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組件產線不良及改善措施分析報告-資料下載頁

2024-11-25 22:56本頁面
  

【正文】 殘膠; ? 總裝人員在裝框前檢驗; 2小時不固化 導致原因 : ? A、 B灌封膠混合不充分; ? 靜態(tài)混合管漏膠; ? A、 B灌封膠配比問題 改善措施 : ? 漏膠或混合不充分,需更換靜態(tài)混合管; ? 重新進行配比測試,超出工藝 1: 6177。 范圍,要求設備進行調試; 導致原因 : ? 鋁型材原材料問題; ? 邊框打完膠前推,與桌面摩擦造成; ? 裝框機擋板有異物; ? 清洗處,使用刀片不當 ; 改善措施 : ? 裝框前注意檢驗; ? 桌面用泡沫或背板覆蓋保護; ? 去除裝框機擋板異物,如螺絲外漏之類,擋板位置不準的,設備人員進行調試; ? 清洗處,去除玻璃面溢膠,刀片需清刮,防止彎曲或用力過猛; 導致原因 : ? 灌膠機膠量設定不適合; ? 接線盒沒有完全按緊,造成容量大,膠少; ? 員工少踩或多踩; 改善措施 : ? 重新調整每次出膠量; ? 總裝處,接線盒需按壓牢固; ? 每個灌膠線盒踩 3膠; 導致原因 : ? 打膠槍槍口過細,硅膠太少; ? 兩側邊框往外側彎曲; ? 硅膠過稀,打好的膠下沉到邊框內; 改善措施 : ? 對膠槍頭重新切,切口變大; ? 調整裝框機行程,夾力變??; ? 更換其他廠家或批次的硅膠試驗; 導致原因 : ? 灌封膠多,超過線盒 B面; ? 員工沒有用力按下,卡口未卡上; ? 蓋子尺寸有差異; 改善措施 : ? 開蓋,清除多余灌封膠; ? 用力按下,看卡口是否卡好; ? 更換蓋子試驗;
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