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正文內(nèi)容

煤礦安全事故案例學(xué)習(xí)記錄精選5篇(編輯修改稿)

2024-10-17 23:45 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 m。要求頂部錨桿錨固力不小于80kn,預(yù)緊力不小于15ON,錨索漲拉力不小于1Ot。該巷于1999年12月開(kāi)始施工,當(dāng)施工至交岔點(diǎn)以里16m時(shí),即機(jī)頭銅室施工完畢后,發(fā)現(xiàn)巷道頂、底板移近量增加,頂板淺部離層增大,7天內(nèi)最大達(dá)73mm為此,采取了在原有支護(hù)的基礎(chǔ)上,。因生產(chǎn)接續(xù)需要,該巷道于2000年5月份暫停施工后,借助先進(jìn)的窺鏡對(duì)該處巷道頂煤離層情況進(jìn)行了觀測(cè),隨后對(duì)離層頂煤進(jìn)行了打注漿錨桿,固化頂板,每排布置4棵,對(duì)破碎頂煤起到了一定的固化作用。進(jìn)入8月份后,為滿(mǎn)足皮帶機(jī)頭安裝的需求,又對(duì)該處機(jī)頭峒室采用長(zhǎng)5m的18,每排打三棵,正中一棵垂直頂板布置,兩肩錨索分別向兩側(cè)偏斜300布置,并在施工的3至11日對(duì)該處加固段進(jìn)行了變形量觀測(cè)。事故發(fā)生后,對(duì)冒頂區(qū)進(jìn)行了詳細(xì)的現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè),其中在三岔門(mén)中間位置上方頂板頂煤全部冒落,:直接頂周邊媒體呈近似自然拱狀態(tài)冒落:頂板為泥巖,,巷道最大冒高為7m。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察分析,。該處煤層傾角變大,由正常的6。增大為140,同時(shí)發(fā)現(xiàn)露出的直接頂明顯含水。除冒頂區(qū)周邊,共有14條錨桿在巷道冒落后露出部分桿體,且大部分托桿盤(pán)及緊固螺絲完好,原施工的錨索12條懸在周邊煤體冒落形成的近似自然拱上,鎖具均已脫落,其余錨桿及錨索均隨煤體落下?!?〉事故原因分析對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件認(rèn)識(shí)不清,技術(shù)管理不到位,巷道支護(hù)的措施針對(duì)性不強(qiáng),是造成本次冒頂事故的直接原因。在該處掘進(jìn)時(shí)就早已發(fā)現(xiàn)該處頂?shù)装逡平吭龃?頂板淺部離層增大,雖然采取了加密加長(zhǎng)錨索,對(duì)離層頂板注漿固化等措施,但是仍不適應(yīng)煤層增厚,煤層傾角變大,頂板有淋水造成煤層軟化強(qiáng)度降低的實(shí)際需要?,F(xiàn)場(chǎng)施工信息反饋不及時(shí),安全施工管理不到位,是造成事故的重要原因。該處巷道掘進(jìn)時(shí)已發(fā)現(xiàn)異常,雖采取了多項(xiàng)加強(qiáng)支護(hù)的措施,但是采取的措施是否真正有效,沒(méi)有確切依據(jù)。長(zhǎng)錨索是否打到固定的頂板巖石中,錨索密度是否足夠,沒(méi)有質(zhì)量監(jiān)督返回的手段和依據(jù)。采取的多項(xiàng)支護(hù)措施不力。對(duì)4324下順槽機(jī)頭峒室沒(méi)有當(dāng)做重點(diǎn)安全部位,安全監(jiān)督檢查不力,也是造成事故的一個(gè)原因。該處煤層條件發(fā)生變化,同時(shí)巷道規(guī)格大,又是交岔點(diǎn),但安全檢查沒(méi)有當(dāng)成重點(diǎn)對(duì)待。事故發(fā)生前,對(duì)該處也沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)真的安全檢查。六、防范措施:認(rèn)真貫徹落實(shí)有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)管理各項(xiàng)規(guī)定,以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,對(duì)巷道的設(shè)計(jì)施工,進(jìn)行綜合分析各種地質(zhì)情況,應(yīng)用地應(yīng)力測(cè)試依據(jù),選擇合理的支護(hù)參數(shù),確保其安全有效。堅(jiān)持不懈地抓好隱患排查工作,對(duì)重大隱患地點(diǎn)堅(jiān)持集體會(huì)診,共同制定安全有效的防范措施,并嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。以整風(fēng)的精神轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。認(rèn)真按照誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則和深、嚴(yán)、細(xì)、實(shí)、緊的工作作風(fēng),重心下移,靠前指揮,及時(shí)解決安全問(wèn)題。突出加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、職能管理責(zé)任、專(zhuān)業(yè)技術(shù)責(zé)任和安全監(jiān)督責(zé)任的落實(shí),充分體現(xiàn)重獎(jiǎng)重罰,以強(qiáng)硬的措施抓好安全生產(chǎn),努力實(shí)現(xiàn)依法、從嚴(yán)治礦。加強(qiáng)對(duì)錨網(wǎng)支護(hù)的質(zhì)量管理,并進(jìn)一步強(qiáng)化檢查驗(yàn)收制度,加強(qiáng)錨索的監(jiān)測(cè),對(duì)特殊地點(diǎn)要采取相應(yīng)的特殊支護(hù)方式,要全面掌握地質(zhì)資料,根據(jù)不同的地質(zhì)條件采取相應(yīng)的安全措施,在大斷面峒室及交岔點(diǎn)附近布置溜煤眼和其它峒室,必須對(duì)原有支護(hù)巷道采取切實(shí)有效的加強(qiáng)支護(hù)的措施,以確保安全生產(chǎn)。迅速將本次事故情況傳達(dá)到每一名職工,組織全礦干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)三大規(guī)程,接受事故教訓(xùn),提高職工對(duì)頂板來(lái)壓的判斷能力,特別要加強(qiáng)對(duì)錨網(wǎng)支護(hù)工藝的探索和研究,避免類(lèi)似事故的再次發(fā)生。突出抓好工程質(zhì)量、工作質(zhì)量,窮實(shí)安全基礎(chǔ)。按照“四定”、“三不”的原則,抓好不安全隱患的整改,特別要強(qiáng)化頂板管理,防患未然,確保安全。加強(qiáng)宣傳教育,強(qiáng)化安全意識(shí)。深入開(kāi)展“”事故后,我們?cè)趺崔k大討論活動(dòng),查思想、查紀(jì)律、查作風(fēng)、查制度、查隱患、查管理、反松懈、反事故,確保安全生產(chǎn)的“六查兩反一確?!被顒?dòng),并以此為契機(jī),廣泛深入地開(kāi)展安全宣傳教育活動(dòng),引導(dǎo)職工舉一反三,接受教訓(xùn)。特別是礦領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)隊(duì)、班組、各業(yè)務(wù)科室要牢固樹(shù)立“安全第一,預(yù)防為主”的觀念,堅(jiān)持“裝備、管理、培訓(xùn)”并重的原則,加大安全培訓(xùn)工作力度,積極采用脫產(chǎn)培訓(xùn)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)與綜合培訓(xùn)相結(jié)合、理論培訓(xùn)與實(shí)際操作相結(jié)合的方法,強(qiáng)化安全意識(shí),提高職工安全技術(shù)素質(zhì),切實(shí)把安全作為天字號(hào)大事來(lái)抓,認(rèn)真吸取“”事故的慘痛教訓(xùn),迅速行動(dòng)起來(lái),痛定思痛,臥心嘗膽,亡羊補(bǔ)牢,堅(jiān)定信念,逆境奮起,堅(jiān)定不移地推動(dòng)礦井安全生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展。案例二、掘進(jìn)工作面冒頂事故案例 2001年5月8日17時(shí)40分,共造成3人死亡、1人重傷、1人輕傷。一、事故簡(jiǎn)介:2001年5月份該隊(duì)在4301軌順施工,為沿空掘巷,凈煤柱4米,煤厚2~5米。,錨網(wǎng)梁聯(lián)合支護(hù)。頂采用¢20179。2200mm錨桿,間排距800179。800mm,¢10焊制的鋼筋梯,頂幫使用金屬網(wǎng)?!?79。6米錨索,距迎頭不大于3米。5月份地質(zhì)資料提供,~4m?!?,埋住5人,3人死亡、1人重傷、1人輕傷。,冒高3米,寬5米,冒落體積85m3。冒區(qū)錨桿全部墜落,冒落矸石為泥巖,~1米的斷層一條且有少許淋水。二、原因分析:掘進(jìn)一隊(duì)不按照作業(yè)規(guī)程、補(bǔ)充措施進(jìn)行施工,違章指揮、違章作業(yè)是造成事故的直接原因。安全管理不到位,安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí),安全辦公會(huì)布置的工作貫徹不力是事故發(fā)生的主要原因。業(yè)務(wù)保安不落實(shí),安全監(jiān)督檢查不力是事故發(fā)生的重要原因。安全教育不到位、質(zhì)量差,也是發(fā)生事故的重要原因。三、主要教訓(xùn)是:,(3排6根)。,未按規(guī)定支設(shè)工字鋼棚。,干部違章指揮。四、思考:錨索錨固頂板穩(wěn)定巖石1米以上《支護(hù)規(guī)范》?地質(zhì)條件發(fā)生變化(斷層、淋水),現(xiàn)場(chǎng)施工人員、技術(shù)人員、管理人員如何采取措施?(應(yīng)知應(yīng)會(huì)、信息反饋)案例三:采煤工作面大面積冒頂事故案例 單家村煤礦73144采煤工作面發(fā)生大面積冒頂事故2001年4月5日6時(shí)40分,山東裕隆礦業(yè)集團(tuán)有限公司單家村煤礦73144采煤工作面發(fā)生大面積冒頂事故(溜尾向上5米—13米,共8米),死亡1人。原因分析:?jiǎn)误w支柱迎山角度不夠,工程質(zhì)量差。工作面初采沒(méi)有制定專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施?,F(xiàn)場(chǎng)管理混亂,重生產(chǎn)輕安全,在工作面叢柱沒(méi)有配齊的情況下即投入生產(chǎn)。各級(jí)管理人員思想麻痹,安全第一思想樹(shù)立不牢。案例四:掘進(jìn)工作面(迎頭)頂板事故案例 泗河煤礦“”頂板事故2003年5月13日4時(shí)30分,微山湖礦業(yè)集團(tuán)公司泗河煤礦發(fā)生一起頂板事故,造成1人死亡。事故的直接原因:通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查和對(duì)有關(guān)人員的詢(xún)問(wèn),查明這起事故的直接原因是:放完開(kāi)幫炮后,死者王浩圖違章作業(yè),在排頂幫松動(dòng)的噴體時(shí),沒(méi)有使用長(zhǎng)把工具,沒(méi)有堅(jiān)持一人監(jiān)護(hù)、一人操作的制度,由于站立的位置不當(dāng),被身后側(cè)上方折斷冒落的噴體砸傷死亡。事故的間接原因:區(qū)隊(duì)安全管理不到位是事故發(fā)生的主要原因。1)工區(qū)沒(méi)有按照《1601集中皮帶下山穿過(guò)軌道大巷時(shí)加強(qiáng)支護(hù)通知》進(jìn)行施工。2)提前貫通后,未制定安全技術(shù)、采取臨時(shí)支護(hù)等可靠安全措施的情況下繼續(xù)施工。3)貫通處隱患多,未安排專(zhuān)人跟班負(fù)責(zé),在放炮后未排險(xiǎn)的情況下,多人穿越危險(xiǎn)區(qū)。4)工區(qū)班前班后會(huì)交接記錄不詳細(xì),區(qū)隊(duì)管理混亂。礦安全管理不到位是事故發(fā)生的重要原因。1)對(duì)貫通后存在的安全隱患認(rèn)識(shí)不足,沒(méi)有采取有效安全措施。2)技術(shù)人員匱乏,掘進(jìn)二工區(qū)沒(méi)有配備技術(shù)人員。3)礦對(duì)職工安全培訓(xùn)不到位,職工專(zhuān)業(yè)技能差,安全意識(shí)不強(qiáng),自?;ケR庾R(shí)差。技術(shù)管理不到位是事故發(fā)生的重要原因。1)《1601集中皮帶下山穿過(guò)軌道大巷時(shí)加強(qiáng)支護(hù)通知》編制不細(xì),可操作性差。由于測(cè)量不準(zhǔn)確,導(dǎo)致提前貫通。2)貫通后沒(méi)有及時(shí)制定安全技術(shù)措施。3)沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程貫徹學(xué)習(xí)制度,部分參加施工的工人沒(méi)有學(xué)習(xí)簽字。礦安全檢查部門(mén)檢查不到位,對(duì)掘二工區(qū)沒(méi)有措施繼續(xù)施工沒(méi)有采取停止施工的措施,也是事故發(fā)生的重要原因。案例四:綜放工作面端頭頂板事故案例2005年5月4日4:10分濟(jì)三煤礦1303綜放工作面綜采二隊(duì)胡正華事故 A、事故經(jīng)過(guò):1303綜放工作面位于一采區(qū)中部,西臨13下02采空區(qū),東臨13下04采空區(qū),南至開(kāi)切眼,北至設(shè)計(jì)停采線。地面標(biāo)高+~177。,平均+,井下標(biāo)高402m~476m,平均436m,,、,傾角平均3176?!?176。,~,超前支護(hù)長(zhǎng)度不小于60m。膠順端頭特殊支護(hù)方式為跨前后部機(jī)頭間使用花邊抬棚,抬棚一梁三柱均勻支設(shè),將跨轉(zhuǎn)載機(jī)的花邊梁托起,托住花邊梁長(zhǎng)度不小于200mm,~,后部機(jī)頭后側(cè)單體不少于2棵。經(jīng)過(guò)中國(guó)礦大教授對(duì)1303工作面沖擊地壓評(píng)估,屬中等沖擊危險(xiǎn)。為確保1303工作面安全快速推進(jìn),礦采取了一系列的安全技術(shù)措施:調(diào)整管理水平較高、職工素質(zhì)較好的綜采二隊(duì)在1303工作面回采,在轉(zhuǎn)面前進(jìn)行了全員的規(guī)程培訓(xùn)考試,及格率100%。根據(jù)礦壓顯現(xiàn)規(guī)律,及時(shí)改變了兩巷支護(hù)方式。堅(jiān)持用電磁輻射儀和鉆屑法,每天由專(zhuān)門(mén)人員對(duì)1303工作面進(jìn)行監(jiān)測(cè)。礦專(zhuān)門(mén)安排了工作組跟班,現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),每個(gè)小班安排兩個(gè)安監(jiān)員現(xiàn)場(chǎng)跟班。堅(jiān)持每天下午3:00,由分管采煤的副礦長(zhǎng)衛(wèi)建清同志主持召開(kāi)采煤專(zhuān)業(yè)平衡會(huì),重點(diǎn)平衡、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題。2005年5月4日夜班班前會(huì)副隊(duì)長(zhǎng)宋培田主持,有針對(duì)性地強(qiáng)調(diào)了井下安全,班長(zhǎng)佘令軍分工,由胡正華負(fù)責(zé)機(jī)頭維護(hù)工作。由于副井治理,工人23:20現(xiàn)場(chǎng)交接班,接班后由各組長(zhǎng)進(jìn)行了安全檢查,驗(yàn)收員對(duì)支護(hù)情況進(jìn)行了檢測(cè),共抽檢十棵單體,合格率100%。正常割煤至4:10時(shí)割煤一刀60節(jié),當(dāng)煤機(jī)進(jìn)機(jī)頭返機(jī)至15架時(shí),前部運(yùn)輸機(jī)司機(jī)李偉在前部運(yùn)輸機(jī)5架處發(fā)現(xiàn)有一根錨桿,隨即通知煤機(jī)司機(jī)南風(fēng)祥停止采煤機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)并閉鎖前部運(yùn)輸機(jī)。此時(shí)聽(tīng)到一聲較大的煤炮聲,抬棚一字梁游動(dòng),砸在1架處觀察頂板的端頭維護(hù)工胡正華的頭部,端頭司機(jī)李偉看到倒后,立即組織人員搶救,并通知調(diào)度室,4:40分升井后立即送往三院。礦副總工程師李學(xué)武、技術(shù)科副科長(zhǎng)岳之順、調(diào)度室主任崔慶林、安監(jiān)處采掘科長(zhǎng)于延嶺、設(shè)計(jì)室主任劉保月立即到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證。5:00到三院進(jìn)行緊急救治,隨后礦長(zhǎng)李位民、黨委書(shū)記吳剛到達(dá)三院。7:30左右集團(tuán)公司黨委副書(shū)記孟憲昌、煤業(yè)公司副總工程師王振平、調(diào)度室主任陳得俊到三院,同時(shí)安監(jiān)局處長(zhǎng)王學(xué)軍、生產(chǎn)部副部長(zhǎng)孫洪江到1303面查看現(xiàn)場(chǎng)。B、事故原因分析: 1303面為濟(jì)三煤礦第一個(gè)孤島工作面,現(xiàn)已推進(jìn)165m,距1303工作面泄水巷為30m,從145m開(kāi)始?jí)毫︼@現(xiàn)明顯增大,煤炮頻繁,,當(dāng)煤機(jī)割完溜頭回割到15架時(shí),空頂面積較大,造成端頭應(yīng)力集中,瞬間壓力顯現(xiàn),隨著頂板的震動(dòng),使煤壁前的第四棵單體壓斷,同時(shí)造成跨前機(jī)頭抬棚向1架游動(dòng),使抬棚南端一字梁位移崩彈,是砸傷胡正華的直接原因。技術(shù)裝備不高,現(xiàn)有的支護(hù)技術(shù)手段對(duì)孤島采煤工作面兩端頭頂板管理未能實(shí)現(xiàn)完全有效控制,是造成事故的重要原因。為了加快1303工作面的推進(jìn)速度,確保河堤的治理,礦決定從5月2日中班由綜采二隊(duì)進(jìn)入1303面進(jìn)行回采,工人對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境不熟悉,也是造成事故的原因。一字梁端頭安全余量小,受動(dòng)壓影響端頭滑出,是造成事故的又一原因。C、防范措施:煤機(jī)割兩端頭到達(dá)20架支架或拉移排頭支架時(shí),必須停電閉鎖,由班組長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)跟班人員仔細(xì)觀察端頭支護(hù)情況,確認(rèn)無(wú)誤后,由班長(zhǎng)安排所有膠順超前支護(hù)段內(nèi)的人員撤至3架以上方可開(kāi)機(jī)。端頭及超前支護(hù)單體必須支設(shè)規(guī)范,杜絕受側(cè)壓。所有在用單體必須保證可靠完好,嚴(yán)禁使用缺爪、短爪和自卸的單體。1架側(cè)跨前后部機(jī)頭抬棚必須使用合適的花邊工字鋼,保證一梁三柱,剛性接觸面必須增加木墊板防滑,并且一字梁到花邊工字鋼抬棚邊緣不能低于100mm。積極進(jìn)行科研攻關(guān),研究適應(yīng)孤島工作面回采期間的端頭和超前支護(hù)方式。第三部分 瓦斯(煤塵)事故類(lèi)案例事故類(lèi)有瓦斯爆炸、煤塵爆炸、煤巖與瓦斯突出、中毒窒息。案例一:煤倉(cāng)瓦斯爆炸事故案例山東省七五生建煤礦624水平煤倉(cāng)瓦斯爆炸2001年11月18日9時(shí)50分,山東省七五生建煤礦624水平煤倉(cāng)瓦斯爆炸,死亡4人、重傷1人。原因分析:煤倉(cāng)內(nèi)長(zhǎng)期滯留煤炭造成煤炭自燃,釋放出以甲烷為主的多種可燃(爆)氣體,并達(dá)到爆炸濃度,煤炭自燃火源引起爆炸,是事故發(fā)生的直接原因。在煤倉(cāng)使用過(guò)程中,礦通防管理存在漏洞(明知礦井煤炭自然發(fā)火期較短,對(duì)倉(cāng)內(nèi)長(zhǎng)期積煤易自燃而未采取措施),是事故發(fā)生的主要原因。在初步設(shè)計(jì)修改時(shí),設(shè)計(jì)部門(mén)沒(méi)有對(duì)其中一長(zhǎng)期不用的放煤口防積煤自燃的措施是事故發(fā)生的重要原因。案例二:煤塵爆炸事故案例 濟(jì)三煤礦“”煤塵爆炸事故2004年2月8日21時(shí)57分,兗州煤業(yè)股份有限公司濟(jì)寧三號(hào)煤礦43下04綜放工作面發(fā)生一起煤塵爆炸事故,死亡2人,受傷16人。直接原因:跟班副隊(duì)(區(qū))長(zhǎng)公衍臣違章指揮,放炮員張興國(guó)違章放炮是事故發(fā)生的直接原因。%,具有爆炸危險(xiǎn)性。據(jù)調(diào)查,16時(shí)左右在43下04工作面40架附近放下一塊矸石(2179。179。),矸石放下后用溜子拉到3號(hào)架附近。16時(shí)20分左右,班長(zhǎng)海利向副隊(duì)長(zhǎng)公衍臣提議放糊炮(裸露爆破)將石頭崩碎,被當(dāng)班安檢員劉慶風(fēng)制止。約21時(shí)50分左右,公衍臣再次督促放炮員張興國(guó)將石頭處理掉。張興國(guó)在石頭上部中央位置放了三塊炸藥,用炮泥糊上,準(zhǔn)備好后撤至七十號(hào)架附近,擰動(dòng)放炮器放炮,隨即工作面發(fā)生爆炸。國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局頒布的《煤礦安全規(guī)程》第328條規(guī)定“嚴(yán)禁裸露爆破”。事故現(xiàn)場(chǎng)勘察發(fā)現(xiàn)的表象符合煤塵爆炸特征。兗礦集團(tuán)濟(jì)寧三號(hào)煤礦43下04綜
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