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正文內(nèi)容

某發(fā)電廠能源審計(jì)報(bào)告案例-資料下載頁

2025-04-24 22:31本頁面
  

【正文】 B、鍋爐經(jīng)濟(jì)效益:空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)從20%降到12%計(jì),%,按鍋爐效率每提高1%,每度電可降低發(fā)電煤耗3克計(jì)算。:110000萬千瓦時(shí)**+=預(yù)計(jì)投資150萬元。磨入口風(fēng)道采用圓管式風(fēng)道,減少磨損,消除漏風(fēng)(1)技術(shù)可行性分析:磨煤機(jī)入口風(fēng)道采用4條風(fēng)道分別為4臺磨提供風(fēng)量,原風(fēng)道使用方型結(jié)構(gòu),邊角部位易磨損,而且焊縫多,造成泄露點(diǎn)多,經(jīng)常漏風(fēng)嚴(yán)重,嚴(yán)重影響了現(xiàn)場的文明生產(chǎn),而且造成鍋爐系統(tǒng)熱效率降低,損失嚴(yán)重。采用同等截面積的圓管式風(fēng)道,焊縫少,易磨部位減少80%,可有效控制風(fēng)量泄露,提高鍋爐的熱效率。(2)經(jīng)濟(jì)效益可行性分析:改造后,%,按鍋爐效率每提高1%,每度電可降低發(fā)電煤耗3克計(jì)算。:5500小時(shí)/年*20萬千瓦時(shí)**改造費(fèi)用:每條風(fēng)道使用Φ1600圓管5米,四條風(fēng)道計(jì)20米,單價(jià):1000元,合計(jì)費(fèi)用20000元.2爐電除塵器改造為布袋除塵器(1)技術(shù)可行性分析:近年來隨著電力設(shè)施的不斷增加,大氣污染越來越嚴(yán)重,提高除塵效率迫在眉睫。(2)經(jīng)濟(jì)效益可行性分析:A.原來的電除塵器為兩室三電場,每臺爐6各電場,每個(gè)電場的額定功率是140KVA,每臺爐振打電機(jī)20臺,總?cè)萘繛?40+20=290KW。每年耗電量:2905500=每年費(fèi)用為:2540400=B. 電除塵器改造為布袋除塵器,布袋除塵器阻力由大修前電除塵阻力195Pa,增加到現(xiàn)在布袋除塵器阻力740Pa,增加了545Pa,引風(fēng)機(jī)電流大修后為154/155A,較大修前115/114A增加了39/41A。, KWh,每年耗電量:5500小時(shí)/年=,兩臺反風(fēng)機(jī)常年備用,自然風(fēng)量已滿足現(xiàn)場需要,12臺閥門電機(jī),只有在檢修時(shí)工作不到1分鐘耗電量相當(dāng)有限,12臺回轉(zhuǎn)反吹電機(jī),工作時(shí)只有1臺運(yùn)行,總之,布袋除塵器相當(dāng)省電,每年不足2萬元。每年節(jié)能電費(fèi):() (+)=,說明電除塵改布袋除塵器,多增加廠用電,但是除塵效率大幅提高,大氣污染減少,增加社會(huì)效益相當(dāng)可觀,為了環(huán)境友好社會(huì)奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)改造投資:1496萬元5爐電除塵器改造(1)技術(shù)可行性分析:5爐電除塵器由于年舊老化,絕緣子絕緣不夠,陰陽極變形嚴(yán)重,達(dá)不到額定出力,灰斗爬灰現(xiàn)象比較嚴(yán)重,導(dǎo)致陰陽極短路,跳電場現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,除塵效率嚴(yán)重降低,達(dá)不到環(huán)保要求,提高除塵效率迫在眉睫。預(yù)計(jì)改造投資:300萬元(2)經(jīng)濟(jì)效益可行性分析:除塵效率大幅提高,大氣污染減少,引風(fēng)機(jī)壽命增加,其社會(huì)、效益無法估量。2爐撈渣系統(tǒng)改造為干渣機(jī)(1)技術(shù)可行性分析:2機(jī)組采用水力沖渣,沖渣水用量較大。而除渣系統(tǒng)改造為干排渣系統(tǒng)裝置可大大節(jié)約沖渣用水,現(xiàn)本項(xiàng)技術(shù)已在4爐使用,效果很明顯。(2)經(jīng)濟(jì)效益可行性分析:預(yù)計(jì)改造后每年節(jié)水費(fèi):100 噸/小時(shí)5500小時(shí)/年(2爐除渣系統(tǒng)改造為干排渣系統(tǒng),可節(jié)水100噸/小時(shí),)預(yù)計(jì)改造投資:1200萬元(三)降低廠用電方面 1.6機(jī)分別加裝水輪機(jī)(1)技術(shù)可行性分析:循環(huán)水系統(tǒng)能損大,加裝水輪機(jī)利用循環(huán)水系統(tǒng)富裕能量,降低廠用電率。在6機(jī)負(fù)米各安裝一臺水輪機(jī),有效利用了循環(huán)水系統(tǒng)回水勢能進(jìn)行發(fā)電。降低了廠用電。(2)經(jīng)濟(jì)效益可行性分析:,一年的發(fā)電量是:5500*=3850MW。二臺水輪機(jī)發(fā)電量是7700MW,這樣可以有效地降低廠用電率。預(yù)計(jì)改造投資:300萬元交流變頻調(diào)速改造:(1)技術(shù)可行性分析:交流變頻調(diào)速傳動(dòng)具有以下特點(diǎn):可以使普通異步電動(dòng)機(jī)實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速;啟動(dòng)電流小,減少電源設(shè)備容量;啟動(dòng)平滑,消除機(jī)械的沖擊力,保護(hù)機(jī)械設(shè)備;對電機(jī)具有保護(hù)功能,降低電機(jī)的維修費(fèi)用;具有顯著的節(jié)電效果。如循環(huán)水系統(tǒng)、吸、送系統(tǒng)工藝流程中要求在負(fù)荷峰、谷期間,電機(jī)應(yīng)根據(jù)負(fù)荷情況進(jìn)行調(diào)節(jié)輸送量,另外傳動(dòng)需穩(wěn)定,點(diǎn)動(dòng)、啟動(dòng)及升降速都應(yīng)平滑實(shí)現(xiàn),這樣才能作到節(jié)約電能及保護(hù)電機(jī)作用。(2)經(jīng)濟(jì)效益可行性分析:A.改造六臺鍋爐吸風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)方式、由定速改為變頻,平均負(fù)荷率80%實(shí)現(xiàn)節(jié)電50%,%,預(yù)計(jì)改造后實(shí)現(xiàn)節(jié)電3300萬度,取得效益825萬元/年預(yù)計(jì)改造投資:3060萬元B改造四臺鍋爐一次風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)方式、由定速改為液體電阻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)節(jié)電18%、%預(yù)計(jì)改造后實(shí)現(xiàn)節(jié)電660萬度,取得效益165萬元/年預(yù)計(jì)改造投資: 400萬元C、%,其中變頻器設(shè)備費(fèi)240萬元、相應(yīng)的開關(guān)、電纜、電纜溝等附件190萬元。系統(tǒng)改造費(fèi)用100萬元預(yù)計(jì)改造后實(shí)現(xiàn)節(jié)電660萬度,取得效益165萬元/年預(yù)計(jì)改造投資:530萬元部分節(jié)能管理、技改方案一覽表分類序號項(xiàng)目主要內(nèi)容節(jié)約量效益投資完成年限備注噸 萬度萬元萬元汽機(jī)部分12號汽機(jī)通流部分三缸綜合改造:改造汽機(jī)通流部分的靜葉和動(dòng)葉,采用全四維設(shè)計(jì)方案,各缸效率分別實(shí)現(xiàn):三閥點(diǎn)運(yùn)行高缸效率達(dá)到86%、%、低壓缸達(dá)到87%,機(jī)組熱耗達(dá)到1990大卡/千瓦時(shí)。供電煤耗下降16克/千瓦時(shí) 節(jié)約標(biāo)煤 16000420250007年利用小時(shí)550025號汽機(jī)高、低壓缸通流部分綜合改造:改造汽機(jī)通流部分的靜葉和動(dòng)葉,采用全四維設(shè)計(jì)方案,各缸效率分別實(shí)現(xiàn):三閥點(diǎn)運(yùn)行高缸效率達(dá)到86%、中缸效率達(dá)到91%、低壓缸達(dá)到87%,空冷機(jī)組熱耗達(dá)到2085大卡/千瓦時(shí)。 供電煤耗下降9克/千瓦時(shí) 節(jié)約標(biāo)煤 9000270160007年 3兩臺汽輪機(jī)組通流部分三缸綜合改造:改造汽機(jī)通流部分的靜葉和動(dòng)葉,采用全四維設(shè)計(jì)方案,各缸效率分別實(shí)現(xiàn):三閥點(diǎn)運(yùn)行高缸效率達(dá)到86%、%、低壓缸達(dá)到87%,機(jī)組熱耗達(dá)到1990大卡/千瓦時(shí)。供電煤耗下降16克/千瓦時(shí) 節(jié)約標(biāo)煤 32000840500008年 4號汽機(jī)通流部分三缸綜合改造:改造汽機(jī)通流部分的靜葉和動(dòng)葉,采用全四維設(shè)計(jì)方案,各缸效率分別實(shí)現(xiàn):三閥點(diǎn)運(yùn)行高缸效率達(dá)到86%、%、低壓缸達(dá)到87%,機(jī)組熱耗達(dá)到1990大卡/千瓦時(shí)。供電煤耗下降16克/千瓦時(shí) 節(jié)約標(biāo)煤 16000420250009年 56號汽機(jī)高、低壓缸通流部分綜合改造:改造汽機(jī)通流部分的靜葉和動(dòng)葉,采用全四維設(shè)計(jì)方案,各缸效率分別實(shí)現(xiàn):三閥點(diǎn)運(yùn)行高缸效率達(dá)到86%、中缸效率達(dá)到91%、低壓缸達(dá)到87%,空冷機(jī)組熱耗達(dá)到2085大卡/千瓦時(shí)。 供電煤耗下降9克/千瓦時(shí) 節(jié)約標(biāo)煤 9000270160009年 6改造5號動(dòng)葉葉頂汽封結(jié)構(gòu)減小汽封間隙、使高缸效率提高3%——4%,低壓缸提高2%,熱耗下降89千焦/千瓦時(shí)。節(jié)約標(biāo)煤 740022240007年 7改造4臺機(jī)組動(dòng)葉葉頂汽封結(jié)構(gòu)減小汽封間隙、使高缸效率提高3%——4%,低壓缸提高2%,熱耗下降89千焦/千瓦時(shí)。節(jié)約標(biāo)煤 1480044480008年—09年 8改造5號機(jī)軸鍛汽封間隙控制在60絲以下、使夾層漏汽控制在2噸以內(nèi),一、二端軸封漏汽控制在8噸以內(nèi)。節(jié)約標(biāo)煤400012024007年 9改造4臺機(jī)組軸鍛汽封間隙控制在60絲以下、使夾層漏汽控制在2噸以內(nèi),一、二端軸封漏汽控制在8噸以內(nèi)。節(jié)約標(biāo)煤800024048008年—09年 105號機(jī)改造后、原來2%的減溫水量可以全部停掉、熱耗下降33千焦/千瓦時(shí)。節(jié)約標(biāo)煤280084 07年 114臺機(jī)組改造后、原來2%的減溫水量可以全部停掉、熱耗下降33千焦/千瓦時(shí)。節(jié)約標(biāo)煤5600168 08年—09年 125號機(jī)組增容改造,濕冷機(jī)組達(dá)到22萬、空冷機(jī)組達(dá)到21萬,增發(fā)電量1億5千萬千瓦時(shí) 150060007年 134臺機(jī)組增容改造,濕冷機(jī)組達(dá)到22萬、空冷機(jī)組達(dá)到21萬,增發(fā)電量2億5千萬千瓦時(shí) 2500120008年—09年 145號機(jī)軸封供汽改進(jìn)為自密封系統(tǒng)節(jié)約標(biāo)煤10003010007年 鍋爐部分15通過低溫受熱面的改造和鍋爐漏風(fēng)的治理,力爭鍋爐效率達(dá)到91%。     16增加2號鍋爐省煤器面積,使排煙溫度達(dá)到135℃,%,節(jié)約標(biāo)煤700021020007年 17增加5號鍋爐省煤器面積,使排煙溫度達(dá)到135℃,%,節(jié)約標(biāo)煤420012620007年 18增加4臺鍋爐省煤器面積,使排煙溫度達(dá)到135℃,%,節(jié)約標(biāo)煤840025240008年—09年 19改造六臺鍋爐點(diǎn)火系統(tǒng)為微油點(diǎn)火,全年燃油控制在900噸以下節(jié)油1800噸90072007年 20加強(qiáng)鍋爐漏風(fēng)治理:本體漏風(fēng)5%,預(yù)熱器漏風(fēng)10%,電除塵及其它尾部煙道漏風(fēng)10%,%,節(jié)約標(biāo)煤7200206 長期 節(jié)約廠用電21改造六臺鍋爐吸風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)方式、由定速改為變頻,平均負(fù)荷率80%實(shí)現(xiàn)節(jié)電50%,%節(jié)電3300萬度825306007年 22改造四臺鍋爐一次風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)方式、由定速改為液體電阻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)節(jié)電18%、%節(jié)電660萬度16540007年 23改造兩臺鍋爐排粉機(jī)驅(qū)動(dòng)方式、由定速改為液體電阻調(diào)速,實(shí)現(xiàn)節(jié)電24%、%節(jié)電330萬度8316007年 24%,其中變頻器設(shè)備費(fèi)240萬元、相應(yīng)的開關(guān)、電纜、電纜溝等附件190萬元。系統(tǒng)改造費(fèi)用100萬元節(jié)電660萬度16553007年 試驗(yàn)研究25開展機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行試驗(yàn)研究:達(dá)到調(diào)門壓損最佳,鍋爐氧量控制最佳,給水耗電下降,送、吸風(fēng)機(jī)耗電下降,再熱汽不投減溫水,排汽干度95%以下,沒有改造的機(jī)組在80%負(fù)荷率的條件下,實(shí)現(xiàn)供電煤耗下降3克/千瓦時(shí),%。年節(jié)標(biāo)煤1200噸、節(jié)電1300萬度68030007年 三、環(huán)境效益分析按照上述節(jié)能方案計(jì)算的節(jié)能量計(jì)算,可減少向大氣中排入煙氣污染物量508千噸,使煙塵排放濃度達(dá)到國家環(huán)保要求。減少廢水排放876千噸。取得了較好的環(huán)保效益。第六章 審計(jì)結(jié)論本審計(jì)組通過審計(jì)考核,核對取證,根據(jù)審計(jì)結(jié)果,做出如下結(jié)論:20XX年豐XXXX電廠在上級部門正確領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷下,廠領(lǐng)導(dǎo)班子非常重視節(jié)能環(huán)保工作,把創(chuàng)建節(jié)約環(huán)保型燃煤電廠與安全生產(chǎn)、經(jīng)營工作同等對待,時(shí)刻貫穿全廠的一切管理工作中去。建立了以廠長為第一責(zé)任人的資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)責(zé)任制,成立了節(jié)能環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組建立并完善了資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)管理體系的長效機(jī)制,節(jié)約環(huán)保工作的組織措施健全責(zé)任制落實(shí),配備了節(jié)能環(huán)保工程師,并建立了三級節(jié)能環(huán)保技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)。緊緊圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo),嚴(yán)抓安全生產(chǎn),大力推行管理革命,通過開展設(shè)備治理,機(jī)組保持了安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,較好地完成了上級集團(tuán)公司下達(dá)的年度任務(wù);在主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面,%,上網(wǎng)結(jié)算電量累計(jì)完成80億千瓦時(shí),%;完成工業(yè)總產(chǎn)值173883萬元,工業(yè)增加值79829萬元,全年實(shí)現(xiàn)利稅192300萬元。 在生產(chǎn)技術(shù)管理方面,發(fā)電廠通過科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新、強(qiáng)化質(zhì)量管理、加大技改投資力度等措施,取得了較好的節(jié)能效果,并將節(jié)能環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)已納入了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理工作,自覺逐步實(shí)施清潔生產(chǎn)。定期進(jìn)行電廠水平衡試驗(yàn),對全廠各種水耗分布進(jìn)行全面定量分析,有完整的節(jié)水試驗(yàn)分析報(bào)告,水耗計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理手段完善,并已采取有效的節(jié)水挖潛措施且效果明顯;定期對系統(tǒng)和設(shè)備性能進(jìn)行耗差分析,指導(dǎo)機(jī)組優(yōu)化運(yùn)行;機(jī)組定期或不定期進(jìn)行了不同負(fù)荷運(yùn)行方式的優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn);定期進(jìn)行鍋爐機(jī)組燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),提高鍋爐熱效率和低負(fù)荷穩(wěn)燃能力,有詳細(xì)的試驗(yàn)分析報(bào)告;定期進(jìn)行凝汽機(jī)組“冷端”系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性診斷試驗(yàn)和運(yùn)行方式優(yōu)化,機(jī)組在良好真空下運(yùn)行,且凝汽系統(tǒng)和循環(huán)冷卻系統(tǒng)按優(yōu)化方式運(yùn)行,有完整的試驗(yàn)分析報(bào)告。積極推廣應(yīng)用節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保等新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝和新方法,依靠科技進(jìn)步,提高企業(yè)資源利用效率,降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,已取得明顯經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。使全廠發(fā)電煤耗完成389g/kwh,20XX年燃油量未超過公司下達(dá)的考核值。在設(shè)備治理方面,建立完善的設(shè)備管理制度,設(shè)備管理責(zé)任制落實(shí),不斷提高機(jī)組健康水平和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo);建立完善的設(shè)備技術(shù)檔案和臺帳。在能源管理制度建設(shè)方面,XXXX發(fā)電廠領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)工作。節(jié)能管理組織機(jī)構(gòu)健全,各項(xiàng)節(jié)能規(guī)章制度齊全,企業(yè)節(jié)能規(guī)劃完整;節(jié)能項(xiàng)目計(jì)劃既具體又符合實(shí)際,可操作性強(qiáng);并制定了從能源采購、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度,并以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的方式嚴(yán)格考核,資源節(jié)約和環(huán)保工作目標(biāo)進(jìn)行了層層分解。有力的促進(jìn)了企業(yè)各項(xiàng)節(jié)能工作的有效展開,盡管如此,XXXX
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