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特種水泥廠4000td熟料新型干法水泥生產(chǎn)線配套純低溫余熱發(fā)電技改工程節(jié)能評估報告-資料下載頁

2025-07-06 18:29本頁面

【導(dǎo)讀】汾陽市賈家莊特種水泥廠4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技改工程節(jié)能評估報告。能源是制約我國經(jīng)濟社會可持續(xù)、健康發(fā)展的重要因素。力推進節(jié)能降耗,提高能源利用效率。和經(jīng)濟發(fā)展過程中占據(jù)重要地位,對能源資源消耗也占較高比例。約型、環(huán)境友好型社會建設(shè)具有重要的現(xiàn)實意義。生產(chǎn)活動中的能耗情況、用能情況及能源管理情況。用源頭控制的辦法,防止落后的工藝、技術(shù)、設(shè)備再繁衍,抓好源頭,有關(guān)節(jié)能政策的落實。避免建設(shè)工程低水平重復(fù)建設(shè)和盲目擴張趨。勢,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,規(guī)范市場競爭秩序。企業(yè)管理、節(jié)能知識的人員組成評估小組;確定節(jié)能評估的目的、意義、工作內(nèi)容、評估范圍、要求;積極查找相關(guān)資料,結(jié)合項目可研報告和企業(yè)實際情況,進行綜合分析、判斷和評估;掘項目節(jié)能潛力;

  

【正文】 膏 % 粉煤灰 礦渣 % 85 5 0 10 53 5 32 10 汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 35 主要工藝技術(shù)方案 石灰石預(yù)均化 設(shè)置石灰石預(yù)均化堆場的目的: ,提高產(chǎn)質(zhì)量,維持長期安全運轉(zhuǎn); ,使石灰石礦中的低品位原料和夾層得到合理搭配使用; 。 堆場形式有長形、圓形兩種:圓形堆場為連續(xù)堆料、取料;堆料為環(huán)形連續(xù)布料,端面取料、中心卸料;長形堆場則為一堆一取,直線雙向連續(xù)布料,端面取料。二者特點是圓形占地面積小,長形堆場均化效果好,對原料成分波動適應(yīng)性強,操作簡便,易于擴 建和調(diào)整生產(chǎn)流程。 石灰石預(yù)均化堆場選擇方案比較如下: 序號 項目 單位 圓形堆場 矩形堆場 1 堆場形式 圓形連續(xù)堆料 矩形、兩堆 2 堆場規(guī)格 ¢ 80m 235179。 145m 3 堆料機型式 中心堆料 側(cè)堆料 4 占地面積 m2 7530 14500 5 卸料型式 地坑卸料 地面卸料 6 均化效果 一般 較好,但有端堆效應(yīng) 7 儲存物料利用程度 連續(xù)堆取料 無端堆死料區(qū)。 存在端堆死料 8 設(shè)備投資 % 100( 100) 105( 105) 9 土建投資 % 100( 100) 192( 105) 10 設(shè)備安裝投資 % 100( 100) 144( 144) 11 總投資 % 100( 100) 156( 112) 說明: 從上面比較來看,如果預(yù)均化堆場帶蓋,則長形預(yù)均化堆場的一汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 36 次投資比圓形預(yù)均化堆場要高出約 56%。如果預(yù)均化堆場露天布置時長形預(yù)均化堆場的一次投資比圓形預(yù)均化堆場要高出約 12%。堆場采用露天布置時可大大降低一次投資。 生料粉磨 原料粉磨系統(tǒng)的形式較多,但最常用的方案有輥磨方 案、中卸烘干磨配組合式選粉機方案、風掃磨方案等 輥式原料粉磨系統(tǒng)集中碎、粉磨、烘干、選粉等工序于一體,流程簡單,烘干能力大,粉磨電耗低。單位產(chǎn)品的裝機功率低于球磨機方案,具有節(jié)能優(yōu)點;其對原料的水份、粒度的適應(yīng)性強,對于大型水泥熟料生產(chǎn)線而言無疑是最理想的節(jié)能粉磨設(shè)備。但還要考慮原料磨蝕性對輥磨和襯板的使用壽命。球磨機系統(tǒng)主要優(yōu)點是對原料適應(yīng)性強,設(shè)備管理及操作簡單,維護費用低,實際運轉(zhuǎn)率高,設(shè)備運行可靠,維護簡單。 如果從一次性投資上來看,選擇中卸烘干磨也是合理的,但其技術(shù)指標較差,尤其是電耗較高,運行成 本較高,同時設(shè)備運輸困難。經(jīng)估算立磨系統(tǒng)每年比中卸烘干磨系統(tǒng)節(jié)電 740 萬 ,按照電價 元 /度計算,每年可節(jié)約 電費 370萬元。 節(jié)能效果顯著。 原料粉磨的選擇方案的比較見表: 序號 比較項目 輥式磨 (立磨 ) 中卸烘干磨 1 主機型號 1MPS400 2φ 179。 (10+)m 2 生產(chǎn)能力 (t/h) 400 入磨物料粒度 ≤80 入磨物料水分 ≤ 8% 2179。 190 入磨物料粒度 ≤ 25 入磨物料水分 ≤ 5% 3 主機裝機容量 (kW) 3600 2179。 3550 4 系統(tǒng)裝機容量 (kW) 7550 2179。 5000 5 單位產(chǎn)品系統(tǒng)裝機容量 (kW/t) 6 主機設(shè)備重量 (t) 650 2179。 350 7 系統(tǒng)設(shè)備重量 (t) 1050 1400 8 系統(tǒng)工藝 流程簡單 流程復(fù)雜 9 管理維護 略復(fù)雜 簡單 汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 37 序號 比較項目 輥式磨 (立磨 ) 中卸烘干磨 10 可靠程度 高 高 11 噪聲 低 高 12 系統(tǒng)設(shè)備投資 130% 100% 13 系統(tǒng)土建投資 60% 100% 14 系統(tǒng)設(shè)備安裝費 88% 100% 15 系統(tǒng)投資合計 130% 100% 從比較結(jié)果可知 ,輥式磨系統(tǒng)集中碎、粉磨、烘干、選粉等工序于一體,流 程簡單,烘干能力大,粉磨電耗低。單位產(chǎn)品的裝機功率低于球磨機方案,具有節(jié)能優(yōu)點;其對原料的水份、粒度的適應(yīng)性強,是較理想的節(jié)能粉磨設(shè)備。 煤粉制備系統(tǒng) 國內(nèi)煤粉制備通常采用的是風掃式煤磨加電收塵、風掃式煤磨加袋收塵或立式磨 , 三種方案的技術(shù)經(jīng)濟比較見下表: 序號 比較項目 輥磨(國產(chǎn)) 風掃式煤磨加電收 塵 風掃式煤磨加袋收 塵 1 主機型號 MPF2116 φ 179。 (7+)m φ 179。 (7+)m 2 主機能力 38t/h 38t/h 38t/h 3 主機裝機功 率 560KW 1250 KW 1250 KW 4 系統(tǒng)裝機功 率 1180 KW 1500 KW 1420 KW 5 單位產(chǎn)品 系統(tǒng)裝機功率 KW//t KW/t KW/t 6 主機重量 157 153 153 輥式磨系統(tǒng)烘干能力強,電耗低,流程簡單。單位產(chǎn)品的裝機功率低于球磨機方案,具有節(jié)能優(yōu)點;但管理及操作水平要求高,維修費用高 風掃式煤磨系統(tǒng)電耗較高,系統(tǒng)較復(fù)雜,廠房占地面積大,但系統(tǒng)投資較低,系統(tǒng)可靠,運轉(zhuǎn)率高。 兩種粉磨系統(tǒng)各有優(yōu)缺點,結(jié)合本項目特點,煤粉制備系統(tǒng)推薦汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 38 采用輥式 磨方案。 與國內(nèi)常規(guī)磨機相比,年可節(jié)電約 73萬 KWh。按照電價 元 /度計算,每年可節(jié)約電費 。節(jié)能效果顯著。 設(shè)計中采用新工藝,新技術(shù),新設(shè)備的特點 本設(shè)計貫徹“生產(chǎn)可靠,技術(shù)先進,節(jié)省投資,提高效益”的指導(dǎo)思想,設(shè)計中采用了一些新工藝,新技術(shù),在生產(chǎn)可靠的前提下,達到低投資、低消耗、高產(chǎn)出,提高工廠的經(jīng)濟效益。 生料均化庫 本項目采用的均化庫,庫底帶減壓錐,環(huán)形庫底減少了庫內(nèi)充氣面積,環(huán)形充氣區(qū)耗氣量少,降低單位點好,提高庫的卸空率(卸空率達 99%),庫底設(shè)置六個卸料 口,對應(yīng)每個卸料口上部,設(shè)有鋼制減壓錐,可降低卸料區(qū)倉壓,并強制生料在出料口形成多股料流,增強生料的流動性。庫底下設(shè)有套筒式小倉,倉本身帶有荷重傳感器,充氣裝置,集秤重、喂料和攪拌作用于一體,簡化了流程,減少占地面積,降低土建投資。出庫生料卸至生料計量倉,倉口配有帶三道閥—— 手動閥門、電動流量控制閥、氣動開關(guān)閥的出料系統(tǒng),并設(shè)有采用引進技術(shù),國內(nèi)制造的固體流量計以控制入窯生料量。該庫均化效果好,出庫生料 CaO 標準偏差小于177。 %左右,滿足熟料燒成要求。此生料庫已經(jīng)在幾十個水泥廠投入使用,運行效果良好,并 通過了部門鑒定。 燒成系統(tǒng) 為貫徹國產(chǎn)化、低投資的原則 , 窯尾選用雙系列五級預(yù)器及分解爐分解系統(tǒng)。 汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 39 該系統(tǒng)熱效率高 , 旋風筒采用多心 270176。 大包角蝸殼 , 分離效率高 , 系統(tǒng)阻力小 , 分解爐結(jié)構(gòu)合理 , 物料在分解爐內(nèi)停留時間大于17 秒 , 入窯生料 CaC03 分解率大于 90%, 入分解爐物料從反應(yīng)室錐體上部及爐下上升煙道兩處喂入 , 可有效防止或減少上升煙道的結(jié)皮堵塞 , 提高系統(tǒng)運轉(zhuǎn)率 , 旋風筒下部采用新型鎖風閥 , 減少了系統(tǒng)漏風。為防止系統(tǒng)結(jié)皮堵塞 , 除在旋風筒下設(shè)有膨脹倉外 , 還配有獨特的自動控制噴吹系統(tǒng)以及必要的空氣炮保 證預(yù)熱器系統(tǒng)的正常運行。系統(tǒng)熟料燒成熱耗 3011kJ/kgcl, 年運轉(zhuǎn)天數(shù) 310 天。 熟料煅燒設(shè)備采用一臺φ 179。 72m 三檔支撐回轉(zhuǎn)窯,斜度 %,轉(zhuǎn)速 ~,窯頭配有多通道燃燒器。 冷卻機 熟料冷卻機采用引進技術(shù)、國內(nèi)制造的 第四代篦冷機 , 篦床有效面積為 , 出冷卻機的熟料溫度為環(huán)境溫度十 65℃。與 前幾代 篦冷機相比 , 每公斤熟料可節(jié)約熱耗 125~ 170kJ, 冷卻空氣量可減少 20~ 40%, 具有單位篦床面積負荷高 , 篦床面積小 , 設(shè)備重量輕等優(yōu)點。 篦板的高阻力性 , 增強了物料層的穩(wěn)定性,篦板的高穿透性 , 有利于料層內(nèi)的氣固換熱 , 特別是能有效控制紅細料的“紅河” 現(xiàn)象 ,提升了二、三次風溫度 , 提高了熱能回收效率。 本項目擬引進的工藝設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 備注 1 生料入窯回轉(zhuǎn)鎖風閥 1套 2 生料均化庫卸料流量控制 閥 6套 3 窯喂料流量控制閥 1套 4 煤粉計量設(shè)備 2套 5 Xray 分析儀 1套 汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 40 企業(yè) 計量設(shè)施 為加強生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的管理,執(zhí)行國家相關(guān)計量法規(guī),掌握各個工段生產(chǎn)狀況,保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,為管理提供核算依據(jù)。 本設(shè)計從原、燃料進廠到水泥出廠的各個工段設(shè)置了計量設(shè)施,并在機構(gòu)配置上設(shè)有專門計量管理人員,對計量設(shè)施進行管理、維護,使企業(yè)達到計量合格要求。生產(chǎn)車間計量設(shè)施見下表: 生產(chǎn)車間計量設(shè)施表 號序 計量物料 ,名稱 計量設(shè)施安裝位置 設(shè)施形式 1 進廠各原燃料 廠大門 汽車衡 2 入磨石灰石 配料庫庫底 調(diào)速皮帶秤 3 入磨 粉煤灰 配料庫庫底 調(diào)速皮帶秤 4 入磨 砂巖 配料庫庫底 調(diào)速皮帶秤 5 入磨 鐵粉 配料庫庫底 調(diào)速皮帶秤 6 入窯生料 喂料倉 荷重傳感器 窯尾喂料倉出口 調(diào)速皮帶秤 7 入煤磨原煤 磨頭倉下料口 耐壓密封給煤機 8 入窯煤粉 窯頭煤粉倉出口 環(huán)狀天平計重機 9 入分解爐煤粉 煤粉倉 荷重傳感器 窯尾煤粉倉出口 環(huán)狀天平計重機 10 入磨熟料 配料庫底下料口 調(diào)速皮帶秤 11 入磨石膏 配料庫底下料口 調(diào)速皮帶秤 12 入磨礦渣 配料庫底下料口 調(diào)速皮帶秤 13 袋裝水泥 包裝機 電子秤 14 散裝水泥 廠大門 汽車衡 汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 41 主要用能工藝和工序節(jié)能評估 水泥單位產(chǎn)品能耗設(shè)計指標 項目熟料、水泥單位產(chǎn)品能耗表 名稱 單位 指標 備注 (一)指 標設(shè)計值 噸熟料消耗煤定額 Kg/t 煤低位發(fā)熱量 kJ/kg 22920 熟料綜合電耗 Kwh/t 熟料平均強度 MPa 58 生產(chǎn)控制指標 水泥加權(quán)平均強度 MPa 38\48 生產(chǎn)控制指標 混合材最大摻量 % 10 余熱利用折標煤量 Kgce/t 0 忽略 余熱發(fā)電 折 標煤量 Kgce/t (二)熟料能耗 熟料綜合煤耗 Kgce/t 熟料綜合電耗 Kwh/t 可比熟料綜合煤耗 Kgce/t 可比熟料綜合電耗 Kwh/t 可比熟料綜合能耗 Kgce/t 注:海拔修正系數(shù):不修正,因該廠海拔沒有超過 1000 米; 熟料強度修正系數(shù): (三)水泥能耗 水泥綜合電耗 Kwh/t 混合材烘干能耗 Kgce/t 可比水泥綜合電耗 Kwh/t 可比水泥綜合能耗 Kgce/t 注:水泥強度等級修正系數(shù): 混合材摻量修正系數(shù): 注:設(shè)計指標數(shù)據(jù)均按 GB1678020xx計算方法得出。 產(chǎn)品各能耗計算過程: A、 熟料綜合煤耗( ecl)的計算 ( 1)熟料綜合煤耗( ecl)的計算 ecl=( PC Q,ar/QBMPCL) ehe =( 176007179。 103179。 22917/( 7000179。 179。 124x104) - =汾陽市賈家莊特種水泥廠 4000t/d 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(配套純低溫余熱發(fā)電)技改工程 節(jié)能評估報告 42 式中: ecl—— 熟料綜合煤耗,單位為千克標準煤每噸( kgce/t) PC—— 統(tǒng)計期內(nèi)用于烘干原燃料和燒成熟料的入窯和入分解爐的實物煤總量,單位為千克( kg) Q,ar—— 統(tǒng)計期內(nèi)實物煤的加權(quán)平均低位發(fā)熱量,單位 為千焦每千克( kJ/kg) QBM—— 每千克標準煤的發(fā)熱量,單位為千焦每千克( KJ/kg) PCL—— 統(tǒng)計期內(nèi)熟料總產(chǎn)量,單位為噸( t) ehe—— 統(tǒng)計期內(nèi)余熱發(fā)電折算的單位熟料標準煤量,單位為千克標準煤每噸( kgce/t) 余熱發(fā)電折算標準煤用量 : ehe=179。( qhe- qh) /PCL =179。 (4705179。 104- 341179。 104)/124179。 104 =式中 : —— 每千瓦時電力折合的標準煤量,單位為千克標準煤每千瓦時( kgce/kWh) qhe—— 統(tǒng)計期內(nèi)余熱電 站的總發(fā)電量,單位為千瓦時( kWh) ,4705179。 104 kWh qh—— 統(tǒng)計期內(nèi)余熱電站的自用電量,單位為千瓦時( kWh) , 341179。104 kWh PCL—— 統(tǒng)計期內(nèi)熟料總產(chǎn)量,單位為噸( t) ,124179。 104
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