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qc小組優(yōu)秀成果報告-鋼筋工程qc小組成果報告-在線瀏覽

2025-03-08 08:25本頁面
  

【正文】 本工程所有直徑在16 mm以上的熱扎鋼筋采用直螺紋鋼筋連接技術(shù)連接,共計鋼筋接頭17690個.提高合格率有利于確保工程結(jié)構(gòu)鋼筋混凝土質(zhì)量,減少返修返工,節(jié)省人力,節(jié)省原材料,達到節(jié)能增效. 下面為本工程最近三天內(nèi)2個作業(yè)區(qū)中的2個施工班組對 ф22 、 ф25的連接接頭,每連接100個接頭一次性合格率的二次跟蹤調(diào)查結(jié)果: 調(diào)查 Ⅰ 鋼筋直螺紋連接一次合格率調(diào)查909489 91020406080100第一次檢查 第二次檢查合格率(%)一組二組由于直螺紋連接一次性合格率較低,常常發(fā)生返工現(xiàn)象,造成滯工,從而降低了本工序的工作效率.經(jīng)現(xiàn)場試驗,一個鋼筋直螺紋連接從準備到鋼筋套絲 、運輸再到現(xiàn)場連接平均需要7分鐘,而如果直螺紋連接接頭經(jīng)檢驗不合格后再經(jīng)拆卸、搬運、修理、安裝直至合格平均需24分鐘.造成2.5倍時間的損失.而且這樣極易造成接頭損失 . 調(diào)查 Ⅱ %%%%%%%%%%合格率活動前 活動后 合格率目標確定:將鋼筋直螺紋連接一次合格率從目前的 91%提高至 98%。 “現(xiàn)狀調(diào)查三”可以發(fā)現(xiàn),在兩次檢查中均有班組鋼筋直螺紋連接施工合格率能達到 98%以上。 六、原 因 分 析 根據(jù)所制定的目標,經(jīng) QC小組成員的認真討論和現(xiàn)場深入調(diào)查,通過 5M1E法分析影響鋼筋直螺紋連接一次合格率的原因并繪制因果圖如下: 鋼筋 直螺 紋連 接一 次合 格率 較低 人 施工基礎(chǔ)知識差 工人未培訓(xùn) 施工交 底不到位 工人偷懶 法 套絲時長度控制不準 連接時工序搭配混亂 擰緊力小 行程擋板松動 套絲刀鈍 機 扭力鉗精度不準 鋼筋質(zhì)量 不合格 套筒質(zhì)量 不合格 材 高空作業(yè) 環(huán) 七、要 因 確 認 通過 5M1E法和因果圖分析,供收集末端因素 20個。經(jīng)過小組研究決定,根據(jù)各末端因素所導(dǎo)致直螺紋連接不合格比率的大小和是否符合國家相關(guān)標準來確認是否為要因 (各末端因素導(dǎo)致直螺紋連接不合格比率當大于 20%或不符合國家標準時為重要因素 ). 扭力鉗精度 序號 末端因素 確認方法 確認情況 結(jié)論 1 工人未培訓(xùn) 調(diào)查分析 檢查項目培訓(xùn)記錄上記載所有工人均參加過培訓(xùn)。 非要因 2 技術(shù)交底不到位 調(diào)查分析 檢查交底記錄,現(xiàn)場鋼筋直螺紋連接工人均接受過技術(shù)交底。 非要因 3 工人施工中偷懶 調(diào)查分析 經(jīng)調(diào)查,施工過程中有偷懶現(xiàn)象。 非要因 4 套絲時長度控制不準 現(xiàn)場測試測量 以一個工作班內(nèi)生產(chǎn)的絲頭為一個驗收批抽取 10%,用環(huán)通規(guī)、環(huán)止規(guī)、鋼尺進行檢查,檢查結(jié)果見檢查表 1。在檢查出的 50個不合格連接施工中,有 13個是由于工人施工中直螺紋接頭滾絲太長造成,導(dǎo)致連接不合格比率為 26%。 6 扭力鉗精度不準 現(xiàn)場測試測量 對場區(qū)內(nèi)
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