石轉(zhuǎn)運困難;矸石到端頭支架位置后,有效巷道高度減少,端頭支架升降空間顯著減小不利于安全出口管理。實際生產(chǎn)中,起橋段底板應(yīng)經(jīng)常臥底,保證巷道高度,否則就容易出現(xiàn)端頭支架升降空間減小,一旦遇到頂板來壓,巷道頂板快速下沉,就容易出現(xiàn)壓死支架現(xiàn)象。建議至少采用一道連桿防倒裝置,其優(yōu)點如下:⑴單體液壓支柱高,當(dāng)把支柱扛到支設(shè)的位置后,兩人招呼好,安裝上連桿防倒裝置后,一個人就可以登高,扶柱子方便、輕快,柱距找正也快(連桿的長度基本統(tǒng)一),支設(shè)單體液壓支柱時可以節(jié)省一個人工。而反光帶和防倒繩都達不到這樣的效果,而且支設(shè)單體液壓支柱時,還得需要3人操作。6. 現(xiàn)場施工牌板懸掛不全,且錯誤多,更換不及時?,F(xiàn)場需要準備的牌板有:設(shè)備布置圖(里面有各種設(shè)備簡介、超前支護斷面圖、工作面液壓支架空頂距說明附圖)、工作面平面圖(附帶有巷道支護斷面圖)、煤層柱狀圖(顯示煤層頂?shù)装鍘r層性質(zhì))、供電系統(tǒng)圖、各種系統(tǒng)圖、開工護照、綜采隊簡介、各種崗位操作規(guī)程及崗位操作安全規(guī)程、其它需要說明的等牌板。應(yīng)統(tǒng)一起來,嚴格按照措施規(guī)定操作;區(qū)隊跟班及管理必須嚴格要求。9. 末采期間風(fēng)量控制:隨著工作面的不斷推進,工作面通風(fēng)阻力會不斷減小,末采期間,要適當(dāng)安設(shè)擋風(fēng)蓮,并減少主、輔回撤漏風(fēng),避免風(fēng)流自工作面或者主、輔回撤短路,造成風(fēng)量浪費。建議,在靠幫側(cè)端頭支架后面拖著30米的注漿管路,當(dāng)需要注漿時,用軟膠管把采空區(qū)的管路與正幫的注漿管路連接,即可達到注漿目的;而且不用頻繁投入注漿管路。阻化劑噴灑采用人工噴灑的方式,每班噴灑數(shù)量為90kg,阻化劑與頂板淋水混合后形成膠體,粘附在煤體縫隙內(nèi),有效防止深部煤體與氧氣接觸,做到防火的目的;通過3103回風(fēng)順槽側(cè)一般防火密閉的措施孔,每日不間斷向采空區(qū)內(nèi)注入氮氣,氮氣濃度達97%,每日注氮時間為10h;在采空區(qū)低洼地帶,采用灌粉煤灰漿的方式防火,通過漿液的流動,帶走采空區(qū)內(nèi)遺煤散發(fā)的熱量,并有效隔絕其與氧氣的接觸。12. 兩隅角有毒有害氣體的情況:3101工作面進風(fēng)隅角為采空區(qū)漏風(fēng)的上風(fēng)側(cè),無有害氣體異常情況。工作面推進過程中,%%,%,一氧化碳濃度為023ppm,平均為21ppm。13. 采空區(qū)有毒有害氣體的成分與推進速度的關(guān)系:采空區(qū)采取多項防火措施,在工作面推進中,采空區(qū)內(nèi)有害氣體為甲烷、一氧化碳,在工作面推進中,未出現(xiàn)其他有毒有害氣體。14. 防止采空區(qū)遺煤自然發(fā)火需要做的工作:⑴加快工作面推進、回撤和封閉速度。⑵減少向采空區(qū)丟煤,提高回采率。⑶及時放頂,減少采空區(qū)漏風(fēng)。⑷3101順槽聯(lián)巷一般防火密閉施工質(zhì)量不可保證,部分密閉未按設(shè)計要求實行施工,造成一定安全隱患,通防部多次下達隱患整改單及實行處罰,但改觀效果不良。第 42 頁 共 48 頁
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