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專科畢業(yè)論文pvc穿線槽模具設(shè)計分析-資料下載頁

2025-06-28 02:50本頁面
  

【正文】 芯座,并用螺帽固定在機頭進線端口,模芯座的前面裝有模芯,模芯及模芯座的中心有孔,用于通過芯線;在機頭前部裝有均壓環(huán),用于均衡壓力;擠出成型部分由模套座和模套組成,模套的位置可由螺栓通過支撐來調(diào)節(jié),以調(diào)整模套對模芯的相對位置,便于調(diào)節(jié)擠出層厚度的均勻性。機頭外部裝有加熱裝置和測溫裝置。3 擠出機擠出過程分析 PVC異型材擠出工藝路線 圖九 PVC異型材擠出工藝路線 成型過程出現(xiàn)的問題與機頭關(guān)系的研究 尺寸不穩(wěn)定的原因和分析 產(chǎn)生原因:牽引力不穩(wěn)定;進料量波動;口模尺寸或定型尺寸設(shè)計不當或調(diào)整不當;電熱圈加熱不正常;物料混合不均勻。 解決辦法: 修理牽引機;適當降低口模的牽引收縮率,提高冷卻效果;檢查修理電熱圈;加強混合效果,改進混合工藝。 表面粗糙且有花紋的原因和分析長生原因:成型溫度不當;原料配方不當;口模設(shè)計不合理;物料混合不均勻。解決辦法:調(diào)整成型溫度;改進配方;增大口模壓力;加強混合效果,改進混合工藝。 表面有筋或槽的原因和分析長生原因:模內(nèi)黏附異物或焦料;口模有凹凸處;析出物黏附堆積。解決辦法:清理口?;驒C頭;修整模唇或更換部件;降低擠出溫度或調(diào)整配方。 型材內(nèi)夾有氣泡的原因和分析產(chǎn)生原因: 原料中水分含量高;原料中含易揮發(fā)分子;擠出溫度過高;原料中夾帶空氣。 解決辦法: 對原料進行干燥;采用真空料斗;降低擠出溫度;檢查排氣段是否正常工作。 口模內(nèi)有料分解,制品帶有分解線的原因和分析產(chǎn)生原因: 原料的熱穩(wěn)定性差;擠出溫度過高;機頭表面有凹陷積料;口模結(jié)構(gòu)不合理;機頭內(nèi)有死角;物料在機頭內(nèi)停留時間長。 解決辦法:調(diào)整配方;適當降低擠出溫度;檢查清理機頭;改進口模設(shè)計;改進機頭設(shè)計;縮短物料的停留時間。 表面有熔接痕的原因和分析產(chǎn)生原因:口模料流不均勻;機頭壓力不足;口模定型段長度不足;物料未充分匯流;進入機頭的料偏少;配方中外潤滑性過強;物料的流動性太差;分流器支架處熔體溫度偏低;擠出速度太快。解決辦法:使口模內(nèi)聊流量均勻;增加機頭壓力;增加機頭定型段的長度;在芯模支架后設(shè)置料池;增大機頭入口處的料流量;調(diào)整配方;更換成流動性的物料;提高料筒溫度,降低口模溫度;降低擠出速度。 進料不均的原因和分析產(chǎn)生原因: 配混料易架橋;塑料在進料段打滑;原料的流動性不好。 解決辦法: 改變料的顆粒度料斗內(nèi)安裝攪拌器,降低加料段溫度;改用適當粒度的料,改變配方,改用開槽的加料套筒或增加螺桿加料段的長度;使用流動性適當?shù)母煞哿稀?彎曲變形的原因和分析產(chǎn)生原因:口模出料不均;截面形狀設(shè)計不合理;冷卻方法不適當,真空冷卻水不通;擠出、冷卻定型、牽引的中心位置不正;擠出速度過快。 解決辦法: 修正模具;型材的壁厚盡量均勻?qū)ΨQ;冷卻水應(yīng)保持一定的溫度;調(diào)整中心位置;減慢擠出速度。 端部有裂紋或鋸齒形的原因和分析產(chǎn)生原因:口模端部流速太慢;口模速度控制不當,塑化不良。解決辦法:減小端部平直部分長度或增大端部縫隙;適當提高口模溫度,降低料筒溫度;在口模端部附近插入筒形加熱器,提高局部溫度;調(diào)整配方。 整體收縮太大的原因和分析產(chǎn)生原因:牽引機速度過快;冷卻不充分;機頭溫度過高。解決辦法:減慢牽引機的速度;盡量使型材冷卻充分;降低機頭溫度。 型坯在定型模前堆料的原因和分析產(chǎn)生原因:定型模與口模不配套;真空度或加壓壓力太大;牽引力不足;定型模與模唇距離太大。解決辦法:修正定型?;蚩谀?;調(diào)整壓力;增大牽引力;縮短定型模與模唇的距離。 型坯在定型模中滑移不良的原因和分析長生原因:模唇出料速度不穩(wěn);定型模冷卻不良;熔料溫度太高;解決辦法:修正模口出料速度的均勻性或局部提高溫度;降低冷卻水溫;降低料筒、螺桿溫度。 產(chǎn)生原因:原料制備工序不完善;配方中外潤滑性過強;樹脂未充分吸收助劑;擠出溫度過高;機頭壓力過低;口模內(nèi)熔體壓力偏低;型材的冷卻速度過快;定型模內(nèi)阻力過大。解決辦法:改進生產(chǎn)工序;調(diào)整配方;加強混合效果,改進混合工藝;適當降低擠出溫度;增大機頭壓力;調(diào)整牽引速度;采用前端有壓力的口模;定型時避免急冷;修理定型模。致 謝在隋麗慧老師的悉心指導和嚴格要求下業(yè)已完成,從課題選擇、方案論證到具體設(shè)計和調(diào)試,無不凝聚著隋老師的心血和汗水,在三年的??茖W習和生活期間,也始終感受著導師的精心指導和無私的關(guān)懷,我受益匪淺。在此向隋老師表示深深的感謝和崇高的敬意。 不積跬步何以至千里,本論文能夠順利的完成,也歸功于各位任課老師的認真負責,使我能夠很好的掌握和運用專業(yè)知識,并在論文中得以體現(xiàn)。正是有了他們的悉心幫助和支持,才使我的畢業(yè)論文工作順利完成,在此向輕化工程系的全體老師表示由衷的謝意。參考文獻《聚合物成型機械》 唐志玉 國防工業(yè)出版社《塑料擠出機頭典型結(jié)構(gòu) 120 例》 王效岳 中國輕工業(yè)出版社 《新型塑料擠出機頭設(shè)計》 賈潤禮, 趙光星 國防工業(yè)出版社《塑料擠出成型模具設(shè)計 》 馬金駿 中國輕工業(yè)出版社《塑料機械設(shè)計 》 北京化工學院和華南工學院合編 中國輕工業(yè)出版社《實用擠塑成型及模具設(shè)計 》 洪禛章 機械工業(yè)出版社《塑料成型工藝與模具設(shè)計》 余冬蓉,
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