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焊工個人焊接工作總結(編輯修改稿)

2024-11-26 16:48 本頁面
 

【文章內容簡介】 焊接速度同步,外壁主加填充焊絲,內壁燃弧跟著保護熔合內壁母材,在凹陷外適當加入焊絲填充,使其內壁與兩邊母材平滑,經我倆的試驗和施焊,順利保質按期完成該工程。 20xx 年在 xx 糖廠, xx 酵母廠大風管風柜的安裝工程中,由于他們的生產工藝的需要,所有風要經無菌處理后再用風管風柜送到生產設備容器中,所以風管風柜施工時的質量要求也很高,所有連接采用焊接形式,大風管和風柜采用的鋼材是 厚 的鍍鋅板,以前我們的切割鍍鋅板采用的工具是角向磨光機和氣焊切割,如采用砂輪切割質量就好,但耗材多,生產效率不高,采用風焊切割,速度就快,但 6 經風焊過熱后,切割出來的鍍鋅板,變形量也很大,裝配對接時就要強力對口,焊后變形量也大,為此我提出試用空氣等離子弧焊切割機切割,切割出來的效果,熱變形量也小,切口更窄,經反復試驗,用一支扁鐵作為定位尺,將切割噴嘴緊貼鍍鋅板,起弧切割后緊貼著定位尺拖拉,切割出來的鍍鋅板比風焊切割出來的更直更快,變形量肉眼看不出,為防止焊接變形創(chuàng)造了有利條件,大大節(jié)約了耗材的消耗量,且大大提高 了勞動生產率。在焊接時,我們以往對鍍鋅板的焊接材料是 J422 焊條,自下而上焊接,但當期我們?yōu)榱朔乐箍刂破渥冃瘟?,焊接材料還是 J422 焊條,但我卻用倒流焊法,自上而下焊接,焊接電流要比傳統(tǒng)焊法適當加大,焊接速度也加大,焊條端要托著焊縫熔池,焊條輕微擺動。由于焊接速度的加快,熱影響區(qū)小,焊后變形量也小,焊接速度的提高也大大加快了生產率。經倒流焊出來的焊縫外觀也更光滑,經技術改良后,該工程順利按質提前完成,由于改良切割出來的鋼板快且變形小,焊接采用自上而下焊接,焊縫更美觀,變形量更小,深受到業(yè)主贊譽,并且為公司大 大節(jié)約了耗材,也大大提高了勞動生產率,提高了經濟效益。 五、 作為焊工 ,我 還熟悉各種焊接設備的 工作 原理、構造及使用方法,下面以交流電焊機為例 講述設備的管理 : (一) 焊機原理:交流電焊機的形式主要有動鐵式、動圈式及抽頭式。交流電焊機的基本原理幾十年來無多大變化,國內外生產和使用的交流電焊機,絕大多數(shù)是弧焊變壓器式交流弧焊機的形式?;『缸儔浩魇且环N具有陡峭外特性的特殊降壓變壓器。盡管根據(jù)其獲得陡峭外特性的方法、電抗器與變壓器的結合方式及調節(jié)電流的方法可分為幾種,但基本原理還是一般變壓器的基本原理。 ( 二 )焊機故障: 焊接設備一般均 在比較差的環(huán)境下工作,因此從客 7 觀上講, 設備 在使用過程中出現(xiàn)一些故障是在所難免的。究其產生故障的原因,從維修的角度看不外乎以下三種: 1. 內部原因 ; 2. 外部原因 3. 人為原因 。 具體來說造成電焊機故障的內部原因主要是: 1. P板上的元器件損壞 ; 2. 可控硅模塊損壞 ; 3. 接觸器或控變損壞 ; 4. 主變、電抗器等器件損壞 ; 5. 電流互感器損壞 ; 6. 輸入組件損壞。 造成電焊機故障的外部原因主要有: 1.外電波動較大,波動范圍超過焊機正常工作電壓 380V177。 10%以上 ; 2. 電焊 機 控制電纜砸傷 ; 3. 輸入輸出端子外部接線不實 ; 4. CO2 氣體不純 ; 5. 環(huán)境條件惡劣(露天無防護措施使用,在粉塵、油煙較大或有腐蝕性氣體場所使用) ; 6. 動物進入機內(蛇、老鼠等) ; 7. 其它金屬異物進入機內。 造成電焊機故障的人為原因是: 1. 運輸中損 壞(特別是流動作業(yè)的用戶經常搬運電焊機) ; 2. 使用、保養(yǎng)不當(如操作者或其他人用手拽電纜的方式移動 電焊 機,導電嘴沒擰緊等) ; 3. 修理中 P 板上的電位器調亂,或將保險插錯位置。 學習了解焊接 環(huán)境、焊接 材料、焊接設備、焊接工藝 等 后,本人作為公司工人 技術 骨 干,先后參加了 xxxx 聚脂切片廠; xx 石化廠蒸餾車間技改工程; xx 松下; xx 紅塔仁恒鍋爐、新機場油庫; xx 石化千萬噸煉油改擴建一工廠管網; xx 中油潔能太和; xx 液化石油氣汽車加油站; xx 液化石油氣石槎路汽車加氣站, xx 油庫等工程的焊接工作, 其中主要如下
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