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x62w萬能銑床說明書(編輯修改稿)

2025-06-09 22:41 本頁面
 

【文章內容簡介】 合器,同時壓下SQ3,使SQ32斷,SQ31通,使KM3吸合,M2正轉,工作臺向后(或者向上)運動。其通路為:11-21-22-17-18-19-20-KM3線圈-O;工作臺向后(或者向上)運動的控制:將十字操縱手柄扳至向前(或者向下)位置時,機械上接通橫向進給(或者垂直進給)離合器,同時壓下SQ4,使SQ42斷,SQ41通,使KM4吸合,M2反轉,工作臺向前(或者向下)運動。其通路為:11-21-22-17-18-24-25-KM4線圈-O。③進給電動機變速時的瞬動(沖動)控制:變速時,為使齒輪易于嚙合,進給變速與主軸變速一樣,設有變速沖動環(huán)節(jié)。當需要進行進給變速時,應將轉速盤的蘑菇形手輪向外拉出并轉動轉速盤,把所需進給量的標尺數字對準箭頭,然后再把蘑菇形手輪用力向外拉到極限位置并隨即推向原位,就在一次操縱手輪的同時,其連桿機構二次瞬時壓下行程開關SQ6,使KM3瞬時吸合,M2作正向瞬動。其通路為:11-21-22-17-16-15-19-20-KM3線圈O,由于進給變速瞬時沖動的通電回路要經過SQ1SQ4四個行程開關的常閉觸點,因此只有當進給運動的操作手柄都在中間(停止)位置時,才能實現進給變速沖動控制,以保證操作時的安全。同時,與主軸變速時沖動控制一樣,電動機的通電時間不能太長,以防止轉速過高,在變速時打壞齒輪。④工作臺的快速進給控制:為提高勞動生產率,要求銑床在不作銑切加工時,工作臺能快速移動。工作臺快速進給也是由進給電動機M2來驅動,在縱向、橫向和垂直三種運動形式六個方向上都可以實現快速進給控制。主軸電動機啟動后,將進給操縱手柄扳到所需位置,工作臺按照選定的速度和方向作常速進給移動時,再按下快速進給按鈕SB5(或SB6),使接觸器KM5通電吸合,接通牽引電磁鐵YA,電磁鐵通過杠桿使摩擦離合器合上,減少中間傳動裝置,使工作臺按運動方向作快速進給運動。當松開快速進給按鈕時,電磁鐵YA斷電,摩擦離合器斷開,快速進給運動停止,工作臺仍按原常速進給時的速度繼續(xù)運動。3)圓工作臺運動的控制:銑床如需銑切螺旋槽、弧形槽等曲線時,可在工作臺上安裝圓形工作臺及其傳動機械,圓形工作臺的回轉運動也是由進給電動機M2傳動機構驅動的。圓工作臺工作時,應先將進給操作手柄都扳到中間(停止)位置,然后將圓工作臺組合開關SA3扳到圓工作臺接通位置。此時SA31斷,SA33斷,SA32通。準備就緒后,按下主軸啟動按鈕SB3或SB4,則接觸器KM1與KM3相繼吸合。主軸電機M1與進給電機M2相繼啟動并運轉,而進給電動機僅以正轉方向帶動圓工作臺作定向回轉運動。其通路為:11-15-16-17-22-21-19-20-KM3線圈-O,由上可知,圓工作臺與工作臺進給有互鎖,即當圓工作臺工作時,不允許工作臺在縱向、橫向、垂直方向上有任何運動。若誤操作而扳動進給運動操縱手柄(即壓下SQ1-SQSQ6中任一個),M2即停轉。七、X62W萬能銑床電氣線路的故障與維修銑床電氣控制線路與機械系統(tǒng)的配合十分密切,其電氣線路的正常工作往往與機械系統(tǒng)的正常工作是分不開的,這就是銑床電氣控制線路的特點。正確判斷是電氣還是機械故障和熟悉機電部分配合情況,是迅速排除電氣故障的關鍵。這就要求維修電工不僅要熟悉電氣控制線路的工作原理,而且還要熟悉有關機械系統(tǒng)的工作原理及機床操作方法。下面通過幾個實例來敘述X62W銑床的常見故障及其排除方法。(1)主軸停車時無制動 主軸無制動時要首先檢查按下停止按鈕SB1或SB2后,反接制動接觸器KM2是否吸合,KM2不吸合,則故障原因一定在控制電路部分,檢查時可先操作主軸變速沖動手柄,若有沖動,故障范圍就縮小到速度繼電器和按鈕支路上。若KM2吸合,則故障原因就較復雜一些,其故障原因之一,是主電路的KMR制動支路中,至少有缺一相的故障存在;其二是,速度繼電器的常開觸點過早斷開,但在檢查時,只要仔細觀察故障現象,這兩種故障原因是能夠區(qū)別的,前者的故障現象是完全沒有制動作用,而后者則是制動效果不明顯。以上分析可知,主軸停車時無制動的故障原因,較多是由于速度繼電器KS發(fā)生故障引起的。如KS常開觸點不能正常閉合,其原因有推動觸點的膠木擺桿斷裂;KS軸伸端圓銷扭彎、磨損或彈性連接元件損壞;螺絲銷釘松動或打滑等。若KS常開觸點過早斷開,其原因有KS動觸點的反力彈簧調節(jié)過緊;KS的永久磁鐵轉子的磁性衰減等。應該說明,機床電氣的故障不是千篇一律的,所以在維修中,不可生搬硬套,而應該采用理論與實踐相結合的靈活處理方法。(2)主軸停車后產生短時反向旋轉 這一故障一般是由于速度繼電器KS動觸點彈簧調整得過松,使觸點分斷過遲引起,只要重新調整反力彈簧便可消除。(3)按下停止按鈕后主軸電機不停轉:產生故障的原因有:接觸器KM1主觸點熔焊;反接制動時兩相運行;SB3或SB4在啟動M1后絕緣被擊穿。這三種故障原因,在故障的現象上是能夠加以區(qū)別的:如按下停止按鈕后,KM1不釋放,則故障可斷定是由熔焊引起;如按下停止按鈕后,接觸器的動作順序正確,即KM1能釋放,KM2能吸合,同時伴有嗡嗡聲或轉速過低,則可斷定是制動時主電路有缺相故障存在;若制動時接觸器動作順序正確,電動機也能進行反接制動,但放開停止按鈕后,電動機又再次自啟動,則可斷定故障是由啟動按鈕絕緣擊穿引起。(4)工作臺不能作向上進給運動 由于銑床電氣線路與機械系統(tǒng)的配合密切和工作臺向上進給運動的控制是處于多回路線路之中,因此,不宜采用按部就班地逐步檢查的方法。在檢查時,可先依次進行快速進給、進給變速沖動或圓工作臺向前進給,向左進給及向后進給的控制,來逐步縮小故障的范圍(一般可從中間環(huán)節(jié)的控制開始),然后再逐個檢查故障范圍內的元器件、觸點、導線及接點,來查出故障點。在實際檢查時,還必須考慮到由于機械磨損或移位使操縱失靈等因素,若發(fā)現此類故障原因,應與機修鉗工互相配合
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