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正文內(nèi)容

煤礦工作面采后工作總結(jié)(編輯修改稿)

2025-01-17 03:24 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 圍,增補(bǔ)一路單體液壓支柱,轉(zhuǎn)載機(jī)上方使用∏型鋼挑頂,但是現(xiàn)場(chǎng)操作中,執(zhí)行力度還是差,隱患多。建議該段范圍內(nèi)采用超前支護(hù)液壓支架進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)。除了機(jī)電事故多外,銷售影響也比較嚴(yán)重。,探底煤工作開展不利或不正常。這與現(xiàn)場(chǎng)條件有關(guān)系,應(yīng)采取其它有效方法,確保探底煤工作的正常開展,并保證探底煤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。因?yàn)樘降酌汗ぷ鏖_展的隨意性和不重視,尤其是進(jìn)入末采后,工作面局部底板留煤厚,造成資源浪費(fèi)嚴(yán)重的同時(shí),給工作面貫通主回撤通道帶來(lái)了嚴(yán)重影響。,機(jī)頭側(cè)巷道高度低,致使端頭支架支護(hù)高度低,支架被壓死的可能性大。 第五章 礦壓顯現(xiàn)規(guī)律與頂板管理經(jīng)驗(yàn)第一節(jié) 3101工作面初期礦壓規(guī)律總結(jié)一、工作面頂板巖性、厚度和強(qiáng)度特征參照K4X4X33地質(zhì)鉆孔,~,頂板巖性由泥巖、砂質(zhì)泥巖和中粒砂巖組成,其中中粒砂巖為主體巖層,~?!?,屬于中硬偏軟巖層。二、綜采工作面支架工作阻力對(duì)工作面所使用的基本支架,即ZY12000/28/63型掩護(hù)式支架,支架工作阻力實(shí)際發(fā)揮程度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。根據(jù)工作面各區(qū)域的特點(diǎn),初次來(lái)壓期間選取了344881131和136支架共8條測(cè)線,周期來(lái)壓期間選取了4488130和131支架共6條測(cè)線。將工作面分為上、中、下三部分,工作面上部選取344和45支架,中部選取887支架,下部選取1131和136支架,其中3136支架為重慶院礦壓系統(tǒng)監(jiān)測(cè),4488130和131支架使用尤洛卡液壓支架礦壓儀,人工采集。,%(整架初撐力標(biāo)準(zhǔn)7916kN)。6條測(cè)線部位支架整架初撐力均不滿足正態(tài)分布形式。%。支架初撐力整體利用率低,初撐力利用不足額定初撐力的60%,不能使支架按設(shè)計(jì)的增阻規(guī)律來(lái)增阻,支架工作狀態(tài)不合理。整架額定工作阻力12000kN。, kN,%。,支架阻力發(fā)揮程度不高。當(dāng)然,%~%的工作循環(huán)超過(guò)了額定工作阻力。工作面上部、中部、 kN、 kN,:1:。3區(qū)域壓力大小排序:下部值>上部值>中部值。三、工作面頂板結(jié)構(gòu)特征工作面頂板結(jié)構(gòu)特征決定了頂板運(yùn)動(dòng)形式和礦壓顯現(xiàn)特征,也是決定工作面頂板控制難度和復(fù)雜性的主要因素。通過(guò)工作面K4X41和X33地質(zhì)鉆孔的研究,分析了工作面可能的3種直接頂結(jié)構(gòu)特點(diǎn),結(jié)合工作面礦壓顯現(xiàn)(支架工作阻力)等參數(shù),研究確定3101工作面頂板結(jié)構(gòu)特征及參數(shù)。根據(jù)3101工作面鉆孔柱狀圖展示的頂板巖層結(jié)構(gòu)特征,確定直接頂平均厚度MZ=,、。據(jù)其力學(xué)參數(shù)計(jì)算得到,第一層直接頂初次斷裂步距0~,周期斷裂步距0~,懸頂系數(shù)0~;~,~,懸頂系數(shù)1~;。,參照3101工作面鉆孔柱狀圖知3101工作面老頂由1~4層巖層組成,~,~。四、工作面頂板運(yùn)動(dòng)步距2013年3月21日早班,,垮落高度約3~5m,~,~。正常回采期間,部分直接頂隨采隨垮,垮落高度約1~3m。統(tǒng)計(jì)得到初次來(lái)壓步距均值≈,周期來(lái)壓步距均值≈,顯著運(yùn)動(dòng)步距a≈。按照均值a=2/5c計(jì)算,工作面處于頂板顯著運(yùn)動(dòng)過(guò)程(即來(lái)壓過(guò)程),折合8~9個(gè)循環(huán)割煤步距。五、頂板運(yùn)動(dòng)引起的礦壓顯現(xiàn)主要以工作面基本支架受力表征礦壓顯現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)范圍包括工作面6條支架處壓力測(cè)線的3個(gè)區(qū)域支架受力。⑴~。⑵~。⑶~。動(dòng)載系數(shù)是指頂板來(lái)壓時(shí)支架工作阻力和來(lái)壓前阻力之比值,是衡量頂板來(lái)壓強(qiáng)度的另一主要指標(biāo)。以支架整架工作阻力計(jì)算動(dòng)載系數(shù)=~。從動(dòng)載系數(shù)衡量,3101綜采工作面屬于來(lái)壓強(qiáng)烈的工作面。另外,說(shuō)明工作面面長(zhǎng)方向頂板來(lái)壓強(qiáng)度相當(dāng)。六、工作面宏觀礦壓顯現(xiàn),;頂板周期來(lái)壓過(guò)程中,,采高偏低。,工作面煤壁整體較平整,平均片幫量在250mm以下。2013年3月27日,工作面即將進(jìn)入初次來(lái)壓階段,煤壁片幫量開始增大,最大值片幫量可達(dá)1200mm,平均片幫量超過(guò)700mm; 2013年4月1日開始,工作面頂板進(jìn)入周期來(lái)壓過(guò)程后,工作面3個(gè)區(qū)域煤壁片幫最大值平均419~587mm,3個(gè)區(qū)域煤壁片幫值190mm,總體片幫值不大,在可控范圍內(nèi)。,最大下縮量達(dá)50mm。在周期來(lái)壓過(guò)程中,支架單個(gè)工作循環(huán)內(nèi)活柱縮量最大值為23mm,最小值為13mm,平均活柱縮量為16mm?;钪s量不大。,有50個(gè)安全閥開啟(包括23個(gè)失效安全閥),%。在有效安全閥中,安全閥開啟最大值為50MPa,最小值為48MPa。安全閥開啟值在整定值()的波動(dòng)范圍為+%~%/+%。正常回采期間來(lái)壓時(shí),工作面支架安全閥基本不開啟。七、運(yùn)用“四一法則”核定3101工作面支架合理工作阻力、11875kN和13132kN,加上12000kN共4個(gè)值,其中,=1257kN。 根據(jù)工作面頂板下沉量和操作標(biāo)準(zhǔn)確定4個(gè)阻力值相對(duì)應(yīng)的頂板控制效果,按照“四一法則”的原理和方法進(jìn)行分析:R=時(shí),工作面頂板控制效果均為e=“好”,%%,AA2量值較大。雖然當(dāng)均值阻力,工作面頂板下沉量較小,工作面頂板控制效果均為e=“好”,但存在超限比例大的問題,所以不適合做為3101工作面的合理工作阻力。R=、和時(shí),工作面頂板控制效果e=“好”,%、%和0%,%、%和0%, A1和A2量值較小。支架額定工作阻力、均值偏阻力和均值上阻力均可作為工作面支架合理工作阻力,即R=、但支架額定工作阻力與均值偏阻力僅相差125kN,支架額定工作阻力與均值偏上阻力控頂級(jí)別均為“好”,支架對(duì)頂板的控頂效果好,因此采用額定工作阻力(即核定R=)作為3101工作面支架額定工作阻力較為合理。 按照“四一法則”核定的工作面合理支架工作阻力R==12000kN,計(jì)算相應(yīng)的支架支護(hù)強(qiáng)度=,頂板壓力PT=。八、3101工作面順槽表面位移觀測(cè),最大移近速度距工作面的距離為+~+; 6個(gè)測(cè)站平均兩幫移近量為3mm;,~。,最大移近速度距工作面的距離為+~+; ;,最大移近速度距工作面的距離為+~+。,最大移近速度距工作面的距離為+~;,最大移近速度距工作面的距離為+~。,;最大移近速度距工作面的距離為+~;,最大移近速度距工作面的距離為+~。3101輔運(yùn)順槽最大幫鼓量為305mm,最小幫鼓量為49mm,平均幫鼓量為146mm; 3103回風(fēng)順槽最大幫鼓量為130mm,最小幫鼓量為23mm,平均幫鼓量為78mm。3101輔運(yùn)順槽平均幫鼓量約為3103回風(fēng)順槽的2倍,幫鼓更為明顯。九、3101工作面順槽超前支護(hù)單體工作阻力監(jiān)測(cè)~。在膠運(yùn)順槽內(nèi),超前支護(hù)單體工作阻力會(huì)出現(xiàn)2~3次峰值,、在設(shè)備列車順槽內(nèi)未觀測(cè)的峰值阻力集中分布區(qū)域?!?,~%,初撐力利用率較高。%,對(duì)巷道頂板維護(hù)能起到較好的維護(hù)效果。膠運(yùn)順槽內(nèi)超前單體初撐力合格率僅為40%,對(duì)巷道頂板主動(dòng)支護(hù)效果較差。⑴,超過(guò)單體額定工作阻力,%。單體額定工作阻力偏低,有壓折危險(xiǎn)。⑵,%。第二節(jié) 3101工作面中期礦壓規(guī)律總結(jié)一、頂板運(yùn)動(dòng)步距=~,~。(來(lái)壓持續(xù)步距)平均值a=~,a=,~。=~46m/,~。 支架工作阻力規(guī)律~10930/10839kN,%~%/%,此時(shí)支架工作阻力利用率較高?!?634/1176KN,~,來(lái)壓時(shí)工作阻力的離散性較小,表明工作面頂板壓力分布均勻。~5968/5708kN,%~%/%,此時(shí)支架工作阻力利用率較低。均方差1861~2006/1941KN,~,來(lái)壓前工作阻力的離散性較大,表明工作面頂板壓力分布不均勻。 支架動(dòng)載系數(shù)3條 ;86,工作面各支架處老頂來(lái)壓強(qiáng)度相當(dāng),工作面老頂來(lái)壓較強(qiáng)烈。 順槽巷道變形3103回風(fēng)順槽自2013年10月15日至2013年11月9日在20—30聯(lián)巷發(fā)生局部地段頂板開裂、破碎、掉落、墜兜以及兩幫煤壁片幫、肩窩處錨桿托盤變形失效、金屬網(wǎng)斷裂失效和大范圍強(qiáng)烈底鼓等現(xiàn)象,給安全生產(chǎn)帶了了很大隱患。3103回風(fēng)順槽21~23頂板相對(duì)完整,表面干燥無(wú)淋水,部分地段頂煤鼓出,錨桿錨索退絲顯現(xiàn)普遍,退絲長(zhǎng)度10~80mm,部分錨桿托盤擠壓變形,未發(fā)現(xiàn)錨桿與托盤、金屬網(wǎng)脫離現(xiàn)象,頂板錨桿錨索金屬網(wǎng)組成的支護(hù)系統(tǒng)未失效;兩幫“肩窩煤”擠出煤壁,鼓出深度100~500mm多發(fā)生在第一根與第二個(gè)幫錨桿之間(自上而下數(shù)),肩窩處(第一、二根幫錨桿)托盤彎曲變形,木制托盤破壞嚴(yán)重,除聯(lián)巷口處金屬網(wǎng)拉斷破壞外,其余各部正幫錨桿錨索金屬網(wǎng)組成的支護(hù)系統(tǒng)未失效。3103回風(fēng)順槽24~26聯(lián)巷頂板破壞最為嚴(yán)重,頂板淋水量大、煤體濕滑,從揭露的頂板裂隙來(lái)看,煤體深部侵水較為嚴(yán)重,頂板大面積掉落(部分頂煤掉落,掉落深度100~600mm,未發(fā)現(xiàn)上覆巖層冒落),金屬網(wǎng)拉裂脫落,多數(shù)托盤彎曲變形,錨桿、錨索未出現(xiàn)拉斷現(xiàn)象,頂板錨桿金屬網(wǎng)組成的支護(hù)系統(tǒng)基本失效;煤壁正幫多處錨桿撞擊變形,金屬網(wǎng)拉裂脫落,肩窩處(第一、二根幫錨桿)木制托盤破壞嚴(yán)重,部分地段正幫錨桿金屬網(wǎng)組成的支護(hù)系統(tǒng)基本失效。12月21日凌晨,3103回風(fēng)順槽距離14聯(lián)巷中心線約56m,距離16聯(lián)巷中心線約64m地段頂板發(fā)生冒頂事故,,滯后3101綜采工作面約81m。2014年1月16日3103回風(fēng)順槽變形情況::16聯(lián)巷里側(cè)33m抹角處已冒落;根據(jù)采掘工程平面圖測(cè)得:頂板冒落長(zhǎng)度共計(jì)約85m,現(xiàn)已經(jīng)處理12m,剩余73m?!?8聯(lián)巷:頂板有響聲,頂板網(wǎng)片少量裂開,幫部鼓出嚴(yán)重,—?!?9聯(lián)巷:巷道頂板下沉及底板底臌嚴(yán)重,頂板網(wǎng)片局部破損有裂口,頂板掉渣,頂板下沉至最上邊管路處,—,—?!?2聯(lián)巷:頂板下沉至最上管路處,—,局部頂板網(wǎng)片有裂口,掉渣有2處,—?!?3聯(lián)巷:頂板正常,底板底臌嚴(yán)重,—?!?4聯(lián)巷:頂板下沉至最上管路處,—,頂板網(wǎng)片局部有裂口,—?!?5聯(lián)巷:巷道頂板整體下沉,并有兩處掉頂,面積2,—?!?6聯(lián)巷:副幫頂板下沉嚴(yán)重,—?!?0聯(lián)巷:頂板下沉量少,副幫網(wǎng)片多處裂開?!?1聯(lián)巷:?!醒劭冢合锏理敯逭?,副幫局部有破損。 3103回風(fēng)順槽頂板錨桿應(yīng)力、頂板離層監(jiān)測(cè)結(jié)果分析,3124聯(lián)巷均在采空區(qū)后方距離工作面200~534m,其中頂板掉落、煤壁鼓兜最嚴(yán)重區(qū)域2426聯(lián)巷距工作面距離221~471m,均屬于遠(yuǎn)離工作面后方,采動(dòng)影響趨于穩(wěn)定的應(yīng)力穩(wěn)定區(qū)。,在工作面后方約20~30m處,推進(jìn)2~4d的時(shí)間內(nèi)巷道應(yīng)力增高系數(shù)達(dá)到最大K,其值取決于煤柱寬度,~3;在工作面后方約100m以外,推進(jìn)時(shí)間10~~;在工作面后方約150m以遠(yuǎn),推進(jìn)時(shí)間15~20d的時(shí)間內(nèi)應(yīng)力增高系數(shù)逐漸降低到≤1,即小于或等于原巖應(yīng)力。表現(xiàn)在錨桿變形受力方面,即在工作面后方約20~30m處,推進(jìn)2~4d的時(shí)間內(nèi)頂板錨桿受力值最大,在工作面后方約60~100m處頂板錨桿受力值逐漸降低并趨于穩(wěn)定,在工作面后方約100m以外處頂板錨桿受力值基本穩(wěn)定。、30聯(lián)巷在10月1日到10月27日,工作面后方249~559m階段內(nèi),頂板錨桿受力值發(fā)生突變,2000m錨桿受力值由81kN升至97kN, 1950m錨桿受力值由92kN升至126kN,隨后趨于穩(wěn)定;24~29聯(lián)巷在10月28日到11月9日,工作面后方221~613m階段內(nèi),頂板錨桿受力值發(fā)生突變,1900m錨桿受力值由25kN升至115kN,1850m錨桿受力值由68kN升至117kN,1700m錨桿受力值由40kN升至138kN,1650m錨桿受力值由36kN升至117kN,并有壓力繼續(xù)上升的趨勢(shì);19~23聯(lián)巷在10月1日到11月9日,工作面后方0~213m階段內(nèi),頂板錨桿受力值26~78kN無(wú)明顯變異。,在24~26聯(lián)巷,頂板錨桿受力異常,短時(shí)間內(nèi)錨桿受力大幅度增加,3103回風(fēng)順槽頂板采用MSGLW22/2200頂錨桿,屈服強(qiáng)度335MPa(約125kN),抗拉強(qiáng)度455 MPa(約172kN),托盤承載力166kN,從錨桿受力情況來(lái)看,部分錨桿可能已發(fā)生屈服變形,且處在破斷邊緣。3103回風(fēng)順槽頂板離層儀由重慶煤科院施工安裝,設(shè)計(jì)淺基點(diǎn)安裝深度3m,深基點(diǎn)安裝深度8m,采用穿孔式固定安裝方式,在回風(fēng)巷中每隔50米在巷道頂板中部布置一個(gè)測(cè)點(diǎn)。由于人為原因順槽內(nèi)頂板發(fā)生異常地段部分離層儀出現(xiàn)故障無(wú)法使用,現(xiàn)將2013年10月15日至2013年11月9日臨近聯(lián)巷的監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行比較分析,由1300m處頂板離層儀顯示結(jié)果可以看出,11月1日~11月9日離層儀所處位置位于回采工作面采動(dòng)影響區(qū)域內(nèi),在工作面后方20~30m處離層值達(dá)到最大25mm,該值與以往觀測(cè)情況相符。從表1中可以看出,位于頂板異常發(fā)生地段24~27聯(lián)巷上方的頂板離層儀均已損壞,無(wú)法提供可靠數(shù)據(jù)來(lái)解釋頂板離層情況,這對(duì)分析頂板冒落機(jī)理、頂板彎曲變形程度、離層與否、離層深度等帶來(lái)了很大不便。第三節(jié) 3101工作面末采礦壓規(guī)律總結(jié)一、工作面頂板運(yùn)動(dòng)步距通過(guò)增阻速度和最大阻力判據(jù)指標(biāo)結(jié)合可以更精確地確定來(lái)壓。上部支架分別在距主回撤通道109m~104m、83m~80m、65m~57m的時(shí)候來(lái)壓,周期來(lái)壓分別為24m和18m,平均21m,影響推進(jìn)距離4~8m。預(yù)計(jì)下次來(lái)壓位置在距離回撤通道40m和20m處。中部支架分別在距主回撤通道為108m~106m、82m~77m、58m~54m的時(shí)候來(lái)壓,周期來(lái)壓分別為24m和17m,影響推進(jìn)距離3~5m。預(yù)計(jì)下次來(lái)壓位置在距離回撤通道38m和18m處。下部支架分別在距主回撤通道為108m~106m、93m~88m、71m~68m、54m~52m的時(shí)候來(lái)壓,周期來(lái)壓分別為16m、20m、17m和17m,影響推進(jìn)距離3~5m。預(yù)計(jì)下次來(lái)壓位置在距離
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