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正文內(nèi)容

300mw發(fā)電機組汽輪機通流改造可行性研究報告-文庫吧資料

2025-03-05 11:39本頁面
  

【正文】 辦法 : 73B 型機組相比 73 機組由于設(shè)計技術(shù)和制造水平的提高,機組在各個方面的性能有不同程度的提高,大量機組投產(chǎn)運行后的各項考核參數(shù)已達到 73B 型機組的設(shè)計值。其它汽封系統(tǒng)由哈汽進行改造,汽封采用傳統(tǒng)的梳齒汽封。 方案二:機組高、中、低壓通流動、靜葉改造,相應(yīng)汽封系統(tǒng)由哈汽進行改造,但 高壓進汽平衡環(huán)汽封、中壓進汽平衡環(huán)汽封、高壓排汽平衡環(huán)汽封以及高中壓外缸調(diào)端內(nèi)軸封、高中壓外缸電端內(nèi)軸封更換為布萊登汽封或蜂窩汽封。 經(jīng)過對機組的改造,使機組的整體性能的到提高,機組的缸溫差得到控制,蒸汽的泄漏量得到減少,機組的真空得到提高等。 (二) 改造后預(yù)期達到的效果 : 大幅度降低機組的各段抽汽參數(shù),達到或接近機組的設(shè)計值,確保主設(shè)備和輔助設(shè)備的經(jīng)濟安全運行。 機組低壓缸通流改造 更換機組低壓部分通流,低壓 2 7 級動葉片、靜葉片該為先進葉型。 機 組中壓缸通流改造。 73B機組相比 73型機組在本體上面進行了較多的改進。 我公司機組高中低壓端軸封泄漏量較大,大量的蒸汽外泄而進入軸加和凝結(jié)器,影響機組的效率,擬對軸封的板式汽封進行更換為更為先進的汽封 (如布萊登汽封、蜂窩汽封、鐵素體汽封等) ,可適當調(diào)小軸封的間隙,即使機組的振動增大也不會磨損大軸,可有效地增加機組運行安全和經(jīng)濟性。 三、方案論證 (一)改造方案描述: 針對我公司# 2 機組的實際情況、結(jié)合同類型機組的改造效果和哈汽公司目前的技術(shù)水平,擬采取以下改造方案: 機組高中低壓汽封系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造。 7. 4 通過對# 2 汽輪機的低壓通流部分改造,可確保機組的末兩級葉片在運行中不出現(xiàn)異常情況,從而提高我公司主機運行的可靠性、安全性和市場中的信譽度。 ,達到或接近機組的設(shè)計值,提高機組安全穩(wěn)定性能。 :如果通過機組的技術(shù)改造,使各項技術(shù)參數(shù)達到機組原來的設(shè) 19 計值,將大大地減少運行人員的干預(yù)和操作,改善運行人員的作業(yè)環(huán)境。 每次低壓轉(zhuǎn)子末兩級葉片發(fā)生大的裂紋缺陷后,更換低壓轉(zhuǎn)子末兩級葉片的圍帶需停機 30天以上,對低壓缸進行揭缸檢修,需耗費大量的人力和財力,嚴重影響機組的可靠性和接帶負荷的能力;一旦發(fā)生末級葉片斷裂的情況,所導(dǎo)致的設(shè)備損壞將無法估計。 # 2 汽輪機末兩級葉片 圍帶及拉筋經(jīng)常斷裂,一旦低壓轉(zhuǎn)子末級葉片圍帶或拉筋斷裂,就很容易導(dǎo)致低壓轉(zhuǎn)子末級葉片發(fā)生裂紋甚至斷裂,而 我公司# 2 汽輪機轉(zhuǎn)子振動對于質(zhì)量不平衡的響應(yīng)特別敏感,在 1m的直徑上,反對稱加 1Kg 質(zhì)量,將會導(dǎo)致軸振動變化 180um~ 200um,一旦發(fā)生末級葉片斷裂情況,將嚴重威脅主機的安全運行。由于機組的整體效率低,機組在滿負荷時需要更多的蒸汽量,將進一步加劇凝結(jié)器的熱負荷,機組的真空無法保證,同時較低的真空又影響機組的負荷。雖然在 2021年小修中對抽汽管道進行了更換高等級材質(zhì),但該參數(shù)對高加的安全運行有較大的影響。我公司兩臺機組的高中壓缸葉頂汽封采用平齒汽封結(jié)構(gòu) ,容易導(dǎo)致級間漏汽;高壓進汽平衡持環(huán)、中壓進 18 汽平衡持環(huán)、高壓排汽平衡持環(huán)漏汽量大,導(dǎo)致大量高品質(zhì)的蒸汽能量未充分利用,機組運行一段時間后熱耗明顯升高。與目前 73B型技術(shù)制造的相比也相差較遠,主要表現(xiàn)在如下方面: # 2機組高中壓缸的動葉、隔板靜葉采用兩元流設(shè)計,各級的焓降低,做功不充分,與73B型的三維設(shè)計相差較大。 1. 2 高中壓缸部分結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理 ,內(nèi)效率差 : 表- 11為# # 2機歷年來 300MW工況下的效率統(tǒng)計,所有數(shù)據(jù)來自湖南電力試驗研究院的機組熱力性能試驗報告。 : 機組多年運行以來,主要存在如下問題, 機組的各段抽汽壓力和溫度超標,導(dǎo)致回熱系統(tǒng)工作不正常,機組的蒸汽流量偏大,高中壓缸效率嚴 重偏低,凝結(jié)器熱負荷偏高,機組的真空偏低, 尤其在夏季高溫負荷下,該問題表現(xiàn)更為突出:機組在滿負荷的情況下,抽汽參數(shù)嚴重偏離設(shè)備的安全設(shè)計值,影響機組的安全運行,機組的真空嚴重偏低,帶負荷較困難。 : 我公司兩臺汽輪機 1995年 12月和 1996年 9月投產(chǎn)以來,機組運行 10年左右,設(shè)備的各項性能逐步下滑,機組的效率越來越低,煤耗越來越高,各段的抽汽參數(shù)越來偏離機組的安全值。 : 汽輪機: 73型汽輪機 型號: N300- / 537 額定轉(zhuǎn)速: 3000rpm 額定背壓: 主汽溫度: 537℃ 再熱溫度: 537℃ 主汽壓力: MPa :哈汽公司 : 1機組 1995年 12月投產(chǎn) ,2機組 1996年 9月投產(chǎn)。投產(chǎn)以來 ,低壓轉(zhuǎn)子末兩級葉片圍帶、拉筋常處于斷裂的運行狀態(tài),期間曾對末兩級葉片的圍帶進行了加厚處理 ,在以后的多次檢查中發(fā)現(xiàn),雖然斷裂區(qū)域已經(jīng)有所減少,但同樣會出現(xiàn)不同程度的斷裂情況 ,問題沒有從根本上得到解決。機組的噴嘴采取子午面收縮、扭曲靜葉,變截面動葉,動葉自帶圍帶,低壓轉(zhuǎn)子末兩級葉片采用加寬加厚的拱形圍帶、松拉筋結(jié)構(gòu)等特點,機組的進汽采取彈性密封環(huán)密封,高中壓缸的動葉葉頂汽封采取平齒汽封型 式?!? 通過多次調(diào)研及我公司# 1汽輪機改造成功經(jīng)驗,將 73型 300W機組進行 73B技術(shù)改造, #2汽輪機的低壓轉(zhuǎn)子末兩級拱形圍帶葉片更換為自帶冠式葉片型式, 機組的各項性能可得到大幅度提高,能較好地提高我公司機組的經(jīng)濟性和安全性,縮短我公司機組與先進機組的差距,為我公司節(jié)能降耗增效提供可靠的保證。但 可以看出, 各監(jiān)視段參數(shù)均較改造前有大幅度降低。一~三段抽汽溫度比設(shè)計值偏高 13~ 16℃,存在一 定程度的超溫現(xiàn)象。 4. 3高缸排汽溫度降低約 25℃,高壓缸效率提高。通流部分改造后,調(diào)節(jié)級做功能力提高。但較設(shè)計值 ,主要原因是汽輪機本體的高中壓缸效率與設(shè)計值相比偏低,導(dǎo)致單位質(zhì)量工質(zhì)的作功能力降低,要達到同樣的出力,機組的流量必然增大。另外中壓缸效率設(shè)計值不含閥門損失,而試驗工況含閥門損失,這也是中壓缸效率試驗值( %)低于設(shè)計值( %)的一個原因。 因大修后機組目前采用的是單閥運行方式,調(diào)門節(jié)流損失增大,故降低了高壓缸的效率;另外高壓缸效率設(shè)計值不含閥門損失,而試驗工況含閥門損失,這也是高壓缸效率試驗值( %)低于設(shè)計值( %)的一個原因。 c.過熱器減溫水流量偏大,部分給水沒有經(jīng)過回熱系統(tǒng)加熱就進入鍋爐,增加了系統(tǒng)熱耗,降低了汽機效率; d.高壓加熱器的 端差偏離設(shè)計值,使回熱系統(tǒng)效率降低,給水溫度達不到設(shè)計值,導(dǎo)致運行經(jīng)濟性降低; (即系統(tǒng)修正),也是本次試驗機組熱耗高于設(shè)計值的一個原因。機組熱耗比設(shè)計值偏高,其主要原因如下: a.機組各缸內(nèi)效率仍比設(shè)計值偏低,是機組熱耗偏高的主要原因; b.由于機組目前采用單閥運行方式,調(diào)門開度減小,增大了節(jié)流損失,減低了高壓缸內(nèi)效率,導(dǎo)致熱耗率增加。大修后額定工況下的試驗熱耗為 kJ/kWh,修正后的熱耗為 kJ/kWh,大修后比大修前熱耗下降了 kJ/kWh,熱耗下降明顯。1機組大修后于 7月 5日 開機,湖南省電力試驗研究院于 7月 7日 7月 11日對 1機組進行了大修后熱 力性能試驗。表- 7為西柏坡電廠# 2機組改造后對比情況: 表- 7 名稱 設(shè)計值 改造前 5+% 改造后(五閥全開) 功率 300MW 300 300 主蒸汽壓力 MPA 主蒸汽溫度℃ 537 535 調(diào)節(jié)級壓力 MPA 一抽壓力 MPA 一抽溫度℃ 383 389 高排壓力 MPA 高排溫度℃ 317 328 二抽壓力 MPA 二抽溫度℃ 317 327 三抽壓力 MPA 三抽溫度℃ 454 高壓缸效率 % 中壓缸效率 % 發(fā)電煤耗 g/kwh 主蒸汽流量 t/h 911 修正后汽耗 kg/kwh 修正后熱耗 kj/kwh 7955 8199 凝汽器壓力 KPA 2021年 3月,廠部再次組織相關(guān)技術(shù)人員到西柏坡電廠,哈汽公司落實改造情況,調(diào)研 9 在我公司實施改造的可能性。機組投產(chǎn)后的運行情況與我公司基本一致, 02年、 03年分別對兩臺機組進行較大的通流改造,機組改造后效果較明顯,如圖表- 6為該廠# 1機組改造后對比情況: 表- 6 西柏坡電廠# 1機組改造后效果對比表 項 目 單 位 設(shè)計值 改 造 前 改 造 后 日期 2021. 03. 02 2021. 12. 17 負荷 MW 300 309 主汽壓力 MPa 主汽溫度 ℃ 537 調(diào)節(jié)級壓力 MPa 調(diào)節(jié)級溫度 ℃ 462 高排壓力 MPa 高排溫度 ℃ 317 330 再熱汽壓力 MPa 再熱汽溫度 ℃ 537 1抽壓力 MPa 8 1抽溫度 ℃ 383 390 2抽壓力 MPa 2抽溫度 ℃ 317 329 3抽壓力 MPa 3抽溫度 ℃ 460 高壓缸效率 % 中壓缸效率 % 89 91 從上表可以看出,設(shè)備經(jīng)過改造后,機組的各項性能得到大幅度的提高,機組的各段抽汽參數(shù)能控制在安全合理的范圍內(nèi),高壓缸的效率雖然還沒有達到設(shè)計值,但提高幅度較大。 2021年根據(jù)西柏坡電廠改造成果的反饋,公司再次組織部分技術(shù)人員到西柏坡電廠、哈汽公司、鐵嶺電廠進行相關(guān)調(diào)研。 2021年對陜西渭河電廠進行調(diào)研,考察該機組改造后的運行情況。針對機組的實際情況,各電廠進行了不同規(guī)模的技術(shù)改造,這些改造不同程度地提高機組的可靠性和經(jīng)濟性。如對 73型機組采取 73B型機組技術(shù)進行改造,可以取得較好的效果。 (四 )調(diào)查研究的主要依據(jù)、過程及結(jié)論 : 我公司# # 2機組為哈汽公司早期生產(chǎn)的 73型機組,該機型高中壓缸效率低、抽汽參數(shù)嚴重超標、經(jīng)濟性差、安全可靠性低,尤其設(shè)備經(jīng)過多年運行的損耗,該問題進一步突出,已嚴重制約我公司可持續(xù)性發(fā)展。 從以上數(shù)據(jù)可知,由于該型號的機組是早期引進的技術(shù),一直存在著低壓轉(zhuǎn)子末兩級葉片圍帶容易斷裂的問題,雖然對機組的末兩級葉片的圍帶進行了加厚,但由于連接剛度的增加,機組 輪系的靜頻率提高,尤其是當節(jié)徑數(shù) m= 3 時,機組輪系的靜頻率由原來的 95Hz提高到 101Hz,大于制造廠的要求,長期運行中存在一定的安全風險。 ? 1995年、 1996年機組安裝時對末兩級輪系振動頻率進行檢測, m= 3時( m為節(jié)徑數(shù)),末級輪系的靜頻率為 95Hz,制造廠要求 m= 3 時( m 為節(jié)徑數(shù)),末級輪系的靜頻率為99Hz,故輪系的振動頻率是合格的。 ? 末兩級的葉片的連接方式為整圈拱形圍帶加一道拉筋,而松拉筋沿圓周有一個缺口。 從安全的角度來看 我公司# 2汽輪機末兩級葉片圍帶和拉金經(jīng)常斷裂,其主要表現(xiàn)有如下形式: ? 圍帶斷裂的區(qū)域,拉金也同時發(fā)生斷裂。修改后三臺高加的安全門動作參數(shù)見表- 5: 表- 5 高加修改后三臺高加的安全門動作參數(shù) # 1高加 # 2高加 # 3高加 型號 JG- 110021 JG- 118022 JG- 82023 P 工作 max Mpa 4. 29 T 工作 max ℃ 400 375 450 即使作了調(diào)整,# 2機在滿負荷時的實際抽汽參數(shù)仍然有超出高加設(shè)計運行參數(shù)極限的情況,對三臺高加的安全運行構(gòu)成了重大隱患。 項目 單位 設(shè)計值 # 2機試驗值 202 8 主蒸汽壓力 Mpa 16. 34 主蒸汽溫度 ℃ 537 534. 4 主蒸汽流量 T/ H 996. 95 高排汽壓力 Mpa 4. 240 高排汽溫度 ℃ 349. 1 再熱汽壓力 Mpa 3. 82 再熱汽溫度 ℃ 537 536. 0 中排汽壓力 Mpa 0. 997 中排汽溫度 ℃ 335. 9 排汽壓力 Mpa 8. 53 給水流量 T/ H 976. 89 給水溫度 ℃ 268. 7 試驗電功率 MW 300. 06 試驗熱耗率 KJ/ 8882. 84 試驗汽耗率 g/ 3. 411 修正后功率 MW 314. 612 修正后熱耗率 KJ/ 8623. 57 高壓缸內(nèi)效率 % 79. 49 中壓缸內(nèi)效率 % 88. 63 5 從主要輔機的角
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