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正文內(nèi)容

20xx年年度管理評(píng)審報(bào)告(已修改)

2025-02-05 23:22 本頁面
 

【正文】 質(zhì)量部 2021 年年度管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)量部 2021 年年 度 管理評(píng)審 匯報(bào) 匯報(bào)內(nèi)容: ? 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況匯報(bào) ? 2021 年 年度 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)匯報(bào) (含內(nèi)部主要質(zhì)量問題及整改措施、驗(yàn)證通報(bào) ) ? 2021 年年度 外協(xié)品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)匯報(bào) ? 2021 年年度 主要外部客戶投訴質(zhì)量問題通報(bào) ? 2021 年 內(nèi)部管理評(píng)審相關(guān)決議執(zhí)行情況匯 ? 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)執(zhí)行情況匯報(bào) ? 2021 年年度 總結(jié)及 2021 年 年度 計(jì)劃 、資源需求。 一、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況匯報(bào) 2021 年度 嚴(yán)格按照 ISO9001: 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求, 根據(jù)需求,及時(shí)更新和修 訂 體系類文件 , 共新增了 32 份 三 階層文件, 修訂 了 16 份三 階 層文 件 ,新增了 10 份記錄表格,這些文件通過試運(yùn)行、不斷改進(jìn)和完善,更切合實(shí) 際。各類文件、記錄表格已按要求得到了貫切執(zhí)行,并且能夠更真實(shí)的反映實(shí)際情況,取得了良好的效果。通過 部門培訓(xùn)與 交流,使檢驗(yàn)員逐步 掌握了質(zhì)量體系文件的內(nèi)容及其含意,并嚴(yán)格按文件要求開展工作。 總體認(rèn)為管理體系 類 文件是 適宜的, 基本滿足 質(zhì)量 管理體系的 要求。 二 、 2021 年 年度 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)匯報(bào) 1 產(chǎn)品直通率: 本年度 產(chǎn)品 總體 直通率均值由 09 年度的 %,上 升到了 %(其中 2為 %, 3為%), 雖然有所好轉(zhuǎn),但與目標(biāo)值 73%還有一定的差距影響其主要要因有發(fā)泡料外溢、端件變形、箱體拆癟、門不同面 /間距不一 /閃縫等,請(qǐng)相關(guān)部門采取有效改善措施 。 (備注 :在本年度的 11 月份 ,其總體直通率達(dá)到了 %,較前期已有較大的改善 ) 2 成品漏檢率: 2 ① 概要 : 1) 2021 年年度 ,成品漏檢率 為 %, 目標(biāo)值≤ 3%, 未達(dá)標(biāo), 2 月份最高達(dá) %; 其主要問題表現(xiàn)在 B、 C 類問題點(diǎn)上,如門顯縫 /關(guān)不嚴(yán)、 門不同面 、 不等高、間距不一、 清潔度差、門封翹角、標(biāo)識(shí)貼歪等 ; 2) 從 上圖可看出, 成品漏檢率從 8 月開始,已成下降向好趨勢(shì), 11 月份已下降到目標(biāo)值內(nèi); ② 原因分析: 其主要原因有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)方式不正確,判定標(biāo)準(zhǔn)不明確,檢驗(yàn)技能不足(重點(diǎn)崗位人員流動(dòng)較多, 工廠整體的一次交驗(yàn)率低(問題點(diǎn)較多,檢驗(yàn)員在短時(shí)間內(nèi)難以將問題點(diǎn) 100%檢出); ③ 整改措施 a 質(zhì)量部已重新修訂了判定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方式,對(duì)重點(diǎn)崗位經(jīng)培訓(xùn)合格后定員定崗,并確定漏檢率指標(biāo),對(duì)高于目標(biāo)值的進(jìn)行考核,對(duì)目 標(biāo)達(dá)成的進(jìn)行相應(yīng)的正激勵(lì) (效果明顯) ; b 相關(guān)部門協(xié)助解決現(xiàn)工廠一次交驗(yàn)合格率偏低現(xiàn)象,重點(diǎn)崗位的閘口處,對(duì) 每 天前 3 項(xiàng)問題點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)看板揭示(制作推移圖,明確目標(biāo)值),由 生產(chǎn)廠相關(guān)責(zé)任人對(duì)當(dāng)天高出目標(biāo)值的項(xiàng)目進(jìn)行原因分析,并將原因分 析 /整改措施填寫在看板上,效果由質(zhì)量部驗(yàn)證; 3 產(chǎn)品正品率 ① 概要: 2021 年 年度 工廠總體的正品率 為 %,未達(dá)標(biāo)(目標(biāo)值為 %) 只有 3 個(gè)月 份達(dá)標(biāo),其余 8 個(gè)月均未能達(dá)標(biāo),影響產(chǎn)品正品率有內(nèi)膽變形 /折癟、內(nèi)膽 下陷 /發(fā)黃 、內(nèi)膽修補(bǔ)不良、箱體 修補(bǔ)不良 等; 原因分析: 主要 為 內(nèi)膽壁厚度不均勻、 尺寸不符, 未能及時(shí)調(diào)整 發(fā)泡模具 ; 發(fā)泡模具內(nèi)有雜物未能及時(shí)清理 ,導(dǎo)致內(nèi)膽 /箱體 凹癟 ; 箱體在流動(dòng) 過 程中 造成二次缺陷 ; ② 整改措施 : 3 重新檢討與制定,吸塑車間品質(zhì)控制流程與方案(流程已制定,試運(yùn)行中) 生產(chǎn)線對(duì)模具進(jìn)行及時(shí)清理,檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)問題時(shí)要第一時(shí)間反饋到發(fā)泡工處進(jìn)行整改。 4 批量性質(zhì)量事 故 2021 年 年度批量性質(zhì)量事故 共有 13 起 ,未達(dá)標(biāo)的主 要原因有生產(chǎn)廠人員未按工藝要求做強(qiáng)行作業(yè)、吸塑與箱發(fā)模具不吻合造成、檢驗(yàn)員漏檢等; 從上圖可看出,本年度下半年漏檢次數(shù)趨勢(shì)向好,但還需進(jìn)一步完善。 5 量具完好率: 2021 年 度 量具完好率為 100%,目標(biāo)值≥ 99%無損壞現(xiàn)象; 6 2021 年 年度 內(nèi)部主要質(zhì)量問題及整改措施、驗(yàn)證通報(bào) (見附表 )。 三 、 2021 年 年度 外協(xié)品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)匯報(bào) 1) 外協(xié)品質(zhì)總概 : 2021 年 年度 進(jìn)貨檢驗(yàn)檢報(bào)檢 39230 批,不合格批次 有 2971 批, 累計(jì)平均合格率為 %(未達(dá)成), 目標(biāo)值 ≥ 93%,總體較去年有惡化的 趨勢(shì) (下半年表現(xiàn)較明顯) ,主
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