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正文內(nèi)容

中厚煤層大傾角綜采科技報(bào)告-資料下載頁

2025-07-19 23:01本頁面
  

【正文】 劇下滑,必須進(jìn)行回撤架,但大傾角工作面撤架,若采取從工作面進(jìn)行回撤支架,只能在風(fēng)巷安設(shè)導(dǎo)向滑輪方式,導(dǎo)向滑輪承受力極大,導(dǎo)向滑輪極容易損壞,壞了無法進(jìn)行更換以及容易蹬繩導(dǎo)致斷繩等安全隱患。(2)根據(jù)以上現(xiàn)象,變被動處理為主動預(yù)防,即工作面采用仰斜進(jìn)行開采,根據(jù)工作面刮板運(yùn)輸機(jī)與支架下滑量進(jìn)行計(jì)算仰角,利用仰斜開采角度與工作面刮板運(yùn)輸機(jī)與支架下滑量相互抵消。計(jì)算公式1)、工作面調(diào)整為仰斜狀態(tài)。 ① 1)α=arctg1/Dα工作面傾斜方向與工作面走向在煤層層面上的夾角D工作面每推進(jìn)1米輸送機(jī)下滑量,m;②L=L1sinαL—工作面長度,m.L1工作面真傾角長度,m。③ S=LcosαS下機(jī)頭超前上機(jī)尾距離,m;L工作面長度,m。(3)液壓支架合理調(diào)向。將液壓支架前端朝工作面上方調(diào)向?yàn)橐欢ń嵌龋ㄒ话?00~150)使其推移千斤頂向斜上方推移工作面輸送機(jī),靠此向上推力以調(diào)整輸送機(jī)上竄或克服下滑。(4)利用推溜順序調(diào)整,當(dāng)輸送機(jī)上竄時(shí),工作面從上向往下依次推移輸送機(jī);當(dāng)輸送機(jī)下滑時(shí),工作面由下向往上依次推移輸送機(jī)。工作面平面布置示意圖傾斜方向斜撐150支架方向工作面方向推溜方向采煤機(jī)液壓支架排頭支架斜撐溜子風(fēng)巷機(jī)巷工作面平面布置示意圖LD1mL1αS工作面布置偽斜夾角ɑ計(jì)算示意圖煤層走向煤層傾向(1)、原架前擋矸板固定方式,使用銷子連接固定在電纜槽上,存在的問題,擋矸板不能固定緊,被矸石沖擊后向支架方向傾斜,導(dǎo)致兩塊擋矸板增大了間隙,工作面的矸石容易從該間隙處竄入支架內(nèi),導(dǎo)致?lián)p壞設(shè)備與傷人,以及連接銷經(jīng)常被剪斷等弊端。于是將連接銷進(jìn)行更換為高強(qiáng)度螺栓進(jìn)行連接擋矸板,使擋矸板牢牢固定在電纜槽上,防矸石沖擊能力大大增強(qiáng),并在架前擋矸板上加掛一層擋矸網(wǎng),使機(jī)道與行人通道區(qū)域完全隔離,從而解決了該重大安全隱患。(2)、由于該工作面為了控制支架下滑采用仰斜開采,但割煤期間浮煤向支架內(nèi)竄入較多,該架前擋矸板全部封閉了機(jī)道,導(dǎo)致收浮煤時(shí)無法將浮煤倒入刮板運(yùn)輸機(jī)內(nèi),于是每隔4塊架前擋矸板就安裝一塊自行設(shè)計(jì)的凹形擋矸板,收浮煤時(shí)人員可以從凹形處倒入工作面刮板運(yùn)輸機(jī)內(nèi),解決了收浮煤難題,同時(shí)也為檢修人員進(jìn)入機(jī)道檢修創(chuàng)造有利條件,也不用從上下出口進(jìn)入機(jī)道。(1)、工作面的刮板運(yùn)輸機(jī)電纜槽高度不夠,割煤期間經(jīng)常煤矸進(jìn)入電纜槽中,將電纜被卡和把電纜被掛斷等,嚴(yán)重影響工作面正常生產(chǎn),通過對電纜槽側(cè)增加一塊擋煤鐵板,與刮板運(yùn)輸機(jī)結(jié)合,固定在電纜槽上,擋住了煤矸進(jìn)入電纜槽中,將采煤機(jī)行走提供了安全保障,大大降底設(shè)備的事故率,提高了單產(chǎn)水平,同時(shí)也避免因采煤機(jī)電纜夾被卡,人員進(jìn)入機(jī)道處理時(shí)被飛矸砸傷的可能。(2)、由于工作面刮板運(yùn)輸機(jī)不能封底,割煤時(shí)從電纜槽與擋矸板之間大量漏煤,導(dǎo)致支架內(nèi)浮煤多,增加職工勞動強(qiáng)度和降低工作的效率,通過觀察,就自行設(shè)計(jì)擋煤裝置,用廢舊皮帶加工擋煤裝置,加裝在電纜槽與擋矸板之間,使漏煤量減少80%,大大降低了職工勞動強(qiáng)度,提高了工作效率。5 效果分析 經(jīng)濟(jì)效益工作面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1工作面平均長度m952煤層厚度m~153煤層傾角176。45176。4割煤高度m~5煤體容重t/m36截深 m7循環(huán)進(jìn)度m8循環(huán)產(chǎn)量t3249日循環(huán)數(shù)個210日產(chǎn)量t64811月產(chǎn)量t1814428天12年產(chǎn)量萬t300天13日出勤人數(shù)人53(1)提高回采工效:綜合機(jī)械化采煤,回采工效由原來的4噸/工提高到現(xiàn)在的單班生產(chǎn)10噸/工,,節(jié)藥資金207萬元。 安全及社會效益在工作環(huán)境上,綜采實(shí)施后,職工工作環(huán)境得到較大改善,勞動強(qiáng)度大大降低。在安全上,綜采為頂板管理、防推低、防片幫和“一通三防”創(chuàng)造了良好的安全管理?xiàng)l件。6 結(jié)論及存在的問題東翼1113(21)回采工作面屬中厚煤層、急傾斜,煤層底板軟等,使用綜合機(jī)械化采煤使該煤層有了正確的采煤方法,對防止冒頂及竄矸推底事故等方面起了決定性的作用。在開采過程中該套設(shè)備還存在一些問題,還需要對此套設(shè)備進(jìn)行升級。(1)、SGZ630/220型刮板輸送機(jī)存在的問題:1)、溜子啞鈴質(zhì)量差,極容易斷啞鈴,但更換難度大,應(yīng)設(shè)置8字環(huán)連接方式。2)、安裝溜子銷排銷排孔容易脫落,承受不了采煤機(jī)的重量,銷排孔是焊接在溜子上不牢固。每次只能進(jìn)行更換槽子,但工作面傾角大,更換一塊槽子難度大且需要三個班,影響時(shí)間較長。3)、溜子銷排處與電纜槽還存在一定空間未封閉,割煤期間煤炭極容易從該處漏煤到支架內(nèi),造成支架內(nèi)收浮煤量大。4)、溜子與推溜缸連接接頭處未設(shè)置推溜缸限位裝置,導(dǎo)致推溜缸上翹,支架底座防滑缸支撐不到推溜缸,支架防滑效果差,應(yīng)控制推溜缸在一定空間活動。5)、溜子與推溜缸連接十字頭極容易斷,質(zhì)量差的原因。6)、溜槽連接不合理,兩塊槽子連接處刮板容易卡住,應(yīng)槽子連接處到角。(2)、ZQY2600/07/18型液壓支架存在的問題1)、1113(21),為了確保支架不超高保證支架不失穩(wěn)并提高煤質(zhì),只能切割煤炭不破頂?shù)装澹装遘浿Ъ芸系讎?yán)重?zé)o法移架,由于沒有提底座油缸,只能在拉架期間每次都用單體進(jìn)行輔助提支架底座進(jìn)行移架。2)、支架移架與推溜緩慢,供推溜缸液管路¢10mm,管直徑太小初撐力不夠。3)、支架先導(dǎo)閥設(shè)計(jì)不合理,操作閥片手把不能閉鎖,每次移溜期間只能采用木楔將閥片手把卡住,讓該閥片處于工作狀態(tài),但操作極不方便,職工操作閥片次數(shù)多,很多職工手指母都被操作閥片磨破皮。4)、支架立柱質(zhì)量差,立柱漏液。5)、支架推溜缸極容易竄液、漏液
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