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正文內(nèi)容

電站事故典型案例-資料下載頁

2024-10-25 12:36本頁面
  

【正文】 高密封越好。拆卸時先松開6條拉緊螺栓,取下四合環(huán),再用螺栓將人孔門芯和密封墊一起拉出。2高加檢修工作安全措施及執(zhí)行情況。工作地點:2高加處。工作內(nèi)容:1機2高加10LAD20AC001水室查漏并檢修。應(yīng)進(jìn)行的安全措施及執(zhí)行情況:(1)將高加水側(cè)倒至旁路系統(tǒng)運行,先隔離汽側(cè),后隔離水側(cè);即 汽側(cè)隔離:1)關(guān)閉1機一段抽汽電動門(10LBQ10AA001)并拉開電源開關(guān)。2)關(guān)閉1機二段抽汽電動門(10LBQ20AA001)并拉開電源開關(guān)。3)關(guān)閉1機三段抽汽電動門(10LBQ30AA001)并拉開電源開關(guān)。4)關(guān)閉1機一段抽汽逆止門(10LBQ10AA002)。5)關(guān)閉1機二段抽汽逆止門(10LBQ20AA002)。6)關(guān)閉1機三段抽汽逆止門(10LBQ30AA002)。從開始檢修3高加至檢修2高加這段時間高加汽側(cè)一直沒有投運。經(jīng)過措施確認(rèn)二段抽汽電動門(10LBQ20AA001)微內(nèi)漏。水側(cè)隔離:7)打開1機高加旁路電動門(10LAB41AA001)。8)關(guān)閉1機3高加入口電動門(10LAB30AC001),拉開電動門的電源。9)關(guān)閉1機1高加出口電動門(10LAB10AC001),拉開電動門的電源。10)關(guān)閉1機3高加入口電動門旁路手動門(10LAB40AA005)。11)關(guān)閉1機1高加出口電動門旁路手動門(10LAB70AA002)。3高加檢修完畢后,準(zhǔn)備恢復(fù)措施投運高加,在高加水側(cè)注水中發(fā)現(xiàn)2高加泄漏,接著又進(jìn)行高加隔離給水走旁路。(2)將高加汽、水兩側(cè)放水、消壓為零。(具體系統(tǒng)見附件一)水側(cè)放水、消壓為零:1)開啟1機3高加至2高加給水管道放水一次門(10LAB50AA401)。執(zhí)行情況:應(yīng)全開實際開度為1/4 2)開啟1機3高加至2高加給水管道放水二次門(10LAB50AA402)。執(zhí)行情況:應(yīng)全開實際開度為1/4 3)開啟1機3高加水側(cè)出口管道放空一次門(10LAB50AA501)。執(zhí)行情況:應(yīng)全開實際開度為1/4 4)開啟1機3高加水側(cè)出口管道放空二次門(10LAB50AA502)。執(zhí)行情況:應(yīng)全開實際開度為1/4 以上隔離由于放水、放空,措施做的不到位,沒有將高加內(nèi)介質(zhì)放盡,也未將溫度降至規(guī)程規(guī)定值(50℃以下)汽側(cè)放水、消壓為零:(系統(tǒng)圖見附件二、三)1)關(guān)閉1機2高加正常疏水調(diào)門前手動門(10LCH21AA001)。2)關(guān)閉1機2高加正常疏水調(diào)門后手動門(10LCH21AA002)。3)關(guān)閉1機1高加正常疏水調(diào)門前手動門(10LCH10AA001)。4)關(guān)閉1機1高加正常疏水調(diào)門后手動門(10LCH10AA002)。5)關(guān)閉1機2高加事故疏水調(diào)門前手動門(10LCH22AA001)。事故責(zé)任人、主操作人)準(zhǔn)備好沙店2K40線路恢復(fù)的操作票,經(jīng)審查操作票無誤后,在調(diào)令未下達(dá)正式操作令前,17:40值長(陳)令值班員王(副值)、明(主值、監(jiān)護(hù)人)(主要事故責(zé)任人)按票去進(jìn)行預(yù)操作檢查,因調(diào)令未下達(dá),只對線路進(jìn)行預(yù)檢查,值長未下達(dá)操作令,所以操作票未履行簽字手續(xù)。17:45調(diào)令正式下達(dá)給值長陳,沙店2K40線路由檢修轉(zhuǎn)冷備用(所有安全措施拆除,斷開沙店2K4043地刀)。此時值班員(王、明)已去現(xiàn)場(升壓站內(nèi)),值長未將值班員叫回履行完整的操作票簽字手續(xù),將操作令下達(dá)給單元長王(次要事故責(zé)任人),由單元長王去現(xiàn)場傳達(dá)正式操作令。單元長到現(xiàn)場(升壓站內(nèi))后向主值明、副值王下達(dá)操作令。隨后由值班員(王、明)執(zhí)行斷開沙店2K4043地刀的操作,該項操作(沙店2K4043接地隔離開關(guān)操作箱)執(zhí)行無效(操作中發(fā)現(xiàn)地刀拉不開),按票檢查操作內(nèi)容無誤,單元長幫助明、王二人一起到繼電器樓檢查上一級操作電源正常,并匯報值長聯(lián)系檢修二次班處理。在等待檢修人員到場期間,王由到升壓站2K4043地刀處復(fù)查操作電源正常。隨后對沙店2K40開關(guān)狀態(tài)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)2K40開關(guān)有一相指示在合位(實際為沙店2K39的C相,此開關(guān)為分相操作開關(guān))。此時明、王也由繼電器樓回到升壓站,王遂向二人提出沙店2K40開關(guān)狀態(tài)有一相指示不符。告知二人對沙店2K40開關(guān)狀態(tài)進(jìn)行檢查核對確認(rèn),單元長王準(zhǔn)備返回集控(NCS)進(jìn)行再次盤上核對沙店2K40開關(guān)狀態(tài),此時明、王二人在升壓站內(nèi)檢查該相開關(guān)(實際為沙店2K39的C相)確在合位。主值明已將操作箱柜門打開,也未核對開關(guān)編號并將遠(yuǎn)方、就地方式旋鈕打到就地,副值王在就地按下分閘按鈕,造成該相開關(guān)跳閘,沙店2K39開關(guān)單相重合閘啟動,但是由于沙店2K39開關(guān)運行方式打在就地方式,沙店2K39開關(guān)未能重合,造成我廠與對岸站解列,事后確認(rèn)分開的是沙店2K39開關(guān)C相。18:24集控室值班人員聽到外面有較大的異音,立即檢查四臺磨運行情況均正常,集控監(jiān)視DCS畫面上AGC退出,負(fù)荷驟減,主汽壓力迅速上升,立即手動停E、D磨,過熱器安全門動作,B、C磨跳閘,爐MFT,集控室正常照明燈滅,手動投直流事故照明燈,集控監(jiān)視CRT畫面上所有交流電機均停(無電流),所有電動門均失電,無法操作。確認(rèn)1機組跳閘,廠用電失去,(鍋爐首出燃料喪失,汽機首出EH油壓低,電氣低頻保護(hù)動作)。值班員檢查柴油發(fā)電機聯(lián)動正常,保安段電壓正常(就地檢查柴發(fā)油箱油位正常)。汽機主機直流油泵、空側(cè)密封油直流油泵、小汽機(汽動給水泵)直流油泵均聯(lián)動正常,鍋爐空預(yù)器主馬達(dá)跳閘,輔助馬達(dá)聯(lián)啟正常。立刻手啟機側(cè)各交流油泵,停止各直流油泵且投入聯(lián)鎖,啟動送風(fēng)機、引風(fēng)機、磨煤機、空預(yù)器各輔機的油泵。同時將其他各電機狀態(tài)進(jìn)行復(fù)位(均停且解除壓力及互聯(lián)保護(hù),以防倒送電后設(shè)備群啟)。19:22 恢復(fù)220kV系統(tǒng)供電。19:53啟備變供電,全面恢復(fù)廠用系統(tǒng)供電。21:02 啟電泵,爐小流量上水。15日00:10 啟動送、引風(fēng)機,爐膛吹掃完成,具備點火條件。15日03:27 爐點火。15日05:30汽輪機進(jìn)行沖轉(zhuǎn)。15日06:07 1發(fā)電機并網(wǎng)成功,帶負(fù)荷。15日08:20 :機組負(fù)荷270MW,A、B、C、D磨運行電泵、A小機運行,值長令對鍋爐爐本體全面檢查時,運行人員就地檢查發(fā)現(xiàn)B側(cè)高再處有泄漏聲,08)未嚴(yán)格按照規(guī)程規(guī)定執(zhí)行,在就地隨意對220kV系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行操作。9)操作員在操作中斷后執(zhí)行與票面工作無關(guān)的內(nèi)容,安全意識需加強。10)操作人員技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。11)在單機單線特殊運行方式下,未做好事故預(yù)案和防范措施。防范措施: 1)三吉利能源股份公司領(lǐng)導(dǎo)已向沙洲電力公司發(fā)出安全預(yù)警,并提出了整改要求和措施,要求沙洲電力公司在事故分析會中各部門應(yīng)深刻分析,認(rèn)真吸取教訓(xùn)。2)事故當(dāng)天公司總經(jīng)理就誤操作事故對全公司安全生產(chǎn)提出了具體要求,對事故分析要嚴(yán)格按照“四不放過”的原則,嚴(yán)肅處理責(zé)任人,深刻吸取事故教訓(xùn),舉一反三,采取有效措施,強化責(zé)任,落實措施,迅速扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面。3)嚴(yán)格按照國電公司發(fā)布的“關(guān)于防止電氣誤操作事故禁令”要求,認(rèn)真、準(zhǔn)確、完整的執(zhí)行好操作票制度,嚴(yán)禁任何形式的無票操作或增加操作程序。微機防誤、機械防誤裝置的解鎖鑰匙必須全部封裝,除事故處理外,正常操作嚴(yán)禁解鎖操作。公司重申解鎖鑰匙必須有專門的保管和使用制度。電氣操作時防誤裝置發(fā)生異常,必須及時報告運行值班負(fù)責(zé)人,確認(rèn)操作無誤,經(jīng)當(dāng)班值長同意簽字后,解鎖鑰匙管理者必須親自到現(xiàn)場核實情況,切實把好操作安全關(guān)。隨意解鎖操作必須視為嚴(yán)重習(xí)慣性違章違紀(jì)行為之一,堅決予以打擊。如再次發(fā)生因解鎖而引起的電氣誤操作,將加重對相關(guān)責(zé)任人的處罰和對該主管單位的主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任追究。4)嚴(yán)格按照國電公司發(fā)布的“關(guān)于防止電氣誤操作事故禁令”要求,認(rèn)真、準(zhǔn)確、完整的執(zhí)行好操作票制度,嚴(yán)禁任何形式的無票操作或改變操作順序。5)按國家電網(wǎng)公司、沙洲電力公司《防止電氣誤操作裝置管理規(guī)定》和《關(guān)于加強變電站防止電氣誤操作閉鎖裝置管理的緊急通知》要求,認(rèn)真管理和使用好電氣防誤操作裝置。變電站防誤裝置必須按照主設(shè)備對待,防誤裝置存在問題影響操作時必須視為嚴(yán)重缺陷。由于防誤缺陷處理不及時,生產(chǎn)技術(shù)管理方面應(yīng)認(rèn)真考核,造成事故的,要嚴(yán)肅追究責(zé)任。6)全面推行現(xiàn)場作業(yè)危險點分析和控制措施方法。結(jié)合實際,制定危險點分析和預(yù)控措施的范本和執(zhí)行考核的規(guī)定,規(guī)范現(xiàn)場作業(yè)危險點預(yù)測和控制工作,把危險點分析和預(yù)控措施落實到班組、落實到作業(yè)現(xiàn)場。作業(yè)前對可能發(fā)生的危險點要進(jìn)行認(rèn)真分析,做到準(zhǔn)確、全面、可行和安全,控制措施必須到位到人,確保現(xiàn)場作業(yè)的安全。對《危險點預(yù)測與控制措施卡》流于形式或存在明顯漏項的,要實行責(zé)任追究制。具體整改內(nèi)容: 1)220kV系統(tǒng)線路接地刀拉、合時都要將線路的電壓互感器的小開關(guān)合上才能操作(應(yīng)符合防止電氣誤操作,“五防”的要求)。由計生部和運行部拿出意見,并對操作票進(jìn)行修改。2)220kV系統(tǒng)開關(guān)站內(nèi),防止誤操作鎖進(jìn)行一次全面檢查,更換新鎖,制定相應(yīng)措施。3)重大設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)操作,運行部部門領(lǐng)導(dǎo)、專工及其有關(guān)人員應(yīng)到現(xiàn)場監(jiān)護(hù),制定出相關(guān)制度。4)升壓站內(nèi)各個單元開關(guān)、刀閘應(yīng)有明顯的分離區(qū)域,以防今后誤走錯間隔。5)220kV系統(tǒng)線路單線運行時,公司與張家港供電公司協(xié)商,運行調(diào)度提出申請店岸變要求有人值班;鄭州熱電廠發(fā)電機定子接地保護(hù)動作跳閘分析鄭州熱電廠 3號發(fā)電機為典型的發(fā)電機變壓器組(發(fā)變組)單元接線,發(fā)電機為東方電機廠生產(chǎn)的QFSN2002型,機組于1992年投運,現(xiàn)處于穩(wěn)定運行期。20011118,3號發(fā)電機處于正常運行狀態(tài),當(dāng)時機組帶有功負(fù)荷125 MW,無功負(fù)荷25 Mvar,對外供熱量160 t/h。事故經(jīng)過凌晨01:35,3號機集控室鈴響,中央信號盤發(fā)出“保護(hù)回路故障”和“故障錄波器動作”光字,隨即喇叭叫,中央信號盤又出“發(fā)電機定子接地”、“主汽門關(guān)閉”、“斷水保護(hù)動作”、“遠(yuǎn)方跳閘動作”、“6 kV配電裝置故障”光字,發(fā)變組表計無明顯沖擊,發(fā)變組控制盤發(fā)電機出線開關(guān)Ⅲ建石滅磁開關(guān)Q勵磁調(diào)節(jié)柜輸出開關(guān)Q 4綠燈閃光,除副勵電壓表外,發(fā)變組其它表計均無指示;廠用電盤6 kVⅠ、Ⅱ段出“BZT動作”光字,6 kV高壓廠用電備用電源進(jìn)線開關(guān)6107,6207紅燈閃光,6 kV高壓廠用電備用變壓器高壓側(cè)開關(guān)建備1綠燈平光,6 kVⅠ、Ⅱ段電壓表指示為0,高、低壓廠用電失電,集控室工作照明失去,保安電源聯(lián)動正常,值班人員立即退出6107,6207聯(lián)動開關(guān),將上述跳閘開關(guān)復(fù)位后,發(fā)現(xiàn)Ⅲ建石Q6 kV高壓廠用電工作電源進(jìn)線開關(guān)6104,6204均為綠燈平光,紅燈閃光,由于燈光指示異常,為防止擴(kuò)大事故,在確認(rèn)6104,6204斷開后,于01:38,手動合上建備1,高、低壓廠用電恢復(fù)正常。到保護(hù)間檢查,發(fā)變組保護(hù)A柜“發(fā)電機定子接地零序電壓”和“發(fā)電機定子接地三次諧波”發(fā)信、跳閘燈均亮,“主汽門關(guān)閉”和“發(fā)電機斷水”燈亮。值班人員對發(fā)變組所屬一 次系統(tǒng)外觀進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。廠用電失壓期間,接于3號機UPS的機、爐所有數(shù)字監(jiān)視表計均無指示。02:35,在高低壓廠用電恢復(fù)正常后,3號發(fā)電機從0起升壓,當(dāng)定子電壓升至2 kV時,發(fā)電機零序電壓為2 V, kV時,中央信號盤出“定子接地”光字,于是將發(fā)電機電壓降至0,斷開Q4和微機非線性勵磁調(diào)節(jié)器控制開關(guān)KKKK2,通知檢修進(jìn)一步查找原因。運行值班人員將發(fā)變組解備,并將發(fā)電機氣體置換后,檢修人員拆掉發(fā)電機5 m處出線,對發(fā)電機做交直流耐壓試驗正常,封閉母線出線、主變及高壓廠用變做交流耐壓試驗正常,然后逐一將發(fā)電機出線電壓互感器推入工作位置,做交流耐壓試驗,當(dāng)推入發(fā)電機出線電壓互感器2YHA時,發(fā)現(xiàn)2YHA相泄漏電流達(dá)50 mA,其它相只有1 mA,遂判斷為2YHA故障,將其更換并恢復(fù)發(fā)電機接線,機組重新從0升壓正常。原因分析及對策此次事故原因通過電氣檢修做交、直流耐壓試驗及更換發(fā)電機出線電壓互感器2YHA后,發(fā)電機重新零起升壓正常的情況看,可以確認(rèn)為是發(fā)電機出線電壓互感器2YHA相對地絕緣降低,造成發(fā)電機定子接地保護(hù)動作引起。(1)建備1開關(guān)未聯(lián)動BZT裝置 為JCCB031型廠用電源快切裝置,具有差壓快切和殘壓慢切功能,即當(dāng)工作開關(guān)跳閘后,若其差壓繼電器檢測到的工作母線殘壓與備用電源電壓之間的電壓差值在整定值之內(nèi),1 s內(nèi)備用電源開關(guān)可快速合上,若差值不符合要求,1 s后時間繼電器接點打開,裝置變?yōu)闄z測母線殘壓是否符合要求來實現(xiàn)慢切。由于建備1開關(guān)為老式多油開關(guān),開關(guān)機構(gòu)動作慢,合閘時間長,6 kV廠用電電源開關(guān)為真空開關(guān),開關(guān)機構(gòu)動作快,合閘時間短,而BZT裝置一次自投回路原設(shè)計是在6 kV廠用電開關(guān)合上后合閘命令即消失,由于兩開關(guān)動作43號機組斷油燒瓦事故經(jīng)過20030424T04:00:00,3號機組帶174MW負(fù)荷運行,當(dāng)時由于B汽動給水泵因故障正在檢修,A汽動給水泵投手動運行,C泵(電泵)投自動運行。04:00:06,C電動給水泵發(fā)出工作油溫高一值報警信號;04:00:4l,電動給水泵又發(fā)出工作油溫高二值的報警信號,電動給水泵跳閘,鍋爐水位迅速下降,RB動作,自動切除上兩層火嘴,投第4層油槍,運行人員搶合電泵,但沒有成功,將A小機出力調(diào)至最大,負(fù)荷降至160 MW左右;04:0l:46,鍋爐水位下降至301mm,運行人員手動調(diào)整增加A汽動給水泵的轉(zhuǎn)速,鍋爐水位緩慢上升到一165mm;04:04:09,電動給水泵突然啟動,鍋爐水位迅速上升;04:04:55,鍋爐水位上升到259mm,運行人員緊急手動打跳電動給水泵,但已來不及控制水位;04:05:06,由于鍋爐水位高達(dá)279mm,鍋爐保護(hù)MFT動作,鍋爐停爐,聯(lián)跳汽輪機;04:05:15,運行人員手動啟動主機交流油泵;04:05:27,逆功率使發(fā)電機開關(guān)跳開,廠用電自動聯(lián)動不成功,廠用電失去;04:05:29,主機交流油泵跳閘;04:05:37,運行人員手動倒廠用電成功,廠用電恢復(fù);04:05:43,柴油發(fā)電機聯(lián)動保安ⅢA1成功;04:05:53,柴油發(fā)電機聯(lián)動保安ⅢA2成功;04:06:03,運行人員再次手動試啟動主機交流油泵成功;04:
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