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qc成果-降低4abb分析儀設備故障頻次(編輯修改稿)

2025-02-15 08:25 本頁面
 

【文章內容簡介】 制度 ,小組成員對 操作工回訪和現場抽查,檢修過程符合規(guī)范要求。 因此, “ 檢修不精心 ” 不是主要原因。 原因四、點檢不規(guī)范 點檢是貫標檢查的重要項目之一。針對點檢不 規(guī)范,小組 制訂了點檢標準 。小組成員點檢時多次 發(fā)現設備隱患,為進一步開展 QC活動提供了幫助。 因此“點檢不到位”不是主要原因 . 原因五、取樣裝置安裝不當 由于 生產組織模式的變化 ,轉爐總裝入量由 45噸提高到 50噸,操作氧壓提高到 ,提高到 2750轉 /分 ,煙氣含塵量較以往增多,原分析系統暴露出一些問題,特別是過濾器膜片發(fā)黑,上面附著有小顆粒。 小組成員經過分析認為:取樣裝置安裝不當,導致煙塵容易沉淀堆積在管壁上,長時間于此工作,必然會產生積灰阻塞現象,影響煤氣回收。 因此,小組成員認為這是主要因素。 原因六、取樣毛細管長 由于生產模式的變化,煙氣含塵量較以往增 多,取樣器前端毛細管為 900 mm,當煙氣進入 毛細管后,流速降低,增加了積灰堵塞的時間和 幾率,導致故障發(fā)生。 因此,小組成員認為這是主要因素。 原因七、氣源壓力低 通過調查,由能源動力廠來的吹掃 N2總 管壓力為 MPa,吹掃壓力 M Pa, 在 07 年使用時良好 的, 這不是主要因素。 原因八、反吹管路長 通過 現場觀察 ,吹掃裝置就在取樣器旁 邊,距離 ,吹掃管路總長度 ,屬 于緊密安裝。因此,這不是主要因素。 原因九、分析表性能不穩(wěn)定 設備生產廠家為南京 ABB氣體分析儀器廠,引進德國技術, 是國內 行業(yè)公認的業(yè)界權威 ,產品質量穩(wěn)定。 分析儀設備 07年運行良好。在 其他單位使用情況良好 。 這不是主要因素。 原因十、煉鋼生產操作 生產組織模式的變化,根據廠技術科操作要求,轉爐總裝入 量由 45 噸提高到 50噸,操作氧壓提高到 ,這是生 產工 藝要求 。這不是主要因素。 原因十一、風機操控 由于生產組織模式的變化,為除塵效果,減少轉爐冒黃煙 , 風機轉速相應由 2600轉 /分,提高到 2750轉 /分 , 這是 生產工藝要 求 。這不是主要因素。 原因十二、風機作業(yè)操控 由于生產組織模式的變化,為保障風機運行效果,增加 了葉輪水沖洗,是 生產工藝的要求 ,這不是主要因素。 原因十三、檢修制度不完善 一煉鋼廠制定了嚴格的通用檢修標準和分析儀檢修專項 規(guī)程。另外廠安環(huán)科也制定了煤氣區(qū)域作業(yè)規(guī)范。小組成員 在檢修中 嚴格遵守各項規(guī)章制度 。 因此,這不是主要因素。 原因十四、管理制度不到位 為保障設備穩(wěn)定運行,相關管理科室及各專業(yè)負責人制 定了 嚴格的管理制度 ,實行動態(tài)檢查,并連掛考核。層層分 解,落實到人道崗。這不是主要因素。 原因十五、風機振動大 風機采用單支撐,分析儀現場有 震動,不影響設備正常 運行 。這不是主要因素。 經過 7月 14日小組全體成員分析討論確認,最終確認造成分析儀故障的主要因素有兩條: 1,取樣裝置安裝不當。 2,取樣器毛細管過長。 八、制定對策 針對以上分析確定的,小組成員制定了相應的對策表,如表 7所示: 表 7 對 策 表 要 因 對策 目 標 實施措施 地點 負責人 完成 時間 1,取樣裝裝置安裝裝不當 選擇合適的安裝方式 取樣器粉塵堵塞小于每月 1次 1擇優(yōu)選擇方案 2安全實施 風機房取樣管道 尹大威李興梅邵茂榕 08年 67月 2,取樣器毛細管過長 合理縮短毛細管長度 使毛細管無堵塞 毛細管長度改為 600mm 風機房 侯
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