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正文內(nèi)容

洗煤廠儲裝運系統(tǒng)項目可行性報告-資料下載頁

2024-09-28 14:41本頁面
  

【正文】 貫通及配煤系統(tǒng)改造。串通六倉運輸線,實現(xiàn)裝車多倉配合,彌補品種、數(shù)量的不足,實現(xiàn)有效倉容的最佳利用化,提高精煤的貯存能力和裝車能力,等于擴大了倉容多建了倉,節(jié)支150萬元。同時實現(xiàn)較均勻給煤和較準確的總量控制配煤,高硫出口煤分選配裝方案能夠實現(xiàn),年可提高效益144萬元。另外,把精煤的裝車由兩道裝車變?yōu)橐坏姥b車,縮短了裝車時間,提高了裝車速度,并解決了精煤與中煤同一道裝車相互污染和相互影響問題。原煤倉增設破拱系統(tǒng)改造后可減少原煤倉蓬倉堵倉口現(xiàn)象,確保原煤按比例配煤的正常進行,保證了入洗量達設計430噸/時,可縮短開車時間,年可創(chuàng)效55萬元。產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造,跳汰精煤水分降至9——10%,浮精水分降至28%以下,確保了精煤的入倉水分的降低,最終精煤水分5%,經(jīng)倉儲和路途脫水產(chǎn)品水分可滿足用戶要求,大大降低了裝車過程和冬季運輸?shù)睦щy。提高精煤的裝車速度,年可減少水分銷售損失741萬元。矸石運輸能力改造,矸石運輸能力可達1458t/h,能適應原煤性質變化,確保小時入洗量達430t/h,全年可縮短開車時間710小時,節(jié)約費用支出53萬元,年可創(chuàng)效17萬元,整個系統(tǒng)改造年可創(chuàng)效8626萬元,估算投資回收期為。六、結論****公司洗煤廠儲裝運系統(tǒng)技術改造,無論從生產(chǎn)外運需求、內(nèi)外環(huán)境及資金、效益的回收來看,均是可行的。101回煤系統(tǒng)的改造,擴展了白龍礦井原煤組織的路子,滿足了多礦層分離配洗和突擊外運的洗煤要求。原煤自動配煤系統(tǒng)的改造,以全新的理念和簡捷科學的方法實現(xiàn)了原煤均質化,不僅能配灰而且能配硫,比傳統(tǒng)的配煤手段更經(jīng)濟、更精確、更科學。精煤倉下改造,成功地提高了精煤倉的利用率,提高了配裝能力。原煤倉下破拱系統(tǒng)的安裝大大提高了生產(chǎn)效率及配煤的準確性。產(chǎn)品脫水系統(tǒng)改造既降低了精煤水份又避免了水分高對裝車的影響,矸石線的改造大大大提高了生產(chǎn)效率??傊麄€系統(tǒng)改造是實用的,有明顯經(jīng)濟效果的,尤其是自動配煤系統(tǒng)的改造為洗煤裝備的自動化、洗煤工藝數(shù)據(jù)的準確化、洗煤經(jīng)濟效益的最大化的取得開辟了一條嶄新的道路。- 9 -
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