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正文內(nèi)容

15華能北京熱電廠一期工程煙氣脫硝案例(編輯修改稿)

2025-01-19 14:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 ? SCR反應(yīng)器采用“蒸汽吹灰 +聲波吹灰”聯(lián)合吹灰模式。每層( 2爐國產(chǎn)時林設(shè)備,每層布置 3個; 4爐進口 GE設(shè)備,每層 2個)聲波吹灰器和 3個蒸汽吹灰器,預(yù)留層留有接口。 29 脫硝系統(tǒng)的啟動 尿素溶解系統(tǒng)的啟動 ① 尿素儲倉料位正常。 ② 溶解箱注水。 ③ 投蒸汽加熱溶解水。 ④ 啟動攪拌器,水溫度達到 55℃ 時,啟動尿素下料功能組。 ⑤ 啟動尿素混合泵,投入再循環(huán)方式。 ⑥ 尿素溶液濃度滿足設(shè)計要求時,將溶液供應(yīng)至尿素溶液儲罐。 30 脫硝系統(tǒng)的啟動 設(shè)計尿素采用軌吊吊裝 目前采用斗式提升機 31 脫硝系統(tǒng)的啟動 尿素溶液循環(huán)系統(tǒng)的啟動 啟動尿素循環(huán)泵,待溶液回流至循環(huán)箱正常后,投入變頻器自動,設(shè)定背壓控制方式檢查尿素循環(huán)泵運行正常,將尿素溶液儲罐加熱蒸汽電動門投入自動方式。 32 脫硝系統(tǒng)的啟動 SCR反應(yīng)器通煙: ① 緩慢開啟 SCR反應(yīng)器出口擋板,防止反應(yīng)器內(nèi) 積灰 大量進入空預(yù)器造成空預(yù)器堵塞。 ② 微開 SCR反應(yīng)器入口煙氣擋板,在此位置停留 30分鐘對催化劑進行 預(yù)熱 ,待溫度正常后全開入口擋板,操作時要 緩慢 ,過快易造成空預(yù)器入口煙氣溫度及出口熱風(fēng)溫度大幅下降,影響鍋爐正常運行。 ③ 關(guān)閉旁路擋板,并注意控制爐膛 壓力 穩(wěn)定。 33 脫硝系統(tǒng)的啟動 熱解爐投運 ① 開啟熱解爐出口氨氣管線調(diào)整門。 ② 投入尿素霧化空氣。 ③ 投入稀釋風(fēng)及助燃風(fēng),并控制風(fēng)壓、風(fēng)量穩(wěn)定。 ④ 熱解爐燃燒器點火,熱解爐出口溫度及噴氨格柵入口氨氣溫度達到設(shè)計值后,投入尿素噴槍運行。 ⑤ 投入蒸汽吹灰器、聲波吹灰器運行。 34 脫硝裝置的停運 ? SCR系統(tǒng)的停運 ① 對 SCR反應(yīng)器進行蒸汽吹灰一遍。 ② 停止尿素噴射系統(tǒng)運行。 ③ 停止脫硝系統(tǒng)油燃燒器運行。 ④ 停止聲波吹灰器運行。 ⑤ 稍開反應(yīng)器旁路門,注意空預(yù)器壓差變化,操作過程應(yīng)緩慢,防止大量灰涌入空預(yù)器造成空預(yù)器堵塞。 ⑥ 確認旁路全開后,關(guān)閉反應(yīng)器入口門。 ⑦ 關(guān)閉反應(yīng)器出口門。 35 脫硝的日常運行 加強對燃煤煤質(zhì)變化的監(jiān)視和預(yù)判。 煤揮發(fā)成分中的各種元素比會影響燃燒過程中 NOx生成量,煤中氧 /氮比值越大, NOx排放量越高;即使在相同氧 /氮比值條件下,轉(zhuǎn)化率還與過量空氣系數(shù)有關(guān),過量空氣系數(shù)大,轉(zhuǎn)化率高,使 NOx排放量增加。此外,煤中硫 /氮比值也會影響到 SO2和 NOx的排放水平, S和 N氧化時會相互競爭,因此,在鍋爐煙氣中隨 SO2排放量的升高, NOx排放量會相應(yīng)降低。因此運行值班員要密切關(guān)注燃燒狀況的變化,及時掌握入爐煤質(zhì)的變化,合理調(diào)整燃燒器配風(fēng)及還原劑的制備,這樣才能有效控制污染物的排放。 36 脫硝的日常運行 控制煙氣溫度。 當(dāng)煙氣的溫度升高時,更多氨氣會被氧化,從而使氧化氮( NOx)的濃度增加,氨氣( NH3)不足,導(dǎo)致脫硝率降低。同時有更多 SO2隨溫度升高而氧化成 SO3, 影響催化劑活性。并且運行溫度過高將導(dǎo)致催化劑不能在其最適宜的溫度范圍內(nèi)工作,使催化劑表面積減少而鈍化。 SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度達 385℃ 進行鍋爐長桿吹灰。 SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度不允許超過400℃ ,若 SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度超過 400℃ 10分鐘內(nèi)無法恢復(fù)正常,申請降低鍋爐負荷,直至 SCR反應(yīng)器入口煙氣溫度低于 400℃ 。 37 脫硝的日常運行 尿素噴射系統(tǒng)的監(jiān)視。 運行中單支尿素噴槍的溶液流量超過 100kg/h時應(yīng)增加運行的尿素噴槍數(shù)量,當(dāng)單支尿素噴槍的溶液流量低于 40kg/s時應(yīng)減少運行的尿素噴槍數(shù)量,使尿素溶液調(diào)整門經(jīng)常保持在最佳工作狀態(tài)。 NOx排放量的控制。 運行中注意監(jiān)視 SCR反應(yīng)器出口 NOx排放量,監(jiān)視反應(yīng)器出口氨逃逸量不超過 3ppm,若發(fā)生氨逃逸過量,應(yīng)立即聯(lián)系熱控人員檢查氨逃逸表計指示的準(zhǔn)確性,適當(dāng)減少尿素溶液流量,直至氨逃逸量調(diào)整到正常運行范圍,計劃內(nèi)的負荷調(diào)整,要提前做好尿素溶液濃度的調(diào)整。 壓縮空氣的管理。 每班對壓縮空氣母管放水一次,防止霧化空氣帶水。 38 脫硝的經(jīng)濟運行 脫硝相對于脫硫而言,系統(tǒng)簡單,運行工作量較少,但其生產(chǎn)成本相對較高,因此日常運行的一個重要工作就是經(jīng)濟運行。那么如何才能在確保排放正常的情況下,做到成本的有效控制呢 ?從 如下幾個方面 入手: 控制尿素消耗。 ①積極開展對低氮燃燒器配風(fēng)的調(diào)整工作, 有效地 控制鍋爐燃燒室出口的NOx生產(chǎn)量, 即達到了 最好的 減排,同時減少了電廠相關(guān)費用的支出。 ②要嚴格控制 氨逃逸 量,注意觀察日常反應(yīng)器工作狀況, 在機組檢修后盡可能的做一次反應(yīng)器的均衡測試和噴氨格柵的調(diào)整。 既控制了尿素的消耗,又減少了 對脫硝下游設(shè)備 的 腐蝕或堵塞。 39 脫硝的經(jīng)濟運行 控制燃油成本 ① 提高稀釋風(fēng)風(fēng)溫 。 脫硝尿素?zé)峤鉅t的作用就是將尿素溶液充分熱解,燃油作為熱解空氣的主要熱源, 電廠利用一次風(fēng)熱風(fēng) 提高熱解風(fēng)(包含稀釋風(fēng)和助 燃風(fēng))的溫度 至 300℃ ,使 每年的燃油消耗可以節(jié)省 1/3以上。 ② 降低尿素?zé)峤鉅t出口 NH3的溫度 。根據(jù)現(xiàn)場試驗將 溫度 由 342℃ 降低至320℃ ,同時滿足熱解爐的熱解需求 。 ③ 控制熱解爐和相關(guān)管道保溫質(zhì)量 。減少不必要的熱量消耗, 同樣可以提高尿素?zé)峤鉅t的熱效率,節(jié)省燃油消耗。 ④ 提高 大負荷時 尿素?zé)峤鉅t出口 NH3濃度 , 盡量接近 5%,可以減少稀釋風(fēng)量,減少燃油消耗。 ⑤ 提高尿素溶液濃度 。在匹配的負荷下, 適當(dāng)保證較高的尿素溶液濃度 , 可以節(jié)省燃油消耗 ,但需要 運行人員在尿素溶液配置的過程中盡量精細操作。 40 脫硝的經(jīng)濟運行 降低電耗 ① 優(yōu)化轉(zhuǎn)動設(shè)備 。 用一次風(fēng)取代尿素?zé)峤鉅t阻燃風(fēng)和稀釋風(fēng),取消稀釋風(fēng)機。尿素溶液循環(huán)泵變頻運行,可以起到節(jié)能作用。 ② 降低脫硝系統(tǒng)阻力 。 脫硝設(shè)備帶來的系統(tǒng)阻力主要由氨分配和混合裝置裝置和催化劑層的阻力造成 ,因此需要在初設(shè)時嚴格把好優(yōu)化流場的設(shè)計關(guān),在日常運行中要加強對催化劑的吹灰管理,確保系統(tǒng)積灰在控制阻力范圍內(nèi),實現(xiàn)風(fēng)機運轉(zhuǎn)電流的下降。同時還應(yīng)做好日常停機后的清灰工作,提高催化劑壽命的同時,有效控制阻力的上升。 41 脫硝的日常維護 催化劑的日常檢查維護 電廠
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