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管理評審報告綜合管理部合集5篇-資料下載頁

2024-10-13 19:35本頁面
  

【正文】 給供應商,供應商需及時分析不良原因,并制定糾正和預防改善報告回復本司,但現(xiàn)在實際情況是回復率在1%2%,反饋的問題沒有引起重視,部分供應商品質(zhì)狀態(tài)基本已經(jīng)失控,重復性問題再發(fā)率高,沒有專門SQE,對供應商加工的產(chǎn)品質(zhì)量失控問題采取的措施起不到改善,沒有糾正措施或措施基本無效。深圳市新眾毅電子科技有限公司 到30%,產(chǎn)品后工序完成部分在靠經(jīng)驗加工,漏工序,漏檢問題頻發(fā)。 ,訂單量稍有增加,我司人力資源已愈發(fā)不足,現(xiàn)有新員工的不斷增加,品質(zhì)意識欠缺,需實施人員跟進培訓,要求對產(chǎn)品基本質(zhì)量有所了解,培養(yǎng)、引導、監(jiān)督按正確的 作業(yè)方式進行。,送檢意識,并能多安排班組長與員工之間,班組與班組之間進行培訓,強化品質(zhì)意識,明確生產(chǎn)《操作指引》,嚴格按照流程進行規(guī)范作業(yè),讓操作員明了自檢和首件確認的重要性,而非現(xiàn)場的隨意性、缺乏正真的監(jiān)管機制監(jiān)督糾正導致惡習滋生蔓延循環(huán)。3 3件以上開出《品質(zhì)異常反饋單》并向部門負責人提出上報,不良品進行隔離、標示、不良信息反饋到生產(chǎn),責任人需分析不良原因,制定糾正預防改善措施,品質(zhì)人員跟進改善結果,現(xiàn)實異常單回復率為30% ,時常整批加工完成后都任在調(diào)試或更改程序,異常問題沒有及時的解決。,因客戶對產(chǎn)品要求加嚴,其中以外觀最為明顯,我司與客戶定義標準不一致,導致數(shù)控銑齒面臺階、粘刀、啃刀、壓傷等不良現(xiàn)象頻發(fā),檢驗人員發(fā)現(xiàn)問題能力不足,對產(chǎn)品認知力度欠缺,結構了解不夠清楚,發(fā)現(xiàn)問題后應變、解決方案不夠完善,缺乏應有的原則性。 ,今年外發(fā)采購開發(fā)新資源較多,外協(xié)產(chǎn)品在遞增,但品質(zhì)受控不在一定范圍。2 成品全檢項目較多,如所有光模塊外觀、好易通面板需三次全檢外觀、智通產(chǎn)品螺紋通止規(guī)、料厚、平面度等系列問題,耗費較大人力,物力,據(jù)每周成品不合格數(shù)量統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)不良品全檢挑選不良(返修,特采)上百件甚至數(shù)百件,平均每天最少需返修1020件不良品,而其中部分次品經(jīng)過一定的評估特采出貨,存在較大風險,在有限的人數(shù)上使成品質(zhì)量管控不能得到有效管控呈被動趨勢。、散亂;產(chǎn)品標示不夠清晰、完善;包裝時人員不夠?qū)I(yè)化、人少、貨多。同款產(chǎn)品要經(jīng)過多個人之手,不能做到專人、專職;從而屢次出現(xiàn)漏工序,錯混料等一系列低級性錯誤。四:客訴及退貨問題深圳市新眾毅電子科技有限公司歷時6個月時間,我司加工ZT光模塊系列產(chǎn)品蓋板、盒體累計出貨12864PCS,其中退貨1109PCS,% ;其中90%不良為外觀問題 ;后續(xù)工作重點需將產(chǎn)品外觀作為重點管控,做到正真的“全員參與”。2..從全年的投訴退貨情況來看,我司仍然需加強對出貨前產(chǎn)品的檢驗力度,同時加大對包裝人員和作業(yè)人員的品質(zhì)意識培訓力度,并對出貨前檢驗做為重中之重來處理。:今年制程人員比較穩(wěn)定,基本能維持在每班兩人,成品出貨人員稍緊張,負責本司內(nèi)部所有產(chǎn)品和外協(xié)產(chǎn)品,長期由一個人完成檢驗,而我司的流程結構是OQC檢后直接包裝出貨流向客戶,再無后續(xù)抽檢管控流程,擔任著OQC和IQC職責,需調(diào)整人員結構平衡分工作業(yè)。五.品質(zhì)存在的問題點及今后重點工作計劃: ,新員工培訓不足,對標準和程序認識不足,沒有建立不良參照標準和品質(zhì)控制警戒線 ,使體系缺乏嚴肅性,不能做到“有法必依,違法必糾” ,最終的不良流向客戶產(chǎn)品有漏檢、錯檢或未檢出現(xiàn)象。,導致很多問題沒有從根本上解決。部門的重點工作計劃: 以生產(chǎn)質(zhì)量為中心,強化品質(zhì)過程管理,細化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,落實問題改善對策,防范問題再現(xiàn)。六.評審結論及改進建議: 、2012013年管理評審中數(shù)據(jù)評估統(tǒng)計得出質(zhì)量目標基本達標能滿足95%,但我司訂制的質(zhì)量目標已經(jīng)不能滿足競爭越發(fā)激烈的社會同行標準,也難滿足日漸提高的客戶質(zhì)量需求,所以應該從內(nèi)部著手對內(nèi)要求更加嚴格,對自己做到高標準、嚴要求以滿足客戶需求。,策劃、組織、協(xié)調(diào)、指導、溝通的功能沒有充分發(fā)揮,我們的管理工作沒有起到縱橫銜接,ISO文件規(guī)范性執(zhí)行力欠缺,沒能做到作業(yè)的規(guī)范性。,因檢驗標準和判斷方法描述的不夠充分,特別是外觀檢驗標準,用文字無法描述,所以導致判斷的不一致。導致上述問題的主要原因是: 。,缺少必要的激勵政策,培養(yǎng)出來的員工到達一定的能力便另謀高就,導致人員流動性大 基于以上原因建議管理層: 。:2008質(zhì)量體系標準向管理者要效益的討論會。 彭先云
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