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正文內(nèi)容

柴油加氫裝置換劑停工方案20xx-06--文庫吧資料

2025-03-07 10:09本頁面
  

【正文】 本身所有的金屬硫化物,在遇到空氣時會發(fā)生氧化自燃,因此要避免催化劑直接接觸空氣。 ( 8)卸劑、撇頭所需設(shè)備、工具和物料 (見下表 )落實并確認(rèn)好用,詳見表 10- 2。 ( 7)裝舊催化劑的空桶到現(xiàn)場 ,并帶上塑料袋 ,桶蓋密封良好。 ( 5)組織氣防隊伍,建立現(xiàn)場臨時急救站。 ( 3)清理現(xiàn)場、合理安排施工場地 ,并提前搭建好現(xiàn)場作業(yè)防雨棚。 10 催 化 劑方案 (裝劑方案在開工方案中) 催化劑卸劑方案 ( 2021年,卸劑用時 5天) (本次檢修卸劑用時計劃 4天) 準(zhǔn)備工作 責(zé)任人:催化劑裝填小組 ( 1)編寫詳細(xì) 的卸劑方案,報公司 審批 。 ( 14)提高 C201底溫至 232℃ ,調(diào)整汽提塔操作,確保產(chǎn)品煤油盡快合格。裝置改開路外甩,航煤產(chǎn)品送不合格柴油。啟動柴油加氫 K101,向煤油加氫供氫。 ( 10)柴油加氫氮氣置換結(jié)束后,柴油加氫新氫系統(tǒng)引氫氣,同時與柴油加氫反應(yīng)系統(tǒng)做好隔離。 ( 8) 產(chǎn)品煤油改去長循環(huán),多余油品外甩去不合格煤油線。 ( 6) 航煤加氫補充氫與柴油加氫進(jìn)行隔離;航煤加氫 D102 頂部氣體與柴油加氫進(jìn) 行 隔離。 ( 4) 長循環(huán)運轉(zhuǎn),維持各容器液位,加強對原料油罐 D101 脫水。 ( 2)聯(lián)系 常減壓,停收原料。煤油加氫長循環(huán)期間,重沸爐出口溫度降至 200℃ 。要求 C20 C202均進(jìn)行全 回流操作,塔頂不出產(chǎn)品。 ④ 將 E204汽包D501蒸汽改放大氣,關(guān)閉去蒸汽管網(wǎng)手閥。② C201停塔底吹汽,蒸汽改在 F201出口放空。 并接受反應(yīng)系統(tǒng)退油。 ( 5) 9: 00~ 第 2天 4: 00 ①停 P102后 ,分餾改 短 循環(huán) 。 ( 3) 5: 00~ 7:00 改入 200t/h長循環(huán),穩(wěn)定 1h。 柴油加氫首次停工方案 第 11 頁 共 58 頁 ( 1) 第 1天 0:30 精制柴油、 石腦油改 至 不合格線。 將 反應(yīng)器床層溫度 降至 60℃ 。 ③ 氮氣置換期間,將熱高分液控、冷高分液控打開,將氮氣串入熱低分、冷低分,自冷低分頂部放火炬,將低分系統(tǒng)置換至烴+氫小于 %( %V),低分系統(tǒng)撤壓至微正壓。 ( 3) 14: 00~ 17: 00 ① 關(guān)閉氮氣進(jìn)循環(huán)機入口閥 , 按 操作 規(guī)程停循環(huán)機 , 汽輪機蒸汽改放大氣。確認(rèn)分析置換至(氫 +烴) %( %V)合格,關(guān)閉界區(qū)氮氣進(jìn)新氫總管閥。 ② 開新氫罐D(zhuǎn)106至放空總管閥,將 D106壓力撤至微正壓,關(guān)閉新氫罐 D106至放空總管閥。 反應(yīng)壓力維持 , K102維持 6500rpm繼續(xù)運轉(zhuǎn),加快反應(yīng)降溫。全開 F101煙道擋板,全開各看火孔及二次風(fēng)門。 ②熱氮脫氫過程中注意 K102干氣密封運行情況和防喘振點位置并適時將循環(huán)機運行工況改至氮氣工況。L/L,繼續(xù)補入氮氣進(jìn)行置換; CO< 30181。 ( 3) 第 2天 0: 00~ 4: 00,反應(yīng)系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行氮氣置換,反應(yīng) 系統(tǒng)壓力 降至 , 反應(yīng)器入口溫度維持 210℃ 。 (2)第一天 18: 00~ 24: 00,反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行氮氣置換。 K10 D106置換合格后,開 K101出口電動閥,啟動 K101向系統(tǒng)補入氮氣,保證氮氣流量 3000NM3/h,從 D107頂部控制閥排放至火炬系統(tǒng), 在降壓過程中注意 K102的運行,根據(jù)防喘振點位置打開防喘振控制閥。聯(lián)系調(diào)度及制氫和重整停送氫氣,停新氫壓縮機 K101,關(guān)壓縮機出口手閥,并關(guān)閉新氫界區(qū)閥,降低 D107壓力至 ,確認(rèn)氮氣分 析純度> ( V%)后,通過 K101入口氮氣線補入氮氣進(jìn)行置換。 氮氣置換 ( 1) 第一天 15: 00~ 18: 00,聯(lián)系調(diào)度,反應(yīng)系統(tǒng)壓力通過 D107頂 FV11701以 度降至 。 柴油加氫首次停工方案 第 10 頁 共 58 頁 ( 4) 20:00,逐漸關(guān)閉注水流程閥 FIC10402A,最小流量控制閥 FIC10401B 開至40%, 關(guān)注水泵出口電動閥,停 P103。 ( 2) 待熱高分液位不再上漲后, 熱氫帶油結(jié)束。 退油過程中,應(yīng)嚴(yán)格控制 退油速度 ,監(jiān)控好 D10 D105壓力,防止 高壓串低壓 。 反應(yīng)系統(tǒng)熱氫帶油 ( 1) 10: 00~ 15: 00, 反應(yīng)器入口維持 260℃ ,系統(tǒng)壓力維持 ,反應(yīng)系統(tǒng) 進(jìn)行熱氫帶油 。 ②開 P102出口吹掃氫手閥 吹掃 P102出口至 E203管線, 中間管線存油通過中間導(dǎo)淋接臨時線,吹掃合格后,關(guān)閉吹掃氫線各手閥及 P102出口線上各閥,吹掃氫線盲板調(diào)盲。 停反應(yīng)進(jìn)料 ① 9:00~ 10:00,進(jìn)料量降至 240t/h后 , 將 F101停爐聯(lián)鎖打至“旁路”后, 逐漸開大 P102的最小流量控制閥 FV10401至 40%,逐漸關(guān)閉反應(yīng)進(jìn)料流控閥 FV10402A, FV10402A全關(guān)后, 停 P102。降溫過程中控制 C101副線控制閥的開度,保證循環(huán)氫中 H2S濃度為 500~ 3000μ L/L。 ( 3) 7:00, CAT降至 280℃,反應(yīng)進(jìn)料量降至 300t/h 后,將產(chǎn)品柴油 全部 改入長循環(huán)線 。 3: 00進(jìn)料量降至 370t/h后,改入長循環(huán) 50t/h,穩(wěn)定 2h, 5: 00改入長循環(huán) 100t/h。 E103管程入口溫度降至 180℃后,注水點改至 E103前,防止換熱器管程結(jié)鹽。降溫降量過程按照先降溫后降量的原則,聯(lián)系調(diào)度,逐步降低常減壓、催化、罐區(qū)進(jìn)料,逐漸停收原料。 公 用 工 程、化驗 分析烴+氫含 量 第 3 天 17: 00 柴 油 加 氫 裝 置達(dá)到 打開反 應(yīng)器大 蓋、氮 氣保護(hù) 、無氧 作業(yè)卸劑 條件 調(diào)度 柴油加氫裝置達(dá)到卸劑條件 裝置停工, 2021年用時 6天,本次計劃 2天 17小時 ; 催化劑卸劑, 2021年用時 7天,本次卸劑計劃 4天; 柴油加氫首次停工方案 第 9 頁 共 58 頁 公用物料消耗 見附 表 3?;?驗分析 確認(rèn)反應(yīng) 系 統(tǒng) 烴 + 氫< %。 煤油加 氫開工。 與 柴油加 氫相連 部位加 盲板隔 離。 13:00,停K102。 調(diào) 度 、 公用工程 提供足量氮氣 12: 00~ 14:00 12:00,停 K101;反 應(yīng)器入口 繼續(xù)向 60℃降溫 。 分餾系統(tǒng)維持 C202 底溫250℃ 熱油短 循環(huán)。 煤油加 氫長循環(huán)。 調(diào) 度 、 制氫、公用工程,化驗 反應(yīng)系統(tǒng)氮氣置 換,分 析循環(huán)氫中烴 +氫、 CO含量 柴油加氫首次停工方案 第 8 頁 共 27 頁 時 間 反 應(yīng) 系 統(tǒng) 主 要工作 分餾系統(tǒng)主要工作 聯(lián)系單位 聯(lián)系內(nèi)容 4:00~ 24: 00 反應(yīng)系統(tǒng) 熱 氮循環(huán) 、脫 CO 結(jié)束, 4:00,停F101,反應(yīng) 系統(tǒng)向 60℃降溫 , 反應(yīng)壓力維持 , K102 維持 6500rpm 繼 續(xù)運轉(zhuǎn) ,加快反應(yīng)降溫。L/L 分餾系統(tǒng)維持 C202 底溫250℃ 熱油短 循環(huán)。 調(diào) 度、公用 工程,化驗 保證氮氣供應(yīng) 第 2 天 0:00~ 4: 00 反 應(yīng)器入 口 維持 210℃,壓力降至 。 分餾系統(tǒng)維持 C202 底溫250℃ 熱油短 循環(huán)。分析循環(huán)氫中CO 含量 18: 00~ 24: 00 反 應(yīng) 器 入 口 溫度維 持 210℃, 啟動 K101 補氮氣,通過 D107 頂部 FIC11701 放火炬 進(jìn)行置換。煤油加氫改長循環(huán)。 C201 汽提蒸 汽改至 放空 , 停緩蝕劑泵。 停 K101,置換 D106 至烴 +氫低于 %( V%)。 分 餾系統(tǒng) 接受反 應(yīng)系統(tǒng) 退油,F(xiàn)201 出 口溫度 維持 270℃,六路進(jìn)料量降至 50t/h。 繼 續(xù) 吹 掃高壓 泵。 分 餾短循 環(huán), F201 出口 溫度以 10℃ /h 速度自 300℃向270℃降溫 調(diào)度、罐區(qū)、 準(zhǔn)備引停工柴 油 10: 00~ 15: 00 反 應(yīng)器入 口維持 260℃,系統(tǒng)壓力 ,反應(yīng) 系統(tǒng)進(jìn) 行熱氫 帶油 。 逐漸停收原料油,停送合格油 ,間斷向不合格罐區(qū)送油 7:00~ 9:00 進(jìn)料量以 20t/h 降至 240t/h, 停新鮮 原料,裝 置 全 循 環(huán) ;反應(yīng) CAT 以 15℃ /h 自 280℃向260℃ 降溫 調(diào) 度 、 罐區(qū)、催化 、 制 氫、重整 停 新鮮進(jìn) 料,精柴改全循環(huán) 9:00~ 10:00 9:00, 停 P102, 停止 反應(yīng)進(jìn) 料, 通過 P102出 口 吹 掃 氫 吹掃至 E203 管程入 口管線 。 調(diào) 度 、 罐區(qū)、常減 壓 、 催化、制氫、重整 柴油加氫裝置開始停工 2: 00 停 HT101, 3: 00 長循環(huán) 繼續(xù)提 量 至100t/h,穩(wěn)定 2h, 5: 00 長循 環(huán)提量 至 200t/h,系統(tǒng)置換。 降 溫降量 過程按 照先降 溫后降 量的原 則,并注意 E102 入 口爐前 混氫變 化情況 。 8 停 工 進(jìn) 度表及統(tǒng)籌圖 停工統(tǒng)籌圖 見附錄 2。 ( 4)、停工過程中在反應(yīng)溫度大于 200℃時,在保證循環(huán)氫中硫化氫含量大于 500μ L/L前提下,盡量延長高壓貧胺液循環(huán)時間。停工過程中在壓力降至 1/4操作壓力 前,反應(yīng)器器壁最低溫度不得小于 93℃。 7 停 工 工 藝防腐 為防止停工過程中對設(shè)備造成腐蝕損害,需按照以下原則進(jìn)行停工操作 : ( 1)、停工過程中嚴(yán)格執(zhí)行“先降壓后降溫”的要求。 ( 21)停工人員必須嚴(yán)格執(zhí)行停工方案和各項規(guī)章制度,服從指揮,做到:不超溫、不超壓、不跑油、不串油、不放油、不放瓦斯、不違章作業(yè)、不損壞設(shè)備、不著火、不爆炸。 表 62 動火作業(yè)危害識別 序號 工作步驟 危險或潛在事件 主要后果 事故發(fā)生頻率 員工勝任程度 L S 風(fēng)險度 預(yù)防措施 1 安排人員 作業(yè)人員不勝任 違反制度 從未發(fā) 生 勝任 1 2 2 制定管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行 2 聯(lián)系化驗做爆炸氣體分析 現(xiàn)場爆炸氣體超過爆炸上限 著火爆炸
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