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正文內(nèi)容

數(shù)控車床維修及保養(yǎng)-畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2025-07-16 23:16 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 較,也無異常。從而排除了Y軸位置偏移量過大的問題。對(duì)于②,我們根據(jù)“先外后內(nèi)”的維修原則,用分段判定法對(duì)NC系統(tǒng)的01 GN 710位置控制器進(jìn)行了詳細(xì)的檢查,具體步驟如下:①根據(jù)X、Y、Z三個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù)完全一致的特點(diǎn),將Y、Z兩個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的NC中位置控制器的連線XC(Z軸)和XF(Y軸)以及測(cè)速反饋線XE(Z軸)與XH(Y軸)對(duì)調(diào),即在車床控制中,用Y軸信號(hào)控制Z軸,用Z軸信號(hào)控制Y軸,以檢查NC系統(tǒng)的好壞。調(diào)換后故障依然存在,說明NC系統(tǒng)無故障;②將標(biāo)準(zhǔn)電柜中Y、Z伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)調(diào),即用Z軸控制信號(hào)去驅(qū)動(dòng)Y軸,故障同樣存在,又排除了伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的問題,將故障范圍縮小到Y(jié)軸直流伺服電機(jī)中。 拆開直流伺服電機(jī),發(fā)現(xiàn)測(cè)速發(fā)電機(jī)與伺服電機(jī)之間的連接齒輪松動(dòng)。由于在自動(dòng)控制系統(tǒng)中測(cè)速發(fā)電機(jī)是一種產(chǎn)生加速或減速信號(hào)和對(duì)旋轉(zhuǎn)機(jī)械作恒速控制的元件。故它與伺服電機(jī)之間的連接松動(dòng)便造成對(duì)恒速控制不準(zhǔn),甚至對(duì)CNC產(chǎn)生加速信號(hào),從而造成Y軸速度異常。處理方法:將其連接齒輪緊固,故障排除。 例2 故障現(xiàn)象:主軸不能定向,負(fù)載表指針達(dá)紅區(qū),08#報(bào)警。故障檢查及分析:查車床維修手冊(cè),08#報(bào)警為主軸定位故障。根據(jù)維修手冊(cè)的要求,我們打開車床電源柜,在交流主軸控制器線路板上,找到了7個(gè)發(fā)光二極管(6綠1紅)。這7個(gè)指示燈(從左到右)分別表示;①定向指令;②低速檔;③磁道峰值檢測(cè);④減速指令;③精定位;③定位完成;以上為綠色);⑦試驗(yàn)方式。觀察這7個(gè)指示的情況如下:l#燈亮,3#、5#燈閃爍。這表明定位指令已經(jīng)發(fā)出;磁道峰值已檢測(cè)到;定位信號(hào)也檢測(cè)到;但是系統(tǒng)不能完成定位,主軸仍在低速運(yùn)行,故3#、5#燈不斷閃爍。 調(diào)節(jié)主軸控制器上的電位器RVRVRV7,仍不能定位。從以上情況分析,懷疑是主軸箱上的放大器有問題。打開主軸防護(hù)罩檢查放大器時(shí),發(fā)現(xiàn)主軸上的刀具夾緊油缸軟管盤繞成絞形,纏繞在主軸上,分析這個(gè)不正常的現(xiàn)象,我們判斷就是該軟管盤繞致使主軸定位偏移而不能準(zhǔn)確定位,造成08#報(bào)警。 解決方法:將該軟管卸下捏直后裝好,又將主軸控制器中的調(diào)節(jié)器RVII(定位點(diǎn)偏移)進(jìn)行了重新調(diào)節(jié)。故障排除,報(bào)警消失,車床恢復(fù)正常運(yùn)行。例3 故障現(xiàn)象:主軸12#報(bào)警故障檢查與分析:查JCS一018加工中心交流主軸系統(tǒng)明書知:主軸12#報(bào)警為直流電路電流過大,故障原因有如下三種情況:①輸出端或電機(jī)繞組短路;②功率晶體管不良;③印刷板故障。 在確認(rèn)輸出端或電機(jī)繞組無短路的情況下,斷開電源,檢查晶體管組件,檢查方法如下:打開印刷板,拆去電機(jī)動(dòng)力線,用萬用表xl0Ω檔檢查晶體管組件的集電極(C1 C2)和發(fā)射極(E1 E2)之間;集電極(C1 C2)和基極(B1 B2)之間以及基極(B1 B2)和發(fā)射極(E1 E2)之間的電阻值。晶體管組件損壞時(shí),CE;CB之間成短路狀態(tài),檢查發(fā)現(xiàn)ClEl之間短路,即晶體管組件已燒毀。 為確定故障源,又對(duì)印刷板上晶體管回路進(jìn)行了檢查。檢查情況如下:①將直流耦合熔斷器F7拆下,合上交流電源,輸入正轉(zhuǎn)指令。②測(cè)定8個(gè)晶體管(型號(hào)為ET191)U、V、W相再生回路的基極射極電壓(CN6,CN7上測(cè)量)。 以發(fā)射極為基準(zhǔn),測(cè)量BE正常值一般在2V左右,有問題的回路與正?;芈凡煌?,發(fā)現(xiàn)了就可以判定。檢查1C1B之間為短路,即CB極擊穿。同時(shí)二極管D27也擊穿。在更換上述部件后,主軸報(bào)警變?yōu)?9#報(bào)警。查閱有關(guān)資料知:AL19報(bào)警為U相電流檢測(cè)電路偏置過流報(bào)警。對(duì)控制回路的電源進(jìn)行檢查,檢查印刷電路板上電源測(cè)試端子19ACT為AC19V;19B CT為AC19V;交流輸入電源正常。直流輸出+24V,+15V,+5V正常,而15V電壓為“0”。說明三端穩(wěn)壓管7915電源異常,檢查7915端壓管已被擊穿。解決方法:更換7915后,15V輸出電壓正常,主軸AL19報(bào)警消除。同時(shí),主軸AL12#報(bào)警答也消除,車床恢復(fù)正常。 例4故障現(xiàn)象:主軸定位后,ATC無定位指示,機(jī)械手無換刀動(dòng)作故障檢查與分析,該故障發(fā)生后,車床無任何報(bào)警產(chǎn)生,除機(jī)械手不能正常工作外,車床各部分都工作正常。用人工換刀后車床也能進(jìn)行正常工作。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,認(rèn)為是主軸定位完成信號(hào)未送到PLC,致使PLC中沒有得到換刀指令。查車床連接圖,在CN1插座22#、23#上測(cè)到主軸定位完成信號(hào)。該信號(hào)是在主軸定位完成后送至刀庫(kù)電機(jī)的一個(gè)信號(hào),信號(hào)電壓為+24V。這說明主軸定位信號(hào)已經(jīng)送出。 在PLC梯形圖上看到,ATC指示燈亮的條件為:①AINI(機(jī)械手原位)ON;②ATCP(換刀條件滿足)ON。 首先檢查ATCP換刀條件是否滿足。查PLC梯形圖,換刀條件滿足的條件為:① OREND(主軸定位完成)ON;②INPI(刀庫(kù)伺服定位正常)ON;③ZPZ(z軸零點(diǎn))ON。 以上三個(gè)條件均已滿足,說明ATCP已經(jīng)ON。其次檢查AINI條件是否滿足。從PLC梯形圖上看,AINI滿足的條件為:① A75RLS(機(jī)械手75176?;匦谐涕_關(guān))ON;② INPI(刀庫(kù)伺服定位正常)ON;③180RLS(機(jī)機(jī)械手180176?;匦谐涕_關(guān))ON;④ AUPLS(機(jī)械手向上行程開關(guān))ON。檢查以上三個(gè)行程開關(guān),發(fā)現(xiàn)A75RLS未壓到位。 解決方法:調(diào)整A75RLS行程開關(guān)檔塊,使之剛好將該行程開關(guān)壓好。此時(shí),ATC指示燈亮,機(jī)械手恢復(fù)正常工作,故障排除。例5故障現(xiàn)象:99#報(bào)警故障故障檢查與分析:該故障發(fā)生后,按車床任何鍵均不能工作,系統(tǒng)停止了任何功能,也不能從手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入/顯示燈面板執(zhí)行任何控制,即整個(gè)系統(tǒng)處于“死機(jī)”狀態(tài)。同時(shí),按清除鍵不能消除該報(bào)警,也不能熄滅上述指示燈。按R、S+啟動(dòng)鍵不能啟動(dòng)系統(tǒng)。按I、L+啟動(dòng)鍵,系統(tǒng)能啟動(dòng),通用顯示器I顯示IL字符,也能用清除鍵消除和顯示器I上的字符及數(shù)碼,但不能清除號(hào)碼顯示器的99#報(bào)警,按操作面板上的按鈕可進(jìn)行轉(zhuǎn)換,但用手和紙帶輸入機(jī)不能輸入任何數(shù)據(jù),車床仍不能工作。查閱018操作說明書,從86#到99#報(bào)警均未提示是何種報(bào)警,因此不能根據(jù)車床的報(bào)警表及其處理辦法是進(jìn)行解決。根據(jù)上述檢查以及系統(tǒng)工作原理,我們懷疑是CNC系統(tǒng)出現(xiàn)了故障,于是進(jìn)行了如下的工作:檢查系統(tǒng)電源,在01GN700、01G7001GN7002GN701GN7101GN801GN72N0N00上測(cè)得+177。15V、+24V電壓均正常。查018車床維修手冊(cè),在報(bào)警表上,未指明99#為何種報(bào)警,我們從報(bào)警分類欄上看到:99#為p/S報(bào)警,表示程序誤差或操作誤差報(bào)警。根據(jù)該報(bào)警指示的范圍,我們首先將車床參數(shù)全部 清零(將01GN700板上的電池去掉)排除了程序誤差的故障,99#報(bào)警未消除。其次,仔細(xì)檢查車床的各參考位置,發(fā)現(xiàn)刀庫(kù)未回到參考點(diǎn)。為此,我們調(diào)整旋轉(zhuǎn)變壓器,使刀庫(kù)重新回到參考點(diǎn),排除了機(jī)械故障。99#報(bào)答還是未消除??紤]到刀庫(kù)電機(jī)是由附加位置控制器所控制,刀庫(kù)不回參考點(diǎn)這一故障的發(fā)生是否將CPU數(shù)據(jù)總線鎖定,根據(jù)018 7CM系統(tǒng)為總結(jié)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),我們采用插拔法將02GN710板上的數(shù)據(jù)總線AX2拆下后,再重新開機(jī),系統(tǒng)啟動(dòng)成功,通過顯示器I上無任何顯示,號(hào)碼顯示器上則顯示02#、07#報(bào)警,按N+1鍵,CRT顯示:02#:數(shù)控柜過熱報(bào)警;07#:速度控制裝置報(bào)警。對(duì)于07#報(bào)警我們認(rèn)為:因車床參數(shù)已經(jīng)消除,伺服電機(jī)X、Y、Z的電磁接觸器已處于斷開狀態(tài),必然會(huì)產(chǎn)生該報(bào)警。只要將車床參數(shù)恢復(fù),該報(bào)警的消除是不難的。 對(duì)于02#報(bào)警,車床操作說明書上指出:(1)環(huán)境溫度過高;(2)冷卻風(fēng)扇故障;(3)空氣過濾器不清潔。我們?cè)谂懦鲜鲆蛩睾?,利用CRT進(jìn)行接口診斷,在T地址下,查找到數(shù)據(jù)號(hào)16的第7位為0。正常狀態(tài)下該位應(yīng)為“1”。車床操作說明書上指出:該位為數(shù)控柜過熱信號(hào),當(dāng)輸入信號(hào)接通時(shí)(即數(shù)控柜過熱時(shí))它為0。由此,我們認(rèn)為是數(shù)控柜中的熱控開關(guān)接通。從數(shù)控柜中找到兩只熱控開關(guān),型號(hào)分別為:60M139 60M1Y7。一只在附加位置控制板02GN710上,另一只在PCC主板上。檢查熱控開關(guān)發(fā)現(xiàn)PCc主板上那只開關(guān)無+5V工作電壓。故T地址16#數(shù)據(jù)為0。根據(jù)PCC印刷電路板電路檢查,在PC柜門上發(fā)現(xiàn)H50F PC 02穩(wěn)壓裝置上無+24P輸出電壓。該電壓一路供PCC主板工作;一路送車床側(cè)信號(hào)。檢查穩(wěn)壓裝置,發(fā)現(xiàn)該裝置燒壞。更換該穩(wěn)壓裝置后,接上PCC主板,+24P電壓正常,同時(shí)號(hào)碼顯示器上99#報(bào)警消除,但負(fù)載表旁的報(bào)警指示為:19#。再接上車床側(cè)信號(hào),(即將02GN710板(附加軸位置控制)上的數(shù)據(jù)總線AX2插上)+24P電壓消失,同時(shí)99#報(bào)警又出現(xiàn)。這說明99#報(bào)警與+24P電壓有關(guān),其機(jī)理為:由于PCC失去+24P工作電壓,其輸入、輸出動(dòng)作產(chǎn)生紊亂,從而封鎖了CPU數(shù)據(jù)總線,產(chǎn)生P/S操作誤差報(bào)警,使整個(gè)系統(tǒng)“死機(jī)”。該機(jī)理也與刀庫(kù)不回參考點(diǎn)的故障現(xiàn)象相吻合。查車床側(cè)信號(hào)短路的原因,在車床強(qiáng)電柜XT2接線柱上查到XT2XT22線有短路現(xiàn)象,再查該線,發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)易位置控制器輸入信號(hào)線毛刺短路,故使穩(wěn)壓裝置燒壞。將該故障排除后,車床側(cè)信號(hào)+24P電壓恢復(fù)正常,99#報(bào)警消除,系統(tǒng)恢復(fù)正常。通過對(duì)上述故障的維修,我認(rèn)為:FANUCBESK 7M系統(tǒng)具有自診斷功能,在加工中可以在線診斷外部設(shè)備接口信號(hào)和車床控制輸入輸出信號(hào),并由CRT顯示。7M系統(tǒng)有多達(dá)80多種報(bào)警,當(dāng)出現(xiàn)報(bào)警時(shí),操作者和維修人員可查閱操作說明書上的報(bào)警信息表,根據(jù)具體報(bào)警號(hào)的提示來查找問題的癥結(jié)所在,給系統(tǒng)的維修和檢修帶來極大的方便第二章 數(shù)控車床故障的處置與分析排除的方法一、車床故障處置一旦CNC系統(tǒng)發(fā)生故障,系統(tǒng)操作人員應(yīng)采取急停措施,停止系統(tǒng)運(yùn)行,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)處理故障。1.故障的表現(xiàn)1)系統(tǒng)發(fā)生故障的工作方式工作方式有:Tape(紙帶方式)、MDI(手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入方式)、MEMORY(存儲(chǔ)器方式)、EDIT(編輯)、HANDLE(手輪)、JOG(點(diǎn)動(dòng))方式2)MDI/DPL(手動(dòng)數(shù)據(jù)輸入/顯示)。3)系統(tǒng)狀態(tài)顯示有時(shí)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)卻沒有報(bào)警,此時(shí)需要通過診斷畫面觀察系統(tǒng)所處的狀態(tài)。4)定位誤差超差情況。5)在CRT上的報(bào)警及報(bào)警號(hào)。6)刀具軌跡出現(xiàn)誤差時(shí)的速度。2.故障的頻繁程度1)故障發(fā)生的時(shí)間及頻率。2)加工同類工件時(shí),發(fā)生故障的概率。3)故障發(fā)生的方式,判別是否與進(jìn)給速度、換刀方式或是與螺紋切削有關(guān)。4)出現(xiàn)故障的程序段。3.故障的重復(fù)性1)將引起故障的程序段重復(fù)執(zhí)行多次進(jìn)行觀察,來考察故障的重
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