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正文內(nèi)容

電廠安全生產(chǎn)事故案例匯編(編輯修改稿)

2025-05-04 21:49 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 18:005311818:2252719:0053820:0054020:0920:4452320:505075321:175425721:1954500四、原因分析經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1機(jī)調(diào)速汽門行程桿螺母脫落,是導(dǎo)致DEH系統(tǒng)CV1閥失控造成該機(jī)負(fù)荷突升最終停運(yùn)的直接原因。運(yùn)行人員、熱工人員對(duì)所轄設(shè)備的日常巡檢工作不認(rèn)真,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患并及時(shí)消除,是造成此次事故的主要原因。五、責(zé)任劃分(略)六、防范措施檢修部要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)所轄設(shè)備的日常巡檢和維護(hù),加大對(duì)吉通公司檢修工作的現(xiàn)場(chǎng)督查,嚴(yán)格檢修驗(yàn)收制度的落實(shí),嚴(yán)格把關(guān)檢修質(zhì)量,確保符合標(biāo)準(zhǔn)要求。針對(duì)新廠各主輔設(shè)備保護(hù)較為齊全,檢修部熱工專業(yè)要加大對(duì)就地?cái)?shù)據(jù)采集、反饋、遠(yuǎn)控等裝置和線纜的巡檢與核對(duì),結(jié)合運(yùn)行參數(shù)曲線認(rèn)真比對(duì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的缺陷;理順DEH系統(tǒng)邏輯關(guān)系,組織開展全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),理論與實(shí)踐相結(jié)合提升綜合素質(zhì)。發(fā)電部運(yùn)行人員要強(qiáng)化對(duì)日常運(yùn)行參數(shù)曲線的監(jiān)控,根據(jù)參數(shù)變化趨勢(shì)與檢修人員加強(qiáng)溝通和交流,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)檢查處理。汽機(jī)專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭,結(jié)合安全運(yùn)行規(guī)程和實(shí)際運(yùn)行情況,制定緊急停機(jī)規(guī)程,與檢修部緊密配合,組織所屬員工積極開展反事故應(yīng)急演練活動(dòng),全面提升應(yīng)急反應(yīng)、準(zhǔn)確判斷、協(xié)調(diào)配合、及時(shí)處置能力,實(shí)現(xiàn)保人身、保設(shè)備、保安全。充分利用班前會(huì)、班后會(huì)和周二安全日活動(dòng)時(shí)間,發(fā)揮“每周一題、學(xué)習(xí)園地”的陣地作用,建立健全各專業(yè)技術(shù)知識(shí)題庫(kù),采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái),走出去”、技術(shù)知識(shí)考試等形式,不斷提升人員的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),努力盡快全面掌握安全運(yùn)行技術(shù)。案例13:2014年3月23日綜合泵房積水的事故新廠綜合泵房?jī)?nèi)設(shè)有三臺(tái)原水升壓泵(型號(hào)KQW100/16015/2)、兩臺(tái)消防泵(型號(hào)TYPEY2250M2)、三臺(tái)生產(chǎn)給水泵(型號(hào)Y2160M22)、三臺(tái)循環(huán)泵(型號(hào)TYPEY2280S4),分別滿足全廠水處理制水、消防系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)供水。一、事故經(jīng)過2014年3月23日運(yùn)行二值夜班,0時(shí)50分接班中,運(yùn)行人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)綜合泵房大量積水,已快淹到各種泵體的基座,馬上匯報(bào)值長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)暖氣排污門未關(guān),實(shí)施關(guān)閉并開啟潛水泵抽水,3時(shí)以后抽水完畢。二、事故原因綜合泵房暖汽排污門未關(guān)閉是造成綜合泵房積水的直接原因。3月22日運(yùn)行一值二班汽機(jī)、水處理專業(yè)人員不能嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度,對(duì)所轄設(shè)備的按時(shí)巡檢工作不到位,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在缺陷及時(shí)采取對(duì)應(yīng)措施,是造成綜合泵房積水的主要原因。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施生產(chǎn)部門要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)巡回檢查制度的落實(shí)考核,在不斷熟悉系統(tǒng)、設(shè)備的同時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在隱患及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理,努力提高業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì),避免發(fā)生安全事故。要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“兩票、三規(guī)、三制”的執(zhí)行檢查,強(qiáng)化工作人員的安全責(zé)任心,培育遵章守紀(jì)、良好行為養(yǎng)成,確保消除“人”的不安全因素。供暖期間,運(yùn)行人員在實(shí)施送汽、送水后要組織對(duì)供暖管道進(jìn)行認(rèn)真巡查,發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)及時(shí)匯報(bào)以便得到及時(shí)處理,防止因供暖管道泄漏損壞周邊設(shè)備。由調(diào)度室牽頭,對(duì)廠區(qū)污水排放系統(tǒng)進(jìn)行清查,及時(shí)恢復(fù)備用集中泵房潛水泵,防止因生產(chǎn)供水管道泄漏以致集中泵房積水造成的安全生產(chǎn)事故。案例14:2014年3月29日2爐停運(yùn)的事故一、事故經(jīng)過3月29日運(yùn)行一值早班,2爐、1機(jī)運(yùn)行正常。15時(shí)28分2爐一次風(fēng)機(jī)突然掉閘,聯(lián)鎖給煤、出渣系統(tǒng)停用,該爐運(yùn)行人員實(shí)施搶合合不上,關(guān)閉該風(fēng)機(jī)擋板門,將液耦調(diào)節(jié)到“0”,再次搶合仍合不上,被迫壓火;當(dāng)班值長(zhǎng)安排電氣運(yùn)行人員就地檢查6KV開關(guān)柜并及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng);電氣運(yùn)行人員與檢修人員共同就地實(shí)施絕緣測(cè)試、事故按鈕接線、試驗(yàn)位置送電檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;熱工人員組織對(duì)熱控信號(hào)部分進(jìn)行檢查也未發(fā)現(xiàn)異常;17時(shí)05分啟動(dòng)該風(fēng)機(jī)再次掉閘;后調(diào)取一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù),(保護(hù)定值為80181。m,延時(shí)15S),判斷由該風(fēng)機(jī)振動(dòng)超標(biāo)保護(hù)動(dòng)作引起;18時(shí)40分檢修部立即通知吉通公司對(duì)該風(fēng)機(jī)后軸承進(jìn)行檢查也未發(fā)現(xiàn)異常,后因該爐3下煤管彎頭處堵煤,安排吉通公司割開管道進(jìn)行疏通;30日1時(shí)20分啟動(dòng)該風(fēng)機(jī),2爐4:47分點(diǎn)火,8時(shí)50分1機(jī)并網(wǎng)。二、經(jīng)濟(jì)損失2爐于4時(shí)47分點(diǎn)火,8時(shí)50分1機(jī)并網(wǎng),11時(shí)50分撤油槍用油約8噸,費(fèi)用78400元;。三、原因分析2爐一次風(fēng)機(jī)后軸承振動(dòng)超標(biāo)(定值為80181。m,延時(shí)15S),保護(hù)動(dòng)作是造成該風(fēng)機(jī)掉閘的直接原因。該風(fēng)機(jī)掉閘后,電氣運(yùn)行人員就地調(diào)取保護(hù)動(dòng)作記錄,將實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)誤認(rèn)為差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作記錄值進(jìn)行逐級(jí)匯報(bào),對(duì)故障點(diǎn)查找造成誤導(dǎo)。該風(fēng)機(jī)振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作未報(bào)警,熱工信號(hào)反饋存在缺陷,不能及時(shí)準(zhǔn)確反映故障點(diǎn),對(duì)運(yùn)行人員巡檢比對(duì)振動(dòng)超標(biāo)、準(zhǔn)確判斷一次風(fēng)機(jī)掉閘原因造成延誤。調(diào)取后臺(tái)運(yùn)行參數(shù)發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)在3月27日、28日直至29日多次出現(xiàn)后軸承振動(dòng)超標(biāo)記錄,雖經(jīng)值長(zhǎng)匯報(bào)了部門領(lǐng)導(dǎo),但未能與熱工負(fù)責(zé)人共同查找原因并及時(shí)消缺處理,也是造成事故的原因之一。四、責(zé)任劃分(略)五、防范措施檢修部積極聯(lián)系吉通公司調(diào)試人員擇機(jī)對(duì)2爐主輔設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,全面完善各項(xiàng)保護(hù)裝置,準(zhǔn)確核對(duì)保護(hù)定值,確保各類保護(hù)該投必投、安全可靠。運(yùn)行參數(shù)出現(xiàn)異常情況時(shí),發(fā)電部和檢修部工作人員要密切配合,對(duì)設(shè)備遠(yuǎn)控和就地進(jìn)行比照檢查,全面核實(shí)相關(guān)情況并做好記錄進(jìn)行綜合分析判斷,及時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)整,及時(shí)恢復(fù)正常運(yùn)行。運(yùn)行各值要嚴(yán)格履行交接班制度,明確上班運(yùn)行情況和存在缺陷,全面了解掌握主輔設(shè)備運(yùn)行狀況,有針對(duì)性的強(qiáng)化本班巡查與監(jiān)控重點(diǎn),根據(jù)變化情況積極采取對(duì)應(yīng)措施,確保安全生產(chǎn)正常開展。各專業(yè)人員要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí),結(jié)合日常運(yùn)行操作技術(shù)和疑難問題向調(diào)試專工虛心請(qǐng)教,要善于歸納總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),努力提升自身的專業(yè)技術(shù)水平。3月29日2爐停運(yùn)前后一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)時(shí) 間15:0015:2215:2415:2515:28一次風(fēng)機(jī)前Y(181。m)一次風(fēng)機(jī)后Y(181。m)進(jìn)口油溫(℃)595959出口油溫(℃)出口油壓(MPa)一次風(fēng)機(jī)電流(A)床 溫(℃)813815814779773汽 壓(MPa)汽 溫(℃)539535532530525負(fù)荷(MW)2爐一次風(fēng)機(jī)后軸承垂直振動(dòng)參數(shù)時(shí) 間振動(dòng)值(181。m)時(shí) 間振動(dòng)值(181。m)時(shí) 間振動(dòng)值(181。m)27日23:5828日22:1529日11:0511:1211:4312:0312:4113:1213:3213:4813:5114:28案例15:2014年4月4日2爐渣倉(cāng)滿庫(kù)一、事故經(jīng)過:2014年4月4日,新廠9時(shí)15分2爐渣倉(cāng)滿庫(kù),冷渣機(jī)、疏渣皮帶、提斗機(jī)被迫停運(yùn),鍋爐風(fēng)室風(fēng)量由正常9000pa上漲至14000pa,運(yùn)行人員采取人工事故放渣,同時(shí)減少給煤量,發(fā)電部部長(zhǎng)電話通知工貿(mào)公司負(fù)責(zé)人立刻放渣,10:44分,渣倉(cāng)料位下降,運(yùn)行人員調(diào)整機(jī)組運(yùn)行參數(shù),逐步增加負(fù)荷,于11:10分基本恢復(fù)運(yùn)行,15:10分,提斗機(jī)再次異常,于4月5日2:30分基本恢復(fù)運(yùn)行,4月5日1:14分,提斗機(jī)再次異常,檢修人員進(jìn)行調(diào)整于16:30分基本恢復(fù)運(yùn)行。經(jīng)打開提斗機(jī)側(cè)面檢修孔檢查發(fā)現(xiàn)1提斗變形嚴(yán)重,108個(gè)提斗螺絲切斷,鏈條局部變形。二、經(jīng)濟(jì)損失: 2爐提斗機(jī)于4月4日9:15分異常至4月5日16:30分基本恢復(fù)正常共計(jì)32個(gè)小時(shí),每小時(shí)影響負(fù)荷1萬(wàn)kw,影響發(fā)電量1*32=32萬(wàn)kwh。三、原因分析:因工貿(mào)公司未及時(shí)放渣造成2爐渣倉(cāng)滿庫(kù),引起冷渣機(jī)、疏渣皮帶、提斗機(jī)被迫停運(yùn),鍋爐風(fēng)室風(fēng)量異常上漲,是本次事故的主要原因。發(fā)電部輸灰值班人員不能認(rèn)真巡回檢查,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)渣倉(cāng)滿庫(kù),及時(shí)匯報(bào)采取措施及時(shí)處理,是本次事故的又一原因。冷渣機(jī)、輸渣皮帶、提斗機(jī)聯(lián)鎖不可靠,提斗機(jī)停運(yùn)后,冷渣機(jī)、輸渣皮帶不能及時(shí)停運(yùn),是本次事故的又一原因。渣倉(cāng)投運(yùn)以來(lái),料位計(jì)不能及時(shí)投運(yùn),運(yùn)行人員,放渣人員不能看到渣倉(cāng)料位情況,是本次事故的又一原因。四、責(zé)任劃分:(略)五、防范措施:運(yùn)行人員加強(qiáng)巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào),采取對(duì)應(yīng)措施果斷處理,避免事故發(fā)生。檢修部盡快恢復(fù)渣倉(cāng)料位計(jì),及時(shí)投運(yùn),方便運(yùn)行人員及時(shí)觀看渣倉(cāng)料位情況,及時(shí)通知放渣人員放渣,杜絕渣倉(cāng)滿庫(kù)事故再次發(fā)生。檢修部盡快調(diào)試投運(yùn)冷渣機(jī)、輸渣皮帶、提斗機(jī)聯(lián)鎖,完善提斗機(jī)斷鏈保護(hù)調(diào)速器,要求運(yùn)行人員在每次鍋爐啟運(yùn)前必須試驗(yàn)聯(lián)鎖保護(hù),并留存試驗(yàn)記錄,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)處理。工貿(mào)公司根據(jù)新廠鍋爐運(yùn)行情況,合理安排車輛,及時(shí)組織放渣、放灰,必要時(shí)安排值班定期放渣、放灰,嚴(yán)禁滿庫(kù)事故發(fā)生。案例16:2014年4月7日2爐因斷煤停運(yùn)一、事故經(jīng)過4月7日運(yùn)行四值早班,2爐、1機(jī)運(yùn)行,接班后3下煤管下煤不暢,15時(shí)10分?jǐn)嗝?,組織人員進(jìn)行疏通緩解;15時(shí)20分4下煤管出現(xiàn)斷煤,疏通不及3下煤管又出現(xiàn)斷煤;運(yùn)行人員采取減風(fēng)措施并緊急疏通;16時(shí)38分1下煤管也出現(xiàn)斷煤;汽溫、床溫下降,含氧量上升,至16時(shí)55分2爐因斷煤停運(yùn);17時(shí)12分1機(jī)解列。時(shí)間8:0015:0015:5216:5517:12汽溫(℃)545550516468汽壓(MPa)氧量(%)床溫(℃)833845815769393總風(fēng)量(m3/h)1090899721197680101431870521給煤(t/h)002給煤(t/h)03給煤(t/h)004給煤(t/h)000總給煤(t/h)00左側(cè)風(fēng)壓(KPa)0右側(cè)風(fēng)壓(KPa)0負(fù)荷(萬(wàn)kwh)0二、經(jīng)濟(jì)損失8日2爐于5時(shí)30分點(diǎn)火,11時(shí)0分1機(jī)并列,用油約6噸,費(fèi)用58800元;影響負(fù)荷約54萬(wàn)KW,損失34萬(wàn)元。三、原因分析下煤管堵塞以致斷煤是造成2爐停運(yùn)的直接原因。在1三個(gè)下煤管依次出現(xiàn)堵煤、斷煤現(xiàn)象后,運(yùn)行人員實(shí)施降負(fù)荷、穩(wěn)定運(yùn)行等調(diào)整措施滯后,而是增加其它下煤管下煤量維持運(yùn)行,單個(gè)下煤管超量程(30T/H)下煤,進(jìn)一步惡化下煤管的堵煤情況,最終造成該爐因斷煤而停運(yùn)。入廠煤煤源煤質(zhì)較細(xì)、流動(dòng)性差,入爐煤的配比不當(dāng)以致顆粒度得不到保證,進(jìn)入落煤管拐角處容易積煤,造成下煤管極易堵煤。三、責(zé)任劃分(略)四、防范措施生技科組織調(diào)度室、發(fā)電部、檢修部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對(duì)華西能源公司關(guān)于新廠下煤管改造方案進(jìn)行論證,邀請(qǐng)?jiān)摴疚蓪I(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),擇機(jī)對(duì)下煤管進(jìn)行改造,切實(shí)解決存在問題。在下煤管存在缺陷整改之前,發(fā)電部與供應(yīng)科配合要切實(shí)強(qiáng)化對(duì)入廠煤煤源的選擇,加大對(duì)配煤工作的管理與考核,確保入爐煤煤質(zhì)(水分與顆粒度)符合鍋爐安全運(yùn)行要求。發(fā)電部要進(jìn)一步加大對(duì)運(yùn)行人員操作技能的培訓(xùn),提高工作人員的應(yīng)急處置能力和水平,以確保發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行為基礎(chǔ),根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整運(yùn)行參數(shù),努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)發(fā)滿供。 案例17:2014年5月8日2爐結(jié)焦停運(yùn)一、事故經(jīng)過5月7日運(yùn)行二值早班,2機(jī)爐并列運(yùn)行正常。13時(shí)49分2爐右側(cè)一次風(fēng)擋板電動(dòng)門突然關(guān)閉(反饋為0),汽溫、汽壓、床溫下降,運(yùn)行人員就地檢查并手搖門桿不動(dòng),請(qǐng)示值長(zhǎng)實(shí)施緊急壓火;通知熱工人員進(jìn)行檢查將控制模塊拔插一次后恢復(fù)正常,于14時(shí)40分啟火后運(yùn)行正常;8日運(yùn)行三值二班,運(yùn)行較為平穩(wěn),前半班左床出渣較為通暢,右床出渣需疏通,后半班左床出渣需疏通,右床出渣較為通暢;運(yùn)行四值夜班接班時(shí)發(fā)現(xiàn)左床前管通暢,其它三管不通,經(jīng)加大疏通力度于3時(shí)捅開右側(cè)出渣管,6時(shí)以后又出現(xiàn)出渣不暢,疏通時(shí)發(fā)現(xiàn)捅不通持續(xù)疏通,7時(shí)40分右床床溫持續(xù)上漲,運(yùn)行人員采取斷煤、減風(fēng)維持運(yùn)行,到交接班時(shí)仍不能得到緩解,后經(jīng)請(qǐng)示于8時(shí)26分被迫停運(yùn)。時(shí)間13:5814:4016:000:008:008:32汽溫(℃)402397434415460汽壓(MPa)左床溫(℃)956492923912877右床溫(℃)8678539049281049927左風(fēng)壓(KPa)右風(fēng)壓(KPa)左下煤(T/H)0右下煤(T/H)000氧量(%)二、原因分析停爐后檢查發(fā)現(xiàn)爐膛內(nèi)埋管上部大量結(jié)焦是造成該爐停運(yùn)的直接原因。5月7日運(yùn)行二值早班2爐因右側(cè)一次風(fēng)擋板突然關(guān)閉實(shí)施緊急壓火,結(jié)合啟火時(shí)右床床溫偏高分析在該爐右側(cè)已有結(jié)焦形成;運(yùn)行三值二班出現(xiàn)排渣不通暢結(jié)合左右床風(fēng)壓實(shí)施疏通排渣;運(yùn)行四值夜班接班發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)出現(xiàn)硬渣面積擴(kuò)大,雖經(jīng)疏通不能有效緩解結(jié)焦現(xiàn)象,斷煤以后仍不能遏制右床床溫上漲,導(dǎo)致高溫結(jié)焦被迫停運(yùn)。三、責(zé)任劃分(略)四、防范
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