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水泥廠預(yù)分解窯崗位工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)范本word檔p-資料下載頁(yè)

2024-11-07 19:42本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】在水泥廠中,燒成車間相對(duì)而言要比其它車間復(fù)雜得多。這主要是熟料燒成有嚴(yán)格。的熱工制度,要求風(fēng)、煤、料和窯速進(jìn)行合理匹配,出現(xiàn)異常情況要及時(shí)調(diào)整。短時(shí)間內(nèi)影響一點(diǎn)產(chǎn)質(zhì)量事小,如果處理不當(dāng)還會(huì)出現(xiàn)紅窯或預(yù)分解系統(tǒng)堵塞等問題。又要解決好燒成現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的實(shí)際問題,實(shí)屬不易。下面就預(yù)分解窯的操作談一些體會(huì)。帶窯皮的平整度和窯皮的厚度等。操作中要努力保護(hù)好窯襯,延長(zhǎng)安全。顧,爐窯協(xié)調(diào),確保預(yù)分解窯系統(tǒng)的熱工制度的合理與穩(wěn)定。調(diào)節(jié)分解爐的喂煤量,控。制分解爐出口溫度在870~900度,確保爐內(nèi)料氣的溫度范圍,保證入窯生料的分解率。燃燒完全的條件下,通過分解爐加減煤的操作,控制分解爐出口氣體溫度。漸關(guān)小煙囪帽,通過廢氣處理拉風(fēng),對(duì)分解爐、預(yù)熱器進(jìn)行升溫。

  

【正文】 室的壓力,調(diào)節(jié)掌握好篦床速度,并保持一、二室風(fēng)機(jī)用全風(fēng),使通過高溫料層的風(fēng)量穩(wěn)定而充分,確保冷卻效果。 調(diào)節(jié)煤粉燃燒器內(nèi)外用風(fēng)控制燒成帶長(zhǎng)度 燒成帶長(zhǎng),物料在窯內(nèi)更易提前黏結(jié)成球,窯況不穩(wěn)定時(shí)甚至 形成大球、大塊,熟料結(jié)粒不均, fCaO 高,升重低。生產(chǎn)過程中,根據(jù)我公司實(shí)際情況控制好一次風(fēng)量,調(diào)節(jié)好煤粉燃燒器內(nèi)外用風(fēng)比例 (不同的燃燒器、煤質(zhì)和熱工制度是不同的 ),從而確保煤粉快速燃燒,使火焰縮短,控制燒成帶長(zhǎng)度。 4 效果 1)隨著上述針對(duì)性措施的調(diào)整到位,出窯熟料外觀質(zhì)量明顯改善,熟料結(jié)粒細(xì)小均齊,粉粒少,黃塊極少,升重提高近 70g/L,質(zhì)地堅(jiān)硬,可以判斷熟料實(shí)物質(zhì)量明顯提高。熟料 3d、 28d 抗壓強(qiáng)度有大幅度的提高, 3d 抗壓強(qiáng)度平均達(dá),較調(diào)整前提高了 ; 28d 抗壓強(qiáng)度 平均達(dá) ,較調(diào)整前提高了 。調(diào)整后的熟料化學(xué)分析及物理性能見表 4 及表 5。 表 4 調(diào)整后熟料化學(xué)分析 方案 化學(xué)成分 /% 率值 礦物組成 /% Loss SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO fCaO KH n p C3S C2S C3A C4AF 配 方2 配方3 表 5 調(diào)整后熟料物理性能 方案 80μm篩余 /% 比表面積( m2/kg) 標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量 /% SO3 /% 凝結(jié)時(shí)間 抗折強(qiáng)度 /MPa 抗壓強(qiáng)度 /MPa 初凝 終凝 3d 28d 3d 28d 配方2 353 105 150 配方3 350 100 145 2)出窯熟料 巖相結(jié)構(gòu)明顯改觀。從顯微照片可以看出,形成了較多的帶狀阿利特晶體,長(zhǎng)寬比較大,達(dá) 2. 0 以上,晶體尺寸 10~ 50μm,并有少量異常大晶體。B 礦數(shù)量較少,難見礦巢結(jié)構(gòu),常見尺寸 10~ 25μm,圓形,大多有雙晶紋。 3)通過采取上述配料方案和工藝操作措施,實(shí)現(xiàn)了回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定操作,解決了窯內(nèi)結(jié)大球,結(jié)圈現(xiàn)象,提高了窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率,不僅綜合利用了我公司自備礦山大量的高氧化鎂石灰石礦產(chǎn)資源,而且使熟料質(zhì)量穩(wěn)定提高,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 5 應(yīng)用體會(huì) 1)MgO 過高對(duì)熟料產(chǎn)質(zhì)量的影響巨大,每上升 1%的 MgO,熟料 28d 抗壓強(qiáng)度降低約 1. 5 MPa。但只要對(duì)配料方案和工藝操作及時(shí)作出適應(yīng)性的調(diào)整,是完全可以扭轉(zhuǎn)的。 2)不能在 MgO 升高過程中一味地降低 Fe2O3。 3)在使用高鎂原料時(shí),必須采用高品質(zhì)煙煤,否則將更加惡化窯情。 4)在回轉(zhuǎn)窯操作中,應(yīng)控制燒成帶長(zhǎng)度,適當(dāng)降低窯尾、分解爐出口溫度等工藝參數(shù),控制熟 河南某水泥公司 5 000 t/d 水泥熟料生產(chǎn)線采用雙系列五級(jí)預(yù)熱器和 TSD 型分解爐,窯的規(guī)格為 m72 m,配用 TC 型四通道燃燒器。該生產(chǎn)線所用燃料采用低揮發(fā)分無煙煤與煙煤按比例搭配而成的混合煤,其 燃燒既有煙煤的特性也有無煙煤的特性,容易產(chǎn)生兩極分化。生產(chǎn)過程中因此出現(xiàn)了幾次事故,如窯皮不平整、紅窯、窯尾結(jié)圈漏料、窯內(nèi)結(jié)球、熟料質(zhì)量差等。原則上講,出現(xiàn)紅窯時(shí)必須停窯處理,但是有時(shí)受到銷售及耐火磚備件等影響,可以結(jié)合紅窯出現(xiàn)的部位和嚴(yán)重程度,決定窯繼續(xù)運(yùn)行。在不停窯的情況下根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)措施使窯皮和熟料的質(zhì)量恢復(fù)正常。在處理這些事故的過程中,筆者總結(jié)了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)作簡(jiǎn)要介紹。 1 影響窯皮形成的主要因素 生料的化學(xué)成分及率值 一般來講,生料中鋁質(zhì)與鐵質(zhì)的成分合適時(shí),熟料燒成液相量就多, 容易形成窯皮。鋁含量高,液相的粘度大,物料難燒,但掛上的窯皮相對(duì)牢固,不易脫落;鐵含量高,液相的粘度就比較小,窯皮容易形成,但形成的窯皮也容易掉落。 SM 值大,煅燒溫度就高,形成液相量較少,窯內(nèi)不易結(jié)粒,飛砂料較多,不易掛窯皮;反之液相量過多,燒成帶窯皮容易掛上但也容易脫落,就不能保持相對(duì)穩(wěn)定。KH 值高,熟料的 C3S 的含量就增多, C2S 的含量相對(duì)減少,物料不易煅燒,形成的液相量就少,不易掛窯皮,反之則易掛窯皮。 燒成帶的溫度 窯皮的形成取決于窯內(nèi) 的液相量,而液相的出現(xiàn)既與熟料三率值有關(guān),又與燒成帶的溫 度有關(guān)。適宜的燒成帶的溫度有利于物料的化學(xué)反應(yīng),形成適量的熟料礦物,生產(chǎn)出合格的熟料,又能形成合適的窯皮。一般認(rèn)為窯內(nèi)溫度在 1 380~ 1 450 ℃ 較合適。燒成帶的溫度低,物料形成的液相少,不易形成窯皮;相反,窯皮容易脫落。 火焰的形狀和燃燒器的位置 火焰形狀要完整、 順暢,這樣形成的窯皮厚薄一致、堅(jiān)固持久。燃燒器的位置應(yīng)盡量往外拉一點(diǎn),同時(shí)偏料,火焰宜短不宜長(zhǎng)。這樣高溫區(qū)較集中,高溫點(diǎn)靠前,使窯皮由窯前逐漸往窯內(nèi)推進(jìn)。待窯產(chǎn)量增加到正常情況,燃燒器也隨之移動(dòng)到正常生產(chǎn)的位置。而長(zhǎng)火焰對(duì)窯皮較為有利 ,但會(huì)使窯內(nèi)的熱量分散,形成厚窯皮,對(duì)熟料的燒成不好;太粗、太短、太急的火焰,溫度較集中,對(duì)熟料的燒成有利,但對(duì)窯皮的侵蝕損壞比較厲害。 喂料量和窯速 掛窯皮期間,喂料量過大或窯速過快,窯內(nèi)溫度就不容易控制,粘掛的窯皮就不平整、不堅(jiān)固。 窯襯的種類 不同的耐火磚其性能各不相同,掛窯皮的性能差異很大。就窯內(nèi)燒成帶用磚及其窯皮易掛性來講,目前國(guó)內(nèi)普遍認(rèn)可的是鎂鉻磚。 2 幾次異常窯皮的處理過程 窯筒體 m~ 14 m 處窯皮偏厚 表現(xiàn)及危害 2020 年 7 月 25 日中班,窯筒體 m~ 14 m 處窯皮偏厚,筒體掃描顯示此處溫度平均值僅為 165 ℃ ,過渡帶副窯皮比正常時(shí)厚,窯尾密封圈漏料,窯尾煙室結(jié)皮相當(dāng)嚴(yán)重(結(jié)皮約占整個(gè)煙室的 1/5),料容易在窯內(nèi)結(jié)大球產(chǎn)生黃心料, fCaO 偏高,影響熟料質(zhì)量,同時(shí)也限制了產(chǎn)量的提高。 原因分析 此次窯筒體 m~ 14 m 處窯皮偏厚的主要原因是煤質(zhì)問題,即煤粉(表 1)的細(xì)度偏粗且硫含量過大(平均 %左右,最高 %)。煤磨因破損的研磨體、原煤中夾帶的木棒等雜物將隔倉(cāng)板的篦縫堵塞(嚴(yán)重時(shí)約占 80%),中心圓上貼有飲料瓶、繩子等雜物而影響磨內(nèi) 通風(fēng),導(dǎo)致煤粉產(chǎn)量低。由于需要經(jīng)常停磨并進(jìn)磨剔除篦縫中堵塞的雜物和碎鋼球、清理中心圓上的雜物,有時(shí)不得不將煤粉細(xì)度放粗以保證燒成用煤(煤粉細(xì)度最粗達(dá)到 %左右)。煤粉在窯內(nèi)的燃盡時(shí)間延長(zhǎng),火焰變長(zhǎng)會(huì)使窯內(nèi)的熱量分散,形成厚窯皮。在無旁路放風(fēng)的情況下,硫、鉀、鈉、氯等低熔點(diǎn)物質(zhì)不斷揮發(fā)、冷凝。如果硫和堿反應(yīng)平衡后還有過剩的硫存在,過剩的硫在窯系統(tǒng)中循環(huán)會(huì)形成致密的結(jié)皮(結(jié)皮的主要成分為硫酸鈣和硫硅酸鈣),很難清除。窯尾煙室嚴(yán)重結(jié)皮后,窯內(nèi)因通風(fēng)量減小而產(chǎn)生還原氣氛(窯尾煙室氣體成分分析顯示 CO 含量 3%, O2 含量 %~ %)。窯內(nèi)氧氣不足,會(huì)進(jìn)一步影響窯頭煤粉的燃燒速度,導(dǎo)致高溫帶后移, Fe2O3 變成 FeO,液相提前出現(xiàn),料容易在窯內(nèi)結(jié)大球產(chǎn)生黃心料,影響熟料質(zhì)量。 表 1 煤粉工業(yè)分析 ? 上一篇: 中國(guó)建筑防水材料工業(yè)協(xié)會(huì)第四次會(huì)員大會(huì) ? 下一篇: ATOX50 生料立磨的中控操作 相關(guān)新聞 ? 2020 水泥企業(yè)熟料產(chǎn)能排名 ? 2020 年 度水泥企業(yè)產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)排行榜 ? 人才招聘 ? 重慶水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析:一片青煙一片紅,炎炎氣焰欲燒空 ? 云南昆鋼嘉華水泥建材有限公司招聘 ? 招聘信息 ? 海螺水泥:重組并購(gòu)成就 “霸業(yè) ” ? 卡琳娜循環(huán)技術(shù) 中國(guó)水泥網(wǎng) 169。19972020 版權(quán)所有,未經(jīng)書面協(xié)議授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載使用。
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