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正文內(nèi)容

年產(chǎn)4000噸白酒項目建議書-資料下載頁

2025-08-19 15:03本頁面

【導(dǎo)讀】遼寧天府酒業(yè)有限公司。酒生產(chǎn)技術(shù)、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模地點和期限、投資估算與資金籌措、市場。則,會計準則、白酒項目建設(shè)相關(guān)政策法規(guī)等。利用遼寧省黑山縣地區(qū)水質(zhì)好、糧食資源豐富、交通便捷、市場潛。在遼寧省黑山縣地區(qū)征地300畝,固定資產(chǎn)投資4189萬元新建年。產(chǎn)1000噸高檔白酒、3000噸中低檔系列白酒生產(chǎn)線。售情況適時啟動二期建設(shè),使生產(chǎn)能力擴大到10000噸。噸生產(chǎn)能力提出項目建議。維修,地磅,辦公及檢測中心,污水處理站,鍋爐煙氣處理系統(tǒng)等輔助。項目建設(shè)期為一年,項目建成正常投產(chǎn)后,年產(chǎn)高度系列白酒4000. 國白酒消費具有良好的市場前景,特別是東北地區(qū)由于天氣寒冷,人們。銷售區(qū)域為東北三省。第二部分中國白酒及中高檔白酒市場分析及未來五年發(fā)展。從上圖可知,2020年以來,中國白酒企業(yè)數(shù)量逐漸減。少,2020年中國共有白酒企業(yè)1231家,2020年減少到了940家,但到。價格方面,據(jù)抽樣

  

【正文】 吹。二吹后微帶酒、酸、刺鼻味。 ③裝桶溫度高。頭吹快,二吹低,斷吹快;反之 ,裝得冷,發(fā)吹遲、二吹高。斷吹慢。冬天要求發(fā)酵稍快,熱天要求發(fā)酵稍緩。 ④培菌糟和配糟配合適當,吹口氣味正常。如配糟溫度偏高,桶溫上升快,吹口高,頭吹即帶 刺鼻、配糟味吹眼出氣擁擠,有“呼呼”聲。若配糟溫度偏低,頭吹帶涼甜味,過低時有嚴重的刺鼻昧,桶溫上升緩慢。如培菌糟溫度偏高,發(fā)吹、斷吹都快,吹氣中帶出細微的水珠,導(dǎo)致吹眼有“普普”的聲音 (如吹口水 )。如培菌糟溫度偏低,發(fā)酵較慢,帶糟子味,桶溫上升較慢。 ⑤ 配糟翻動過早 ,培菌糟攤涼過久,囤撮不清潔箱不好等,吹口有特殊的怪氣味,使鼻子不敢接近,都是發(fā)酵不良的癥兆。 ⑥ 掌握吹口的變化。特別是頭吹,要注意從工藝上加以控制 。 頭吹猛,發(fā)酵作用時間短,糖化發(fā)酵作用不完全。永川試點證明,因升溫快 ,發(fā)酵糟一 般含酒量到 72~ 96 h 即達到最高點 ,出桶時,含酒量反而下降。 若頭吹猛,即升溫快而高,有利于雜菌生長繁殖,酸度增加.亦降低出酒率。 頭吹猛,后發(fā)酵時間增長,主發(fā)酵期提前結(jié)束 ,酸度亦會增加,出酒率亦會下降。 發(fā)酵桶常見的病害與防治 在裝桶以后,由于工藝操作的原因。如溫度掌握不當、雜菌感染或設(shè)備上的原因。會使發(fā)酵桶發(fā)生下列病害。 ( 1) 升溫猛。由于裝桶溫度過高。適宜于雜菌的繁 殖,以致吹口的吹氣大?,F(xiàn)熱尾,有怪昧,同時桶內(nèi)升溫快而猛。此時可由桶面灌入冷酒尾,以增加發(fā)酵糟的含酒量,從而抑制雜菌的 繁殖;或放掉桶內(nèi)黃水;或提前蒸餾。以減少損失。根據(jù)升溫過猛的情況,可在下酢時采取 下列措施:選擇當日較低的室溫裝桶;適當減少投糧,增加配糟用量,夏季氣溫較高時多采用此法 ;降低配糟溫度,將配糟平攤在晾堂上,并用木锨高揚,可使配糟降至室溫。 ( 2) 升溫不夠。由于裝桶時。混合糟的溫度過低,或由于冬季嚴寒桶 (池 )四周散熱較快,因而桶內(nèi)糖化與發(fā)酵作用緩慢,致使從吹口逸出的 c()2 少,桶內(nèi)溫度上升太慢或升得不夠。此時,可于頭吹、二吹、三吹時,從桶面四周加入熱水或底鍋水,以提高桶內(nèi)溫度來挽救。升溫不夠的病害,一般發(fā) 生在冬季。除采用上述辦法處理外,可在下一酢時采取下列措施 :減少配糟用量;裝夾糟桶,即在桶內(nèi)四周裝一層熱配糟保溫;桶周圍用稻草包裹,桶面加蓋稻草或稻殼保溫。 ( 3) 不升溫。在裝桶時,溫度掌握雖較適宜,但由于使用封存已久的配糟裝桶?;蚯芭旁懿『Φ呐湓阊b桶。故不升溫或升溫太慢。挽救辦法有:若配糟封存太久,可將糟曬干,用時再發(fā)濕蒸煮后再作配糟;提高配糟溫度 1~ 2℃;出老箱。 ( 4) 桶 (池 )底漏。發(fā)酵過程中黃水流失,桶內(nèi)黃水減少引起發(fā)酵不正常。應(yīng)勤檢查黃水孔,以免漏黃水。 蒸餾工序 川法小曲白酒蒸餾工 序的關(guān)鍵技術(shù)與一般固態(tài)法白酒基本相同。但因川法小曲白酒是用整粒原料,上甑操作有些差異,故一些操作要特別提醒一下。 ( 1) 裝甑要求輕裝勻撒.避免發(fā)生蹋甑、夾花流酒等現(xiàn)象。蒸餾時發(fā)生蹋甑或夾花流酒的主要原因是發(fā)酵不正常、糟子水分過重,殘余淀粉多,糟子發(fā)膩;或裝甑時傾倒糟過重、不松、不勻,不利穿汽;或蒸餾時火力驟然變小等均要注意克服。上甑時,如遇甑內(nèi)穿汽不勻,可在穿汽慢的地方,撒少許熟糠,待蒸汽上升時,再均勻上甑。 ( 2) 探汽上甑是川法小曲白酒的傳統(tǒng)操作。因采用整粒原料,裝甑前又先放出黃水。糟子較疏松,宜探汽上 甑。永川試點,曾進行過探汽上甑與見汽上甑對比試驗,發(fā)現(xiàn)見汽上甑蒸餾效率比探汽上甑低。但同樣是探汽上甑,因操作不同。蒸餾效率亦會相差較大。 ( 3) 截頭去尾是固態(tài)法白酒蒸餾的經(jīng)典操作。酒頭、酒尾中甲醇、雜醇油等雜質(zhì)含量較高。通過蒸餾過程 中的截頭去尾,可有效地提高小曲白酒的質(zhì)量。此外,流酒溫度、流酒速度與大曲酒蒸餾相同。 第二節(jié) 環(huán)境保護執(zhí)行情況 本項目 生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生污染,企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)重視解決。 一、產(chǎn)污分析 發(fā)酵酒精工業(yè)的污染以水的污染最為嚴重。生產(chǎn)過程的廢水主要來自蒸餾發(fā) 酵成熟醪后排出的酒精糟, 生產(chǎn)設(shè)備的洗滌水、沖洗水,以及蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾工藝的冷卻水等。 發(fā)酵酒精生產(chǎn)排放的廢氣、廢渣主要來自鍋爐房,而廢水主要來自蒸餾發(fā)酵成熟醪時粗餾塔底部排放的蒸餾殘留物 —— 酒精糟(即高濃度有機廢水),以及生產(chǎn)過程中的洗滌水(中濃度有機廢水)和冷卻水 。未經(jīng)處理的酒精糟、 洗滌水、冷卻水的水質(zhì)和噸產(chǎn)品排水量如表 所示。 圖表 38 發(fā)酵酒精生產(chǎn)污染物的來源與排放 圖表 39 發(fā)酵酒精生產(chǎn)廢水水質(zhì)與排水量 酒精糟主 要特征如下。 1. 高溫蒸餾釜底排出的廢液溫度可達 100℃ 。 2. 高濃度: CODCr 50 g/L,包括懸浮固體( SS),溶解性 CODCr和膠體,有機 物占 93%~ 94%。主要是碳水化合物及含氮化合物、生物菌體及微量醇等,另外 還有約 500mg/L 的有機酸。無機物 6%~ 7%,為泵水中的離子及原料雜質(zhì)、灰塵。 3. 高懸浮固體( SS):懸浮固體約占 60%~ 80%,濃度 30~ 50g/L。 由上表 可見,每生產(chǎn) 1t 酒精約排放 13~ 16t 酒精糟。酒精糟呈酸性,COD 4.高達( 5~ 7) 10 mg/L ,是 酒精行業(yè)最主要的污染源。 二、不同水污染處理技術(shù) 發(fā)酵酒精廢水的處理利用一直是酒精行業(yè)環(huán)境保護的一大課題。廢水中有機物和懸浮物含量高, CODCr 一般為 30000~ 60000mg/L, SS 為10000~ 40000mg/L。 下面介紹常用的酒精糟液及廢水處理技術(shù)。 1.酒精糟液厭氧處理技術(shù) 我國自 20 世紀 60 年代即有應(yīng)用,特別是 20 世紀 80 年代初得到普遍推廣。 早期多用于獲得能源,采用厭氧反應(yīng)器多為厭氧接觸工藝,污泥和消化液的二次污染問題較難解決,即使采用好氧處理也很少有能達到污水綜合排放標準。近期通過不斷 研究,引進新技術(shù),厭氧消化工藝和設(shè)備日臻完善,現(xiàn)已基本滿足酒精糟液處理的需要。 常見的厭氧反應(yīng)器有隧道式沼氣池、普通沼氣池、厭氧罐、上流式厭氧污泥床反應(yīng)器( UASB)、厭氧濾池( AF)、污泥床濾器( UBF)以及上流式固體反應(yīng)器 ( USR)等。以下是一些主要的反應(yīng)器。 ( 1)隧道式(推流式)發(fā)酵池 該發(fā)酵池是從 20 世紀 50 年代到80 年代初 期使用的厭氧發(fā)酵裝置,地下或半地下式發(fā)酵池。一般采用磚混結(jié)構(gòu)。這種發(fā)酵裝置容積較大,滯留期較長,一般在 10d 以上,甚至達到 15 d 左右。且 CODCr 負荷率較低, 一般在 3 kg/( m3d ), BOD5去除率在 80%左右,產(chǎn)氣率一般為 2m/( m3d )。它具有工藝簡單、操作方便、建設(shè)比較容易等優(yōu)點,缺點是占地面積 大,工藝落后,發(fā)酵效果差等,因此 20 世紀 80 年代后期已很少采用。山東省蓬 萊酒廠、壽光 酒廠、昌樂酒廠、文登酒廠還在單獨使用或增建其他反應(yīng)器后繼續(xù)使用,新建酒廠已不選用這種反應(yīng)器。 ( 2)厭氧接觸工藝 這種裝置從 20 世紀 80 年代中期開始使用至今,煙臺 第二酒廠、博興酒廠、秦池酒廠等不少酒廠應(yīng)用。 CODCr 負荷一般在 4~ 5 kgCOD/( m3d ), CODCr 去除率為 75%~ 80%, BOD5 去除率為 85%~ 90%,產(chǎn)氣率為 5 m/( m3d )。 它的優(yōu)點是對酒精廢液進水懸浮物濃度沒有要求,操作簡單方便。啟動容易,適用范圍廣,全糟發(fā)酵、濾液發(fā)酵、二步發(fā)酵都可使用。與隧道式發(fā)酵法相比,產(chǎn)氣率、 CODCr 負荷、有機物去除率等都有大幅度提高。 ( 3)上流式厭氧污泥床( UASB)反應(yīng)器 上流式厭氧污泥床具有很高的 CODCr容積負荷,一般 CODCr去除率在 85%以上,高的可達到 98%,產(chǎn)氣率在 10 m/( m3d ) 以上。 UASB 具有高的 CODCr 負荷,因此它的停 留時間短,一般 2~ 5d,可降低設(shè) 備造價。 UASB 反應(yīng)器處理酒精糟液對懸浮物濃度比較敏感,不僅不能處理全糟 酒精廢液,而且一般要求處理懸浮物( SS)的濃度低于 5000mg/L 的酒精糟,這 就使其使用范圍受到限制。 ( 4)兩相或兩級厭氧發(fā)酵反應(yīng)器 兩相厭氧消化工藝是將厭氧消化的水解 產(chǎn)酸段和產(chǎn)甲烷段分開運行,國內(nèi)在 20 世紀 90 年代中期開始應(yīng)用兩級厭氧工藝, 在酒精度水處理中主要采用厭氧濾池系統(tǒng)。這種工藝對于處理懸浮物(特別是含纖維物質(zhì))含量較高的酒精廢液,可以克服 UASB 工藝的缺點。兩相發(fā)酵由于把 產(chǎn)酸段 和產(chǎn)甲烷段分開進行,分別在各自的適宜條件下運轉(zhuǎn),因而使各段的效率提高,但廢水停留時間并沒有縮短。與一級 UASB 工藝相比,設(shè)備投資和運轉(zhuǎn)費 用反而提高。 另外,兩段厭氧工藝是與兩相工藝不同的厭氧處理工藝,對于處理酒精糟的兩段厭氧處理工藝,其基本思想是采用第一段的厭氧反應(yīng)器去除懸浮物,使得酒精糟在其中產(chǎn)生部分水解和酸化,主要作用是固體分離而不是酸化。 2.玉米酒精糟液處理技術(shù) 對于玉米酒糟液處理方法主要有二類,第一類為固液分離-厭氧處理工藝;第二類是 DDGS 工藝,即將酒精糟離心分離,分離的清液進行濃 縮,濃縮后的固 形物與離心分離后的固形物一起再進行干燥,加工成飼料出售;很少量的蒸發(fā)冷凝液再進行厭氧-好氧處理。 國內(nèi)當前第二種工藝類型呈發(fā)展趨勢,該工藝類型基本全部回收了酒精糟液固形物,并較好地解決了環(huán)境二次污染問題。下面對上述兩種工藝分別加以介紹。 ( 1)酒精廢醪固液分離 厭氧發(fā)酵工藝 酒精廢醪固液分離 厭氧發(fā)酵工藝流程見 下 圖。 圖表 40 酒精廢醪經(jīng)簡單固液分離后厭氧發(fā)酵流程 ( 2)玉米酒精糟生產(chǎn)全糟蛋白飼料( DDGS)工藝 美國、西歐等經(jīng)濟發(fā)達國 家均采用濃縮、蒸發(fā)工藝處理玉米酒精糟。該工藝是將酒精糟進行固液分離后的濾液濃縮,然后與濾渣混合后干燥,生產(chǎn)高價干酒糟( Distiller39。s Dried Grains with Solubles,簡稱 DDGS),即商品蛋白飼料。 DDGS 的蛋白含量可達 27%~ 30%,營養(yǎng)價值與大豆相當,便于存放和運輸,是十 分暢銷的精飼料,尤為重要的是較徹底地消除了酒精糟的嚴重污染。 近年來,我國發(fā)酵酒精工業(yè)企業(yè)也普遍采用了該處理工藝,并取得了良好的社會、經(jīng)濟和環(huán)境效益。 3.薯干酒精糟液廢水處理 薯干酒精糟蛋白質(zhì) 含量較玉米酒精糟低得多,加上黏度大,因而給綜合利用與治理帶來較大的困難。 ( 1)固液分離工藝 薯干酒精糟厭氧 好氧法處理,投資大、好氧工藝能耗高、運行費用大。為 此,可采用薯干酒精糟固液分離-濾液部分回用生產(chǎn)、部分厭氧與好氧處理-濾渣直接作飼料工藝,該工藝投資比厭氧 好氧法低,運行費用小,經(jīng)濟效益高。 工藝流程見 下 圖 。 圖表 41 酒精糟固液分離工藝流程 ( 2)厭氧接觸法-好氧工藝 煙臺第二釀酒廠于 1985 年建成 2 個 600 m3發(fā)酵罐,發(fā)酵周期 5d 左右, 1 m3酒精糟可生產(chǎn)沼氣 20~ 25 m3 。另外,四川榮縣酒廠,四川來至酒廠、湖北通城 酒廠、遼寧復(fù)縣龍泉酒廠、沈陽市長白酒廠等近百家酒精廠,先后采用厭氧消化工藝生產(chǎn)沼氣,并降低酒精糟的污染負荷。但是,厭氧消化液的 CODCr 仍達 8000~ 15000mg/L,尚需進一步處理。 ( 3)機械脫水預(yù)處理的 UASB 工藝 薯干糟液由于蛋白含量較低并且吸水困難,所以處理難度較大。由于高效 UASB 處理系統(tǒng)必須滿足的條件之一是能夠保持大量的活性厭氧污泥,而高懸浮 性 CODCr 的存在使得 UASB 中活性污泥濃度較低 ,從而導(dǎo)致污泥齡降低,限制了厭 氧 UASB 反應(yīng)器的效率的發(fā)揮。解決這一問題的思路之一是采用有效的固液分離 裝置和手段,其一是采用帶式脫水機進行固液分離,其二是采用多級厭氧工藝。 污水處理廠的出水能夠達標必須具備酒精糟的回收利用、廢水厭氧-好氧生化處理設(shè)施和正常運行;另外,根據(jù)我們調(diào)查的情況得知,酒精糟的回收的廢水處理設(shè)施的運行還必須具備專業(yè)(職)的工程和技術(shù)管理人員,否則,即使具有先進的處理設(shè)施,而沒有專業(yè)(職)的工程和技術(shù)管理人員,污水處理設(shè)施也很 難正常運行,出水水質(zhì)同樣很難達標。 三、本項目環(huán)保投資預(yù) 算及遵循標準 本項目環(huán)保投資預(yù)算為 400 萬元,占總投資額的 4%。 該項目投產(chǎn)后將遵循國家環(huán)境保護法、白酒清潔生產(chǎn)標準、發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)污染物排放標準等。 圖表 42 白酒制造業(yè)清潔生產(chǎn)標準指標 第 三 節(jié) 項目選址 本項目選址為東北地區(qū),遼寧省黑山縣黑山鎮(zhèn)境內(nèi) 。 廠址征地 300 畝地 第 四 節(jié) 主要原材料、燃料供應(yīng) 一、主要原材料和原料供應(yīng) 生產(chǎn)白酒 用的主要原材料如下; 圖表 43 生產(chǎn)白酒用的主要 原材料及供應(yīng)一覽表 主要原材料 供應(yīng) 糧食(大麥、小麥、豌豆、大米、高粱) 遼寧省各市縣及黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾東源商貿(mào)有限公司、河北天興
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