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正文內(nèi)容

400萬噸蠟油加氫裂化裝置開工技術(shù)總結(jié)匯報(bào)-文庫吧資料

2024-09-06 09:02本頁面
  

【正文】 裝置投入 裝置產(chǎn)出 序號 物料名稱 物料量 /t 序號 物料名稱 物料量 /t 收 率 1 常減壓直餾蠟油餾份 62, 1 蠟油加氫裂化加氫干氣餾份 1, % 2 延遲焦化蠟油餾份 1, 2 蠟油加氫裂化低分氣餾份 780 % 3 氫氣餾份 2, 3 蠟油加氫裂化液化氣餾份 1, % 4 總氫耗 % 4 加氫輕石腦油餾份 1, % 5 加氫重石腦油餾份 15, % 6 蠟油加氫裂化煤油餾份 13, % 7 蠟油加氫裂化柴油餾份 22, % 8 蠟油加氫裂化尾油餾份 4, % 6 輕污油 1, % 7 重污油 3, % 9 損失 660 % 合計(jì) 66, 合計(jì) 66, % 氫耗較高,主要是因?yàn)榱蚧瘹淦崴肫釟涞脑? 27 產(chǎn)品質(zhì)量(重石) 內(nèi)容 采樣時(shí)間 采樣時(shí)間 4月 25日 4月 26日 4月 27日 4月 28日 4月 29日 機(jī)雜 (目測 ) 無 無 無 無 無 醋酸鉛腐蝕 合格 合格 合格 合格 合格 密度 kg/m3 初餾點(diǎn) ℃ 77 10%℃ 50%℃ 90%℃ 138 終餾點(diǎn) ℃ 161 水含量 mg/Kg 47 40 37 60 35 總氯含量 mg/Kg 氮含量 mg/Kg 1 硫含量 mg/Kg 28 產(chǎn)品質(zhì)量(航煤) 內(nèi)容 采樣時(shí)間 采樣時(shí)間 4月 25日 4月 26日 4月 27日 4月 28日 4月 29日 閉口閃點(diǎn) ℃ 47 53 48 46 48 冰點(diǎn) ℃ 60 60 60 60 60 醋酸鉛腐蝕 合格 合格 合格 合格 合格 初餾點(diǎn) ℃ 172 5%℃ 167 174 10%℃ 176 176 20%℃ 181 50%℃ 197 90%℃ 238 224 95%℃ 245 終餾點(diǎn) ℃ 密度 kg/m3 銀片腐蝕 0 0 0 0 0 煙點(diǎn) mm 29 產(chǎn)品質(zhì)量(柴油) 內(nèi)容 采樣時(shí)間 采樣時(shí)間 4月 25日 4月 26日 4月 27日 4月 28日 4月 29日 閉口閃點(diǎn) ℃ 74 78 80 81 80 醋酸鉛腐蝕 合格 合格 合格 合格 合格 硫含量 ppm 6 54 7 0. 5 15 初餾點(diǎn) ℃ 199 5%℃ / 221 10%℃ 20%℃ / 50%℃ 90%℃ 339 95%℃ 335 終餾點(diǎn) ℃ 密度 kg/m3 817 820 凝點(diǎn) ℃ 26 22 26 24 22 氮含量 mg/Kg 銅片腐蝕 1a 1a 1a 1a 1a 30 產(chǎn)品質(zhì)量(尾油) 內(nèi)容 采樣時(shí)間 采樣時(shí)間 4月 25日 4月 26日 4月 27日 4月 28日 4月 29日 芳烴指數(shù)( BMCI) 6 7 8 6 7 機(jī)雜 (目測 ) 無 無 無 無 無 硫含量 ppm 12 14 13 16 14 初餾點(diǎn) ℃ 229 5%℃ 10%℃ 344 20%℃ 365 50%℃ 90%℃ 95%℃ 435 436 終餾點(diǎn) ℃ 密度 kg/m3 827 殘?zhí)?%(m/m) 31 開 工 小 結(jié) ( 1) 從預(yù)硫化開始,一周時(shí)間內(nèi)裝置處理量超過 60%負(fù)荷,達(dá)到中等轉(zhuǎn)化率,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 24 裝置初期運(yùn)行狀況 ? 經(jīng)過初期調(diào)整, 4月 23日 13時(shí) 30分所有產(chǎn)品合格( 從預(yù)濕到產(chǎn)品合格共用時(shí) 4天 22小時(shí) )。 注意事項(xiàng) 23 催化劑預(yù)硫化 切換原料 催化劑設(shè)計(jì)注硫量: 93t,實(shí)際注硫量: ,其中,絕大部分是由催化劑完成硫化態(tài)反應(yīng)所消耗,另一部分則由下列幾部分損耗構(gòu)成,它們分別為:廢氫排放帶走 H2S;系統(tǒng)預(yù)硫化結(jié)束后在高壓系統(tǒng)以 H2S形式存在而滯留在系統(tǒng)中的硫;系統(tǒng)泄漏損耗;高分含硫污水排放帶走溶解的硫以及其他損失。通過密切關(guān)注反應(yīng)器床層溫度,控制升溫速度(< 5℃/h )及時(shí)控制加熱爐出口溫度和反應(yīng)原料油的換熱溫度,使得催化劑床層升溫過程中沒有發(fā)生飛溫現(xiàn)象。 22 催化劑預(yù)硫化 切換原料 在從 300℃ 向 350℃ 升溫的過程中,隨著注水的進(jìn)行,將會發(fā)生氮化物的快速脫附和轉(zhuǎn)化反應(yīng),使裂化催化劑( Z3723)活性快速恢復(fù)。 ? 接下來以 ≯ 10℃/h 的速度升溫至 300℃ ,溫度穩(wěn)定后以不大于 5℃/h 速度增加反應(yīng)器溫度至 350℃ 。催化劑床層溫度達(dá)到 280℃ 之前啟動(dòng)注水泵開始注水。 具體硫化過程: 20 催化劑預(yù)硫化 切換原料 020204000600080001000012020140000 10 20 30 40 50 60 70時(shí)間 /hH2S含量 /ppm vol05001000150020202500
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