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正文內(nèi)容

單板焊接一個流生產(chǎn)試行(編輯修改稿)

2025-03-21 18:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不同,所需的崗位工位人數(shù)差異很大,工序之間產(chǎn)能匹配性弱,生產(chǎn)柔性不強。 三、改善措施(分板上線) 原有作業(yè)方式:離線作業(yè),集中分板。 改進后方式:上線作業(yè),分板機采取流動配送方式,補焊流水線上一旦有需求,由線外人員將分板機推至線體的相應(yīng)工位點進行作業(yè)。 改善效果: 分板作業(yè)工序的等待時間變?yōu)榱?,已?jīng)在所有線體上全面實施。 三、改善措施(壓接上線) 原有作業(yè)方式:離線作業(yè),集中壓接,需要排隊等待。 改進后方式:上線作業(yè) 增加壓接機的配置數(shù)量,將壓接機安裝在補焊流水線的線體工位上,改集中作業(yè)為流水線作業(yè),已經(jīng)在補焊 9線進行了專項改進試驗及效果評估,詳細見附件報告。 改善效果: 已經(jīng)進行了局部試行,壓接作業(yè)與補焊同步完工,等待時間為零,而且減少了排產(chǎn)環(huán)節(jié),預(yù)計 10月份壓接設(shè)備到位,全面實施后,預(yù)計對整個制成板的加工周期縮短 8小時。 三、改善措施(鉚接上線) 原有作業(yè)方式: SMT完工單板,在插件前進行集中鉚接、貼膠紙、裝散熱器(烘板),并在插件上線前形成一定緩沖庫存。 改進后方式:將鉚接設(shè)備移到插件線體上,同時,對插件線體做一定改造,設(shè)置可移動的墊板,根據(jù)鉚接工序所需要的工位數(shù),靈活調(diào)整墊板位置,使上述作業(yè)變?yōu)椴寮魉€的一部分,已經(jīng)在插件 1線試行。詳細見附件報告。 改善效果: 減少一次排隊等待,但對人員的技能要求提高。 三、改善措施(人員培訓(xùn)) 原由狀況: 實行一個流生產(chǎn)方式,長期以來主要難點問題之一是崗位之間人員柔性不足,
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