freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

化工儀表事故案例1(編輯修改稿)

2025-05-21 22:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 作為備用減速器。案例825. 839。,丙烯進料罐液位低事件 事故經(jīng)過: 2015年5月8日,在四線開車過程中,突然發(fā)現(xiàn)R274101反應(yīng)器丙烯進料壓力只有3. 5 MPa,丙烯進料泵P271120出口流量由65 t降為35 t,立刻通知現(xiàn)場,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)進料泵運行正常,此時進料罐上低液位報警LS11603顯示為紅色,而液位計L工C11603顯示液位為60%,懷疑是液位計故障,現(xiàn)場液位計顯示只有25%左右,敲擊液位計,液位計顯示從60%降為25%,中控立刻開大 LV11604給進料罐補充液位。進料泵出口壓力與流量恢復(fù)正常。事故類別:生產(chǎn)事故。事故原因:由于LIC11603故障,顯示為60%,內(nèi)操操作人員誤以為液位正常,沒有及時補充液位,導(dǎo)致進料罐液位低。操作人員思想麻痹,LS11603液位低報警時,沒有與現(xiàn)場仔細核對,導(dǎo)致進料罐液位低。整改措施:中控與現(xiàn)場整點巡檢時,對一下中控與現(xiàn)場液位計刻度,確保一致。仔細巡檢,對待報警應(yīng)當仔細確認后方可消除。加強管理,統(tǒng)一思想,提高操作工責任心。案例86 5. 5”載氣壓縮機氣缸冷卻水回水溫度高事件事件經(jīng)過: 2015年5月5日早班,本班巡檢人員發(fā)現(xiàn)四線載氣壓縮機氣缸冷卻水回水溫度漲至7 5 0C,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氣缸冷卻水處于小循環(huán),從而導(dǎo)致水溫不斷升高,現(xiàn)場人員將冷卻水流程改至大循環(huán)后發(fā)現(xiàn)水溫仍不下降,且冷卻水回水視鏡內(nèi)浮球浮動很小。經(jīng)分析,確定為冷卻水回水線上流量計堵塞造成。事故類別:生產(chǎn)事故。原因分析:四線載氣壓縮機氣缸冷卻水泵入口過濾器由于長時間未清理,大量雜物累積,導(dǎo)致冷卻水流量下降,且由于過濾器上有一些較大孔洞雜物經(jīng)過后累積至流量計處,將流量計堵塞。整改措施: 定期清理載氣壓縮機氣缸冷卻水泵入口過濾器。要求水中心提高所供循環(huán)水的潔凈度。案例881. 3 PP裝置三批不合格產(chǎn)品事故 事件經(jīng)過 2012年1月3日,聚合車間生產(chǎn)的三批粒料1102K20120103C2,1102K20120103B2, 1102K20120104E2的熔融指數(shù)都超出指標范圍。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)2012年1月2日9: 34二線切換到XW77261A秤使用后,粒料的熔融指數(shù)開始出現(xiàn)上升趨勢。聯(lián)系質(zhì)檢中心對粒料進行分析,發(fā)現(xiàn)粒料中助劑的含量很少,判斷在使用XW77261A秤時,助劑未加入。 事故類別:質(zhì)量事故。 原因分析: 事件的直接原因: 添加劑秤XW77261A在運行狀態(tài),但是助劑未加入,導(dǎo)致產(chǎn)品熔融指數(shù)超標,產(chǎn)品不合格。事件發(fā)生的間接原因:(1)助劑秤XW77261A在PLC上顯示流量與實際設(shè)定流量一致,導(dǎo)致操作人員無法判斷添加劑下料。 (2)添加劑濕度大,板結(jié)在添加劑稱螺桿上,造成添加劑計量稱運行過程中添加劑無法下料。 (3)車間管理人員和操作人員對助劑秤的工作原理不清楚,對實際值的曲線與設(shè)定值一致的問題沒有及時發(fā)現(xiàn),對操作人員培訓不到位,操作人員在巡檢中沒有發(fā)現(xiàn)添加劑不下料問題。 整改措施: 由儀表對實際值的曲線與設(shè)定值一致的問題進行處理,查明助劑秤干擾的原因并加以解決。 對添加劑加入的設(shè)定值與實際值進行監(jiān)控,出現(xiàn)實際值與設(shè)定值平行狀態(tài)后,立即通知班長及車間主任,對運行的添加劑計量稱進行切換,并對故障稱進行維修處理。 班組加強現(xiàn)場巡檢,每班對添加劑下料管線敲擊,防止添加劑受潮后板結(jié)在管線上造成管線堵塞。定期對添加劑計量稱進行拆檢清理,防止添加劑受潮后板結(jié)在添加劑計量稱螺桿上。對助劑秤工作原理進行學習,加強對操作人員的培訓。案例9612. 20”操作失誤導(dǎo)致反應(yīng)波動事故事故經(jīng)過: 2003年12月20日13: 58左右,控制室人員發(fā)現(xiàn)乙烯脫炔氫氣流量低報,檢查發(fā)現(xiàn)反應(yīng)壓力P工CA400194和乙烯進料F工CA4001一的SP值都為。,反應(yīng)壓力和乙烯進料急劇下降,操作人員認為是儀表故障,立即通知儀表人員進行檢查。13:59:45班長立即將HS400157打到解除,并及時通知調(diào)度。14: O1: 現(xiàn)場準備將反吹切高壓氮氣,并通知儀表人員進行檢查。 14: 00: 18聚合主操將F工CA40011操作模式由串級模式BCAS改為手動MAN模式。14: O1: 13將FICA40011 OP值從50%改為55%。14:01:43 FICA40011調(diào)節(jié)閥開度OP值從55%改為58%。14:01:55 FICA40011操作模式從手動模式MAN改為自動模式AUTO14:04:06 FICA40011設(shè)定值SP值從17. 009T/H改為16. SOT/Ho14: 06: 09 F工以40011操作模式從自動模式AUTO改為串級模式BCAS14:07:09 PRCA400194設(shè)定值SP從2285kPa改為2290kPao在此期間,反應(yīng)壓力4001P94降至2190kPa,反應(yīng)進料4001F1降至8. 9T/H,直至14: 07通過調(diào)整都恢復(fù)正常,前后歷時9分鐘。反應(yīng)系統(tǒng)恢復(fù)正常,儀表人員經(jīng)檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題。 事故類別:生產(chǎn)事故。 事故原因: 事后技術(shù)人員通過查看DCS操作更改記錄發(fā)現(xiàn): 13:58:28, PRCA400194設(shè)定值SP值從2320kPa改為150kPa,原因為誤輸入。當PRCA400194設(shè)定值SP值從2320kPa改為150kPa后,因為投用串級控制,這直接導(dǎo)致乙烯進料F工CA40011的SP值為0,乙烯進料量急劇下降,反應(yīng)壓力也相應(yīng)急劇下降。整改措施:1)加強操作人員的培訓,提高操作人員的監(jiān)盤力度和操作水平。(2)對關(guān)鍵控制參數(shù)輸入范圍進行設(shè)定,上述誤操作不被確認,并有報警。(3)對關(guān)鍵控制儀表加強維護。案例1096. 1 1調(diào)溫水自動閥4001T26B故障 事故經(jīng)過: 2006年6月11日早晨5: 50,調(diào)溫水流量計4002F3出現(xiàn)波動,聚合外操到現(xiàn)場確認,發(fā)現(xiàn)冷水閥動作與控制室輸出不符,并且當冷水閥開度一大于50%時,閥門就直接開到100%位置,造成調(diào)溫水流量不穩(wěn),當時乙烯進料14. 2T/H,反應(yīng)器溫度88℃基本穩(wěn)定,僅在正負2℃內(nèi)波動,工藝班長立即通知儀表人員及車間領(lǐng)導(dǎo),在儀表人員檢查后,認為短時間內(nèi)不能解決,通知儀表班長和技術(shù)員。 6: 18,聚合主操將反應(yīng)器溫度投手動控制,后投串級控制,6:因反應(yīng)器溫度上升過快,班長令聚合主操將反應(yīng)溫度降到50℃以以防止反應(yīng)飛溫,并將乙烯反吹切為高壓氮氣,停止丁烯和氫氣進38下料,保持反應(yīng)組分。6: 55儀表班長和技術(shù)員與工藝技術(shù)員到達。為了盡快恢復(fù)生產(chǎn),7: 30工藝人員現(xiàn)場關(guān)閉E4007的循環(huán)水,打開蒸汽給反應(yīng)器升溫,9: 10儀表人員更換新定位器和調(diào)試完畢,投用準備開車,工藝人員將高壓氮氣切回乙烯,9: 40,啟動T2泵,9: 50,當反應(yīng)溫度升到70℃時,殘余的催化劑觸發(fā)反應(yīng),工藝人員根據(jù)實際情況調(diào)整反應(yīng)器組分,10: 15注催化劑
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
教學教案相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1